电机定子绕组浸水试验率低原因分析及解决方法

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资源描述
电机定子绕组浸水试验率低原因分析及解决方法摘要:地铁车辆牵引电机长期在阴暗潮湿的环境下运行,因此对电机定子的绝 缘结构有较为苛刻的要求。因此需对电机联线结构和绝缘材料的使用进行分析, 再通过对电机的绝缘结构、焊接过程及绝缘包扎方法进行验证,并提出解决方法, 通过多次浸水试验进行测试验证,使该电机绕组绝缘结构的防水效果得到改善。关键词:电机;浸水;绝缘电阻;绝缘结构;防水 地铁车辆的牵引电机长期在地表以下运行,运行环境阴暗潮湿,特别是我国 南方的多雨城市,地铁牵引电机有时会涉水而行,而这样的运行环境很容易造成 电机表面甚至电机内潮湿或积水,若电机绕组的绝缘防护强度不足,电机运行中 会使绝缘性能快速下降甚至丧失,从而造成绕组接地或短路故障。我们通过浸漆 后的浸水试验过程及对试验结构分析发现,地铁电机定子绝缘薄弱部位,主要存 在于绕组联线端的小并头及各联线位置。因此通过试验,对改型地铁电机的并头 结构、焊接参数及防护方法、绝缘材料选用以及绝缘包扎方法进行验证,通过多 种方案的实验对比和不断改进,使电机联线结构及绝缘结构的防水效果得到明显 改善。1 改进前电机定子浸水试验情况2014年11月12月新制某型号地铁电机定子2台,浸漆后按要求进行浸水 试验,经测试,浸水试验一次通过率为0%;2015年1月共生产32台该型号电机 浸水试验一次通过率 25%30%,浸水试验一次通过率偏低,说明此时电机绕组和 并头联线的绝缘结构和绝缘强度无法满足地铁电机的运行条件。针对首批次该型地铁电机定子浸漆后浸水试验一次通过率偏低问题,协同新 技术部、设计部门和工艺部,在浸漆工序随机抽选一台某型号电机定子进行浸漆 后的浸水试验,试验方法为:浸水时间1小时;试验要求:浸水前及刚浸入水中 至1小时,每隔15分钟,用1000V兆欧表检测定子对地绝缘电阻并记录所测数 值。按试验要求在浸水前检测该台定子冷态对地绝缘电阻,测得对地电阻值为 10.8GQ;将定子卧式浸入水中,露出绕组三相引出线头(定子浸水试验绝缘电阻 测量原理如图1所示),绝缘电阻值即降至20MQ,浸水15分钟后,绝缘电阻值 降至10.2MQ,浸水30分钟后,绝缘电阻值降至0.18MQ;将定子吊出水面测量, 绝缘电阻值恢复至200MQ以上;将定子联线端朝上浸水,小并头及联接线部分 露出水面,测量绝缘电阻值仍为200MQ以上,浸水2小时后测量绝缘电阻值仍 保持不变。上述试验重复 2 次,与首次试验过程相同, 3 次试验结果相符。在试验过程 中,若绕组并头及联线部位浸入水中,对地绝缘电阻随浸水时间的延长而迅速下 降;仅将定子非联线端、直线部位浸水时检测绝缘电阻值未见明显下降。由此可 见,定子绕组直线及端部(斜线边)位置的绝缘防水性能优异,而小并头和极间 联线部位防水性能较差,是防水性绝缘结构的薄弱环节。图 1 定子浸水试验绝缘电阻测量示意图2 分析电机定子浸水试验通过率低的原因 通过以上三次浸水试验结果,对小并头联线结构、绝缘材料选用、焊接过程及绝缘包扎工艺方法进行了分析,确认影响电机定子浸水试验一次通过率的主要 原因有以下几点:2.1 焊接因素定子小并头和极间联线焊接时的高温,会对线圈引出线头原有的本体绝缘造 成烧灼损伤,同一部位的焊接时间过长,或同部位多次焊接,或焊接时对施焊部 位的绝缘防护不到位,导致焊接时的高温将引线头原有绝缘破坏;而绝缘包扎时 对此部位的绝缘修复又很难达到线圈原有的绝缘强度。2.2 并头、联线结构因素 小并头联线方式采用 V 型搭接结构(如图 2 所示),极间联线和零环采用 T 型联线结构(如图3 所示),焊接后每个并头和联线搭接部位的绝缘包扎均为分 段包扎,绝缘包扎困难,包扎后绝缘整体性较差,难以达到防水绝缘效果,故而 影响浸水试验通过率。图 3 联线 T 型结构2.3 绝缘材料因素 小并头及联线绝缘包扎材料应用不当,小并头绝缘包扎依次采用中胶粉云母 带、聚酰亚胺薄膜带和无碱玻璃丝带进行包扎;T型联线绝缘包扎依次采用中胶 粉云母带、聚酰亚胺簿膜带、无碱玻璃丝带进行包扎,加之小并头和联线搭接部 位的形状不规则,绝缘材料无法保证对这些位置的凹陷或凸出部位进行有效填充 浸漆对这些凹陷或凸出部位的绝缘漆填充效果变差。2.4 绝缘包扎工艺因素 联线并头绝缘包扎方法不完善,或未按绝缘包扎工艺要求的顺序包扎或材料 错误使用,也会影响浸漆后的绝缘防水性能。3 制定对策 针对上述浸水试验出现的绝缘防水能力缺陷,与新技术部、设计部门及工艺 部门共同制定了不同的改进方案,对定子绕组联线并头结构、焊接工艺、绝缘材 料的选用和绝缘包扎工艺进行优化。(1)在焊接工艺方面,调整焊接参数,缩短焊接时间,焊接时间控制在 58s,尽量一次焊接完成,减少二次返焊或长时间加热对导线及绝缘造成的损伤; 为减少焊接时的高温对焊接点附近引线原有绝缘的烧损,在施焊点附近使用浸湿 的陶瓷纤维布进行降温保护。(2)对于小并头的V型搭接结构、极间联线和零环的T型搭接联线部位, 使用砂带机对焊接后的小并头尖角、焊接的高点及尖棱进行打磨,保证小并头周 围没有损伤绝缘的尖角、毛刺,并使用白布蘸取无水乙醇,对打磨及焊接部位进 行擦拭,保证并头和焊接表面的清洁度;包扎前在小并头夹角内夹入美塔斯毡, 再使用手钳将小并头的V型搭接处5mm的并头夹角夹紧(如图4所示),并将 夹角外的美塔斯毡对小并头根部进行包裹,此绝缘结构在浸漆后可有效阻隔浸水 试验时水分浸入绝缘内。图4 V型小并头焊接夹紧绝缘包扎(3)绝缘材料选用:增加使用适形性优异的美塔斯毡和粘接包封性好的硅 橡胶填充泥。小并头部位绝缘包扎使用美塔斯毡*65*15、彷10云母套管50mm、 0.05*20聚酰亚胺簿膜带、0.1*30无碱玻璃纤维带;极间联线和零环的T型搭接 部位选用硅橡胶填充泥、硅橡胶自粘带, 0.05*20 聚酰亚胺簿膜带、 0.1*30 无碱 玻璃纤维带,提高其绝缘可靠性。(4)绝缘包扎方法:填加美塔斯毡和硅橡胶填充泥,对作为防水层的聚酰亚 胺薄膜带的包扎搭接匝数和包扎顺序进行规范,使所有的绝缘包扎紧凑、致密。其一,对小并头的绝缘包扎方法进行规范:先在小并头V型夹角内侧加垫美 塔斯毡垫,使用手钳将将V型夹角根部5mm捏紧,伸出夹角的美塔斯毡短的一 端向左折叠,长的一端沿着小并头顺时针包一圈,将裁剪好的长50mm的彷10云 母套管套入小并头,直至小并头根部;将顶端多余部分折回,用聚酰亚胺薄膜从 小并头根部穿入,从云母套管折后位置开始,纵向包扎34匝,再从小并头顶端 向下半叠包至伸出小并头根部,收头;聚酰亚胺薄膜不剪断,纵向穿入小并头两 夹角内两次,再分别对小并头根部两支引线进行包扎,一边各半叠包34匝后, 将引线根部分叉处交叉包扎 34 匝,再从根部两支引线之间直接到小并头端部偏 左、右各包一次,从头到尾再半叠包一次后,根部两支引线各包一次收头,共半 叠包 3 次;外包绝缘用玻璃丝带先从根部穿到端部,折回后,再从端部进行半叠 包到根部,拉紧收头,根部两支引线各包两次后,在并头内侧进行收头。其二,对于极间联线和零环的 T 型搭接部位:在直角及对接部位填加硅橡胶 填充泥(如图5所示),使搭接部位形成自然过渡,再使用硅橡胶自粘带十字交 叉包扎,与线圈引线头导线形成新的绝缘过渡,外包玻璃丝带,提高其绝缘可靠 性,避免直角部位形成空洞从而影响浸漆效果和浸水试验结果。图 5 极间联线、零环搭接处硅橡胶填充泥填充4 改进后的浸水试验验证2015年5月按照上述改进方案实施,持续跟踪后续生产的所有的某型号定子 浸水试验过程,浸漆工序后依照原要求进行卧式浸水试验,按试验要求,五次测 量对地绝缘电阻值(浸水前、浸水15min、30min、45min、1h)。从试验结果得 出结论:对电机定子小并头、焊接参数及防护方法、绝缘材料选用和绝缘包扎方 法进行改进后,电机定子浸漆后的浸水试验一次通过率得到显著提高(99%以 上),表现出良好的防水性能,满足了试验大纲及电机运行环境的要求。上述试验结果表明,通过对地铁电机定子并头结构、焊接参数及防护方法、 绝缘结构及绝缘包扎方法的改进和优化,可以有效提高地铁电机绝缘结构的防水 性能,满足地铁电机在电机长期在阴暗潮湿的环境下运行的使用要求,保证了电 机运行的安全性和可靠性。【参考文献】1. 电气绝缘技术基础;作者:曹晓珑、钟力生;机械工业出版社;2. 电机学;作者:闫志安,崔新艺,苏少平;西安交通大学出版 社。
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