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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,完整版课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,完整版课件,*,加热炉,常见故障及事故处理方法,1,完整版课件,加热炉常见故障及事故处理方法1完整版课件,工艺常见故障,1,热电偶常见故障,2,常见生产事故的预防与排除,3,目 录,2,完整版课件,工艺常见故障1热电偶常见故障2常见生产事故的预防与排除3目,1,、工艺常见故障,炉膛温度达不到工艺要求,炉膛温度分布不均,炉膛压力过大喷火,燃烧不稳定,钢坯氧化烧损严重,煤气自动控制失灵,3,完整版课件,1、工艺常见故障3完整版课件,炉膛温度达不到工艺要求,产生原因,排除方法,1,、煤气发热值低;,1,、在煤气站找出发热值低的原因,提高煤气发热值;,2,、空气换热器烧坏,烟气漏入空气管道;,2,、分析换热器后空气的氧含量,如低于,20%,,则修理空气换热器;,3,、空气过剩系数太大;,3,、调节进风阀,如升温效果不显著,可改大喷嘴;,4,、空气过剩系数太小;,4,、调节进风阀及煤气阀;,5,、煤气烧嘴堵塞,致使煤气流量减少;,5,、用钎子捅喷嘴,清除焦油渣;,6,、煤气换热器堵塞,致使煤气压力降低;,6,、清除煤气换热器堵塞的管道;,7,、炉前管道积水,致使煤气压力降低;,7,、定期放水;,8,、炉膛出现负压力;,8,、增加烟道阻力或改变烧嘴位置和角度;,9,、烧嘴配置能力偏小;,9,、配置大能力烧嘴;,10,、炉内水冷管带走热量大,或炉衬损坏,致使局部热损失大;,10,、改善水冷管隔热,修复炉衬;,11,、煤气或空气预热温度低;,11,、检修换热器;,4,完整版课件,炉膛温度达不到工艺要求 产生原因排除方法1、煤气发热值低;1,炉膛温度分布不均,产生原因,排除方法,1,、烧嘴位置布置不合理;,1,、改变烧嘴位置或喷射角度;,2,、烧嘴工作不均衡;,2,、调整烧嘴,使炉内热量均衡;,3,、排烟口位置及尺寸不合理,排烟不均;,3,、改变排烟口位置或尺寸;,4,、靠近炉门口处温度低;,4,、将靠近炉门口处的一个或两个烧嘴能量加大,比其他烧嘴能量大,20%,左右;,5,完整版课件,炉膛温度分布不均 产生原因排除方法1、烧嘴位置布置不合理;1,炉膛压力过大喷火,产生原因,排除方法,1,、烟道闸门关得过小;,1,、调整闸门的开启度;,2,、不完全燃烧,使煤气漏出炉外燃烧;,2,、调整烧嘴,空气过剩系数控制在,1.02-1.05,;,3,、煤气流量过大;,3,、,在保证炉温的情况下,适当减小煤气流量;,4,、烟道堵塞或有水;,4,、清理烟道,排水;,5,、烟道截面积过小;,5,、修改烟道截面积;,6,、烧嘴的位置布置不合理;,6,、重新布置烧嘴位置;,6,完整版课件,炉膛压力过大喷火 产生原因排除方法1、烟道闸门关得过小;1、,燃烧不稳定,产生原因,排除方法,1,、煤气中水分太多;,1,、根据季节,定期放水;,2,、煤气压力不稳,经常波动;,2,、消除煤气量供应不稳定造成的驼峰;,3,、烧嘴喷头内表面不够清洁或烧坏;,3,、清理烧嘴喷头内表面赃物或更换喷头;,4,、冷炉点火,煤气量少;,4,、开打煤气总阀和炉前煤气阀;,7,完整版课件,燃烧不稳定 产生原因排除方法1、煤气中水分太多;1、根据季节,钢坯氧化烧损严重,产生原因,排除方法,1,、空气过剩系数太大;,1,、调整空气阀,保持合理的空煤配比;,2,、炉膛负压;,2,、调整烟道闸阀或改变烧嘴位置和角度;,3,、钢坯加热时间太长(炉温偏低);,3,、缩短高温区加热时间;,4,、燃料硫含量高;,4,、采取脱硫措施;,8,完整版课件,钢坯氧化烧损严重 产生原因排除方法1、空气过剩系数太大;1、,煤气自动控制失灵,产生原因,排除方法,1,、煤气控制阀后压力控制达不到要求;,1,、减小煤气控制阀关闭时间隙面积(即加大控制阀阀片直径);,2,、煤气控制阀后最大压力和最小压力参数选择不当;,2,、正确选择煤气控制阀前后压力参数;,3,、煤气压力为最小值时,烧嘴回火;,3,、保证烧嘴的出口速度不低于着火速度;,9,完整版课件,煤气自动控制失灵 产生原因排除方法1、煤气控制阀后压力控制达,2,、热电偶常见故障,仪表指示值偏低,指示值偏高,仪表指示值不稳定,热电偶热电势误差大,10,完整版课件,2、热电偶常见故障10完整版课件,仪表指示值偏低,产生原因,排除方法,1,、,热电偶内部电极漏电;,1,、,将热电极取出,检查漏电原因,若因潮湿引起,应将电极烘干;若是绝缘管绝缘不良引起,则应更换;,2,、,热电偶内部潮湿;,2,、,将热电极取出,把热电极和保护管分别烘干,并检查保护管是否渗漏现象,质量不合格者,应予更换;,3,、,热电偶接线盒内接线短路;,3,、,打开接线盒,清洗接线板,清除造成短路的原因;,4,、,补偿导线短路;,4,、,将短路处重新绝缘或更换补偿导线;,5,、,热电偶电极变质或工作端霉坏;,5,、,把变质部分剪去,重新焊接工作端或更换新电极;,6,、,补偿导线和热电偶不一致;,6,、,换成与热电偶配套的补偿导线;,7,、,补偿导线与热电偶极性接反;,7,、,重新改接;,8,、,热电偶安装位置不当;,8,、,选取适当的安装位置;,9,、热电偶与仪表分度不一致;,9,、换成与仪表分度一致的热电偶,11,完整版课件,仪表指示值偏低 产生原因排除方法1、热电偶内部电极漏电;1、,指示值偏高,产生原因,排除方法,1,、热电偶与仪表分度不一致;,1,、更换热电偶,使其与仪表一致;,2,、热电偶安装位置不当;,2,、选区正确的安装位置;,3,、补偿导线与热电偶不一致;,3,、换成与热电偶配套的补偿导线;,12,完整版课件,指示值偏高产生原因排除方法1、热电偶与仪表分度不一致;1、更,仪表指示值不稳定,产生原因,排除方法,1,、接线盒内热电极和补偿导线接触不良;,1,、打开接线盒,重新接好并紧固;,2,、补偿导线或热电极断续接地、短路或断路;,2,、找出断续接地、短路的部位,并加以排除;找出断续断路的部位,重新焊接,焊好后经校验合格方可使用;,3,、热电偶安装不牢而发生摆动;,3,、将热电偶牢固安装;,4,、热电偶或补偿导线受电磁场干扰;,4,、避开强磁场或将热电偶保护管、接线盒外壳接地,或将补偿导线穿铁管;,13,完整版课件,仪表指示值不稳定产生原因排除方法1、接线盒内热电极和补偿导线,热电偶热电势误差大,产生原因,排除方法,1,、热电偶变质,1,、更换热电偶;,2,、热电偶安装位置不当;,2,、改变安装位置;,3,、热电偶感温元件保护管表面积灰;,3,、消除积灰;,14,完整版课件,热电偶热电势误差大产生原因排除方法1、热电偶变质1、更换热电,3,、常见生产事故的预防与排除,坯料跑偏,翻炉事故,钢坯碰头及刮墙事故,掉钢事故,拱钢事故,粘钢事故,过热与过烧,15,完整版课件,3、常见生产事故的预防与排除15完整版课件,坯料跑偏,原因:,钢坯有不明显的大小头,装炉时没注意和妥善处理;钢坯扭曲变形或炉内辊道及实炉底不平、结瘤,造成推钢机在钢坯两侧用力不均;装刚时操作不当,致使两钢坯之间一头紧靠,一头有缝隙,推钢时受力不均而跑偏。,处理办法:,如发生不很大的偏斜,则可以在跑偏侧推钢机推头加垫铁进行纠正;,16,完整版课件,坯料跑偏 原因:钢坯有不明显的大小头,装炉时没注意和妥善处,坯料跑偏,预防:,a,、经常观察炉内坯料运行状态,发现异常现象立即查明原因,进行调整和处理;,b,、对与变形严重的钢坯,装炉时应在宽度尺寸较小一侧和相邻钢坯的缝隙中,加垫铁进行预调整,保证钢坯两边所受推力均匀一致;,c,、加强对炉底的检查维护,及时打掉炉底滑道上的结瘤,保证两条滑道标高一致;,d,、适当降低炉温;,e,、在炉内两条滑道标高不一致时,避免装入较短的钢坯;,17,完整版课件,坯料跑偏 预防:17完整版课件,翻炉事故,原因:,a,、钢坯的侧面不平直,有扭曲或弯曲,断面不方正,成菱形,有凸面或带有耳子或圆角过大;,b,、炉子过长,推钢长度过长,一般钢坯推钢长度与钢坯厚度之比为,200-250,倍;,c,、推钢时前面是大断面钢坯后面是小断面钢坯,大小相差太悬殊时容易翻炉;,d,、炉底不平滑,装料台与炉底管接缝不平有斜面,均热段炉底积渣过厚,水管滑道与均热床滑道衔接不良等;,处理办法:,利用检修消除炉底不平和滑道衔接不良等因素外,翻炉时要找出引起翻炉的坯料,调整弯曲方向,挑出弯度和脱方超过规定的钢坯,将平直的侧面和剪口立放,并且推钢不一过猛,小心慢推,使钢坯逐渐靠紧,尽量减小推动时坯料产生滚动和弹跳的可能性,。,18,完整版课件,翻炉事故 原因:a、钢坯的侧面不平直,有扭曲或弯曲,断面不方,钢坯碰头及刮墙事故,原因:,钢坯在炉内运行时跑偏;个别坯料超长;装炉时将钢坯装偏。,处理办法,:,坚持预防为主,及时纠偏,严重时需停炉处理。预防钢坯跑偏;严把坯料验收关,不合规定超长钢坯严禁入炉;严格执行作业规程,保证坯料装正。,19,完整版课件,钢坯碰头及刮墙事故原因:钢坯在炉内运行时跑偏;个别坯料超长;,掉钢事故,原因:,主要是钢坯跑偏,多见于短尺钢坯。炉温高、滑道或炉底不平、钢坯跑偏等情况可能造成掉钢事故。,处理办法:,推钢式炉掉钢一般不影响生产,掉下钢坯在小修时入炉取出。对于步进式炉的掉钢事故,若坯料从下端墙和固定梁之间掉入炉内,一般停炉处理;若坯料从下端墙和辊道之间掉入炉外,可就地将坯料吊走。,20,完整版课件,掉钢事故 原因:主要是钢坯跑偏,多见于短尺钢坯。炉温高、滑道,拱钢事故,原因:,a,、钢坯侧面不平直、是凸面,或带有耳子,或侧面有扭曲或弯曲;断面梯形,圆角过大。这种钢坯装炉后,钢坯间呈点线接触,推料时产生滚动,使钢坯拱起。,B,、炉子过长,坯料过薄,推钢比过大;或大断面的钢坯在前,后边紧接小断面钢坯,大小相差太悬殊。,c,、炉底不平滑,纵水管与固定炉底接口不平,或均热段实炉底积渣过厚。,处理办法:,找出引起拱钢的坯料,倒开推杆,用撬棍将拱起的钢坯落下,然后加垫铁调整,或调整相互位置及摆放方向。,21,完整版课件,拱钢事故原因:a、钢坯侧面不平直、是凸面,或带有耳子,或侧面,粘钢事故,原因:,加热温度过高,时间过长,或者氧化性气氛时间过长,轧线不顺利,炉温没有及时控制,使熔化的钢水凝固粘接造成的。,处理办法:,手动反复多次做托起放下的动作,直至第二块板坯脱离;用抽钢杆撞击第一块板坯,在强烈振动的冲击下使第二块板坯脱离。处理粘钢事故时适当提高均热段炉温,比避免钢坯在均热段冷却而继续粘接,加快出钢速度,然后再慢慢降低炉温。,22,完整版课件,粘钢事故原因:加热温度过高,时间过长,或者氧化性气氛时间过长,过热与过烧,原因:,钢坯加热温度过高,在高温下停留时间过长;炉内气氛氧化性太强。,处理办法:,过热的钢坯若未经轧制,可将其冷却到,700,以下,然后重新加热使用。过烧得钢无法恢复原来的组织状态,只能报废。局部过烧可切掉过烧部分后重新加热轧制。,23,完整版课件,过热与过烧原因:钢坯加热温度过高,在高温下停留时间过长;炉内,Thank you!,24,完整版课件,Thank you!24完整版课件,感谢亲观看此幻灯片,此课件部分内容来源
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