提高综合布线安装质量.ppt

上传人:za****8 文档编号:16590333 上传时间:2020-10-16 格式:PPT 页数:34 大小:454KB
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资源描述
*公司供销社项目部 QC小组 小组编号: * 提高综合布线安装质量 前 言 加强质量管理 , 促进工程质量的提高 , 是我们威 建安装三公司的工作重点 。 为了能在竞争激烈的 建筑市场中站稳 , 提高公司的科技力量 , 我们公 司从上到下狠抓全面质量管理 , 并把运用 QC方 法作为提高工程质量的法宝 , 全面地惯彻推广 QC方法 。 从而促进工程质量的提高 , 深化公司 的管理水平 。 一、基本概况 1.工程简介 *市供销社综合办公楼工程 , 是环境优雅的 综合性办公楼 。 该工程采用办公自动化系统 , 是我公司进行全面施工的第一个综合布线工 程 。 综合布线是智能建筑的一个重要组成部 分 , 是现代化建筑的发展方向 。 对安装的技 术性 、 科学性有很高的要求 。 小组名称 威建安装三公司供销社项目部 QC 小组 课题 提高综合布线安装质量 小组类型 攻关型 成立日期 2002 年 4 月 注册登记号 W J QA - 2002 - 04 姓名 性别 年龄 文化程度 QC 职务 项目部职务 * 男 4 5 高中 组长 项目经理 * 男 35 大本 副组长 技术负责人 * 男 27 大本 组员 质检员 * 男 25 高中 组员 材料员 小 组 成员 五 名 * 男 40 高中 组员 施工队长 课题活动时间 2002 年 4 月 2002 年 7 月 活 动频率 4 次 /月 教育时间 36 小时以上 1.小组概况 二、选题理由 集团公司质量方针 质量责任重于泰山 顾客满意高于一切 工程目标 保证 “ 优良 ” 选定课题 提高综合布线安装质量 本工程问题点 1.第一次全面施工综合布线工程,既不熟悉规范,又无布线施工方面的 施工经验。 2.通过本次工程学习新技术,新工艺,熟悉新材料的性能。 3.综合布线线缆及有关连接硬件组成的信息传输通道;如果线缆安装质 量得不到保证,将留有重大隐患。 4.确保线缆连接的正确性,是保证通信线路畅通的关键。 5.综合布线是建筑艺术与信息技术相结合的产物,是将来建筑的发展方 向,及时地把握机会,为公司打开更广阔的市场创造良好的开端。 三、现状调查 我们 QC小组首先组织组员学习 规范及施工技术,并向同行专家请 教,具备了一定的理论基础。同时 与同行专家共同施工,掌握了一定 的实践经验。在施工过程中,组员 进行跟踪测量检查,发现问题运用 QC方法进行分析总结。 序号 项目 频数 频率( % ) 累计频率( % ) 1 缆线终接不合格 22 44 44 2 缆线 布放 错位 14 28 72 3 接线盒安装不到位 6 12 84 4 配管弯曲度过大 5 10 94 5 管固定间距不均匀 3 6 100 6 合计 50 100 1不合格项目调查表 2工程质量不合格项目排列表 频数 N=50 累计频率( %) 从调查及排列图知,线缆终接不合格与缆线布放错位 占不和格项目比例较大,是等待解决的问题。 50 40 30 20 10 0 100 80 60 40 20 0 缆线终接 面板倾 接线盒安 管弯曲管 固定间距 不合格 斜 装不到位 度过大 不均匀 四、确定目标 1.确定具体目标 活动目标 提高综合布线工程施工质量 具体目标 将缆线终接不合格点数控制在 10%以下 2.可行性分析: ( 1)由排列图可知,缆线终接不合格和缆线 布放错位占不合格项目的 72%,经计算,如能 解决这两个问题,将能达到小组本次活动目标。 ( 2)我项目部拥有较高素质的管理人员及技 术人员,另外我们还请到有施工经验的同行前 来指导,具备了一定的技术保障。 ( 3)公司领导对该工程比较重视,将为我们 提供强有力的支持,通过分析,实现活动目标 是可行的。 五、原因分析 缆 线 终 接 不 合 格 施工人员 材料 施工管理 操作不熟练 执行工艺不严格 新工人多 缺乏新管材的施工经验 思想上不重视缆线终接不合 格的危害性 只求进度 部分材料颜色不符合要求 技术交底不细 管理制度不严 管理人员责任心不强 质检员现场检测不到位 管理人员缺乏施工经验 成品保护措施不力 施工环境 缆 线 布 放 错 位 施工人员 材料 施工管理 操作不熟练 执行工艺不严格 新工人多 思想上不重视 只求进度 部分材料工艺不符合要求 技术交底不细 管理制度不严 管理人员责任心不强 质检员现场检测不到位 管理人员缺乏施工经验 六、要因确认 针对“缆线终结不合格”和“缆线布放错位” 的末端原因已找到了,但这些末端因素中,那 些才是主要原因呢? 原因 1:新工人多 已经过培训, 掌握初步施工技能 不是要因 原因 2:缺乏新管材的施工经验 对新管材施工 方法不熟悉 是要因 原因 3:思想上不重视 线缆终接不合格危害性 是要因 经检测管材 基本符合要求 施工前技术人员已 做好详细技术交底 非要因 原因 4:部分 材料颜色 不符合要求 原因 5: 技术交底不细 原因 6:质检员现场 检测不到位 质检员责任心不强 未认真检查施工现场 是要因 原因 7:管理人员 缺乏经验 管理人员初次接触 地暖施工,无指导 施工的实践经验 原因 8:成品保护 措施不力 安装人员施工过程中 未注意保护成品 是要因 问题 9:思想上不重视 缆线布放错位的危害性 人工经培训, 能够重视其危害性 非要因 为加快施工工期, 只求数量不求质量 是要因 原因 11:部分材料 质量差 经检测材料 质量基本合格 非要因 经过实际调查分析,我们小组 成员一致确认了 6个主要原因: 要因 1:缺乏新管材的施工经验 要因 2:思想上不重视线缆终接 要因 3:质检员现场检测不到位 要因 4.管理人员缺乏经验 要因 5:成品保护措施不力 要因 6:只求进度 七、制定对策 序 号 要因 对策 目标 负责人 完成日期 1 缺乏新管材的 施工经验 找费旧同种管材 练习总接, 并向同 行多请教学习 掌握施工要领提高 施工技能 邵维敏 2002. 5 . 7 2 思想上不重 视 线缆 终接 的 重要性 组织学习(技术 人员多讲解多指 导) 使施工人员思想上 重视 线 缆 终接 马 利 2002. 5 . 9 3 质检员现场 检测不到位 制定严格的质量 检查制度(职责分 明) 检查力度加强质量 有所提高 卢绪 年 200 2. 5 . 11 4 管理人员缺 乏经验 请专家指导讲解 掌握施工要领提高 管理水平 马 利 200 2. 5 . 12 5 成品保护措 施不力 制定成品保护责 任制度,采取各 种预防性措施 人人负起保护责任 避免成品受 到意外 破坏 孙汝晓 200 2. 5 . 14 6 只求进度 制定合理进度计 划,按计划施工 在确保了质量的同 时又保证进度 刘海生 200 2. 5 . 15 八、对策实施 掌握操作工艺 项目部组织班组 施工人 员 找废旧同类材料练习 达到效果 对策实施 1 找费旧同类材料练习总结 对策实施 2 组织班组学习 技术人员多讲解 项目部组织班组学 习 线缆终接不合格的现象减少 施工人员 思想重视 对策实施 3 制定严格的质量检查制度 项目部制定质 量检查制度 工程质量有所提高 对策实施 4 请专家指导 项目部组织 管理人员学习 请专家现场 讲解指导施工 施工管理人员 掌握施工要领 提高管理水平 责任明确 奖罚分明 质检员严格 按制度检测 对策实施 5 制定成品保护制度 对策实施 6 列施工进度计划表 项目部及时列出 施工进度计划表 保证了工程的 质量和进度 施工人员严格 按计划进行施工 班组人员成 品保护责任 分配到人 施工现场 保护较好 项目部制定 成品保护制度 九、效果检查 效果比较 1: 通过以上对策的实施,该工艺已经较为完善,煨弯过 大和隔热层破损的问题已经解决。下面请看质量调查表。 工程质量调查表 线缆终 接 面板倾 斜 管弯曲 度 管固定 间距 接线盒 安装 合计 子项 名称 检查 点 数 时间 检 查 点 合 格 点 不 合 格 点 检 查 点 合 格 点 不 合 格 点 检 查 点 合 格 点 不 合 格 点 检 查 点 合 格 点 不 合 格 点 检 查 点 合 格 点 不 合 格 点 检 查 点 合 格 点 合 格 率 2002.7 40 38 2 40 39 1 40 38 2 40 40 0 40 40 0 200 196 97% 从以上调查表可知,线缆终接不合格、缆线布 放错位、管固定间距不均匀和接线盒安装不到位的 不合格项分别由实施前的 22、 14、 3、 5下降到实施 后的 2、 1、 0、 0,管弯曲度过大也下降到 2点。解 决了线缆终接不合格和缆线布放错位两个主要影响 质量的问题。 效果比较 2 通过计算,线缆终接不合格的点数频率为 5% 10%,已经达到活动目标,从而实现了提高综 合布线安装工程质量这一中心目标。 通过本工程,我们较好的解决了综合布 线可能发生的问题,同时亦为我们小组今后 施工同类工程提供了经验和参考,我们 QC 小组在今后的施工中,将继续推广新材料、 新技术、新工艺,不断提高工程质量 。 通过本次活动,小组成员群策群力, 在保证质量的前提下,也取得了很好的 经济效益,工期比合同工期提前了 10天, 于 2002年 7月 10日顺利完工,被评为 “优良”工程,受到建设单位和公司 领导的好评,为集团公司赢得了 良好的社会信誉。 效果比较 3 效果比较 4 十、巩固及纳入标准措施: 1.坚持 QC小组活动经常化、科学化, 增强 QC小组活动的力度。 2.加强成品保护、监督体系和监管 体系等系列制度,并要有针对性 。 3.加强全体员工的综合素质教育, 提高操作人员的质量意识。 4.对工人特别是新工人进行安装工艺培训, 使之及时掌握新材料的安装新工艺、新技能。 5.对管理人员和技术人员要增加培训, 使之掌握最新技术和管理经验。 遗留问题 通过这次 QC活动解决了线缆终接不合格和面板 倾斜的问题,达到了小组的活动目标,但仍存 在管弯曲度过大的问题,这需要我们在下一步 QC活动中大胆探索,改进工艺,并在管理上下 功夫,保证综合布线施工质量。 下一步打算 在以后的活动中,我们将逐步完善综合布 线施工工艺,积累施工经验,自觉地发现 问题,运用全面质量管理体系解决问题。 我们今后还要不断地向新的领域探索,对 新的技术和新工艺展开研究,向智能化建 筑、先进的信息时代进军,并充分运用 QC 观点与方法,取得更大的成绩。 谢谢大家! 再见!
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