资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,二六年九月,井组动态分析实例,1,实例1:B井组动态分析,基本情况:,本井组处于一个单斜坡,共有4口生产井:1口注水井,3口采油井。其中注水井B处于构造低部位,3口采油井呈扇形分布在注水井的东北方向。,本井组生产层位比较单一,只有4,3,1,和4,3,2,两个油层。从物性资料来看,B、B1和B2井层间差异较大,表现为4,3,1,层物性好于4,3,2,层。,2,井组动态分析基本步骤,指标计算:,1、井组采出程度:=,46691,/800000*100%=5.84%;,累积采油,2、井组采油速度:=,8541,/273*365/800000=1.43%;,年采油,3、含水上升速度:=67.8%-0=67.8%;,4、含水上升率:=67.8%/(8541/80000)*100=63.36;,5、流动系数:=K*H/=,44.7,*,6.5,/20=14.53;,平均渗透率,6、注水强度:=,16176,/273/4.2=14.1;,年注水量,累积注水量,7、年注采比:=16176/(8541*1.12/0.86+2227)=1.21;,8、累积注采比:=,34923,/(46691*1.12/0.86+2227)=0.55;,9、水驱指数:=(34923-,2227,)/46691=0.70;,累积采水量,10、自然递减:=32.6-(8541-554)/273/32.6*100%=10.12%;,11、综合递减:=32.6-8541/273/32.6*100%=3.99%.,3,从井组开采曲线和井组生产数据表我们可以看出:该井组的生产形势呈现四升一降的形势,即:产液量上升,含水上升,注水量上升,动液面回升,一降是产油量下降。产液量上升主要是B1(可能是暴性水淹)和B3井注水见效;含水上升主要是B1井见效后的见水,含水快速上升;动液面回升与B1井水淹和B2井工况不正常有关。产油量下降则是由B1井水淹和B2井工况不正常引起。,4,2001年1-9月份油水井共措施2井次。水井B井于3月初增注,增注后日注水量由13方上升到70方左右,增注效果良好,使整个井组的能量得到了有效补充。油井酸化1井次,即B2井于2月酸化。酸化增油效果明显。日产液量由13.5吨上升到18吨,日产油量由13.5吨上升到18吨,日增油4.5吨,不含水,同时动液面开始回升,由2360米回升到2090米。截止9月底,该井累积增油554吨。但4个月后产量开始逐渐下降,动液面继续回升。分析认为最可能的原因是工况不正常(泵、管漏,结盐结蜡,尾管堵等)。建议该井检泵。,5,井组另2口油井生产情况如下:,B1井:,从资料看,该井的生产情况大致可分为三段。第一段是2000年12月2001年3月。此阶段该井产量下降,动液面下降,深达2400米,属于能量不足阶段。第二阶段是01年4月7月,该阶段该井产量上升,动液面回升,为见效阶段。第三阶段是01年89月,该井产液量大幅度上升,由不到20吨/天上升到35吨/天,含水由15%上升到99%,分析原因有二,一是套管穿,二是注水水淹。建议查套找漏。如果有套漏则卡漏生产,无套漏则找堵水,卡堵4,3,1,层生产4,3,2,层(也可测产液剖面确定出水层)。,6,B3井:,从资料看,该井产液量,产油量均在缓慢上升,产液量由5吨上升到8吨,不含水,同时动液面也在回升,由2670米回升到2500米。是一种典型的注水见效反应。但由于该井离注水井较远,不像B1井见效增产幅度大。考虑到更远的B2井酸化后增产效果好,且B3井物性较差,建议对该井实施酸化或压裂增产措施。,7,综上所述,该井组目前存在的主要问题是:,1、平面矛盾突出:油井见效不均,产量差异大;,2、层间矛盾突出:注水井层间吸水状况和油井层间出力状况不清。,3、部分井含水上升太快,建议查套或找堵水。,4、部分井工况不正常,建议检泵。井号:B2,针对井组存在的问题,提出如下措施建议:,1、分注B井(先测吸水剖面);,2、酸化引效(根据产量需要):B3井,预计日增油3吨;,3、查套或、卡堵水:B1井,预计日增油5吨;,4、检泵复产:B2井,日增油6-7吨。,上述措施实施后,预计井组日产油量可达到31.5吨。(16.5+3+5+7),8,采油速度 =折算年采油量/地质储量*100%=(18+14+12)/800000*100%=2.0%,注水强度 =日注水量/砂层厚度*100%=(26+75)/(4.5+6.0)*100%=9.62(m,3,/m),累积注采比=累积注水量/累积采油量*(体积系数/相对密度)+累积产水量,=(15600+12000)/(8300+3800+2800)*(1.22/0.839)+(3500+1200+2300)=0.96,该井组共有5口井。其中注水井1口,Z1-1,采油井3口,Z2-1,2-2,2-3,注采对应关系较好,但Z2-3井处于二线受效,受效效果较差。Z11井为地质报废井。,从静态资料来看,井组层间存在差异,除Z2-1井外,其它井均表现为EQ1层物性稍差,EQ2层稍好,Z2-1井则表现相反。,实例2:Z2-1井组动态分析,9,Z1-1井组动态分析,从井组开采曲线可以看出,与1月相比,井组呈现二升二降的开发趋势。二升是指产油量上升和动液面回升,二降是产液量下降,综合含水下降。产油量上升的主要原因是Z2-1井注水见效,产油量由15吨上升到18吨。从示功图看该井工况良好,处于一种较好的工作状态。井组产液量下降有2个原因,一是Z2-2井产液量下降,结合示功图(显示泵固定凡尔漏失)和动液面资料(由780米回升到720米)分析产量下降的原因是泵漏,建议尽快检泵复产。二是Z2-3井供液不足产量下降,动液面由795米下降到845米,示功图也显示为供液不足,主要是因为注水井太远,该井见不到注水效果,建议转注地质报废井Z11,为Z2-3井补充地层能量且增加Z2-2井受效方向。,10,Z1-1井组动态分析,Z2-2井于2月份进行了一次作业,从资料看,作业前,该井产液量大幅度上升,含水也由50%上升到100%,同时动液面快速回升到100米,而作业后该井恢复了正常生产,由此判断该次作业应为查套堵漏。,综上所述,虽然该井组产量稳中有升,但部分单井也存在一定的问题,具体如下:,1、Z2-2井因泵漏产量下降;,2、Z2-3井能量不足,产量逐渐下降。,由此提出如下措施:,1、检泵Z2-2井,同时观察Z2-2井的注水见效情况,2、转注Z11井为Z2-3井补充地层能量,同时增加Z2-2井受效方向;,3、选择合适时机(产量下降到5吨左右)对Z2-3井实施酸化增产措施;,4、考虑到Z2-1井层间差异较大,在含水上升到80%左右时实施找堵水措施。,通过以上措施,井组产油量预计可以达到48吨/天。,11,浩7-3:3,4,2.3,浩8-4B:,4,1,4,浩7-4:,3,1下,3,4,2.3,浩9-4B:,3,4,2,(40),4,1,4,(40),浩8-2B:3,4,2.3,实例3:浩8-2B井组动态分析,浩9-4B:,3,4,2,(40):浩7-4、浩7-3、浩8-4B,4,1,4,(40):浩8-4B,浩8-2B:3,4,2.3,:浩7-3,12,05.11注,06.7吸剖47.6+52.4%,4,1,4,层40下调到20方,7月补3,4,2,合采,4,1,4,层,13,3,4,2,层,换抽油机3.6*64.2*5,14,浩7-3:3,4,2.3,浩8-4B:,4,1,4,浩7-4:,3,1下,3,4,2.3,浩9-4B:,3,4,2,(40),4,1,4,(40),浩8-2B:3,4,2.3,15,管线连头,换翻斗,杆断,7.5调6次,16,实例4:广5-16井组动态分析,油井,广斜5-15 4,3,1.2,3260.23268.4,广6-18 4,3,1,.,2,3305.23312.4,广12-1 4,3,1.2,3274.03281.4,水井,广5-16 4,3,1.2,3256.03264.0,广5-14 4,3,2,3285.43289.0,广斜11-2 4,3,1.2,3276.03285.5,广斜5-15,广10-1,广5-14,17,广6-18 检泵,广12-1酸化,18,广斜5-15,广10-1,广5-14,19,谢谢大家!,20,
展开阅读全文