检验员质量意识培训(PPT90页)

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,检验人员的质量意识培训,1,课程大纲,第一讲 质量的概念,第二讲 企业中的质量人,第三讲 检验与质量,第四讲 检验员的层次,第五讲 质量意识点滴,第六讲 总结及答疑,附件1:海尔的质量观,附件2:质量意识漫画,附件3:改善案例,2,第一讲 质量的概念,质量标兵,1,、经常参加质量改善活动,2,、提出合议化建议五项,3,、工作按时完成率,100%,4,、各方面表现好,5,、没有质量罚款的记录,6,、团结同事,为人谦和,7,、长期从事质量管理工作,?,3,质量的概念,质量 quality,一组固有,特性,满足,要求,的程度,克劳斯比質量的定義,質量的定義就是符合要求,而不是好。“好、卓越、美麗、獨特”等述語都是主觀的和含糊的。,质量包含了,服务,!,4,质量的概念,品管大师克劳斯比的品质理念:,“一次成功”、“零缺陷”,质量管理的四大定理:,1、质量应被定义成符合要求,而不是好或优秀;,2、质量体系的原则是预防不合格,而不是对不合格进行评审;,3、工作标准应该是零缺陷,而不是差不多就行;,4、以不合格付出的代价来衡量质量,而不是用不合格的百分比来衡量质量。,5,质量的概念,戴明的十四点:,1、目标恒久;,2、拒绝错误和消极;,3、停止对检验的依赖;,4、不要将价格作为采购导向;,5、持续改善;,6、培训、再培训;,7、领导的协助;,8、排除恐惧;,9、部门协调;,10、避免空洞的口号和说教;,11、消除数字配额;,12、排除阻碍员工工作热情的因素;,13、实施生动的教育和训练;,14、立即行动;,6,质量理念:,质量不是口号,应贯穿于我们工作中的每个细节!,游戏总结:,1、不接受和传递不合格品;,2、质量是我们的过程表现,而不是检验结果;,3、质量观念跟传染病一样,有极强的感染力;,4、改善是质量提升的精髓;,5、质量的描述应具体化;,6、统计分析很重要;,7、服务是质量的重要组成部分;,8、一次就作对;,9、培训的意义;,7,美国汽车事故法律判决(1996),序号,品 牌,亿美元,次 品 说 明,损 伤,1,通 用,1.50,雪佛莱BLAZER车门锁,截瘫,2,福 特,1.285,PINTO油箱,严重烧伤,3,福 特,1.07,MUSTANG油,严重烧伤,4,通 用,1.05,PICKUP卡车油箱,严重烧伤,5,铃 木,0.9,SAMURAI操纵系统,截瘫,6,福 特,0.624,BRONCO 操纵系统,脑损伤,7,通 用,0.57,OLDSMOBILE无汽油关闭阀,两人死亡,8,丰 田,0.435,CORONA油箱,严重烧伤,9,福 特,0.4,PICKUP安全带 (张紧限位器),14岁少年截瘫,10,福 特,0.25,BRONCO 操纵系统,截瘫,11,克莱斯勤,0.19,VOYAGER制动系,1个母亲和3个小孩死亡,12,通 用,0.165,OPEL 油箱,严重烧伤,13,通 用,0.153,变速箱缺陷,截瘫,8,1,、一加“波音747”共有,450万,个零件,要,2万,多家协作厂商来共同完成,如果以,1%,不良,算的话,就有,4.5万,个零件有问题。,2,、“阿波罗”登月号共有,580万,个零件,如果以,1%,不良,算的话,就有,5.8万,个零件有问题,即使以目前最好的公司的质量水平,99.99966(3.4,PPM),也有,6000个,零件有问题,哪怕是,一亿分之一,的,不良,都会造成致命的危害。,1%,不良的品質水準代表什麼意義?,9,1%,不良的品質水準代表什麼意義?,每小時有,20000,郵件丟失,每天有,15,分鐘飲用不淨水,每周有,5000,手術錯誤,主要機場每天至少有,4,次事故,每年有,200000,藥物處方錯誤,每月有,七,天停電,10,零缺陷,當你買一瓶藥,你是否期待每一顆都是好的,?,當你搭飛機,你是否期待每一次起飛與降落都成功,?,是否零缺點的觀念可以應用到你的流程上甚至產品上,?,100-1=0,!,没有最好!,只有更好!,11,第二讲:企业中的质量人,一、和谐精神,通用电器CEO杰克.韦尔奇:,一滴,蜂蜜,比一加仑,胆汁,能捉住更多的苍蝇!,讨论:和谐精神在我们实际工作中的表现。,12,企业不要独行侠;,做凝聚力的聚集点;,拥有一颗宽容的心;,快乐和沟通;,13,二、责任感,德国大众公司的训言:,没有人能够想当然地“保有”一份好工作,而要靠自己的责任感去争取一份好工作!,讨论:责任感在我们实际工作中的表现。,14,工作本身就意味着责任;,承担责任等于把握机会;,拒绝抱怨;(牌是上帝发的),在其位谋其事;,15,三、忠诚敬业,洛克菲勒对忠诚员工的故事!,忠诚是一种美德;,公司就是你的船;,敬业的最大受益者是你自己;,像老板一样热爱公司;,与上司保持同步;,16,四、以服从为天职,沃尔玛集团的“无条件服从”!,服从:完美执行的密码;,拒绝任何借口;,自动自发;,17,五、勇于挑战,麦当劳第二代掌门人雷.克雷克的座右铭:,“才能”不能,太多有才能的人并未成功;,“天才”不能,被埋没的天才屡见不鲜;,“教育”不能,高学历的蠢才多的是;,只有“坚韧”和“挑战”是无敌的。,超越自我;果敢者赢!,18,六、创意可贵,美国花旗集团的格言:,当人人都认为灾难将发生时,创意却可以把它变成机会!,不要习以为常;,怀疑的眼光;,是否可能更好;,19,七、 渴望学习;保持一颗对未知领域的好奇心。,学习代表着谦虚;,学习代表着责任;,学习代表着目标;,学校代表着完美;,20,八、适应能力,机会总是垂青适者;,职场上的变色龙;,主动去适应公司和老板(上级);,好的工作就是适合自己的工作;,反省自身;,21,交期,废品,品质标准,改善作业,顾客投诉,设备故障,?,我是一个小人物,应该和我关系不大吧!,22,第三讲:检验和质量,時期,(,年代,),項目,演進,使用方法,品質導向,制 度,負責部門,強 調,1900,檢 驗,檢驗工具,和 方 法,檢驗品質,QI,檢驗部門,品質的,均一性,1930,製 造,統計工具,和 技 術,控制品質,QC,製造部門,減少檢驗,1950,設 計,建立品質,保證系統,建立品質,QA,TQC,TQA,各 部 門,預防品質失敗,1980,管 理,動員組織,人力、使用策略管理,管理品質,ISO 9000,CWQC,TQM,所有人員,顧客和,消費者,的滿意,23,单纯的检验就是:,擦屁股!,检验是一把双刃剑!,24,浪费分布在整个价值流中,多余的库存,返工,等待时间,过多的搬运,多余的移动距离,测试与检验,浪费构成了成本的主要部分!,由于管理不足造成的浪费,隐藏的工厂,价值流向顾客,在顾客眼中能提供产品价值的过程,顾客付钱的特征与特性.,9/21/2024,25,检验就是成本;,检验就是浪费;,检验就是事后纠正;,检验就是心中没底;,检验就是对工作质量不放心的一种不得已而为之的短期手段!,26,正确的质量理念:,检验应该融入到每个过程责任人的意识中去;,每个人都要有“检验”的观念;,检验的目的是:减少检验直致消除检验;,不要对“检验”的 存在习以为常而依赖“检验”;,27,课堂作业:,检验过程控制图:,1、过程控制关系图;,2、过程控制龟型图;,(课堂上画及讲解!),28,第四讲 : 检验人员的层次,1,、判断型检验员;,2,、纠正型检验员;,3,、统计型检验员;,4,、分析型检验员;,5,、改善型检验员;,6,、培训型检验员;,29,判断型:,只作判断和必要的记录;,制造质量与我无关;,事不关己,高高挂起;,对存在的问题熟视无睹;,工作没有热情,像一台检验设备;,30,纠正型:,告诉员工正确和错误;,偶尔也会发现过程问题并要求调整;,不会总结规律及观察趋势;,很多时候停留在表象;,31,统计型:,记录完善和具体;,熟练运用QC七大工具;,掌握问题(缺陷)的规律和趋势;,定期的统计图表(看板);,32,分析型:,勤于观察(过程);,爱动脑子;,会总结规律;,追究根本原因;,有预防观念;,33,第一个为什么:为什么停机了 ?,机器过载,保险丝烧断。,第二个为什么:为什么会过载 ?,轴承润滑不够。,第三个为什么:为什么润滑不够 ?,机油泵没有抽上来足够的油。,第四个为什么:为什么机油泵抽油不够 ?,泵体轴磨损。,第五个为什么:为什么,泵体轴磨损 ?,金属屑被吸入泵中。,第六个为什么:为什么,金属屑被吸入泵中 ?,吸油泵没有过滤器,。,5 Why ?,直到找到根本原因为止,实现 0 故障的对策,34,改善型:,经常打“小报告”;,主动的建议和提案;,“爱管闲事”;,拒绝“重复发生”;,热衷各种QC活动;,35,培训型:,来自内心的热情;,良好的沟通;,乐于助人;,感染力;,走到哪里都是明亮的质量符号;,既怕又爱还尊重;,36,课堂调查并讨论:,你是哪种类型的检验员?(专用调查表),哪方面做得不够?有何困惑?,今后的打算?,37,第五讲:质量意识点滴,徶开空洞的说教,从点滴做起!,38,一、对工人,1、公正的心;,2、细致、严谨;,3、权威性;,4、服务的姿态;,5、要管“闲事”;,6、熟悉过程;,7、多巡视、观察;,8、良好的沟通;,9、帮助及培训;,39,二、对制造部门领导,1、不卑不亢;,2、坚持原则;,3、质量第一;,4、工作效率;,5、敢于批评;,6、协调矛盾;,7、真诚帮助;,8、事实说话;,9、“我们”原则;,40,三、对技术人员,1、敢于怀疑;,2、主动建议;,3、统计分析;,4、效果对比;,5、无私奉献;,6、标准第一;,41,四、对同事,1、团结是基础;,2、沟通很重要;,3、信息要共享;,4、帮助不可少;,5、分析常研讨;,6、改善大家挑;,7、缺点多挑剔;,8、优点常彰表;,9、气氛要活跃;,10、热情似火烧;,42,1、承担责任,,不要推辞;,2、拒绝借口,,服从第一;,3、勤打“报告”,,拉近距离;,4、多提建议,,彰显能力;,5、策划当先,,完美主义;,五、对上司,43,六、对工作,朝气蓬勃,热情洋溢;,一丝不苟,严谨细致;,勤于观察,多用脑子;,统计分析,找出趋势;,提出建议,付诸实施;,任劳任怨,承受磨砾;,自我提升,表率第一;,顶住压力,多管“闲事”;,单纯检验,不是目的;,44,七、其它,质量意识是这样“炼”出来的:,“烧炉”原则!,45,第六讲、总结,质量人,检验员,过程控制,产品监控,品质保证,质量检验,预防,纠正,46,答疑,Q & A,47,海爾,中国企业质量管理典范,1984,年成立,.,從單一冰箱發展到擁有八十六類,一萬三千多個規格的產品群,.,在全球有,7,個工業園,46,家工廠,15,個設計中心,.,營業額從虧損,147万,人民幣,成長至,2001,年,營業額為,602,億人民幣,.业绩增长1万多倍,并保持年80%的平均增长速度。,2000,年品牌價值,320,億人民幣,.,產品已出口至世界一百六十多個國家或地區,.,正式被寫入哈佛案例的大陸企業,.,十六年來,平均年成長率,80%,被美國家電雜誌評為全球家電業成長速度最快的企業,.,附件,1,:海尔的质量观,48,张瑞敏曾举过一个经典例子:,如果让一个日本人每天擦6遍桌子,他们会一丝不苟每天擦6遍,而我们中国的员工第一天擦6遍,第二天也会擦6遍,第三天擦5遍,第四天4遍,张瑞敏说:“工艺上的小差距往往显示民族素质上的大差异”,这就是为什么我们引进的一流设备,而质量却达不到原由水平;我们的产品产量能达世界第一,而我们的价格只是人家的十几分之一,甚至几十分之一,49,“海尔的质量以一把大锤砸出的”,海尔1985年曾经以砸冰箱事件闻名全国。1985年海尔生产的第一批冰箱不合格,张瑞敏就坚决把有毛病的76台冰箱拿出来,砸掉了。通过这件事,使得海尔全员的质量意识大大地提高。,在1988年12月就得全国同行业的第一块金牌。,拿到金牌之后,张瑞敏又给他的员工说:,我们拿到的是一块全运会的金牌,下一步我们就要拿奥运会金牌。,所以海尔的员工就树立起严格地质量观。所有的员工都知道,我们要拿奥运会金牌,我们要以质量使得我们的产品走向全球,质量创名牌。,50,海爾品質觀念,1.,高標準,精,细,化,零缺陷,;2.,優秀的產品是優秀的人做出來的,.,海爾售後服務理念,(1),用戶永遠是對的,.(2)如果用户错了,请参照第一条,华陵工业,51,附件2: 品质漫画,认请自己很重要,52,合作才可达成功,53,要经受得起诱惑,否则危险就是前面,54,做事要专注,55,56,凡事成功需趁早,57,需意志时莫放弃,58,乐与沟通是潜质,59,吃苦耐劳,忍辱偷生,60,保持乐观是关键,61,团结心态要常有,62,预见危机善处理,63,动力之源是好奇,64,学会克服自己的恐惧感,65,把别人的优点学过来,66,不要让糟糕的产品品质制约了我们前进的脚步!,67,质量要上去,成本要下来。,68,附件3:改善提案,一、前言:,平果铝业公司碳素厂座落在美丽的右江河畔,生产优质予焙阳极。厂属成型车间担负生阳极生产任务,是予焙阳极生产中的关键工序。其中斗式提升机负责将干骨料从高楼部1楼送至7楼筛分配料工序,是生阳极生产流程中的关键设备之一。,69,二、小组简介,小组,名称,平果铝业公司碳素厂成型车间设备,QIT,小组,成立,时间,1998.06.20,成立地点,成型车间设备组,课题,名称,解决斗式提升机地坑漏料问题,小组,类型,攻关型,组,长,文克,活动,时间,1999.6-2000.4,活动次数,21,次,小组,成员,文克,刘予湘,张仁忠,田海峰,梁献崇,李,军 康,彤,周贵黔,敖成永,曹国军,姜潮阳,70,三、制订详细的活动计划,针对本次活动,小组于5月6日制定了活动计划 。,活动环节,99.5,99.6,99.7,99.8,99.9,99.10,99.11,99.12,00.01,00.02,00.03,00.04,选,题,现状调查,制订目标,原因分析,制订对策,对策实施,效果检查,总,结,71,四、我们的选题理由,1、,公司要求九九年度继续做好节能降耗工作。,2、,碳素厂计划在九九年度通过“无泄漏工厂”验收。,3、,斗式提升机一直以来漏料频繁,造成车间环境恶劣、浪费大量原料(见表-3)。,98年9月-99年5月漏料情况统计表,月份,98.9,98.10,98.11,98.12,99.1,99.2,99.3,99.4,99.5,平均,漏料量(,t,),10,10.5,9.5,10,11,11.5,10,11,11,10.5,制表:梁献崇,日期:,1999,年,6,月,10,日,每月平均漏料多达,10.5,吨,造成损失约,11,025,元!,72,五、现状调查,98年9月-99年5月斗式提升机地坑漏料情况统计分析结果。,98年9月-99年5月漏料情况统计表,序,号,项,目,次,数,累计次数,累计比率,%,A,溜管漏料,35,35,77.8,B,斗提围板破损,3,38,84.4,C,被动滚轴孔密封不好,2,40,88.9,D,观察门未关严,2,42,93.3,E,其它,3,45,100,合计,45,制表:李,军,日期:,1999,年,6,月,10,日,73,结论,:,影响斗式提升机地坑漏料的,主要问题是,项:溜管漏料,,占总缺陷数的,77.8%,。,74,六、制订活动目标,制订目标依据:,1、,根据我们从青海考察的数据,他们斗提地坑漏料均能控制在3吨以下,有经验可借鉴;,2、,车间很重视斗提漏问题,活动资源有保障,。,目标值(平均每月2,T),现状值(平均每月10.5,T),漏,料,量,75,七、因果分析,小组通过因果关联图找出末端因素有:,1、缺少培训;2、考核不严;3、地坑潮湿; 4、溜管设计不合理;,5、除铁器选型不佳,76,八、哪些是真正的主要原因?,确认一,缺少培训,末端因素,标准,末端因素,现场验证,验证人,时间,地点,结论,培,训,少,理论考核及格,率达,100%,培,训,少,经厂部批准,小组请技术科、厂办、机动科、成型车间共同对负责斗提地坑检修的车间钳工班全体,18,名员工进行了一次理论和实践考核:,文克,刘予湘,田海峰,姜潮阳,99.6.15-6.17,厂办公楼、成型车间,非要因,理论考核,实践考核,及格人数,及格率(),良好以上人数,良好率(),18,100,16,88.9,77,确认二:缺少考核,序号,调查对象,调查,内容,调查结果,调查人,时,间,结论,1,成型,车间,是否有相关考核办法,成型车间检修维护考核细则中,3.2.4,项对斗提检修质量考核,由车间设备副主任和技术员负责。,姜潮阳,99.6.19,不,是,要,因,如有考核办法是否得到落实,每月均进行一次考核,并在月度奖金中兑现。,姜潮阳,99.6.19,2,钳,工,班,如有考核查检修工对考核效果看法,94,的人认为通过考核后能促进检修质量的保证,李军,99.6.19,78,确认三:地坑潮湿,时间,地点,对象,方式,结果,检查人,影响设备,结论,99.6.15,斗提地坑,斗提,地坑,目检,干燥,田海峰,无,不是,要因,99.7.4,斗提地坑,斗提地坑,目检,干燥,李 军,无,确认四: 溜管设计不合理,A,小组查图纸斗式提升机(,B-1802.21-2711-1,),进行分析,:,溜管为漏斗形,料直接打在溜管壁上,溜管壁易被磨损。,B,对比煅烧工序煅后焦斗提。,设备名称,料粒度(,mm,),速度,硬度,(,莫氏,),溜管使用寿命,煅烧工序斗提,0-30,慢,6.5,6,年,成型工序斗提,0-100,快,7.9,半年,79,设备名称,料粒度(,mm,),速度,硬度,溜管使用寿命,煅烧工序斗提,0-30,慢,6.5,6,年,成型工序斗提,0-100,快,7.9,半年,确认四: 溜管设计不合理,A,小组查图纸斗式提升机(B-1802.21-2711-1)进行分析:溜管为漏斗形,料直接打在溜管壁上,溜管壁易被磨损。,B,对比煅烧工序煅后焦斗提。,C,打开人孔门观察到溜管壁凹凸不平,变形严重,表面被磨损严重。,D,向检修工了解斗提溜管情况,焊工反映在处理溜管漏料时,经常碰到焊接难度大,溜管壁实在易被磨得太薄。,结论: 是要因,80,确认五,除铁器选型不佳,A,现场检查除铁器,(,除铁器除铁效果调查表),结果,时间,1,kg,铁屑,90%,50%,曹国军,成型斗提前除铁器,不好,6.26,14:00-17:00,完全,除去,漏过,7,块,除去率,90%,40%,敖成勇,成型斗提前除铁器,不好,81,B,对比煅后焦输送系统的除铁器,小组将大约三十公斤铁屑放入煅后焦输送系统做对比试验,试验结果,结果,时间,1,kg,铁屑,90%,95%,曹国军,煅后焦输送系统除铁器,好,制表:李军,日期:,1999,年,6,月,29,日,82,这两台除铁器不同之处:,序号,设,备名,称,型,号,励磁功率,能否自动卸铁,除铁效果,1,成型斗提前除铁器,CF-68,双柱式,1.5,kw,不能,不好,2,煅后焦输送系统除铁器,R000-8,型带式,5,kw,能,好,结论:,“,除铁器选型不佳,”,是要因,83,九、制定对策,序号,要因,现,状,目,标,措,施,负责人,完成,时间,1,溜管设计不合理,料无缓冲,溜管磨损快,增加缓冲设计,改进溜管设计,李,军,99. 10,2,除铁器选型不佳,料中有铁屑,,对溜管冲击大,除铁率,90,以上,对除铁器进行换型,梁,献,崇,99.10,制表:李军,日期:,1999,年,7,月,14,日,84,十、对策实施,实施一 改进溜管设计,小组于99年8月21日完成了新溜管的设计,并立即将设计方案给厂部机动科审核和公司检修厂进行制造。10月27日,由小组和成型车间检修班一起给斗提换上了新设计的溜管。,85,实施二 对除铁器进行换型,8月16日,小组经与有关部门联系通过后,上报了R000-8型带式除铁器购置报告。9月25日,将原来的除铁器换为带式除铁器,86,十一、效果检查,1、活动目标的实现,对策实施后,从99年10月份开始,两个地坑的漏料明显减少。,月份,99.5,99.6,99.7,99.8,99.9,99.10,99.11,99.12,漏料量,(,t),10.5,11,9.5,10.5,9.5,5.5,1.5,1.5,制表,:,李,军,日期,: 2000,年,1,月,16,日,目标值(平均每月2,T),活动前(平均每月10.5,T),漏,料,量,活动后(平均每月1.5,T),87,2、经济效益,A,每年减少漏料为厂里节约成本:,(10.5吨/月-1.5吨/月)*12月/年*1050元/吨=,11.34,(万元/年),B,每年减少民工清理漏料费用:,(10.5吨/月-1.5吨/月)*12月/年*50元/吨=,5400,(元/年),C,每年减少系统停车次数少排废糊折合成本:,5次/月*16吨/次*1250元/吨*12月/年=,12,(万元/年),D,活动支出24600元,E,本次活动经济效益 :,(11.34+0.54+12)*2.5月/12月-2.46,=,2.515,(万元),F,以后每年产生效益:11.34+0.54+12,=,23.88,(万元),88,十二、巩固措施,1、将带式除铁器技术资料归档,以利以后设备维护检修;,2、将改进后的下料溜管技术资料归档,以利以后设备维护检修和制作。,89,十三、体会及今后打算,1.小组自我评价,2、遗留问题,采取的措施相当彻底,,没有遗留问题,。,3、今后打算,99年下半年以来振动成型机下滑问题一直困绕的生产,今后我们打算,对,振动成型机振台下滑问题,进行攻关。,90,
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