主轴承盖和连杆拆盖机改造

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资源描述
主轴承盖和连杆拆盖机改造实施时间: 2009 年 5 月 1 日 -2009 年 10 月 30 日一、原有情况:存在以下不足:1、 总装流水线的主轴承盖拆盖机安装后,由于班产量的提升,该设备难以满足生产节拍的要求以及操作不便等原因,未投入正常使用。2、 原来完成定位拧松挑盖的程序对于四缸机需五次,时间节拍跟不上流水线的生产节拍,而且定位不便。3、 原来采用扭力扳手松和风扳机拆主轴承盖的方式操作,工人体力强度大,并且容易拉伤螺纹,严重的导致机体损坏,影响到生产率的提高、产品质量的提高。4、 由于连杆挑盖机没有托盘, 操作工拿取连杆不方便,不能满足生产节拍。 最大拧松扭矩未能控制, 导致连杆与连杆螺栓咬死。挑盖的定位装置不好,连杆很难取下。二、方案及实施情况:1、 经过与原设备供应厂家* 德欣新技术工程有限公司商定,将主轴承盖拆盖机进行改造。2、 设备安装位置由总装流水线改到机体线三合一清洗机前。 1 3、 改造后的主轴承盖螺栓拧松挑盖机由2 轴改为 4 轴,改进挑盖装置,增加定位装置,电气控制改装。采用立式悬挂式,操作体可沿x,y,z方向移动;设备主要由立柱吊架、移动轨道、悬挂装置、操作体、气动系统、电器及控制系统等组成;采用平衡器 +气缸悬挂形式,两侧配备刚性骨架及直线轴承导向装置;工件姿态为底面朝上,主轴承孔轴线与工件输送方向平行;4 个拧紧轴可在X、Y 两个方向现实变位。 操作体能沿Z 轴回转 180;拧松及挑盖节拍:60 秒 / 台(四缸机,包括辅助时间)。4、 拧紧机适用于CZ380、 CZ480、ZN485、ZN385、CZ2102、CZ4102、 2L50 共 7 种系列机型。5、 在连杆挑盖机加装了自制的托盘支架,方便人员操作,同时提升了生产节拍。改进挑盖的装置 (连杆小头孔定位由圆柱销改成菱形销) ,并且修改了部分控制程序(如控制拧松圈数,限制最大拧松扭矩等) 。三、项目实际进程:1、技术交流: 2008 年 7 月 1 2 日进行方案讨论。2、技术协议: 2008 年 7 月 2 日会同总师办、生产部与设备供应商完成技术协议签订。3、商务谈判: 2009 年 5 月 26 日会同采购部与设备供应厂商进行前期商务合同的谈判, 初步达成合理的、 双方可以接受的 2 采购总价意向并签订商务合同。5、原设备拆下并物流寄出:2009年 6月 28日4、总图会签: 2008 年 7 月 21 日5、设备预验收:2009 年 9 月 16 日6、现场安装: 2009 年 11 月 3 日7、投入使用: 2009 年 11 月 6 日8、设备终验收:2009 年 11 月 16 日四、后取得的成效:经过六个月左右在不影响生产的情况下, 利用节假日, 多缸机厂主轴承盖和连杆拆盖机已改造完毕。经过近三个月的使用,主轴承盖和连杆拆盖机使用情况良好。通过主轴承盖和连杆拆盖机的改造,该工位效率提高了; 设备得到利用,减轻了工人劳动强度; 满足了生产节拍, 方便人员操作,杜绝了螺栓拉伤和机体损坏的情况,保证了产品质量。五、后的文件化:1、已纳入多缸机厂操作指导卡。2、已纳入控制计划 、 PFMEA。3、已编制主轴承盖螺栓拧松挑盖机操作规程。六、项目投入费用:项目计划投资20 万元人民币,实际费用约15 万元人民币, 3 节省费用约5 万元人民币。七、预计经济效益:1、该设备得到利用。2、该工位生产效率提高了。3、杜绝了螺栓拉伤和机体损坏的情况,减少了质量损失费用。4、杜绝了因最大拧松扭矩未控制而发生连杆与连杆螺栓咬死,减少了质量损失费用。 4
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