单容液位定值控制系统实验报告

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资源描述
太原科技大学实验报告实验名称:单容液位定值控制系统专业班级:姓 名:学 号:实验报告学生姓名学号组员:实验项目单容液位定值控制系统实验地点实验仪器台号3指导教师实验日期及节次2013.5.7一、实验目的1了解单容液位定值控制系统的结构与组成。 2掌握单容液位定值控制系统调节器参数的整定和投运方法。 3研究调节器相关参数的变化对系统静、动态性能的影响。 4了解 P、PI、PD 和 PID 四种调节器分别对液位控制的作用 5掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。二、仪器用具1实验控制水箱;2. 实验对象及控制屏、计算机一台、SA-44挂件一个、PC/PPI通讯电缆一根;3. 三相电源输出(380V/10A)、单相电源输出(220V/5A)中单相I、单相 II端口、三相磁力泵(380V)、压力变送器LT2、电动调节阀中控制信号(420mA 输入,220V 输入)、S7-200PLC 中 AO 端口、AI2 端口。三、实验原理本实验系统结构图和方框图如图 1 所示。被控量为中水箱的液位高度,实验要 求中水箱的液位稳定在给定值。将压力传感器LT2检测到的中水箱液位信号作为反 馈信号,在与给定量比较后的差值通过调节器控制电动调节阀的开度,以达到控制 中水箱液位的目的。为了实现系统在阶跃给定和阶跃扰动作用下的无静差控制,系 统的调节器应为PI或PID控制(本次实验我组采用的是PI控制)。图1(b)中水箱单容液位定值控制系统(a)结构图(b)方框图四、实验内容与步骤本实验选择中水箱作为被控对象。实验之前先将储水箱中贮足水量,然后将阀 门Fl-1、Fl-2、Fl-7、F1-11全开,将中水箱出水阀门F1-10开至适当开度,其余 阀门均关闭。本次实验采用的是S7-200控制的方法。单相i三相盛冉扛(jsov:i-/Lj:三相电源费出K林电両!卑相ii单相川电那训卩+ - 磁 J n6 Q & Hill?弋 04才弋 口打了S7-2OC PLC可编程控制器图2 S7-200PLC控制单容液位定值控制实验接线图1 将 SA-42 S7-200PLC 控制挂件挂到屏上,并用 PC/PPI 通讯电缆线将S7-200PLC连接到计算机串口 2,并按照下面的控制屏接线图连接实验系统。将“LT2 中水箱液位”钮子开关拨到“ON”的位置。2. 接通总电源空气开关和钥匙开关,打开24V开关电源,给压力变送器上电, 按下启动按钮,合上单相I、III空气开关,给S7-200PLC及电动调节阀上电。3. 打开Step 7-Micro/WIN 32软件,并打开“S7-200PLC”程序进行下载,然 后将 S7-200PLC 置于运行状态,然后运行 MCGS 组态环境,打开“ S7-200PLC 控 制系统”工程,然后进入MCGS运行环境,在主菜单中点击“实验三、单容液位定 值控制”,进入实验三的监控界面。4在上位机监控界面中点击“启动仪表”。将智能仪表设置为“手动”,并将 设定值和输出值设置为一个合适的值,此操作可通过调节仪表实现。5合上三相电源空气开关,磁力驱动泵上电打水,适当增加/减少智能仪表的 输出量,使中水箱的液位平衡于设定值。6.根据经验法或动态特性参数法整定调节器参数,选择PI控制规律,并按整 定后的PI参数进行调节器参数设置。7待液位稳定于给定值后,将调节器切换到“自动”控制状态,待液位平衡 后,通过以下几种方式加干扰:(1)突增(或突减)仪表设定值的大小,使其有一个正(或负)阶跃增量的变 化;(此法推荐,后面三种仅供参考)(2)将电动调节阀的旁路阀F1-3或F1-4 (同电磁阀)开至适当开度;(3)将下水箱进水阀 F1-8 开至适当开度;(改变负载)(4)接上变频器电源,并将变频器输出接至磁力泵,然后打开阀门 F2-1、 F2-4, 用变频器支路以较小频率给中水箱打水。以上几种干扰均要求扰动量为控制量的5%15%,干扰过大可能造成水箱中 水溢出或系统不稳定。加入干扰后,水箱的液位便离开原平衡状态,经过一段调节 时间后,水箱液位稳定至新的设定值(采用后面三种干扰方法仍稳定在原设定值), 记录此时的智能仪表的设定值、输出值和仪表参数,液位的响应过程曲线将如图 3 所示。图3单容水箱液位的阶跃响应曲线8. 分别适量改变调节仪的P及I参数,重复步骤7,用计算机记录不同参数时 系统的阶跃响应曲线。9. 分别用P、PD、PID三种控制规律重复步骤48,用计算机记录不同控制 规律下系统的阶跃响应曲线。五、实验结果及分析图4单容液位控制的响应曲线实验刚开始时,输入设定值(SV)为7cm,采用系统刚开始的默认参数,液位 波形并未有太大的响应,则说明PID参数不合适。本次实验采用经验试凑法,经过 调整最后得出比例系数(P)为10;积分时间(I)为5;微分时间(D)为0。这时, 得出良好的响应曲线,较小的超调量,较快的响应时间,短时间内达到稳定。六、实验中遇到的问题1.实验刚开始的时候,整个控制系统没有反应,液位响应波形也没有反应,波形 如图4。泉蜕苦理电SffiEl主集单-因J开對 . f今 回过齢,自功也電.|屢忆注庖痂I-工血|画y谕爲购一S?SHJg宣的电向11呷(尹丨曲图5错误使用实验仪器经仔细检查及老师指导,发现了接线错误;本实验台的程序接口在A11,与实 验指导书不太一样;2.实验正常进行后,不管怎样调节参数,输出值都是维持在5cm,不管怎样调节参数都不变。经过师兄指导,发现是水阀开关那里调节的过小了,正常情况下需要 开到大概一半的样子。3. 实验正常进行,利用经验法,设定的参数以及响应曲线如图6所示。经过分析, 发现增益基本符合要求,然而超调量不太令人满意,下一步将调节积分时间。IE 史卓ift帝腹卅事工ffiFl M陡水箱- - _设定谊I网II丰动I1廊屯占朕11進出描示1f开曲1旦.过控肆台自觎实1;EuKsifla环at - ive .QC: MSocnicnts 口白農.图6比例系数调节4经过参数的逐个调节,最后PID的参数定为如图4的样子,最后系统有良好的响应曲线。5.由于实验匆忙,没有来得及加阶跃信号,实验不太完整。下次如有有时间,再 补做这一实验,望老师见谅。七、试验总结通过本次试验了解了单容液位控制系统的组成与结构。学习了单容液位定值控制系统调节器参数的整定方法,并且重新温习了控制论 中的知识:采用P调时,控制器的输出与输入误差信号成比例关系,当仅有比例控 制时系统输出存在稳态误差;采用PI调时,控制器的输出与输入误差信号的积分 成正比关系,积分控制可以是系统实现无静差的情况下保持恒速运行,实现无差调 速,消除稳态误差;而采用PID调时,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误 差的变化率)成正比关系。了解了调节PI参数对系统性能的影响。
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