油井常见故障诊断与分析

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,油水井诊断与分析,2014年5月7日,目的和意义(略),工作中,经常碰到油水井动态发生异常变化,如果对其变化原因分析不清,往往会对生产带来较大的被动,因此对油水井动态变化进行诊断与分析,对于保持平稳生产、油田合理开发、下步对策等多方面工作提供了有力的实际依据。,思路和方法,油井产液量变化,注水压力、水量变化,地层:注水效果、地层供液,地面:计量误差、流程(管线、分离器、流量计)等,井筒:泵况差、管柱问题、套管问题、出砂、结蜡等,可能存在原因,油井含水变化,可能存在原因,地层:可能套损、边低水、注入水突进、作业质量不合格等,化验:技术规程执行不严等,取样:取样不标准、未在规定地点取样,可能存在原因,计量:压力表、水表问题,计量不及时,未计量,井筒:套管坏、水嘴漏、分注失效、闸门、流程等原因,地层:单层突进、储层改造后形成窜流等原因,一、油井诊断与分析,1、油井产液量增加,可能计量问题(重新计量)、工作制度改变、套管问题(水分析)、作业时卡层失效,高出液层参加生产等,落实后找出原因采取相应措施。,2、油井产液量下降,首先落实地面流程、计量等方面是否存在问题;然后对井筒、泵况进行分析与诊断;最后从地层方面分析,找出原因。在原因落实后提出相应的措施建议。,下面主要通过示功图、憋压方法对油井进行诊断与分析,深井泵工作原理:,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,下行:排液过程,上行:吸入过程,示功图分析:(典型示功图),高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,A:下死点;,AB:加载线;,B:吸入点,BB1:油管和油杆弹性形变,冲程损失;,s,KN,A,D,C,B,正常示功图,B1,P,P1,C:上死点;,CD:卸载线,D:排出点,P:油杆在液中的重量,P1:活塞上液柱重量,相关计算:,s,KN,A,D,C,B,B1,光杆行程(BB1+BC)减程比,活塞冲程BC 减程比,活塞有效冲程AD 减程比,冲程损失BB1/(BB1+BC) 100%,充满系数AD/BC 100%,泵效AD/(BB1+BC) 100%,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,游动凡尔漏失,s,KN,A,D,C,B,B1:吸入滞后,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,固定凡尔漏失,s,KN,A,D,C,B,D1:排出滞后,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,液供不足、气体影响,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,断脱,s,KN,h,L(h c)/g,杆,L:断点位置,C:力比(KN/mm),g,杆,:每米抽油杆在液体中的重量(KN/m),s,KN,连抽带喷、游动凡尔失灵,s,KN,固定凡尔失灵,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,活塞在泵筒中被卡,s,KN,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,活塞脱出工作筒,高压区,低压区,油套环空,高压区,低压区,油套环空,上行,下行,稠油,s,KN,A,D,C,B,实测示功图分析,s,KN,s,KN,周20-2井:供液不足,沙36井:结蜡,憋压法,1、了解本井基本情况,如产液量、示功图诊断情况、供液情况、出砂、结蜡等情况;,2、选取合适量程的压力表(2.5、4MPa);,3、高液量井憋压时,防止垫子刺漏;,4、我厂油井采油树一般耐压40MPa以上,故憋压时压力不要太低。一般要求憋到2MPa以上。,5、憋压前要检查井口采油树、闸门,不得有漏失现象,部位油井装有防盗丝堵等单流阀,应卸掉后再憋压。,注意:,1、固定凡尔漏,2、游动凡尔漏,3、油管漏,4、供液不足井憋压,5、漏失严重井憋压,6、高液量井憋压,分析:,实际上,油井产液量下降是多方面原因引起的,并不是单一的油管、凡尔漏失,可能是多种原因的综合,应通过多种方法综合分析,抓住主要因素。,1、泵漏:先碰泵、再洗井、最后作业,2、油管漏:检泵,3、气体影响:控制套管气,4、结蜡:加药、热洗(加药量、洗井压力),5、出砂:控制生产压差,生产平稳,6、供液不足:小泵深抽,长冲程、慢冲次,1、要清楚油井正常产液量,2、及时了解油井产液量变化情况,确定变化是否合理,3、对液量变化油井进行诊断与分析,4、对检泵周期长,低泵效井,结合示功图,动液面资料,进行泵效对比,提出增产建议。,工作中:,常用的处理方法:,含水异常:,1、含水上升是否符合含水上升规律?,2、是否注水见效,注入水突进?-加强分注、控制注水。,3、是否生产压差过大,边低水突进?-控制生产压差,4、是否套管漏?-水全分析、产液量变化,5、是否作业质量不合格?或主出水层未卡住?-重新卡封,二、注水井诊断与分析,注水井常见故障大部份是井下工具,如封隔器失效、配水器故障、油管刺漏及地面仪表故障等。,1、封隔器失效。封隔器胶皮筒变形或破裂使封器无法密封;配水器弹簧失灵,管柱未端球与球座不密封或阀上钢球未关严等。,1.1、第一级封隔器密封性判断。正注时发现套压上升。严重时找开套压阀放溢流,如发现溢流量随注入量的变化而变化,说明第一级分离器不密封。,1.2、多级封隔器密封性判断。第一级以下各级封隔器若有一级不密封,则油压下降,套压不变,油管注入量上升。如封隔器失效,则封隔器以上层段吸水指数偏大,下部层段吸水指数偏小,注水量下降。,2、配水故障。,2.2、水嘴刺大。在指示曲线上可以看到吸水指数逐步变大,指示曲线逐步向注水量轴偏移。更换水嘴。,2.1、配水器水嘴堵塞。全井注不进水或注水量下降,吸水指数下降,指示曲线向压力轴偏移。通过反洗井措施解除。,2.3、水嘴掉。配水器水嘴掉后,注水量突然上升,层段指示曲线向注水量轴偏移。,2.4、配水器滤网堵。全井及该层段注水量下降,与水嘴堵不同的是,滤网堵时注水量逐渐递减,指示曲线向压力轴偏移。,2.5、球与球座不密封。球与球座不密封,使注入水从油管未端进入油套环空,造成封隔器不密封,水量上升,油压下降,指示曲线向水量轴偏移。,3、管外水泥窜槽。套管外若出现水泥窜槽,全井注水量会逐步上升,指示曲线与封隔器失效相似,层段指示曲线集中地平等排列,而相邻层段指示曲线重合。,4、管柱脱节或刺漏。全井注水量明显大增,层段注水量等于全井注水量。,注水压力,注水量,
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