石蜡加氢精制装置说明与危险因素、防范措施.doc

上传人:za****8 文档编号:6472545 上传时间:2020-02-27 格式:DOC 页数:6 大小:17KB
返回 下载 相关 举报
石蜡加氢精制装置说明与危险因素、防范措施.doc_第1页
第1页 / 共6页
石蜡加氢精制装置说明与危险因素、防范措施.doc_第2页
第2页 / 共6页
石蜡加氢精制装置说明与危险因素、防范措施.doc_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述
石蜡加氢精制装置说明与危险因素、防范措施一、装置简介(一)装置发展及类型1装置发展石蜡精制工艺有白土精制、渗透精制、硫酸精制和加氢精制四种类型,其中白土精制和渗透精制都不容易脱净蜡中的稠环芳烃,难以生产对于纯度要求很高的食品工业用蜡:而硫酸精制方法的主要缺点是产品产率低,劳动条件恶劣,有大量的废渣产生,污染环境。无论在生产成本上,产品产率和质量及环境保护上,石蜡加氢精制均比其他精制工艺有明显的优越性。因此,在国外主要炼油厂中,石蜡加氢精制己逐步代替其他精制工艺。1957年加拿大萨尼亚炼油厂首先宣布用钼钻铝催化剂加氢精制生产白石蜡,由于该工艺对蜡中稠环芳烃组分有很好的加氢转化能力,容易制取食品级纯度商品蜡而进一步为人们重视;其后催化重整工艺的兴起,为炼油厂提供了廉价的氢气来源,尤为石蜡加氢精制装置的建设创造了有利条件。1962年一套处理量为15x104ta、100MPa的石蜡和凡士林加氢精制装置在西德汉堡建成。1963年美国大西洋公司费城炼油厂建成日处理量300ta的石蜡加氢精制装置,代替原来的石蜡硫酸和渗透精制工艺。我国从20世纪70年代初正式开始研究石蜡加氢精制催化剂和工艺,1979年11月大庆石化总厂首次采用5053催化剂进行处理量6x104ta的低压石蜡加氢装置开工投产。1981年10月石油工业部对4812B催化剂及中压石蜡加氢精制工艺组织技术鉴定,本工艺先后在东方红炼油厂(现中石化燕山分公司炼油厂)、抚顺石油一厂、荆们炼油厂、大连石油七厂茂名炼油厂实现工业化。1983年11月第一套采用石蜡加氢专用催化剂处理量为6104ta的石蜡加氢装置在东方红炼油厂投产,1984年另两套石蜡加氢装置在抚顺石油一厂和荆门炼油厂投产,1986年又两套石蜡加氢装置在大连石油七厂和茂名炼油厂相继投产。2.装置的主要类型20世纪60年代以来国外陆续发展的蜡加氢精制工艺有十多种,可归纳为五种类型见表285。类型工适用于含硫10x10-6的原料,选用芳烃饱和性能很强的非抗硫催化剂。类型I目前仅在白油加氢精制上应用,因为对原料的质量有严格要求,蜡加氢精制仅有小型试验道,未见工业生产上应用。类型A适用于对成品蜡质量要求不高的加氢精制,产品不能保证满足食品蜡要求。有些工厂采用这种工艺加氢后再经白土补充精制生产食品蜡。类型n适用于高质量蜡或食品蜡的生产。由于氢分压高,产品的光安定性和热稳定性都很好,催化剂的运行寿命也长。类型B是现阶段国外应用最广泛的蜡加氢精制工艺。类型是组合A和I的两段反应形式,装置复杂一些,但在较低压力下可得到优质产品。本类型不适用于微晶蜡加氢精制。类型是为了在中压高温下制取优质产品而设计的。类似A型。但采用两个反应器串联,本类型虽然因采用了两上反应器,增加装置投资费用,但可在稍低压力下取得质量比较好的产品,并有较强的操作灵活性。二、重点部位及设备从装置的平稳生产和安全角度进行考虑进行分类(一)重点部位1.反应器及高压换热器部分反应器是原料蜡和氢气进行加氢精制反应的场所,温度为230-310系统压力为5.07.0MPa。反应器和高压换热器等高压部位若发生泄漏,易发生自燃着火;严重时会导致装置切断进料,进行停工处理。2循环氢卸压系统从高压分离器分离出来的氢气经过高分捕雾器去除夹带的蜡沫,然后经水冷器冷却后,进入循环氢分液罐。循环氢分液罐顶部出来的氢气经过压控卸人高压瓦斯线。系统内介质为纯度大于90的氢气,如有泄漏未及时发现并未进行隔离,遇火星将发生严重的爆炸事故o(二)重点设备1石蜡加氢装置的重点设备为新氢压缩机。新氢压缩机为装置的心脏,保证反应系统的正常反应压力及循环。如压缩机发生故障,首先要关闭高分泄压阀,保持系统压力,缓慢降压进行停工处理。防止压力下降过快使催化剂及高压设备受损。2装置的重点控制阀为高分减压阀。高压分离器内分离的液相经过减压自控阀进入低压分离器再次进行气液分离。由于高低分之间的压差可达5060Mh,因此要严格控制好高压分离器液面,防止液面跑空造成气相窜人低压系统,而使低压分离器超压损坏,设备甚至发生爆裂事故。三、危险因素及防范措施石蜡加氢精制装置由于它的技术特点要求是在高温高压下进行,有氢气参与的化学反应,氢气为甲类危险品,而且生产中有毒性气体H2S产生。因此按规范精心操作和做好安全防护尤为重要。(一)开停工危险因素及其防范1开工时危险因素和防范措施本装置的开工步骤分为催化剂装填、反应系统氮气和氢气置换、氢气气密、催化剂预硫化和反应系统进蜡生产五部分。各步骤危险因素和防范措施见表290。2停工时危险因素和防范措施停工时危险因素和防范措施见表291。(二)正常生产中危险因素及其防范(1)正常生产操作中,应避免原料量剧烈波动,防止催化剂表面结焦。在发生原料泵故障时,及时对加热炉压火,防止反应器超温。(2)当装置进行紧急停工处理时,。注意对各个自控阀和换热器侧线的保温和置换,防止蜡凝结。及时关闭出装置冷却器循环水。(3)在投用塔真空时,严格控制好塔液面,避免出现假液面。不及时处理容易发生冒塔,蜡从塔顶进入真空管线难以清理。(三)装置易发生的事故及其处理1.石蜡加氢装置处理事故原则(1)在装置运行过程中要严格控制好高分液位,防止高分液位减空,发生低分窜压,引发低压系统发生爆炸事故。(2)当装置遇到特殊情况需要进行紧急处理时,严格控制好系统压力,在外来新氢中断时应关闭卸压自控阀的上下游阀,保持系统压力。做好反应器带油操作,保证有充足的压力将反应器内存油带干净。2装置易发生的事故及其处理(1)污油罐爆炸事故石蜡加氢装置的污油罐用于排放各种污油、废油,禁止将瓦斯冷凝液等轻组分排放入内。1986年10月,华北某炼油厂加氢装置污油罐突然爆炸起火,历经40min后将火扑灭,虽无人员伤亡,但该罐罐体报废,造成直接经济损失7500元。事故原因分析,是由于新氢压缩机一段出口冷凝液经加热炉瓦斯分液罐减压后,再排人污油罐,而罐内硫化铁自然引起罐内爆炸性气体爆炸所致。(2)加热炉干烧事故石蜡加氢装置的加热炉为原料提供反应需要的热量,然后进入反应器进行加氢精制反应。由于加热炉炉膛内温度高达到500600C,因此要严格控制原料量,防止炉管干烧。1974年11月,华北某炼油厂润滑油加氢装置进行重油系统原料加热炉改造,改造完毕后开工。由于原料泵密封泄漏,紧急切换到备泵,但备泵不上量。这样前后约半小时加热炉内未走油。操作人员未及时采取减火降温和炉管通蒸汽等保护措施,致使炉温超高,造成新换炉管严重结焦。装置被迫进行停工修理。仅更换炉管和弯头一项就造成经济损失4500元,并使装置停产10天进行检修。(3)泄压系统憋压事故石蜡加氢装置的泄压氢气先经过气液分离,然后泄入高分泄压线或氢回收线。由于气液分离不够彻底泄压氢气中经常携带少量的石蜡,容易堵塞循环氢冷却器及泄压管线,造成系统泄压不畅甚至发生憋压事故。因此,应加强对循环氢分液罐的排放和循环氢冷却器的检查,及时清理设备和管线中的存蜡,保证系统泄压流程畅通。第 6 页 共 6 页
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 临时分类 > 人文社科


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!