北海总起动电气试验措施.doc

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工程代号 0427-6152密级一般专业代号602目录号04国投北部湾发电有限公司#1机组总启动电气试验措施 ( A 版 ) 编 制: 王 涛 审 核: 批 准:山东电力研究院广西电力试验研究院2004 年 8 月目 录1、 编制目的与试验目标12、 编制依据13、 投入设备14、 电气设备参数15、 试验分工36、 总启动电气试验应具备的条件37、 试验前的准备38、 试验前的检查工作59、 总启动电气试验的方法、步骤810、安全措施14 1. 编制目的与试验目标:1.1 编写目的 为顺利完成总启动电气试验所规定的试验项目,特制定该方案。1.2 试验的目标:1.2.1 明确试验目的,全面完成总启动所必须的常规试验项目。1.2.2 严格试验标准,为电厂留下有价值的第一手资料。1.2.3 加强前期准备,做到参加人员分工明确、责任到位。2. 编制依据:2.1火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(电力工业部 96年版)2.2火电工程启动调试工作规定(电力工业部 1996年版)2.3火电工程调整试运质量检验及评定标准(电力工业部 1996年版)2.4 火电机组试运安全规定(山东电力集团2002228号)2.5“电力建设安全工作规程” DL.50091-20022.6 电力设计院施工图及生产厂有关技术资料。3. 投入设备: 见#1发变组一次系统图。4. 电气设备参数:4.1 发电机 制造厂家:哈尔滨电机有限责任公司 型 号 额定功率:300MW 功率因数:0.85 额定电压:20KV 额定电流:10190A 额定励磁电压:365V 额定励磁电流:2642A 空载励磁电压:145V 空载励磁电流:1480A额定频率:50HZ 额定转速:3000rpm 极 数:2 相 数:3 绝缘等级:F 冷却方式:空冷 空冷器度:334.2 主变 型 号:SFP-370000/220 额定容量:370MVA 高压侧额定电压:24222.5% kV 低压侧额定电压: 20 kV 高压侧额定电流: 883 A 低压侧额定电流: 10681 A 频 率: 50 HZ 相 数: 3接线组别:YNd11冷却方式:0DAF4.3 高厂变 型 号: SFF-40000/20 额定容量: 40/25-25 MVA 高压侧额定电压: 2022.5%KV 低压侧额定电压: 6.3-6.3 kV 高压侧额定电流: 1155 A低压侧额定电流: 2291 A(S=25MVA) 1375A(S=15MVA) 频 率: 50 HZ 相 数: 3接线组别: Dyn1-yn1冷却方式:0NAF/0NAN 4.4励磁变 型号:ZBSCR-3300/20 额定容量:3300KVA 额定电压:20000/756V 高压侧额定电流:95.3A 低压侧额定电流:2520A 接线方式:Yd115. 试验的分工5.1 本试验由山东电力研究院、山东电建二公司、北海电厂、广西电力试验研究院四方完成,四方共同进行试验前的设备检查、准备事宜及试验工作。5.2 山东电力研究院负责试验的组织工作,仪器仪表准备,试验接线及试验过程中二次设备的操作,并完成数据整理等任务。5.3 北海电厂负责与调度联系试验期间的运行方式及并网后的操作,并安排有关人员完成所分配的设备监护等工作。5.4 山东电建二公司负责试验中设备的消缺和监护工作,励磁变高压侧临时电缆的接拆工作,及主厂房一次设备的操作。6. 总启动电气试验应具备的条件6.1 #1机发变组电气部分的一次、二次设备安装调试完毕,符合设计及启动规程的要求,并通过验收。6.2 设备安装、分部试运的技术资料齐全,已经三方验收合格并签证,质检部门检查通过。6.3 有关试验场所卫生状况良好,道路畅通,照明充足,通讯方便且备有足够的消防器材。6.4 所有电气设备编号齐全、正确,带电部分标志无误。6.5 试验用的仪器仪表,记录表格等准备就绪,试验期间的系统方式、并网方案得到批准,机、炉、电的联锁试验业已完成。6.6 试验人员应熟悉本方案,做到分工明确,责任到位。7. 试验前的准备工作7.1 机组继电器室的准备工作7.1.1 在机组继电器室准备一套电气系统图和接线图,一份保护定值单,以便查阅。7.1.2 在励磁屏的一侧设置“电力系统参数监录装置”一台。用于电气试验测量、录波、打印和记录。其接线见下图。 . 定子电压:A相: X45-11B相: X45-13C相: X45-15 . 定子电流:A相: X46-1B相: X46-3C相: X46-5N相: X46-13 . 励磁电压:UL: +EA.X:5UL: +EA.X:6 . 励磁电流:IL+: +EA.X:9IL: +EA.X:107.1.3 在励磁调节器屏旁装一部直通主控室的临时电话,以便通讯联系。7.1.4 发变组保护屏的准备工作a.在发变组保护屏检查保护的定值应按定值单设定好,过电压保护定值设为1.15Un,0S。b.解除发电机联跳汽轮机的联锁。7.1.5 厂用电快切屏的准备工作 在快切屏退出6KV母线工作IA、IB段工作电源进线开关1601、1602跳合闸回路联片,退出备用电源进线开关1610、1620跳合闸回路联片。7.1.7 在热工控制部分解除“发电机并网带初负荷”信号。7.2 发电机平台的准备工作7.2.1在发电机附近接一只直跳励磁开关的紧急跳闸按钮,经试验正常后作好标记,以免误碰。(接于励磁调节屏X21:1与51端子)。7.2.2在滑环旁准备转子交流阻抗的试验接线。7.3 发电机出线层的准备工作7.3.1 在发电机出口PT处准备足量的一次保险和二次保险。7.3.2 在发电机出口PT处备足临时照明。7.3.3 励磁变压器准备工作将励磁变高压侧连接解开,做好隔离措施,另从6KV备用开关拉一路临时电缆供励磁电源。注意:防止励磁变压器被损坏,根据励磁变压器的电流,由电厂计算备用开关电流保护的定值,并传动试跳开关良好。7.4 6KV开关室的准备工作将6KV母线工作IA、IB段工作电源进线开关1601、1602拉出,准备专用的短路小车,置于柜外。7.5 220KV升压站的准备工作7.5.1 空出I母线以备#1机总启动试验及并网时使用。7.5.2 将#1机组进母差保护的两组CT在母差保护柜端子排处短接牢固,并断开联片。7.5.3 对220KV系统进行下列操作: a. 断开隔离开关20011、20012及其操作电源。 b. 合上200127和200167、2001617接地刀闸,解除20016刀闸和2001617、200167之间的闭锁回路,合上20016刀闸,解除2001与200167和200127之间的闭锁回路,合上2001开关。c. 断开200127、200167、2001和20016、2001617的操作电源。注:北海电厂应在总启动试验10天前将方案上报中调,办理审批手续。7.6 励磁设备的准备工作 a.准备示波器一台、数字万用表两只,专用试验线若干。b.解除发电机出口开关位置接点接线X23:1,X23:51;c.将手动给定低限调整为0。8. 试验前的检查工作8.1 220KV系统方式检查8.1.1 检查200127、200167、2001617接地刀闸、20016隔离开关、2001开关在合位,20011、20012隔离刀闸在断开位置。8.1.2 检查20011、20012、200127、2001、200167、20016、2001617的操作电源已断开。8.1.3 检查I母线已空出8.1.4 I母线PT端子箱 a.检查端子箱接线完整,螺丝紧固。 b.检查PT二次保险正常。 c.将电压控制开关ZKK和控制保险切到“投入”位置。8.1.5 检查2001开关CT端子箱内,接线正确,二次回路无开路。8.2 6KV开关室 检查工作电源进线开关1601、1602在试验位置,短路排已接好、上柱头已拆下, 取下合闸电源保险。8.4 #1高厂变8.4.1 检查高厂变周围无杂物,油位正常,接地状况良好,温度计指示正常。瓦斯继电器安装方向正确,其内部气体已放净。确认分接头在3位。8.4.2 检查高厂变冷却风机电源已送入,风机起停运转正常,开启一组风扇。8.4.3 解开高厂变低压侧绕组中性点接地点,用2500V摇表测量高厂变低压侧绕组绝缘合格。恢复该接地点。8.4.4 所有CT接线正确,二次回路无开路现象,短路端子已退出。8.5 #1主变8.5.1 检查#1主变周围无杂物,油位正常,接地状况良好,无渗漏油现象,温度指示正常。瓦斯继电器安装方向正确,其内部气体已放净。各运行蝶阀均处于开启状态。确认分接头在 分位。8.5.2 检查主变冷却风机电源已送入,风机起停运转正常,并开启一组风扇。8.5.3 拉开主变中性点接地刀闸, 用2500V摇表测量主变高压侧绝缘合格。8.5.4 合上主变中性点接地刀闸。 8.5.4 所有CT接线正确,二次回路无开路现象,短路端子已退出。8.6 发电机出线层8.6.1 检查中性点柜接线正常,中性点变压器接地正确。8.6.2 检查PT、CT端子箱接线完整,螺丝紧固。CT二次无开路现象,PT二次无短路现象。PT、CT二次接地正常,投入PT二次保险。合各PT二次开关。8.6.3 检查PT一次保险完好,一次中性点接地正常。8.6.4 用2500V摇表测量发电机定子及主变低压侧绝缘合格。8.6.5 合上各PT刀闸、投入避雷器,投入PT一次保险。8.7 发电机平台检查紧急跳闸按钮接线已完成,试跳正常。检查转子交流阻抗试验接线已完成。8.8 励磁小间8.8.1 检查励磁柜接线完整,回路正常。8.8.2 检查自动、手动给定在最低位,调差刻度在零位。8.8.3 检查装置电源开关均在断开位置。8.8.4 检查交、直流工作电源已送入8.8.5 用500V摇表测量励磁绕组对地绝缘电阻不低于1MW;用1500V摇表测量励磁变低压侧电缆绝缘合格。用2500V摇表测量励磁变高压侧临时电缆绝缘合格。8.8.6 检查总起动试验接线工作已完成,表计量程选择正确,用途标记明确。8.9 机组继电器室保护屏8.9.1 在保护屏检查其接线完整,螺丝紧固,CT二次无开路、PT二次无短路现象。8.9.2 保护的出口压板全部退出。8.9.3 投入保护电源、同期电源及控制电源。8.9.4 投入变送器电源和电度表电源。8.9.5 检查发变组保护屏保护的定值按定值单设定好,过电压保护定值设为1.15Un,0S。8.9.6 检查发电机联跳汽轮机的联锁已解除8.9.7 检查热工控制部分“发电机并网带初负荷”信号已解除。8.10 工作段快切屏 检查跳合闸压板全部退出。8.11 主控室8.11.1 检查DCS报警信号、音响工作正常。8.12 电流回路 检查各电流回路,无开路现象。9.总起动电气试验的方法、步骤9.1 升速过程中的试验交流阻抗测试在汽机升速过程中,分别在转速约500、1000、 1500、2000、2500、3000转分时,测出转子交流阻抗和功率损耗。9.2 发变组短路试验9.2.1 汽机稳定在3000转分,派人监视以下设备,如有异常立即汇报。.#1发电机本体.#1机励磁装置和励磁变.#1机主变、厂用工作变.220KV升压站。e 6KV开关室短路点。f.#1机发变组保护屏 g.出线层设备(PT、CT、中性点接地变压器)9.2.2 投入下列保护发变组保护屏A、B柜:投入以下保护压板发电机匝间保护、转子一点接地保护、定子接地、对称过负荷、不对称过负荷、低压记忆过流、过电压、过激磁、起停机保护、主变零序过流、间隙零序、非全相、母线及失灵、厂变复压过流、厂变A及B分支零序过流、A及B分支复压过流、A及B分支限时速断、励磁变过流、励磁绕组过负荷;投入以下出口压板:跳灭磁开关(一线圈、二线圈)。 发变组保护屏C柜:投入以下保护压板主变重瓦斯、主变压力释放、厂变重瓦斯、厂变压力释放、主变绕组温度、主变油温、主变冷却器全停、厂变绕组温度、厂变油温、厂变冷却器故障、发电机断水。投入以下出口压板:跳灭磁开关(一线圈、二线圈)。励磁调节器控制柜的操作:a.投入励磁装置工作电源 b.检查手动励磁输出在低限位 9.2.3 投入主变、高厂变冷却风扇 9.2.4 发电机短路特性试验a. 确认励磁柜调节柜、整流柜及灭磁柜交直流工作电源及开关在投入位置。b. 合上6KV备用开关,送入备用励磁电源c. 检查手动励磁输出在低限位d. 合上灭磁开关e. 手动增磁,电流升起一点后,检查CT回路无开路现象。f. 继续增磁,将发电机电流升至额定值10190A(二次3.4A)后,再减磁,将发电机电流降到零。调节过程中记录Ia、 Ib、Ic、UL、IL值,同时校对盘表显示值(做上升、下降曲线时,要单方向调整增、减磁)。g. 跳开灭磁开关注意:为防止发电机定子过流,在增减磁时,要缓慢的增减。9.2.5 电流相量检查a合上200167和2001617的操作电源,拉开200167和2001617接地刀闸.b将6KV两个专用短路小车推入工作位置。c.监视高厂变电流d.手动增磁,监视发电机、主变及厂变电流不超过其额定值:主变高压侧 883A(二次0.74A)厂变低压侧 1375A(二次2.29A,A分支) 2291A(二次3.82A, B分支)发电机定子 10190A(二次3.4A)e.定子电流在1500A(二次0.50A)左右时,用钳形相位表测量发变组保护屏A柜、B柜、故障录波器柜、电量变送器屏、电度表屏、励磁屏各CT电流的相位及幅值,并检查各差动保护的方向,正确。 9.2.6 电流相量检查完毕后进行的操作:a.手动减磁到低限位b.断开灭磁开关取下其操作保险c.将6KV短路小车拖出柜外。d.合上200127、2001的操作电源,跳开2001开关,拉开200127接地刀闸。9.2.7 在发变组保护屏投入下列保护a. 发电机差动保护b. 主变差动保护 c. 高厂变差动保护d. 发变组差动保护e. 励磁变差动保护9.3 . 发变组空载试验及带母线零起升压试验9.3.1 关于PT的检查a. 确认1YH 、2YH、3YH一次保险已投入b. 确认1YH 、2YH、3YH小车在运行位置c. 确认PT二次击穿保险完好,二次保险已压好d. 确认1YH 、2YH、3YH二次开关在合位e. 派人监视发电机PT9.3.2 发电机空载特性录制a. 合上灭磁开关。b. 手动增磁,使Uf二次升到20Vc. 检查各PT回路应无短路现象d. 测量三相电压的对称情况(二次电压50V,100V左右各检查一次)e. 继续升压,每升约20V稍停,直到105V(一次:21KV)后再减磁,将电压降到最低,调节过程中记录Uab、Ubc、Uca、 UL、IL值,录取发电机空载特性曲线。(注意录取上升、下降曲线时,要单方向调整增、减磁。)注意:防止发电机的机端电压太高,在调节励磁时,要缓慢的增磁,减磁。9.3.3 检查220KV I母线已空出,母联2012及其两侧隔离刀闸20121、20122已断开。9.3.4 送上2001、20011操作电源,合上2001、20011。9.3.5合上灭磁开关,手动增磁,发电机电压升至20KV,母线220KV。9.3.6 发变组二次电压相量测试 在发变组保护屏A柜、B柜、故障录波器柜、电量变送器屏、电度表屏、励磁屏测量各PT幅值及相序,正确。9.3.7 发电机同期回路检查、核相 投入#1机同期开关(将DTK切至试验位),检查同期检查继电器TJJ应返回,同期装置指示正常,同期电压引入正确。在变送器屏进行二次系统核相,正确。 发电机PT: 母线PT:9.3.8 a. 断开2001、20011。b. 减磁至发电机电压为最低,跳开灭磁开关,取下其操作保险。c. 断开励磁变高压侧临时电源开关。d. 在励磁变压器高压侧处做好安全措施,拆除6KV母线电源线,恢复励磁变压器同发电机出口连线。9.4 发电机空载带调节器试验励磁调节器试验按生产厂微机励磁调节器现场静态调试及动态投运大纲的要求编写,包括手动升压、自动升压、正负10%阶跃响应、通道切换。试验由生产厂技术人员主持,其他单位予以配合。9.4.1 调节器手动通道升压试验a.检查调节器方式在手动位b.合上灭磁开关 c.检查发电机起励电压正常d.用手动通道调压按钮升压,其值应能在85105Ue范围内连续可调,发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象。e.手动将电压调到低限位f.断开灭磁开关 9.4.2 调节器自动通道升压试验a.检查自动调节通道在低限位b.检查调节器方式开关在自动位c.合上灭磁开关,按下“投入励磁”按钮 d.检查发电机起励电压正常e.检查发电机电压升到额定值的调节过程中,超调量不大于15,调节时间不大于10秒,电压摆动次数小于3次。f.用自动通道调压按钮升压,其值应能在85110Ue范围内连续可调,发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象。f.将自动给定调到低限位g.断开灭磁开关 9.4.3 自动、手动通道切换试验a.自动通道电压稳定在额定值b.检查两给定电压差值不大c.起动录波后,投手动通道,此过程发电机电压变化不应太大,且较为平稳。d.进行C相试验,将手动切到自动。9.4.4 10阶跃响应试验a.自动通道电压稳定在额定值b.调节器的测量单元经电位器使Uf降到90。c.起动录波后,将外接电位器断开,录取10的上阶跃响应d.待Uf稳定后,再次起动录波,将外接电位器投入,录取10的下阶跃响应。e.拆除试验线, Uf稳定到额定值。9.4.5发电机灭磁时间常数,定子残压及一次相序测量。a.检查发电机电压在额定值b.起动录波后,跳开灭磁开关,录取灭磁时间常数及转子电压幅值。c.测量发电机一次、二次残压,在二次残压小于1V时,用相序表测一次相序。 注意:测量时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴9.5 发变组自动准同期假并列9.5.1 与值长联系,对220KV I母线充电。9.5.2 在保护C屏短接20011刀闸辅助接点9.5.3 合上灭磁开关,在DCS操作,升压至额定。9.5.4 调整发电机电压与系统电压一致。9.5.5 投入自动准同期装置。 9.5.6 监视2001开关的合闸状况。9.5.7 2001开关合闸后,手动跳开2001开关。9.5.8 减磁至低限位。9.5.9 跳开灭磁开关。9.5.10 恢复2001开关、20016刀闸与200127、200167、2001617的闭锁回路, 拆除所有试验接线及短接线。9.5.11 退出220KV母差保护。9.5.12 在网控室母线保护柜拆除CT临时短路线。9.5.13 依据运行规程,投入发变组保护出口压板,检查保护投入情况。9.5.14 恢复热工“并网带初负荷”信号,恢复机电连锁。9.5.15 退出失磁、失步、逆功率、程控逆功率、阻抗保护压板。9.6 发电机并网9.6.1 合上20011刀闸。9.6.2 升压后,投入自动准同期装置,当发变组满足并网条件时自动合上2001开关,#1发电机并网。注:机组并网稳定运行10分钟后交电厂运行人员9.7 发变组带负荷后的试验9.7.1 6KV厂用一次核相 拉出1601、1602开关,用专用核相棒对6KV母线和6KV工作电源进线进行核相。试验人员应带绝缘手套、穿绝缘靴。9.7.2 二次核相在厂用快切装置屏,对发电机YH和6KV母线YH进行二次核相 9.7.3 当发变组带15负荷后,鉴定有关保护的方向: .母差、失磁、失步、逆功率、程控逆功率、阻抗保护方向检查 .将已经校核正确的保护按运行规程投入。9.7.4 励磁调节器的试验.无功调节稳定性检查调节器运行,发电机无功输出稳定。分别进行增减磁操作,发电机无功变化应均匀。 .调差方向鉴别 调节器运行,选调差系数为-1%,发电机带一定无功时投入调差,检查调差极性。 .低励限制试验 在有功为135MW工况下,做低励限制试验减磁,降低发电机无功。监视发电机电压及厂用6KV电压变化情况(电压最低降至90%额定值),继续减磁至低励限制动作,记录此时的有功、无功值。9.7.5 厂用电源切换试验 厂用电源切换试验由电厂运行人员按操作票执行9.7.6 在发电机带50、100负荷时,分别测量发电机轴电压。10 安全措施10.1 全体工作人员必须密切合作,服从指挥,不准擅自离岗。10.2 试验人员完成操作、测量或监护后应立即汇报并作好记录。10.3 试验人员应严格执行安规的有关规定及操作规程。10.4 设备监视人员必须密切注意设备的运行情况,若有异常应及时汇报,若情况紧急,可以先断电源再作汇报。10.5 试验中,若锅炉出现异常,须中断试验时,应对发电机迅速手动灭磁。10.6 现场应做好防火、防雨及安全保卫工作。10.7 试验时当值人员应做好事故预想,配合试验人员在发生事故时进行及时处理。
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