常减压蒸馏装置

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,常减压蒸馏装置,长周期运行总结,1、,装置简介,大庆石化公司炼油厂原第三套常减压车间(后更名为常减压二车间,以下简称二套)始建于89年,91年7月投产,设计年开工8000小时,加工大庆原油350万吨。,装置设有电脱盐系统、预分馏及常压系统、脱硫醇系统、减压分馏系统、蒸汽发生系统、加热炉烟气余热回收系统等共六部分组成,其特点是:装置采用,DCS,控制系统,提高系统控制精度,改善工艺管理;脱硫醇系统能生产符合国家质量标准的,3#,喷气燃料;减压分馏系统能生产高质量润滑油基础油料;加热炉烟气余热回收系统设有双向翅片式预热器,将空气预热到,230;,蒸汽发生系统能发生,0.3Mpa,和,1.0Mpa,蒸汽供装置自用。,经过多年的生产实践经验总结,从工艺控制,产品质量,节能降耗,生产环境等方面,均得到了不同程度的改善和提高,吸纳先进技术,解决生产的瓶颈问题,,创造了连续、安全、高效运行,1165天,实现三年一大修的新水平。,2、采用,RMPCT,控制技术,该,RMPCT,控制系统在常压炉支路平衡、初馏塔底液位、常压塔加减压炉支路平衡、初馏与常压部分、减压部分、减压塔底液位共,6,个,RMPCT,控制器。,98,年,10,月通过中国石油化工集团公司专家组的鉴定。,投用,RMPCT,控制系统后产生如下效果:,2.1,加热炉分支偏差由原,2.43变为0.45,改善产品分布,轻油收率提高了0.416个百分点,润滑油基础油质量指标方差减少一半以上,取得了显著的经济效益。,2.2,产品质量控制稳定,标准偏差波动很小,实现卡边操作。,2.3,各工艺计算值与实际化验分析值偏差较小,说明各工艺计算点计算较准确,同时也为装置管理人员和操作人员提供了日常运行情况的参考,。,2.4 提高了装置工艺指标控制平稳率,为装置的长周期运行在工艺控制上起主导作用。在,RMPCT,控制的基础上又对目标产品进行了优化,针对目前柴油市场供需关系,多生产柴油及其组分油是提高企业经济效益的有效手段,为此采取了限制操作变量,提下线,压上线等有效手段,多出中间馏分,增产柴油及组分油收率。(见下图,-1,),从图,-1,上可以看出,采用限制操作变量后,目标产品收率提高了,0.68,个百分点。,3、,采用变频调速技术,由于装置年均加工负荷率只有,85%,左右,各机泵在不同程度上存在大马拉小车现象,装置电耗及系统压力均较高,设备泄漏点多、故障率增加,为了解决上述问题,装置采用了变频技术。,3.1,低压变频技术,98,年装置在常压各侧线、中断回流、顶回流、塔顶产品,减压各侧线、中断回流、顶回流等工艺流程无分支控制较简单的侧线上,采用了,17,台低压变频器,在控制方面与,DSC,系统对接,完成系统控制。,3.2,高压变频技术,2000,年装置对,630KW,原料泵上采用变频器进行了技术论证,由于原料泵所配备的电机为,6000V,高压(炼油厂首次使用高压变频器),而且是为装置提供原料的设备,换热网络分支多,所以从设备的选型、电器安装、工艺控制三个方面进行充分论证,以确保装置安全,,平稳生产。,设备的选型,为满足生产需要及便于今后系统维护和运行安全,选定技术已经成熟的高高方式,取消升压变压器(升压变压器系频带要求宽的特种变压器,损耗大,效率低,是在高高变频技术不成熟时的替代手段)。,电器安装,利用在线运行的高压电机和高压开关柜并在其间加一台高压变频器,即可完成系统控制,这种方案可节省一台高压开关柜。,工艺控制,由于装置工艺流程换热网络分支多,流量平衡难度大,对取消控制阀后易产生偏流、取热不均、调节分支流量不便等诸多不利因素,所以方案保留控制阀、开度在85%90%起到微调平衡流量作用,同时考虑到泵的工、变频互备用及变频器的闭环控制,在DCS控制流程上编制一个逻辑开关,同时增加两个手操控制器,保证系统控制的灵活性。(见下图3),图示:开关位于“,1,”表示塔底液位与原油四路串级控制;开关位于“,2,”表示塔底液位直接受变频器控制,3.3,变频器投用后效果如下:,降低了换热系统压力,设备泄漏点、故障率明显下降。,噪声降低,改善生产环境。,节电,截止目前装置总装机容量,1637KW,,年节电效益,200,余万元。,为装置长周期运行夯实基础。,4、减压系统改造,4.1,减压抽真空系统改造,针对减压真空泵效率低耗汽量大问题。对减压抽真空系统进行了改造。把两级四台真空泵更换为新型高效喷射式真空泵,为了保证抽真空效果和降低噪音,将原抽空系统的管线进行改造,此对策实施后,真空泵,1.0MPA,蒸汽用量由原来的,7.8,吨,/,时降到目前,4.5,吨,/,时,减压塔顶真空度由,94KPA,上升到,95.5KPA,。同时减压区域噪音下降,10,分贝,由于蒸汽量减少,减顶冷凝器面积相对增加,操作弹性增大,减顶抽真空系统对外界操作条件变化适应能力增强,提高了装置的操作平稳率。,4.2,减压渣油抽出线的改造,几年来生产中频繁出现减压渣油泵抽空问题,对操作影响非常大,经核算将减压塔抽出线由,DN300mm,改为,DN450mm,;管内渣油流速由来,0.906m/s,降到,0.403m/s,,同时对减压渣油泵进行改造,在入口加上诱导轮,有效地减缓流速和机泵气蚀问题,从而解决了渣油泵抽空问题。,5、注剂,5.1,破乳剂与脱盐剂,二套设有一级电脱盐系统,而原油中的金属类碳酸盐、环烷酸盐形成的难容物影响换热效率,传统的破乳、洗涤脱除的只是部分钠盐而其它盐类难以除去,脱后含盐平均,3mg/l,。系统中注入破乳剂、脱盐剂、洗涤水,在电场的作用下产生了如下效果,脱除,Na,、,Ca,、,Mg,、,Fe,、金属离子,平均脱除率,50.31%,。,脱后含盐平均,1.8mg/l,,为下游装置提供优质原料。,保证原油换热系统高效运行。,5.2,防垢剂,由于装置采用,33,台螺纹管换热器,其中,90%,在高温渣油系统中运行,装置连续运行两年,换后温度由开工初期,305,下降到,283,98,年,5,月装置检修时发现换热器结垢、结焦相当严重,为了缓解结垢问题,在减压渣油系统采用了防垢剂。投用后效果显著,装置连续运行,1165,天,换后温度,286,,为装置长周期运行创造了有利条件。,6、改善生产、生活环境,6.1,解决减顶瓦斯问题,装置自原始开工以来,减顶瓦斯均未得到很好的回收利用,即浪费了能源又造成了环境污染,,2000,年初经与设计单位合作,设计出,WYQ-D100,型无压液体气体节能环保燃烧器,将减顶瓦斯引入加热炉,投用后效果很好,百分之百回收减顶瓦斯,达到了三顶瓦斯全部回收利用,即改善了生产、生活环境又回收了能源,降低加工损失。,6.2,装置消防蒸汽系统改进,由于地理条件的因素,装置冬季生产防冻凝是关键,为确保装置安全、稳定、长周期运行,消防蒸汽系统必须保证畅通。原来的多点排汽造成浪费,而且生产环境受影响,,98,年对装置的消防蒸汽排放点改造进行集中管理,排出的,1.0Mpa,蒸汽进入装置,0.3Mpa,蒸汽网,回收用于常、减压塔汽提蒸汽。,6.3,提高污水外排合格率,由于污水隔油井原设计存在一定问题,造成污水在隔油池内停留时间短,污水含油高,合格率,90%,低,且员工污油回收劳动强度大。,98,年根据此种情况装置工程技术人员重新设计污水隔油井,其特点是污水在隔油池内停留时间长,污水溢流堰高度具有可调性。投入后,使污水含油由原来平均,150mg/l,降到,40mg/l,以下,合格率由,90%,提高到,97.89%,。同时减轻了员工的劳动强度,提高工作效率。,7、加工消耗,每项技术的应用,都是以提高装置安全、高效运行为切入点进行的,而装置的综合能耗体现了装置运行水平的关键性指标。提高能量转换环节的利用率是装置节能降耗有效手段之一,变频调速技术的应用,提高了电能转换为机械能的利用率,标定结果显示装置装机容量1637KW,节电867.62KW。利用耐火纤维炉衬喷涂工艺,两炉炉衬采用高铝纤维和黏合剂对炉衬进行处理,使两炉壁温降到50以下,减少散热损失。,同时采用节能型加热炉火咀,并对加热炉的“三门一板”优化调控,使装置加热炉热效率保持在90%以上,提高了热能利用率。(见下图-4),根据东北地区生产的特点,进入冬季生产后,装置的部分低温热源得以充分利用,在为居民提供采暖的同时,可使部分冷却器停用。同时员工根据气温变化及时调整冷却器循环水量,既保证油品出厂的冷却温度,又节约了循环水400多吨/时,充分利用低温热,提高了能量回收。,具有关部门统计的资料显示,1995至2001年间,装置综合能耗在国内同类装置中处于较好水平。下图-5为装置历年能耗情况,图-5充分体现了装置采用先进技术措施进行节能降耗后得到的结果,8.,科学管理,在科学管理方面,车间建立完善了生产操作控制程序,规范了日常生产过程,实行了岗位人员车间技术员车间领导三级闭环岗位检查机制,使影响装置安全,稳定运行的问题在日常工作中得到解决。,由于装置现代化程度较高,连续性极强,设备管理的好坏直接影响装置的长周期生产,为此,我们注重在设备的“选好、用好、管好、修好”四个环节上探索新办法,确保设备安全运行。,“选好设备”,就是从设备的选型设计阶段提前入手,前期介入,遵循技术上先进,经济上合理,生产上可行的原则,综合考虑设备的可靠性,节能性、维修性等因素,做好设备的调研。立项、设计选型、设计制造、购置验收、安装调试等工作,力求以有限的资金获得最佳的经济效益。如我们高压电机的变频技术,由于从调研立项、设计选型、验收调试等环节均做了大量细致的工作,保证了6000V、630KW的大电机变频器投用一次成功,运行中,没有出现任何故障,并年创造效益近80万元,“用好设备”,就是强调以人为本,增强设备使用和管理人员的责任,科学、合理操作设备。为此,我们实行了设备使用承包责任制。即每个班组均由两名车间管理人员承包,一方面负责指导和检查班组合理使用设备,另一方面协助班组处理设备难题,整改设备低标准,保证设备科学使用。同时根据厂里“用修双向考核”制度,既要对维修单位的工作质量进行考核,也要接受维修单位对使用者使用维护情况的考核。如果设备出现故障,使用和维修双方共同鉴定故障原因,区分责任。对于因使用不当、造成设备故障的直接责任人,我们对其实行严格的经济考核,避免了使用者“拼”设备的现象,“管好设备”,就是建立纵横交错的“三检”特护体系,使设备始终处于受控状态。操作运行人员按岗定时“巡检”,机械电气仪表维护人员定时定位“点检”,生产及维护车间的专业技术人员定时“专检”。通过实践证明,这一体系的运行,保证了设备全天始终处于良好的受控状态,有效地降低了设备的故障率,提高了设备运行的可靠度。,“修好设备”,就是做到事前预测,准确维修。我们改变以时间为基础的设备维修制度,建立以状态监测为基础的维修制度,及时准确找出发生故障的原因;同时严格执行质量验收制度,为长周期生产奠定牢固的物质基础。,在装置生产方案频繁调整,设备逐年老化的不利条件下,抓好设备“选、用、管、修”四环节,实施科学管理,提高装置运行水平,为装置长周期生产提供了保障。,9.结束语,采用先进技术,装置各项控制指标均达到了国内同类装置较高水平。进行科学管理,确保良好的生产、生活环境是装置长周期运行的根本保证,1998至2001年装置连续运行1165天实现三年一修的新水平。,
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