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集控强化培训第一阶段考试卷(主、副值)B题 号一二三总分得分 一、填空题(每空0.5分,共20分)1、 10KV及以下电气设备不停电的安全距离是 0.7 米。 .gKo 2、 转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为 设备带电 。3、 Ee3 -oHa 测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备 完全隔离 。测量线 应使用 专用绝缘 导线,其端部应有绝缘套。4、 在重新点火前进行炉膛吹扫时,吹扫空气量一般为额定负荷空气量的 3040 %,吹扫时间保持5-10分钟,锅炉负荷低于25%额定负荷时,应对空气预热器进行 连续 吹灰。5、 汽机油系统事故排油阀应设两个钢质截止阀,其操作手轮应设在距油箱5m以外的地方,并有两个以上的通道,操作手轮不允许加锁,平时应加铅封,应挂有明显的禁止操作标志牌。6、 我司规定一级动火工作票的有效时间为24小时,消防水系统定期试验为每月1日7、 主、小机滤油机的运行方式有过滤循环和脱水循环。 8、 我厂发电机气体置换中间介质使用瓶装二氧化碳,通常情况下一次同时投用两瓶二氧化碳,控制充二氧化碳的速度,防止充气速度过快而引起管道结霜,一般要求距离发电机5米不结霜为控制原则。9、 氢气干燥器干燥塔再生时,再生塔塔内温度正常在16328,再生塔出口温度正常在8211。10、 水泵发生倒转时应关闭出口隔离门。11、 轴封蒸汽系统汽源有主汽、冷再、辅助蒸汽系统,并设有溢流阀,当轴封系统压力高时及时开启泄压,防止轴封系统压力过高,轴端冒汽进入主、小机油系统。12、 连续排污管口一般装在汽包正常水位下 2030mm 处,以连续排出高浓度的锅水,从而改善锅水 品质 。 W2A!BaH% 13、 汽包炉锅水加药的目的是使磷酸根离子与锅水中钙镁离子结合,生成难溶于水的沉淀物,通过 定排 排出炉外,从而清除锅水残余( 硬度 ,防止锅炉 结垢 。14、 在锅炉蒸发量不变的情况下,给水温度降低时,过热蒸汽温度 升高 ,其原因是 燃料 量增加。15、 减负荷过程中要加强水位调整,保持均衡上水,并根据负荷下降程度,及时切换 给水泵 及 给水主旁路 管路运行。 Y*S(uqM 16、 汽压升高时,在燃料量不变的情况下,锅炉的蒸发量要瞬间减少,相对过热蒸汽的吸热量 降低 。17、 变压器油枕的作用主要有:温度变化时调节 油位(储油、补油) ,减小油与空气的接触面积, 延长 油的使用寿命,减缓有的劣化速断。18、 不启动重合闸的保护有: 差动保护 保护、 距离 保护。 X 10(oT 19、 当UPS逆变器故障时,UPS 转为旁路电源 运行。 3?%?J/a 20、 发电机零起升压时应注意,只能用 外加起励电源 升压;主变的中性点必须接地,升压应 缓慢进行 。 #6O!PH6 21、 发电机内着火时应立即将发电机解列并灭磁,停电后可向其外壳冲消防水 以降温,向内部通入 二氧化碳 进行灭火,在灭火过程中不准将 发电机转子 停止转动,并不准用砂子或泡沫灭火器灭火。 a x1 二、问答题(65分)1、 机组冷态启动,中速暖机结束的条件有哪些?(5分)答: 汽机暖机结束,应满足以下条件:1) 高压第一级金属温度250。2) 中压静叶持环金属温度150。3) 高压缸排汽温度180。4) 汽轮机绝对膨胀7mm。5) 汽轮机胀差6.5mm。2、 我厂两台机组共配置两套快冷装置,向汽缸送气有几路管道?分别接在哪些位置?(6分)答:我厂两台机组共配置两套快冷装置,向汽缸送气有5路管道,分别接在高压缸A/B导汽管疏水气动门前疏水管、中压A/B导汽管疏水气动门前疏水管、高压内缸疏水气动门前疏水管。3、 胀差异常如何处理?(6分)答:汽轮机胀差异常时,首先查明原因,根据原因采取相应的措施进行处理:1) 轴封压力或温度调节不当,调整轴封压力、温度稳定在正常值。2) 升速率过快,降低升速率。3) 暖机不充分,延长暖机时间,充分暖机。4) 升负荷过快,减小变负荷率。5) 主汽温度急骤下降,及时调整主汽温度。6) 机组甩负荷,打闸停机。7) 真空异常,查明真空异常原因,恢复真空稳定。4、 凝汽器真空急剧下降有哪些主要原因?(8分)答:凝汽器真空急剧下降的原因有:1) 循环水系统故障造成冷却水量不足或中断,循环水进水温度升高。2) 汽轮机轴封系统供汽中断。3) 运行真空泵跳闸备用真空泵未联动或真空泵入口蝶阀动作异常。4) 真空系统严重泄漏。5) 凝汽器经凝补水箱补水时,凝补水箱无水。6) 给水泵密封水回水、轴加疏水水封破坏。7) 凝汽器热井水位过高。8) 凝汽器钢管污脏或杂物过多堵塞钢管。9) 小机真空系统泄漏。5、 锅炉紧急停运步骤。(6分)1) 锅炉达紧急停运条件时,MFT可能动作,否则应手动MFT。2) 检查一次风机、密封风机,磨煤机、给煤机跳闸,制粉系统各风粉挡板关闭,并手动完成其漏项。3) 油枪停用退出,燃油跳闸阀关闭,燃油压力调整门打开,检查各支油阀已自关。4) 引风机动叶瞬时关闭。5) 过热器、再热器减温水总门关,级、级减温水的电动门关。6) 吹灰器停用。7) 汽温低于505时,开过热器、再热器疏水,主蒸汽再热蒸汽管道疏水。8) 复位已跳闸的设备开关按钮和复归按钮。9) 查明MFT原因并消除。10) 若能恢复运行,则调整3040%吹扫风量,进行吹扫,随后点火,按热态启动进行恢复。11) 若不能恢复运行,则按停机处理。12) 注意水位、汽温的调整。(MFT动作后)13) 如因失去全部引风机或送风机而紧急停炉时,应延时1min后再缓慢开启风道和烟道上的所有挡板,进行自然通风冷却,并保持这种状态不少于15min;引、送风机恢复后,调至吹扫风量,完成停炉后吹扫。14) 退出吹灰系统。6、 再热汽温是如何调节的?有哪些注意事项?(6分)再热汽温的调节主要通过调整烟气挡板的开度来实现。喷水减温装置只作为再热器事故状态下控制再热汽温使用注意事项:(1) 正常情况下,使用烟气挡板调节再热汽温应注意对主汽温度的影响,及时通过改变减温水量调整主汽温度。操作烟气挡板时,应注意有序进行,以保证过热器和再热器烟气挡板的开度总和始终大于100。(2) 用再热器减温水时,应注意维持减温器后蒸汽过热度在11以上(3) 锅炉启动初期或低负荷运行时,不得投入再热汽减温器减温水。在锅炉MFT或机组甩负荷时应及时切断减温水(4) 在燃烧工况变化、炉底设备检修等情况下应加强对汽温的监视及调整(5) 当蒸汽侧汽压、给水温度及压力等工况变化时应加强对汽温的监视及调整。7、 虚假水位现象是怎样形成的?锅炉灭火时水位如何变化,为什么?如何调整?(10分)虚假水位是锅炉运行时不真实的水位。虚假水位的产生是由于当汽包压力突降时,炉水饱和温度下降到压力较低时的饱和温度,使炉水大量放出热量来进行蒸发。于是炉水内的汽泡增加,汽水混合物体积膨胀,促使水位很快上升,形成虚假水位。当汽包压力突升时,则相应的饱和温度提高一部分热量被用于加热炉水,而用来蒸发炉水的热量则减少,炉水中汽泡量减少,使汽水混合物的体积收缩,促使水位很快下降,形成虚假水位。此外当锅炉内热负荷增加或骤减时,水的比容将增大或减小,也会形成虚假水位。灭火后汽包水位会突降后升,原因是因汽机调门的快速关闭造成汽包压力突升,水位很快下降,而后由于炉内燃料量的丧失,汽包压力下降,同时由于给水量未变但蒸发量的需求减小,汽包水位会缓慢回升。电泵应自动联启,否则手动启动,以最快的速度加大给水量(应注意电泵进口压力,将给水主路关小或切为旁路,防止其跳闸),使汽包水位回至正常值,给锅炉吹扫创造条件。调整过程中密切注意汽包水位的下降速度,若开始趋缓应适当地减小给水量但不能太多,逐步微调,使水位变化走向缓慢,最终平稳。当汽包水位显示值的小数点第一位数字开始快速回升时,立即快速降低给水量。8、 发电机在哪些情况下应紧急停机。(5分)1) 发电机内冒烟着火或发生氢爆炸;2) 机组发生剧烈振动(超过规定允许值);3) 危急人身生命安全;4) 发变组故障,保护或开关拒动;5) 发电机定子冷却水断水且断水保护拒动;6) 发电机定子线圈、氢冷器大量漏水并伴有定子接地信号;9、 电动机在哪些情况下不允许再次启动。(5分)1) 有明显的短路和损坏现象(如冒烟、起火、巨响、电流迅速上升、机械卡死等)2) 对人身安全有危险;3) 紧急切除故障的电动机。4) 当重要厂用电动机失去电压或电压下降时,在1min内禁止值班人员手动切断厂用电动机;但对绕线式电动机,当失去电源后,应立即断开电动机,并将启动电阻恢复到启动状态。5) 扑灭电动机火灾应先切断电动机电源。灭火时必须使用电气设备的专用灭火器。紧急情况下可以用消防水喷成雾状的水珠灭火,严禁将大股水注入电动机内。6) 在正常情况下,鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动2次,允许在热态时启动1次,只有在事故处理或起动时间不超过23秒的电动机可以多启动一次。电动机停止后再次启动间隔时间不应少于5分钟。不满足上述条件情况下不允许启动。10、 发电机进相运行受那些因素限制。#1、2发电机的进相深度是多少?(8分)发电机进相运行时,应重点监视哪些参数?1) 发电机定子电压、6KV系统电压、380V母线电压2) 发电机定子绕组温度、端部铜屏蔽温度、铁芯温度3) 无功功率、系统电压变化情况4) 励磁电压、励磁电流5) 定子电流变化情况是否有上下摆动。6) 定子铁芯、端部铜屏蔽容易发热7) 6KV和380V厂用电压电压降低,易造成设备启动困难,或启动大型 设备时造成低电压8) 发电机静态稳定性降低,当系统不稳定时,容易造成失步或振荡我厂发电机的进相深度为多少?1) #1发电机进相深度:P=180MW时,进相无功-10MVar;P=240MW时,进相无功-10MVar;P=300MW时,进相无功-5MVar;2) #2发电机进相深度:P=180MW时,进相无功-30MVar;P=240MW时,进相无功-25MVar;P=300MW时,进相无功-10MVar;对发电机有何影响?三、分析题(15分)#01启备变检修,试从安全、运行方式、保护等方面进行分析机组确保安全的技术措施有哪些?1) 1高厂变带1机6KV厂用段运行,2高厂变带2机6KV厂用段运行 。1、2柴油发电机处于热备用状态。2) 将#01启备变高压侧650开关停电;1机厂用电快切装置停用,将6KV 21A2、21B2备用电源进线开关停电;2机厂用电快切装置停用,将6KV 22A2、22B2备用电源进线开关停电。拉开6501、6502刀闸。3) 01启备变检修,按检修工作要求做好01启备变检修安全措施。4) 目前运行方式下#1高厂变负荷电流IA分支922A,IB分支786A。#2高厂变负荷电流IIA分支984A,IIB分支782A。5) 1机1A小机、1B小机运行,1电泵备用。2机2A小机、2B小机运行,2电泵备用。5.2 运行要求:1) 值长与省调加强沟通,确保机组负荷尽量维持稳定,禁止超负荷运行,尽可能的不启动功率较大的设备。2) 与#01启备变检修无关、有可能影响机组安全的检修工作全部停止。3) 所有可能影响机组安全的定期工作顺延至启备变检修工作完成后执行。4) 启备变停运前做好各重要设备的启停试验。 5.2.1 电气专业:运行要求:1) 01启备变停运前进行1、2柴油发电机启动实验。2) 在正常运行或机组异常状态时,启动动力设备电气值班员都要严格监视#1高厂变IA、IB分支电流分别不超过额定值2291A,2高厂变IIA、IIB分支电流分别不超过额定值2291A。正常运行每小时记录一次数值。3) 运行人员加强设备巡回检查工作,发现问题及时联系检修处理,值班期间作好事故预想。异常处理:1) 启备变具备短期恢复条件如果在启备变检修期间出现一台机组跳闸事故,电气值班人员进行机组跳闸处理:立即检查跳闸机组柴油发电机是否联启,没联启马上手动启动,检查跳闸机组保安段带电正常,直流电压、UPS输出电压正常;值长协调做恢复启备变工作:立即通知检修人员停止启备变相关工作,收回所有启备变相关检修工作票,拆除影响启备变投运的相关地刀、接地线,联系检修做启备变试验合格符合送电条件后,按启备变投运要求投入启备变运行,接带跳闸机组厂用电系统,做好跳闸机组启动准备。2) 启备变不具备短期恢复条件(1)、1号机跳闸,检查1机发变组、厂用系统开关动作正常,没跳开的手动跳开。立即检查1柴油发电机是否联启,没联启马上手动启动,检查锅炉、汽机保安段带电正常,1机直流电压正常,#1机#1、#2UPS运行正常。将A、B仪用空压机切换至C、D仪用空压机运行。检查综合A段、化水A段、输煤A段低压侧400V进线开关是否跳开,没正常动作的手动断开,并合上其400V母联开关。将400V公用A段倒由400V公用B段带。将#1机照明段倒致#2机照明变带。检查1发变组、厂用系统开关动作正常,没跳开的手动跳开。(2)、发生2机跳闸,立即检查2柴油发电机是否联启,没联启马上手动启动,检查锅炉、汽机保安段带电正常,2机直流电压正常,#2机#1、#2UPS运行正常。将C、D仪用空压机切换至A、B仪用空压机运行。检查综合B段、化水B段、输煤B段低压侧400V进线开关是否跳开,没正常动作的手动断开,并合上其400V母联开关。400V公用B段倒由400V公用A段带,将#1机照明段倒致#2机照明变带。检查2发变组、厂用系统开关动作正常,没跳开的手动跳开。 5.2.2汽机专业:1) 启备变检修期间,汽机的所有定期工作暂停(顺延进行),机组运行方式尽量保持稳定,减少不必要的操作,加强设备巡检。2) 启备变停运前,试验主机交流润滑油泵、直流油泵、顶轴油泵、备用密封油泵、直流密封油泵、小机备用交流油泵、小机直流油泵、主机盘车装置,试验完毕,检查联锁投入正常。3) 如遇机组跳闸,检查主机直流油泵、小机直流油泵、密封油直流油泵联启正常,否则手动启动,在保安段电源恢复后,启动主机交流油泵、小机交流油泵、密封油交流油泵,停运直流油泵。4) 汽轮机跳闸后确认主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门、各段抽汽电动门关闭。及时将跳闸设备复位并解除联锁。5) 汽轮机跳闸后,关闭低压旁路,关闭所有至凝汽器疏水气动门(手动门),凝汽器禁止进热水,防止凝汽器温度过高,如果电动门DCS不能操作时,应到就地进行操作或确认阀门是否关闭。6) 如果盘车电源在汽轮机转子停运后还不能恢复,应闷缸处理,并记录时间及转子位置。7) 在盘车、顶轴油泵电源恢复后,按规定直轴后投入连续盘车。检查主机润滑油压、各瓦顶轴油压、盘车电流、偏心或大轴晃动等主机参数正常。8) 6KV电源恢复后,检查凝汽器温度小于50度,启前池排水泵向循环水系统注水排气后,方可启动循环水泵向凝汽器通水。9) 其他系统的恢复按正常操作进行,当主、再热蒸汽参数满足汽轮机冲转条件时,冲转、并网、带负荷。5.2.3锅炉专业:1) 在01号启备变检修工作开始前,两台炉均进行一遍油枪试投试验确保油枪能可靠备用,正常投运。2) 在01号启备变检修期间,各值值长严格要求本值输煤运行一定要正确加仓,以保证锅炉燃烧稳定。3) 在01号启备变检修期间,炉侧定期工作暂停,顺延到检修工作结束后进行。4) 在01号启备变检修期间,加强锅炉燃烧调整,特别在机组低负荷期间合理配风。#1、2炉负荷应尽量维持稳定,尽可能减少大的操作。发现锅炉燃烧不稳定,立即投油助燃。5) 加强锅炉汽包水位、炉膛负压的监视调整,如发生自动调节系统故障或调节特性不良要及时将自动切除。6) 如果在01号启备变检修期间,若发生单台机组跳闸,跳闸锅炉运行应做好机组事故停运的操作:待保安段电源恢复后,检查启动送风机油站运转正常,送风机润滑油压力流量正常;检查启动空预器、火检风机运转正常。关闭汽包连排调整门和电动门以及炉侧各放水疏水门,尽可能维持锅炉水位。7) 如果在01号启备变检修期间发生两台机组跳闸的极端情况,相应检查恢复工作与单台机组跳闸相同。此时因压缩空气失去,应迅速派人检查炉前燃油进回油快关阀是否关闭,如未关应关闭燃油系统进回油手动门切断燃油系统;检查磨煤机进出口挡板关闭,如出口挡板未关,关闭跳闸磨燃烧器入口对应手动挡板,切断进粉;压缩空气失去,炉膛火焰电视失去冷却介质,应将其退出炉外。
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