完井方案适应性分析ppt课件

上传人:钟*** 文档编号:1846668 上传时间:2019-11-08 格式:PPT 页数:30 大小:5.03MB
返回 下载 相关 举报
完井方案适应性分析ppt课件_第1页
第1页 / 共30页
完井方案适应性分析ppt课件_第2页
第2页 / 共30页
完井方案适应性分析ppt课件_第3页
第3页 / 共30页
点击查看更多>>
资源描述
完井方案适应性分析,完井工艺室,1,一、水平井完井方案格式及内容存在不足分析,汇报内容,三、水平井单井完井工艺方案分析,四、结论及下步建议,二、完井参数设计手段分析,2,一、水平井完井方案格式及 内容存在不足分析,3,一、地质资料相对不足 缺乏相应的水平井油藏剖面图、目的层产状图等,同时,对目的层油藏的压力、温度等没有充分说明。,二、缺乏对完井管柱尺寸选择的依据 目前基本都是依据钻井工程设计而来,至于是否能够合理满足生产需要还有待进一步论证。,水平井完井方案格式及内容存在不足分析,4,三、地层砂粒度分析资料不完善,通过对现有取心井调查,尽管已完成15个断块31个层位35口井的地层砂粒度分布规律进行了化验分析,但还有待进一步完善数据库,为防砂完井工艺方案设计提供充分的依据。,水平井完井方案格式及内容存在不足分析,5,四、缺少井眼处理工艺设计,大港油田水平井目前基本都是裸眼+筛管完井工艺,此类完井工艺无法有效改善钻井滤饼对地层油流通道及滤砂管的堵塞,有必要对完井后对井眼清洁情况提出技术要求。 技术要求主要包括以下几点: 井眼需要清洁原因?(依据) 采用何种方式进行井眼清洁(酸洗作业或其他方式)?(过程) 井眼清洁后要达到何种技术指标?(目的),水平井完井方案格式及内容存在不足分析,6,五、缺少生产控制技术要求,水平井生产控制要求应该是水平井完井方案中的重要内容,如港H2等部分水平井由于在生产过程中频繁更改生产制度、不断提高采液量,最终导致防砂筛管破漏防砂失效。 水平井投产后应该对其生产控制提出技术要求,水平井完井方案中目前没有包含该部分内容。,港H2生产曲线,水平井完井方案格式及内容存在不足分析,7,二、完井参数设计手段分析,8,筛管完井,打孔筛管,割缝筛管,高级精密防砂筛管,不防砂,只起防塌衬托作用,强度高。螺旋布孔,孔径一般10mm,孔密25孔/m, 40孔/m, 60孔/m,具有防粗砂、中粗砂作用,强度低,沿轴向平行割缝,割缝宽度设计:d=4d50/3 目前国内激光割缝0.18mm0.25mm,成本高 机械刀片割缝0.2mm0. 5mm,成本相对低些,具有防细砂作用,挡砂精度0.08mm0.25mm 外保护套侧向进液,成本相对高。,完井参数优化手段,9,1、出砂油田水平井完井工艺 目前,大港油田对出砂油田水平井完井工艺主体使用精密复合滤砂管,精密微孔复合滤砂管完井工艺是近年来发展起来的一项新技术,在国内外各油田出砂油藏得到广泛应用。,完井参数优化手段,10,对精密复合滤砂管,哈里伯顿等国际石油公司,根据大量室内模拟试验和理论研究,确定了出砂油层完井方式优选原则。即: D40/D90 3 5分选中等,砾石充填完井; D40/D90 5分选差,压裂充填完井。 而国内主要凭经验选择完井方式;以d50选择挡砂精度。 目前我们是按照地层砂d50大小,同时结合地质配产、地层泥质含量等情况对挡砂精度进行参数优化,其合理性与科学性还有待进一步验证。,完井参数优化手段,11,2、非出砂油藏水平井完井工艺 割缝/冲缝等缝隙类筛管完井工艺主要应用于非出砂油藏水平井完井,可以起到支撑井壁、防止地层坍塌的作用;割缝/冲缝筛管完井具有工艺简单、成本低、施工周期短、应用较成熟等优点。,完井参数优化手段,12,割缝管能阻挡中、粗砂粒而不能防细砂,考虑在生产后期可能放大生产压差开采,目前大港油田推荐割缝宽度按e(1.5-2.5)d50标准设计。 缝眼数量应在保证筛管强度的前提下,有足够的流通面积。割缝筛管有效面积=日产液量油层速敏临界值。一般割缝开口总面积取衬管外表面积的26%,一般取2%。 =eLnF 式中:e缝宽度,mm; L缝长度,mm; F每米筛管外表面积,mm2m; 割缝数量,条米。,完井参数优化手段,13,针对千米桥潜山气藏奥陶系白云质灰岩,我们设计使用打孔筛管完井工艺,其完井参数是通过咨询四川气田及胜利油田专家经验,结合千米桥实际情况而定,但此类完井工艺目前也没有手段来优化完井参数。,完井参数优化手段,打孔筛管技术参数: 基于各尺寸套管打孔 孔 径:815mm 开孔率:2050孔/米,14,三、水平井单井完井工艺 方案分析,15,水平井单井完井工艺方案分析,截止到2008年3月,完井工艺室已完成水平井单井工艺方案37口,其中精密复合滤砂管完井25口,割缝筛管完井11口,打孔筛管1口,主要分布在港西、港东、羊三木、板桥等10个油田区块。,16,在已完成方案的水平井中,板深5H1,港539-2H改为斜井,官32-72L设计为割缝筛管完井,实施过程中改为射孔完井,其他井均按设计执行。分析这三口井未按方案执行原因:,板深5H1: 该井原设计为先打导眼落实预测油层情况,导眼为大斜度井,然后侧钻水平井眼,在实际实施的过程中钻完导眼后直接投产,未实施水平井眼。,港539-2H: 该井在入窗过程中未能按照设计钻达目的层,协调后改为斜井。,官32-72L: 该井为大斜度井,目的层夹有泥岩层,方案设计完井方式为盲管+割缝筛管完井工艺,但在实施过程中改为射孔完井。,方案执行情况分析,17,工具下入情况,在目前已完钻水平井中有军25-26L和板66-28KH在水平段下入封隔器封隔泥岩段夹层,分别是由胜利钻井院和浙江苍南承包完成。,军25-26L完井管柱位置图,板66-28KH完井管柱位置图,18,已投产水平井生产情况分析,在已完成完井方案的井中,投产30口。其平均生产情况见下表:,目前综合含水示意图,初期综合含水示意图,19,生产过程中出现问题井分析,20,由以上生产曲线可知,西23-18H井与港2-29H井均为投产后高含水无法治理。其中港2-29H生产一个月后转注,西23-18H于2008年1月份舍弃水平段,补孔上返井段1187.87-1191.17 米。,高含水转注,填砂埋掉水平段, 上返补孔,21,酸化作业,西6-8-3H井于2007年8月投产,但产能一直很低,并于2007年12月酸化作业,作业后效果也不理想,板深5H1于2008年1月压裂投产,初期最高达到11.5t/d,但生产仅2周后就下降为1t/d,目前间开生产。分析认为其主要原因为地层供液不足。,间开,22,西58-26H井采用精密复合滤砂管完井,投产初期最高产量167t/d,且能够平稳生产,2007年12月20日,含水突然由17%上升到74%,产油量由136t/d下降为19t/d,分析认为地层边水冒进、油水层连通,由于高含水无法治理,于2007年3月丢手卡掉水平井段以下井段,上返生产。,含水突升,补孔上返,23,四、 结论及下步建议,24,综合以上分析,筛管完井工艺是目前大港油田水平井主要完井工艺,但针对具体不同油藏地质特征、不同储层物性、不同流体物性等相关参数影响,完井参数的设计上缺乏理论基础,还没有形成有效的手段。,结论及下步建议,25,结论及下步建议,一、完善充实完井工艺方案内容,1、充实部分地质资料,为方案编制提供充分的依据;,2、逐步增加完井工艺优选及完井参数优化手段; 调研引进目前其他油田使用的较为成熟的水平井完井方式优选及参数优化相关设计软件。 与石油院校合作开发适合大港油田油藏条件水平井完井优选及参数优化设计软件。,3、逐步完善地层砂粒度分析数据库,为科学的方案设计打 好基 础;,26,4、适当增加对井眼净化技术要求;,5、适当增加针对不同油藏地质条件、不同完井工艺方式,生产控制技术要求; 合理的水平井生产控制可以抑制含水上升速度、预防底水锥进速度、预防生产过程中由于液流对筛管冲蚀导致筛管破漏等,达到提高最终采收率的目的。,27,二、适当引进应用先进完井工艺,尝试设计应用复合完井及变参数完井工艺,变参数完井工艺,分段完井工艺,28,尝试设计应用中心管完井,有效延长底水突破时间; 初期产能稍微降低,总体采收率提高,流入剖面改善; 最优长度比:0.3。,试验效果,29,不妥之处请批评指正,谢谢!,30,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 大学资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!