油水井分析比赛材料

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火驱采油的根本操作程序,一、火驱采油技术概况,根据国外油田228个火驱工程统计,成功的火驱采油的油层参数范围较大,可适用火驱采油的油藏范围较广。,参数,高值,低值,深度,米,1220,75,厚度,米,150,3,孔隙度,%,38,23,渗透率,md,5000,300,粘度,cp,2000,26,油密度,g/cm,3,0.9896,0.91,地层倾角,度,45,4,一、火驱采油技术概况,3,油藏筛选标准,补充条件:,油层横向连通系数应在70%以上;,油层间隔层厚度3m;,含油饱和度越高越好,利于经济开采;,地层压力相对较低,可降低注入设备投资;,优点,本钱低,单井生产周期长;,易于气窜,单井组不易控制;,无后续开发措施;,原料空气广泛;,适应油藏范围广;,4,火驱采油技术优缺点,缺点,一、火驱采油技术概况,5 国内外火驱采油开展现状,火驱采油技术始于1947年,经过几十年的研究和开展,现已成为一套行之有效的强化采油方法,目前世界上应用最多的国家是罗马尼亚,其次美国、加拿大、印度等国也有一定的规模。我国也先后在新疆克拉玛依油田、辽河科尔沁油田、胜利金家和乐安油田进展了火驱现场试验,均没有到达理想的试验效果。,一、火驱采油技术概况,第二局部,火驱采油现场试验情况,2007青工油水井分析,1、试验过程简介,二、火驱采油现场试验情况,曙光油田火驱采油工程2005年启动,最早确定杜66块的147039井组2005年5月启动、杜48块的14926井组2005年7月启动为首批试验井组。,2006年,在杜66块曙1-47-039井组火驱阶段取得较好效果的根底上扩大试验范围,新增五个火驱试验井组完善了杜66块火烧油层先导试验井网。,曙147039井组,曙14926井组,2、火驱试验现状,二、火驱采油现场试验情况,实验井组,总井数,抽油井,捞油井,间关井,关井,个,口,口,口,口,口,7,52,35,6,3,1,日产液,日产油,含水,累注空气,累产油,空气油比,t,t,%,10,4,m,3,10,4,t,m,3,/t,75.7,34.3,54.7,2611,1.3,1954,截止2007年9月,3 火驱采油效果分析,二、火驱采油现场试验情况,火驱采油总体取得较好的增油效果:,试验前,7个火驱井组抽油井9口,捞油井17口,关井15口,日产液36.6吨,日产油12.9吨,含水64.7%,目前7个井组抽油井35口,捞油井6口,关井1口,间关3口,平均日产液75.7吨,日产油34.3吨,含水54.7%,比照试验前日产液增加39.1t,日产油增加21.4t,含水下降10%,产油量增加近3倍。,分井组效果分析,杜66块先导试验区6井组,杜48块1个试验井组,曙1-47-039井组,外扩五井组,曙1-49-26井组,杜66块1-47-039井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果一:井温监测资料说明,注气井温度下降,采油井温度上升,火驱处于稳定燃烧状态。,注气井曙1-47-039温度由115.1下降到77.7,采油井曙1-46-新38井温度由63.3 上升到76.1。,杜66块1-47-039井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果二:产量基数低,增产幅度大,但绝对数小。,井组共有油井11口(3口二线井),试验前,抽油生产1口,井组日产油0.7t/d。2005年6月2日开场火驱试验,2005年9月,井组抽油井到达10口,日产油到达10.5t,与火驱前比照,日产油增加9.8t,是火驱前的15倍。,杜66块1-47-039井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果三:井组整体火驱见效情况较好,井组11口油井,9口井见气,与火驱前比照见气的9口井都有不同程度的增油效果。火驱见效井占井组总井数的82%。,采油井号,见气情况,水平产量,累计产油,累计增油,火驱前,火驱后,(t),(t),(,t/d,),(,t/d,),1-46X38,见气井,0.03,0.64,813.2,789.47,1-46-39,0,0.85,592.1,592.1,1-46-40,0.13,0.46,592.8,489.97,1-47-038,0.29,1.69,565.3,335.91,1-47-38,0.03,0.06,332.6,308.87,1-47-39,0.19,0.68,498.7,348.41,1-47-40,0.06,0.61,561.9,514.44,1-46-041,0,0.17,161.6,161.6,1-47-041,0,0.62,160.4,160.4,1-47-040,未见气井,0,0,0.6,0.6,1-46-41,0.55,0.28,260,92.8,二、火驱采油现场试验情况,,,目前日产油0.8t。火驱以来该井累计产液1857t,累计产油813t,累计增油789t。,典型井,杜66块1-47-039井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果一:井温监测资料说明,注气井温度下降,采油井温度上升,火驱处于稳定燃烧状态。,注气井温度:曙1-46-035由127下降到63。,采油井温度:火驱前平均温度为51,2007年测温4口井,平均温度为62,比照上升11。,杜66块外扩五井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果二:产量持续增长,杜66块外扩五井组效果分析,井组共有油井26口,试验前,抽油生产5口,井组日产油10.4t/d。2006年10-11月开场火驱试验,2007年9月,井组抽油井到达22口,日产油到达22.8t,与火驱前比照,日产油增加12.4t。从趋势来看,井组产量正在持续增长。,二、火驱采油现场试验情况,效果三:火驱处于见效初期阶段,杜66块外扩五井组效果分析,外扩五井组共有油井26口,井见气13口,少量见气井8口,不见气井5口。从产量来看,有16口井有不同程度的增油效果,井组火驱处于燃烧的初期阶段,产量处于上升期。,二、火驱采油现场试验情况,杜66块外扩五井组效果分析,典型井1,曙1-46-更37井位于曙1-46-037和1-47-037井组共用边井。,试验前:该井为抽油生产常关、间开,间开日产油水平只有0.3t;试验后:2007年4月19日解卡开井,日产液3.5t,日产油1.7t,阶段产油159t,阶段增油132t。,二、火驱采油现场试验情况,杜66块外扩五井组效果分析,典型井2,曙1-45-37井位于曙1-46-037井组边井。试验前:该井为原163外扩区注水井,长期停注,试验后:该井2007年1月转抽开井,初期日产液6.8t,日产油3.4t,目前日产液4.1t,日产油2.3t,阶段产油690t。,二、火驱采油现场试验情况,杜66块先导试验区见效方向分析,根据油井的排气和增油情况分析,杜66块先导试验区37口井见效井22口,少量见效8口,不见效7口井。见效方向主要沿东北-西南方向,即沿地层倾角方向。,二、火驱采油现场试验情况,杜66块先导试验区效果分析取得的认识,、采用层内高温自燃点火方法深层点火一次成功,并处于初期燃烧阶段,地下已形成较稳定火场。,、杜66块先导试验区火线推进方向主要是地层倾向方向,仍需要进一步调整火线推进方向。,、杜66块先导试验区火驱采油试验仍处于油井初步见效阶段,有一定增油效果。,杜48块1-49-26井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果一:注气井温度下降,采油井温度上升,火驱处于稳定燃烧状态。,注气井温度:曙1-49-26由97.6下降到50,采油井温度:最新监测资料是2007年4月曙1-46-027井温度为57,比照试验前上升2。,二、火驱采油现场试验情况,效果二:见效周期长,增油效果明显,但产量基数小,增油量有限。,井组共有油井8口,试验前,抽油生产2口,井组日产油1.5t/d。2005年7月开场火驱试验,2006年7月开场见效,见效周期长达1年,目前井组抽油井到达7口,日产油到达5.5t,与火驱前比照,日产油增加4t,是火驱前的3.7倍。,杜48块1-49-26井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,效果三:火驱见效方向性较强,该井组火驱,见效方向上看西南部四口油井见到了明显的火驱效果,增油效果较好,东北部四口井没有见效。,杜48块1-49-26井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,典型井,曙1-49-026井位于曙1-49-26井组南边井。试验前:该井为长停井,试验后初期捞油生产,日产油水平0.1t,2006年8月转抽开井,初期日产液5.3t,日产油2.6t,目前日产液4.5t,日产油2.2t,阶段产油951t。,杜48块1-49-26井组效果分析,二、火驱采油现场试验情况,、采用层内高温自燃点火方法深层点火一次成功,并处于初期燃烧阶段,地下已形成较稳定火场。,、杜48块曙1-49-26井组增油见效相对缓慢,时间长达11个月;目前增油效果较明显。,、火驱见效方向性强,单井组火线难以控制。,杜48块火驱井组效果分析取得的认识,第三局部,目前存在问题,2007青工油水井分析,三、目前存在问题,目前,杜66块先导试验区曙1-46-037、1-46-039、1-47-035、1-47-037等四口注气井存在不能测试温度、压力的问题。在遇到此问题后,采取了加大测试压力计配重、油管内加柴油、挤酸和挤热水等工艺措施,但是效果都不理想。分析其原因,认为在油管内有局部死油使压力计不能下入测试位置,再加上挤热水污水过程中的少量原油造成了二次堵塞。,另外,在多井组火驱采油试验过程中燃烧方向的监测仍需完善,及时调整和控制燃烧方向,防止单向突进,这最终将会影响到火驱采油的效果评价。,1、监测系统需要加强和完善,三、目前存在问题,目前,,杜66块先导试验区为六个试验井组,。根据2005年9月在北京召开的杜66块杜家台油层上层系火烧油层专家咨询会和2006年9月在曙光采油厂召开的杜66块杜家台油层上层系火烧油层先导试验筹备会上专家建议:杜66块杜家台油层上层系火烧油层,先导试验以9个井组的现场试验为宜,,形成一个正方形网格布局的先导试验区,采油井多向受效,这样更利于评价杜66块火烧油层的开发效果。,2、杜66块先导试验区试验井组
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