错混料改善专案课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/6/14,#,加維,錯混料改善專案,加維錯混料改善專案,錯混料改善小組成立,專案組長:,黃成鼎,專案組成員,品質:,龍新林 蔣林娜 陳勇 王東海,生產:,董正偉 董鋼 陳繼,王愛軍 馬榮英,工程:,吳旗軍 李偉 鐘金水,陳勝群,IT,:鄧祥欽,錯混料改善小組成立,2,錯混料異常案例問題描述,一、,後段組裝測試,CBT,工站,GSM,功能失效,經,PE,工程師分析為,Z8601,位置濾波器錯件,,正確,(,絲印為,9MB),料號:,13010474,錯用成,(,絲印為,9N8),料號:,13010570.,(發生日期:,2016.4.16,),二、,組裝上線測試時發現,:MT,站位网口速率为,100M,,实际要求,速率,应为千兆速率,,经工程分析为,SMT,贴片元件,R154,位置电阻错件,*30pcs,不良比例,0.75%,,,R154,位置,BOM,要求规格:,07092313 1.3K,*1%,实际使用错误规格:,07091321 75,*1%(,發生日期:,2016.4.24,),錯混料異常案例問題描述一、後段組裝測試CBT工站GSM功能失,3,錯混料潛在風險識別,經對以上兩筆錯混料發生進行根因分析,發現導致異常發生主要表現在:,一、人員違規操作,未按流程作業,(尾數上料未按要求新舊料盤各取,1PCS,留樣),二、尾數散料管理不善;,三、上料,IT,系統防呆未掃描。,錯混料潛在風險識別經對以上兩筆錯混料發生進行根因分析,發現導,4,錯混料快贏措施,一、,人員違規操作,未按流程作業,-=,快贏改善,1,、對於人員違規流程作業,已觸及錯混料紅線管理,立即記兩個大過,解僱處理,并永不錄用再入職,組長受連帶責任,扣除,KPI,績效;,2,、組織所有相關部門人員開反思檢討大會,并對全員立即現場培訓課程,三按兩遵守,、,錯混料,CHECKLIST,。,二、,尾數散料管理不善,-=,快贏改善,1,、立即對所有線體尾數散料進行排查,發現有不符合錯混料清單管控要求的,給予沒收報廢;,2,、對於尾數管理清單進行完善,并落實執行;,3,、尾數物料使用前,需做規格、絲印、料號核對確認。,三、,上料,IT,系統防呆未掃描,-=,快贏改善,1,、生產單位接料正常掃描防呆,由產線組長監控;,2,、品質,2,小時監控核對上料掃描數據與實際換料記錄一致性,發現不符異常反饋處理。,錯混料快贏措施一、人員違規操作,未按流程作業-=快贏改善,5,錯混料專案項目計劃,NO.,項目 日期,WK18,WK19,WK20,WK21,WK22,WK23,WK24,WK25,WK26,1,成立專案小組,2,制定專案計劃,3,人員基礎知識技能提升,4,错混专项改进点检,checklist,(,V3.1,)技能培訓,5,三按兩遵守技能培訓,6,LCR,測量培訓,7,IT,系統掃描使用規範培訓,8,員工培訓效果確認(,QA,組長、產線組長共同考核),考核不合格人員調離崗位,9,尾數物料管理,規範,,,IPQC,落實監控,10,現場錯混料稽核,11,現場上料防呆數據核對,(,完成,:,進行中,:,計劃,:,持续,:,),錯混料專案項目計劃NO.項目,6,產線操機手上料流程現場培訓,取料,記錄,留樣,量測,接料,掃描,記錄,掃描,IPQC,核對,復查,產線操機手上料流程現場培訓取料記錄留樣量測接料掃描記錄掃描I,7,人員基礎知識,&,三按兩遵技能,提升,人員基礎知識,&,三按兩遵守技能現場培訓,品保單位由培訓講師蔣林娜、王東海現場講解,生產單位由陳繼、馬榮英講解。,培訓內容及培訓簽到記錄,人員基礎知識&三按兩遵技能提升人員基礎知識&三按兩遵守技能現,8,尾數物料,管理規範,,,IPQC,落實監控,1,、召集所有組長進行會議宣導,產線作業員進行尾數接料時,針對不同工令物料不可以隨意挪用,尾數的外包裝標籤必須與實物一起走,且巡檢,/IPQC,確認物料時進行核查;,2,、產線收尾后所有剩餘物料(,R,C,)給予報廢處理;,3,、產線進行尾數接料時,尾數料號標籤上無工令、料號嚴禁使用;,4,、作業員進行尾數接料時,所有物料接料之前必須是經過測量無誤,且有測量值記錄,才可進行接料,同時不允許一次性接兩截或以上物料,防止漏核對;,5,、拋料部分,chip,元件一律直接廢棄,不可再次利用,主動器件(,IC,類,/,變壓器,/,晶振,/QFN,等):密腳元器件、,BGA,類不可手擺料作業,其他的需要進行編帶,經過生產,/IPQC,確認后再上線使用。,尾數物料管理規範,IPQC落實監控1、召集所有組長進行會議宣,9,現場錯混料稽核,錯混料稽核問題點:,現場稽核散料、,PCBA,統一蒐集報廢,現場錯混料稽核錯混料稽核問題點:現場稽核散料、PCBA統一蒐,10,錯混料案例及後期預防講解(持續),異常案例一,.,B315S-22,模塊版,滤波器,錯料,異常案例二,.,HG659b-10,新西蘭,Spark NZ R154 1.3K,錯為,75R,異常案例三,.,F261,北京電信,HW OEM,電容,100PF,錯為,100NF,1.,現場對異常案例原因分析,改善措施進行講解,讓所有人員熟悉並掌握異常發生點,變於後期定向管控。,2.,後期每工單結尾時,,IPQC,現場跟進操機手接料狀況,有不記錄或接料錯誤現象,現場糾正。,3.,推行操作員獎懲制度,符合,A/B/C/D,各四個等級,,等级 奖惩项目,奖励等级说明,KPI,绩效(奖金,/RMB,),惩罚等级说明,KPI,绩效(罚金,/RMB,),A,級,一个月发现,20,笔错混料巡线问题或,2,笔错混料异常,300,连续一个月不触犯错混料事项,0,B,級,一个月发现,15,笔错混料巡线问题或,1,笔错混料异常,200,一个月累计,5,笔错混料巡线问题,100,C,級,一个月发现,10,笔错混料巡线问题,100,一个月累计,8,笔错混料巡线问题,200,D,级,连续一个月未发现错混料事项,0,触犯,1,次,/,月错混料异常,两个大过(,600,),并解雇,錯混料案例及後期預防講解(持續)異常案例一.B315S-2,11,上線物料導入,IT,系統化管理,一、,組織會議討論,1.,資訊以,SMT,工令、主件料號、物料號、站別為依據,協助提供優化系統,(,完成日期:,6/30,),2.,待系統提供後,先行小批量驗證(完成日期:,7/1,),3.,優化,OK,後全面導入上料掃描防錯系統(計劃完成日期:,7/15,),二、,擬定計劃,序號,內容,5,月,7,日,5,月,10,日,5,月,13,日,6,月,30,日,7,月,1,日,7,月,15,日,負責人,1,開會討論優化上料掃描系統方案,龍新林吳旗軍,2,提供報告申請審批通過,董正偉吳旗軍,3,開單申請掃描電腦與無線掃描槍,(,各線一套,),董正偉吳旗軍,4,MIS,上料掃描系統完成,鄧祥軟,5,安裝樣品線並試用,(A9,線,),鄧祥軟吳旗軍,6,優化,OK,後全面導入上料掃描防錯系統,董經理吳旗軍,V,上線物料導入IT系統化管理一、組織會議討論序號 內容5月,12,Thank You,Thank You,13,谢谢观赏!,谢谢观赏!,14,
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