主变油中氢气超标排查及处理.doc

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行业资料:_主变油中氢气超标排查及处理单位:_部门:_日期:_年_月_日第 1 页 共 8 页主变油中氢气超标排查及处理1前言我局110kV站前变电所两台新主变于xx年年底投产。运行初期,由工程建设单位对主变进行油色谱分析。结果发现两台主变油中氢浓度为400L/L左右,旋即再次取样分析,氢浓度又降到100L/L以下。当时试验人员认为前次的试验结果可能是从色谱仪中取脱气用的氮气时,将仪器中的氢燃气带入油样引起的。运行一个多月后,由检修单位再次对这两台主变进行油色谱分析,结果两台都出现油中氢浓度严重超标(xxL/L左右,其它特征气体均很小或为零)。当天重新取样复试,油中氢浓度又降到600L/L左右。在此后的一段时间,对这两台主变进行了10多次的色谱跟踪试验,测得结果差别很大,氢浓度忽高忽低,毫无规律地在4003000L/L之间变化。为了确保主变的安全运行,必须尽快找出其中原因。2排除试验因素为确定色谱分析过程中是否有人为和仪器因素引起的试验偏差,先配制氢浓度由高到低的多个气样,通过色谱仪对这些不同浓度样品的分析,测得仪器的线性关系属正常范围。然后,做了一次对同一油样进行二次脱气分析的实验。每台主变同时取A、B两个样在同一振荡仪中同时脱气。第一次脱气测得2号主变油中氢浓度A样为572L/L,B样为448L/L。而1号主变两个油样氢浓度相差较大,A样为772L/L、B样为1604L/L。振荡脱气法是一种溶解平衡脱气法,脱气后留在试油中的组分浓度与该组分在脱出的气样中的浓度之比为一恒定值(即分配系数)。这就可以根据已脱出的气样中氢气浓度和氢的分配系数算出留在脱气后试油中的氢浓度。因此,对已脱过气的1号主变A、B两个样进行第二次脱气,测出其氢浓度与理论计算值见表1。表11号主变A,B油样氢浓度实测值与计算值单位L/L1号主变油样A样B样第一次脱气测得氢浓度7721604第二次脱气测得氢浓度346530第一次脱气后留在试油中的氢浓度(计算值)355541由于油样中氢浓度的实测值与理论计算值相吻合,这表明了从1号主变A、B两个油样测出的氢浓度是真实可信的。从而可得出这样的结论:此前多次试验得出的不同结果都是油样中氢浓度的真实反映。这也就排除了试验过程出现偏差的可能性。3油中氢的来源3.1产气点的分析与实验对于多次试验测出氢含量差别很大的原因,分析认为油中氢气的产气点可能在取样阀内。取样阀装在主变外罩的下方,阀体较大,内部约有80ml容积。若产气点在取样阀内,由于阀内的油不参与主变本体油的循环流动,不断产生的氢只能通过分子运动缓慢地向主变内扩散,从而使大多数来不及向外扩散的氢留在阀内使其油中氢浓度达到很高值。取样时一般要先放出部分油冲洗管道和取样容器,由于阀体内的油量与取样量(约50ml)较接近,阀内油流出的同时,主变内氢气很少的油将补充到阀内。因此,每次取样前放掉油量的多少,或同时用数只注射器取样时的先后不同次序以及与前次取样的不同间隔时间都会造成油样中氢浓度有很大差异。为了验证这一推测,在与前次取样间隔42h后,对每台主变同时取3个样:在主变下方取样阀未放掉油的情况下先取得A样;然后放掉部分油后再取B样,从主变外罩中部的另一取样阀取得C样。3个油样的分析结果如表2所示。表2不同部位与方法取得油样的分析结果单位:L/L油样名称A样B样C样1号主变(氢浓度)839573172号主变(氢浓度)2364599由于中部取样阀无“死”油,C样的油完全来自于主变本体。因此,这个实验表明了主变本体内的油中氢浓度是很小的,氢气产气点可确认在主变下方取样阀内。3.2产气原因环烷烃是油中的主要成份之一,在炼油过程中,由于工艺条件的限制,难免要在变压器油中残留下少量的轻质馏分,其中就可包括环己烷这样的一些低分子烃。环己烷在催化剂、温度、电场的作用下会发生脱氢反应。在这个反应中,有多种金属元素具有催化作用,如Ni、Pt、Pd、Co、Ir、Rh、Re、Tc、Os等。其中的Ni是一种较常见的著名的加氢、脱氢催化剂。同型号的这种主变在我局共有5台,其它先投产的3台却无氢超标现象。经了解,由于这种主变的取样阀不能连接取样用的透明胶管,建设单位就自己用钢材加工了两只取样阀与站前变电所两台主变下方取样阀外罩进行更换(其它3台主变未作更换)。由此可见,如果用于加工取样阀的材料内有某种催化元素,则取样阀内氢的来源就与前述相吻合。为此,对1号主变取样阀做光谱定量分析,测得其中Ni的含量为100g/g,Co的含量为20g/g。为了作进一步的验证,将1号主变下方自制的取样阀与中部取样阀外罩对调使用,运行两天后取样分析,测得氢浓度分别为:下方取样阀取样16L/L;中部自制的取样阀取样276L/L。由于更换阀门时自制的阀门内高浓度氢的油已流掉,使得更换到主变中部后取样阀内油中氢浓度要比以前小。但这已充分说明了氢气产生的原因是由建设单位所加工的取样阀引起的。4结论由上述分析和实验表明,站前变两台主变油样中的氢为取样阀引起是毋庸置疑的,只需更换阀门就能解决问题。近年来,油中出现单纯氢严重超标的现象在互感器中很普遍,这种现象是从互感器采用金属膨胀器技术后开始的,而制作金属膨胀器的不锈钢合金中恰恰也含有镍。由此可见,在电场作用下,含有象镍一类催化元素的金属与油接触中确可使某些如环已烷一类的烃发生脱氢反应。所以,设备厂家或工程建设及运行检修单位在生产、加工取样阀时,应对所用材料成份有所了解,以避免使用含有催化元素的材料。第 6 页 共 8 页主变绝缘老化造成运行中烧毁【案例简述】某热电公司#1机变是沈阳变压器厂1973年4月制造,同年10月投产。该变压器型号SEPL163000/60、容量63000kVA、额定电压665kV、额定电流高压551A、低压5775A、阻抗10、冷却方式强油风冷,结线方式YNd11,为薄绝缘铝线圈变压器,最后一次大修日期xx年5月。xx年5月31日,#1机有功25MW、无功24Mvar。14时55分,#1机变瓦斯、发变组差动保护动作,#1机变出口466开关、#1机灭磁系统FMK、LMK开关跳闸,变压器本体冒烟着火。运行人员立即将#1机变停电,同时汇报值长,值长向119报警,汇报省调、地调。15时10分消防水车到场将火扑灭,由于报警及时,采取措施得力,没有殃及其他设备和建筑物。【案例评析】11机变低压侧高压线圈B相下部匝间绝缘击穿燃弧放电,引发层间及低压侧并线处三相相间短路故障,造成变压器烧毁。2#1机在纵绝缘上存在薄弱环节,材质绝缘薄、强度不够,运行多年绝缘老化。3薄绝缘铝线圈变压器技术监督工作不到位,运行管理存在欠缺。【案例警示】1对现役薄绝缘变压器进行更换。2加强变压器技术监督,着重做好变压器油质监督、绝缘监督和油务管理工作,缩短绝缘油的色谱分析和化学监督周期,一旦出现异常,应立即查明原因并进行处理。3加强变压器套管的质量检查和运行监视,做好防止套管内部受潮工作,及时发现和处理套管裂纹、渗油缺陷。完善变压器消防设施和防爆墙,防止变压器着火后扩大事故。第 7 页 共 8 页行业资料本文至此结束,感谢您的浏览!(资料仅供参考)下载修改即可使用第 8 页 共 8 页
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