案例生产线平衡改善案例OK

上传人:小** 文档编号:108193705 上传时间:2022-06-15 格式:DOC 页数:5 大小:327.50KB
返回 下载 相关 举报
案例生产线平衡改善案例OK_第1页
第1页 / 共5页
案例生产线平衡改善案例OK_第2页
第2页 / 共5页
案例生产线平衡改善案例OK_第3页
第3页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述
某机械加工厂有一条流水传送带生产线,存在生产效率低、人工成本居高不下、作业人员经常有闲聊等待的现象。该厂某系列产品的加工工艺流程为铳f钻f磨f组装。该车间实行天小时工作制,每周的产量为件。该加工厂生产线平衡改善如下:第一步:对该系列产品进行调研,调研结果如下:作业员都是熟练员工;每位员工都可以做2-3道工序的作业;操作人员都掌握铳、钻、磨三道工序;目前生产线共有12位员工;铳、钻、磨各有2台;每道加工工序的标准工时如下:加工工序的标准工时工序铣钻磨组装标准工时#1#2#3#4#5#6作业时间(秒/件)463080403535403030秒件;生产节拍第二步绘制平衡效率分析图第二步:进行现状分析稼动损失率分析稼动损失率=(节拍时间-瓶颈时间)/节拍时间*100%=(45-40)/45*100%=11%平衡效率分析平衡效率=各工序标准工时总和/(瓶颈时间*人员总数)*100%=(23+23+15+15+40+40+40+35+35+40+30+30)/40*12*100%=76.3%生产效率分析生产效率=(合格品数量*该产品标准工时)/出勤时间=3200*366/(12*8*3600*5)*100%=67.8%平衡由平衡率分析图及稼动损失率、平衡效率可知,要想提高生产效率、降低人工成本,可以先消除稼动损失率,然后利用ECRS法则改善平衡效率。第四步:消除稼动损失率消除稼动损失率的核心手段是提高生产量,使生产节拍时间与瓶颈时间相同或接近,即每周产量由3200件提高至3600件。提高后的生产节拍=实际出勤时间/实际生产数量=8*60*60/(3600/5)=40秒/件这样可以直接减少人员等待时间,大大提高生产效率,改善后的生产效率为:生产效率=(3600*366)/(12*8*3600*5)*100%=76.3%工序瓶颈时间第五步:通过法则进行改善由于铳、钻的标准时间为23+23+15+15=76秒W2个生产节拍,因为作业员熟知操作铣、钻、磨工序,所以可以减少一台钻,由4人变为2人操作。改善后的分析图如上所示。改善后的平衡效率=(各工序标准时间总和/瓶颈时间*人员总数)*100%=366/(40*10)*100%=91.5%改善后的生产效率=3600*366/(10*8*3600*5)*100%=91.5%改善前后的生产线布局如下所示:一铳阳叵叵百改善前组装传送带第六步:改善小结(生产线改善前后对比)人设备(铣、钻、磨)平衡效率生产效率改善前改善后改善前改善后改善前改善后改善前改善后12人10人6台5台73.8%91.5%67.8%91.5%由此可以看出,如果生产节拍瓶颈时间,首先要想尽办法使生产节拍时间与瓶颈时间相同或接近,否则就会造成人员的稼动损失,使生产节拍时间无限趋向瓶颈时间的主要思想有:提高生产量;缩短正常上班时间,把腾出的时间用来培训操作技能。由于该生产线平衡效率及生产效率均未达到100%,仍有改善空间,因此可以从改善工装或工艺手段着手,简化各组装工序铣工序的时间,然后进行重排布局。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!