01年国优飞虎QCC发表成果

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资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,National/Panasonic,松下电器,飞虎QCC,飞虎QC小组活动报告,课题:降低圆周焊接工程不良率,现场型小组,松下万宝(广州)压缩机有限公司,组立课组立线飞虎QC小组,发表人:,朱剑锋,邹卫锋,成立时间:年月日,注册资金:万美元,投资比率:松下电器,万宝电器,生产能力:万台年,从业人员:人,生产开始:年月,主要产品:家用空调器用旋转式压缩机,现有QCC:104个,一、公司概况,松下万宝(广州)压缩机有限公司(),MatsushitaWanbao(Guang zhou)Compressor Co.Ltd,组立课工艺流程简介,本体组立线,压缩机组件,泵体组件,涂装完成线,压缩机完成品,壳体组立线,托架,壳体组件,筒体,泵体组立线,上盖组立线,排气管,上盖组件,上盖,二、小组概况,小组成员简介:,获第六届CC工厂发表金奖,99年获国优、省优QC小组称号,活动口号:,再接再厉,不断改善,勇攀高峰!,为更好地开展活动,小组制定了详细的活动计划,计划,实施,P,D,C,A,三、选题理由,1999年4月,12月组立线工程不良状况:,主要不良:,圆周焊接工程不良,数据来源:P管理图,日 期:2000年1月9日,作 成:邹卫锋,方案评价表,评价点:=3点 =2点 =1点,圆周焊接工程不良,影响压缩机外观。,不良品修理浪废人力、物力,造成成本上升。,1999年4月,12月组立线圆周气密泄漏不良状况:,针 对,主题,确立,降低圆周焊接工程不良率,单位:PPM,圆周焊接工程不良直接,影响,圆周气密泄漏不良,四、组立线工艺流程,焊接设备:,采用松下焊接设备,保护气体:CO2+Ar,焊接方式:,定子热套,转子热套,三点焊,移载,中间反转,上圆周1#,上圆周,2#,下圆周,1#,下圆周,2#,机脚焊,特性检查,圆周焊接工程,由压缩机旋转完成焊接,五、现状调查,1999年4月,12月组立线圆周焊工程不良状况:,不良率呈不稳定状态,,MAX与MIN相差2910PPM。,单位:PPM,人件费:,3765台1.0元/台,3765元,材料费:,3765台0.45元/台,1694元,修理费用合计,5459元,不良品修理所耗费用,设定理由:,六、目标设定,可行性论证:,1、1999年7月曾达到3058PPM,已与3000PPM的目标相接近;,2、通过日本技术人员和焊接担当的指导,组员的技能将逐步提高。,根据总经理“三年内不良绝对数减半”的要求,将目标设定为3000PPM。,可通过,(1999年4月,12月),达成期限:2000年6月,降低30%,七、原因分析,主要不良:起弧不良、焊偏,1999年4月,12月组立线圆周焊工程不良统计表:,数据来源:P管理图,制 表:邹卫锋,日 期:2000年2月13日,N=3765,1999年4月,12月组立线圆周焊工程不良排列图:,起弧不良、焊偏的原因,分析:,找出了8个末端原因,八、要因确定,原因:焊丝桶罩未固定,根据现场现物的原则对8个末端因素逐一验证,(2000年2月25日),起弧不良的要因验证,要 因,何强新现场检查了焊丝筒罩稳定状况:,生产2465PC,落地1次,产生1台不良,不良率:406PPM,桶罩,易掉落,焊丝打结,产生起弧不良。,原因:,送丝管弯曲多,要 因,朱剑锋在现场进行,对比实验:,原因:,送丝管清扫次数少,每月2次清扫,送丝管干净,王军华现场确认送丝管干净度及清扫记录。,非要因,每班清扫2次,托盘干净,洪望成现场检查托盘干净度及清扫记录。,非要因,原因:,托盘清扫次数少,送丝管曲处多,送丝不畅,,,产生起弧不良,邹卫锋现场确认使用中的30个托盘定位块的使用情况。,原因:同心度校正方法不当,罗裔仁用目视与百分表校正同心度两种方法进行对比试验。,要 因,原因:吸入栓保护盖安装不良,原因:定位块设计不完善,.,.,原因:,焊接知识培训少,焊偏的要因验证,全部保护盖安装合格,无碰撞,定位良好。,李禾根现场检查全部焊机吸入栓保护盖安装情况及其影响。,非要因,要 因,要 因,邹卫锋抽查员工培训记录,现场考核作业者对不良的判断能力。,半年内人均培训不到20小时,,40%的作业者不良判定能力差,,焊接技能不足。,10个托盘定位块有被焊渣卡死现象,压缩机易被夹偏。,目视校正误差较大,焊偏不良产生。,焊丝桶罩未固定,送丝管弯曲多,起弧不良的要因,同心度校正方法不当,定位块设计不完善,焊接知识培训少,焊偏的要因,要因确定:,九、制定对策,作成:邹卫锋制定日期:2000年2月28日,改善点,实施一:焊丝桶罩改善 安装三个固定片,十、对策实施,焊丝桶罩固定,,消除掉落现象。,改善前:,改善后:,实施担当:,何强新,实施日期:,2000年3月16日,桶罩未固定,,易掉落,而作业者在设备前操作,不易发现。,焊丝打结,产生起弧不良。,送丝顺畅,减少起弧不良。,实施二:送丝途径改善,送丝管弯曲部多,,弯曲弧度小,内部焊枪,外部送丝管,改,善,前,焊枪太长,无支撑点,导致弯曲多,送丝不顺畅,产生起弧不良,具体改善情况:,内部焊枪,外部送丝管,实施担当:,朱剑锋,实施日期:,2000年3月23日,送丝顺畅,减少起弧不良,增加焊枪支撑架,弯曲部减少,弯曲弧度加大,对策一、二实施效果:,起弧不良率,降低79%,用百分表将同心度校正在,0.1mm,以内。,实施三:旋转同心度保证,1次/月用百分表校正旋转同心度,实施担当:,李禾根,实施日期:,2000年4月19日,改善前:,改善后:,目视校正同心度,误差较大,(0.2mm,0.4mm),压缩机对中不准,产生焊偏不良。,压缩机对中良好,减少焊偏不良。,实施四:定位块改善,对策前,焊 渣,定位块易被焊渣卡死,,使压缩机偏位,产生焊偏不良。,第一次改善:增设防护板,防护板,实施担当:邹卫锋,实施日期:2000年4月20日,370PPM,4月20日,26日,388PPM,4月1日,19日,效果检讨,焊偏不良率对比:,改善效果不明显?,失败,失败,实施担当:邹卫锋,实施日期:2000年4月28日,第二次改善:,定位块形状改善,下端磨成月牙型,将定位块下端磨成月牙型,防止焊渣卡死定位块。,对策三、四实施效果:,焊渣进入位置,焊渣,焊偏不良率降低55%,168PPM,4月28日,30日,370PPM,4月20日,26日,效果确认,焊偏不良对比:,改善前,(2000年3月),改善后,(2000年4月),焊偏不良率降低62%,改善位置,实施五:焊接分科会及目标管理活动持续开展,通过焊接知识的学习,作业者掌握了圆周焊的作业要领,提高了异常对应能力。,1.以焊接分科会的形式,进行焊接知识交流、学习(1次/月),3.个人成绩每天公布:,成绩优秀者奖励,促使未达标者向优秀者靠拢,奖励前五名,.作业日报填写及班别成绩公布。,时时与目标对比,,促使班别与个人能力向上,十一、总效果检查,2000年2月,6月圆周焊接工程不良率推移:,工程不良率降低58%,单位:PPM,工程不良率,呈下降趋势,(2000年2月,6月),(1999年4月,12月),目标达成!,改善后起弧不良、焊偏由原来的第1、2位降到第3、5位。,N=3765,N=1210,活动后(2000年2月,6月),活动前(1999年4月,12月),活动前后圆周焊接工程不良项目对比,活动前后圆周气密泄漏不良对比,活动后泄漏不良率下降34%,单位:PPM,单位:PPM,活动后(2000年2月,6月),活动前(1999年4月,12月),经济效益:,节省修理费用:,668072台(4285PPM1811PPM)/1000000 1.45元/台,无形效益:,评价者:焊接担当、班长,日 期:2000年7月20日,2397元,不良率呈稳步下降趋势,十三、效果维持,单位:PPM,活动前,活 动 中,效 果 维 持,十二、巩固措施,十四、体会与今后课题,为了对应2001年360万台生产,组立线今后的课题:,缩短焊接时间,降低工程不良,活动体会:,今后课题:,下一个PDCA循环再见!,谢谢,请多提宝贵意见!,谢谢观看,/,欢迎下载,BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH,内容总结,飞虎QC小组活动报告。现场型小组。成立时间:年月日。注册资金:万美元。生产能力:万台年。从业人员:人。生产开始:年月。松下万宝(广州)压缩机有限公司()。再接再厉,不断改善,勇攀高峰。为更好地开展活动,小组制定了详细的活动计划。1999年4月12月组立线工程不良状况:。人件费:3765台1.0元/台3765元。材料费:3765台0.45元/台1694元。2、通过日本技术人员和焊接担当的指导,组员的技能将逐步提高。主要不良:起弧不良、焊偏。1999年4月12月组立线圆周焊工程不良统计表:。1999年4月12月组立线圆周焊工程不良排列图:。邹卫锋现场确认使用中的30个托盘定位块的使用情况。10个托盘定位块有被焊渣卡死现象,压缩机易被夹偏。弯曲部减少,弯曲弧度加大。1次/月用百分表校正旋转同心度。(0.2mm0.4mm),
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