变频器过电流故障报警原因分析

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本文格式为Word版,下载可任意编辑变频器过电流故障报警原因分析 现象:过流(OC):是变频器报警最为频繁的现象。(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流非常严峻的现象。主要缘由有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要缘由有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。阀门进口泵工业洗衣机(3)重新启动时并不马上跳闸而是在加速时,主要缘由有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。实例:一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与修理:打开机盖没有发觉任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本推断没有问题,为进一步推断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。3、故障处理:在测量上半桥的驱动电路时发觉有一路与其他两路有明显区分,经认真检查发觉一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切。变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等状况。1. 短路故障( 1 )故障特点a )第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。b )具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行爱护跳闸,而不会损坏。由于爱护跳闸非常快速,难以观看其电流的大小。( 2 )推断与处理第一步,首选要推断是否短路。为了便于推断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开头缓慢旋动,同时,留意观看电压表。假如变频器的输出频率刚上升就马上跳闸,且电压表的指针有瞬间回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。其次步,要推断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。2.轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。这是变频调速所特有的现象。在 V/F 掌握模式下,存在着一个非常突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本缘由在于:低频运行时,为了能带动较重的负载,经常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的状况下。解决方法:反复调整 U/f 比。3. 重载过电流(1)故障现象有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载爱护来不及动作,导致过电流跳闸。(2)解决方法a)首先了解机械本身是否有故障,假如有故障,则修理机器。b)假如这种过载属于生产过程中常常可能消失的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避开消失带不动的状况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。4. 升速或降速中过电流这是由于升速或降速过快引起的,可实行的措施有如下:(1)延长升(降)速时间首先了解依据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。(2)精确预置升(降)速自处理(防失速)功能变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再连续升(降)速。第 3 页 共 3 页
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