锅炉技术问答.doc

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资源描述
巡检必会题一、 填空题:1、我厂锅炉型号(HG1025/17.4YM28),形式(亚临界中间一次再热自然循环汽包炉),燃烧方式(正压直吹制粉系统,四角切圆燃烧),通风方式(平衡通风),过热蒸汽温度调节方式(两级混合式喷水减温),再热蒸汽温度调节方式(燃烧器摆动及微量事故喷水减温),供热工况下再热蒸汽温度调节方式(燃烧器摆动及微量事故喷水减温,在末再入口增加再热二级减温水),排渣方式(固态连续排渣),除尘方式(静电除尘)。2、对空预器手动盘车时应断开(空预器主、辅电机电源),在空预器辅机电机延伸轴上进行盘动,A空预器应(顺)时针盘动,B空预器反之。3、每台锅炉水冷壁吹灰器共有(80)把,长吹灰器共有(32)把。4、#1炉等离子正常运行时要求冷却水压(0.3-0.7)MPa,等离子载体风压(18)KPa左右,压缩空气压力大于(0.6)MPa。5、磨煤机可调缩孔吹扫气源有两路,长期吹扫气源为(密封风),定期吹扫气源为(厂用压缩空气)。6、离心风机启动前,应将(进出口风门挡板关闭),轴流式风机启动前应将(动静叶)调节至关闭位置;送风机(出口挡板)关闭,引风机出口挡板(关闭)。各风机启动前均不允许有(反转)现象。7、空预器的运行检查轴承润滑油在(0.20.6)MPa,油位正常,系统无泄漏,调节冷油器出水门维持油温(3040)。8、转动机械振动值:额定转速3000rpm电动机/机械振动值为(0.05/0.06)mm;额定转速1500rpm电动机/机械振动值为(0.085/0.1)mm;额定转速1000rpm电动机/机械振动值为(0.1/0.13)mm;额定转速750rpm及以下电动机/机械振动值为(0.12/0.16)mm。9、转动机械轴承温度不应超过规定值:对于滚动轴承,电动机/机械轴承温度不超过(80/100);对于滑动轴承,电动机/机械不超过(70/80)。10、转动机械润滑油油箱油位应指示在(2/33/4)处。11、送风机润滑油压正常为(0.30.4)Mpa,润滑油压低于(0.05)Mpa,延时300s跳送风机;引风机润滑油压正常为(0.1)Mpa,润滑油压低于0.05Mpa,延时(600s)跳引风机。12、磨煤机润滑油压正常应不低于(0.09Mpa),当油压低于(0.07Mpa)时跳磨煤机。13、空压机主机头排气温度正常值为(55100),超过(110)空压机跳闸。14、空压机正常运行时应保证冷却水压力(0.4 Mpa)、温度(3.5MPa);二次风温合适(166T500);煤层有相邻油层运行(油枪运行数量3)或有相邻煤层运行,并且锅炉负荷30%(120MW);如A磨为“等离子运行模式”,则应满足其相应条件。12、磨煤机跳闸继电器复位条件有哪些?答:允许点煤;磨煤机停运;给煤机未运行?磨煤机热风挡板全关;磨煤机冷风调节门开度5%;无磨煤机跳闸条件;MFT跳闸继电器已复位。13、磨煤机启动允许条件有哪些?答:存在点火源、且煤粉点火条件满足;磨跳闸继电器已复位;一次冷风门已开;一次热风门已开;磨润滑油系统正常:润滑油压大于0.09 Mpa、润滑油温度大于25、润滑油流量大于105 L/min;一次风在20t/h到70t/h范围内;一次风温80到200;磨煤机密封风与磨碗下差压合适(磨煤机密封风电动门已开);磨煤机允许远操;无磨煤机跳闸条件。14、磨煤机跳闸条件有哪些?答:操作员手动跳磨煤机;MFT动作;失去润滑油;失去煤火焰(三个火检信号同时失去延时3min);磨煤机运行时两个及以上出口挡板关闭;失去一次风;磨煤机轴承温度高;磨煤机电机保护动作。15、给煤机启动条件有哪些?答:磨运行正常且出口温度高于80;磨煤机出口挡板已开;磨煤机已运行;磨煤机冷风门已开;磨煤机热风门已开;给煤机出口挡板已开;给煤机在“遥控”方式;给煤机未故障。16、磨煤机内部着火现象、原因、处理?答:现象:a 磨煤机出口温度不正常升高;b 严重时磨煤机外壳,出口煤粉管、落煤管处脱漆或烧红;c 石子煤有燃烧现象;d 一次风压波动大;e 炉膛负压波动大;原因:a 磨煤机内部积煤、积粉或有易燃物进入磨煤机;b 磨煤机出口温度过高;c 磨煤机石子煤斗堵塞,石子煤在下部风箱内积存太多;d 磨煤机停止或跳闸后没有进行吹扫或吹扫不彻底;e 原煤携带火种;f 磨煤机可调缩孔积粉燃烧;处理:a 发现磨煤机温度异常升高时,应立即查明原因;b 若磨煤机温度继续升高,判断为磨煤机内部着火,立即停止给煤机运行,关闭给煤机出口门;c 若磨煤机温度急剧升高,关闭热风闸板门,立即投入消防蒸汽。d 磨煤机自燃现象消除后,确认已无积粉及着火火源,切断通向磨煤机的蒸汽,停止磨煤机运行,待磨煤机冷却后,对各部件进行检查,确认各部件正常,充分通风干燥冷却,再恢复正常运行。17、磨煤机堵煤的现象、原因、处理?答:现象:a 磨碗差压增大;b 磨煤机电流先稍微增加后减小;c 主汽压力、温度下降,汽包水位波动,负荷下降;d 磨煤机出口温度下降,一次风量下降;e 运行声音沉闷,严重时,发生强烈振动;f 烟气含氧量增大;原因:a 给煤自动控制系统失灵,给煤量过多;b 磨煤机内杂物过多;c 石子煤排放不及时,满煤;d 风量偏低,调整不及时;e 原煤水分太大,磨煤机出口温度太低;f 折向门开度过小;处理:a 迅速减少给煤量,或停止给煤机,必要时投油或拉等离子助燃;b 适当增加一次风量进行通风;c 加强石子煤排放;d 合理调整折向门开度,控制煤粉细度;e 采取以上措施仍不能使故障消除时,应停磨进行清理。处理过程中,注意炉膛的燃烧情况及参数变化。18、锅炉MFT动作停炉条件有哪些?答:MFT动作条件有:1) 汽轮机跳闸且负荷40;2) 两台空预器全停(延时5分钟);3) 两台引风机全停;4) 两台送风机全停;5) 两台一次风机全停(延时3秒);6) 失去全部火检风(延时60秒); 7) 汽包水位低于330mm(延时3秒); 8) 汽包水位高达240mm(延时50秒);9) 炉膛压力高达3240Pa(延时3秒); 10) 炉膛压力低达2490Pa(延时3秒); 11) 失去全部燃料;12) 全炉膛火焰失去;13) 手动MFT(手动同时按下两个“紧急停炉”按钮)19、MFT动作时,自动进行那些操作?答:1) 关闭油跳闸阀、油角阀,进油关断阀、回油关断阀;2) 跳闸所有制粉系统;3) 汽机及发电机跳闸,旁路自动时应投入;4) 一次风机全停,密封风机全停;5) 吹灰器跳闸并自动退出;6) 自动关闭过热器一、二级减温水闭锁阀和调节阀,再热器喷水闭锁阀和调节阀;7) 自动打开各层燃料风挡板和辅助风挡扳;8) 汽动给水泵跳闸,电动给水泵自启动,手动调整电泵转速,使给水压力略高于汽包压力,维持汽包水位正常;9) 强制关小引风机静叶开度到一定值,维持炉膛负压在100Pa左右;10) 燃烧器摆角调至水平位置;11) 等离子点火装置跳闸。20、紧急停炉条件有哪些?答:紧急停炉条件:a MFT应动作而未动作时;b 给水及蒸汽管道破裂,不能维持正常运行或威胁人身、设备安全时;c 所有水位表损坏,不能正常监视汽包水位时;d 排烟温度大于250,确认为尾部发生再燃烧时;e 主要仪表,如主蒸汽压力表、主再热蒸汽温度表、氧量表、给水流量表、炉膛压力表一起失灵时;f 锅炉汽压超过安全门动作压力,所有安全门和电磁泄放阀无法开启时;g 锅炉电缆或油系统着火,危及设备或人身安全时;21、请示停炉条件有哪些?答:请示停炉条件:a 炉内承压部件因各种原因泄漏,尚能维持短期运行;b 锅炉汽水品质恶化,低于标准,经努力调整不能恢复正常时;c 受热面严重结焦、堵灰、不能维持正常运行时;d 过热器或再热器管壁温度超过金属极限,经多方设法调整仍无法恢复正常时;e 承压汽水法兰、管道、阀门等泄漏,且无法隔离时;f 水位计、安全门不能正常运行或安全门动作后无法回座时;g 控制气源失去,短期无法恢复时;h 燃烧器摆角长时间不能调节至零角度且明显影响燃烧工况时;i 给水、减温水调节系统失灵,参数无法控制在正常范围,短时间无法恢复正常时。22、仪用控制气源中断的现象、原因及处理?答:现象:a 压缩空气压力指示低并报警;b 气动挡板、阀门开关不动或动作不正常;c 干燥器故障报警;原因:a 空压机故障或电源中断;b 空压机自启停装置失灵;c 空压机主机故障;d 压缩空气系统管路大量泄漏;e 空气干燥器过滤器堵塞严重;处理:a 当压缩空气压力不正常降低时,立即组织人员查找,是否有漏气点,并设法隔离。b 当压缩空气压力低于0.62MPa时,备用空压机应自启动,否则立即去就地手动启动;c 当压缩空气母管压力继续降低至0.6MPa时,光字牌报警,联系化学确认精处理装置是否进行再生,如系化学再生导致,则联系化学停止再生,否则按预案规定隔离厂用气。d 当控制气压低于0.5MPa时,应立即将运行方式切锅炉手动控制,带固定负荷,尽量不要操作有关气动调节阀,闭锁阀等,加强对调节门及蝶阀动作状态监视;e 联系检修迅速查找原因处理,同时检查干燥器系统及滤网前后压差情况,若压差大则立即切换旁路运行;f 如调节门不能处于规定位置或闭锁不良,而引起调节自动开大或关小,影响机组正常运行时,应汇报值长停止机组运行;如控制气源中断,汽轮机跳闸,锅炉MFT。23、单台空预器故障停运如何处理?答:a 单台空预器故障停运时,故障侧空预器辅电机应自动投入,否则应手动合闸投入,主辅电机均投不上时应进行手动盘车;b 停运同侧引送风机,一次风机;c 关闭停运侧引送一次风机出入口风挡板;d 迅速切除部分煤层,机组降负荷至50%以下,及时调整另一侧风机负荷,稳定燃烧,必要时投油稳燃,维持汽包水位一次风压汽温风量炉膛负压等参数正常,并控制空预器入口烟温在204以下;e 关闭故障侧空预器所有的烟风挡板及联络门;f 密切监视烟道各点烟温,防止故障侧空预器换热面超温着火;g 当发现空预器转子停转后,若入口烟气挡板关不严、烟温无法控制或转子盘不动,应立即停炉;h 排除空预器故障后,立即恢复故障侧空预器及同侧风机运行。24、单侧引送风机故障停运如何处理?答:a RB投入时,RB动作;b 根据情况停运同侧送引风机;c 迅速减少燃煤量和给水量,机组降负荷运行,及时调整另一侧风机风量,稳定燃烧,必要时投油稳燃,维持汽包水位汽温风量炉膛负压等参数正常;d 确认二次风联络门开;e 关闭停运侧引送风机出入口风门;f 引风机跳闸后开启引风机入口联络电动门。g 密切监视烟道各点烟温,防止故障侧烟道着火再燃烧;h 排除风机故障后,立即恢复故障侧风机运行。25、单台一次风机故障停运如何处理?答:a 单台一次风机故障停运时,RB投入时RB动作,及时调整另一侧风机导叶开度,稳定燃烧,必要时投油稳燃,维持汽包水位汽温风量炉膛负压等参数正常。若锅炉已灭火,则按锅炉灭火事故处理;b 关闭停运侧一次风机出口门,隔离停运侧一次风机,增加运行侧一次风机负荷,维持一次风压在正常值以上;c 密切监视烟道各点烟温,发现两侧烟道烟温偏差过大时,适当调整两侧引风机负荷;d 排除一次风机故障后,立即恢复故障侧风机运行。26、锅炉灭火的现象、原因及处理?答:现象:a “MFT动作”报警;b 炉膛负压急剧增大,或大幅波动;c 炉膛火焰电视中火焰消失,全部火焰监测器红灯熄灭;d “全炉膛火焰失去”报警;e 其他同MFT动作的现象相同;原因:a 给煤机或磨煤机跳闸;制粉系统堵煤、断煤,使炉膛燃烧恶化,处理不正确;b 发生RB时自动处理过程有异常;c 锅炉负荷太低,未及时投油助燃;d 运行中煤质变差,挥发份过低、煤粉太粗、水分过高;e 全燃油时,燃油雾化不良;油中带水或燃油系统故障;f 燃料风挡板执行机构动作异常,使燃料与空气混合不良;g 受热面严重爆破或炉内掉大焦块;h 运行中锅炉主要辅机(磨煤机、给煤机、送风机、引风机、一次风机)故障或电源中断跳闸;i MFT动作;j 厂用电中断;处理:a.禁止继续向炉膛供给燃料,使用爆燃的方法来点火;b.按MFT动作规定处理;c.查明锅炉灭火原因并消除后,经充分通风吹扫后按热态启动重新点火;d.锅炉重新投入运行后,应当加强尾部烟道受热面的吹灰。27、汽包水位低的现象、原因及处理?答:现象:a 所有水位表计指示低于正常值,汽包水位低值报警;b 给水流量比正常运行时不正常减小;c 如锅炉受热面或汽、水管路泄漏或爆破造成减水时,给水流量比正常运行时不正常增大;d 严重缺水时,主汽温度升高;汽温自动投入时减温水调门开度指示增大;e 水位保护投入时,水位低至-330mm延时3s,MFT动作;原因:a 给水自动失灵,给水量不正常地小于蒸汽流量;b 手动调整水位时,水位计失灵,导致操作人员误判断和误操作;c 负荷骤减,导致汽包压力迅速升高;d 给水泵发生故障;e 锅炉排污门、放水门泄漏;f 水冷壁或省煤器管泄漏;g 安全阀动作后回座,水位瞬时降低;h 汽轮机调门误关;i 给水系统的阀门发生故障或管道泄漏;j 机组负荷大幅度变化或锅炉燃烧工况剧烈变化,控制不当;处理:a 发现汽包水位低时,应立即对照检查水位计,确认指示是否正确,若水位计故障应按水位计损坏的规定处理;b 给水自动失灵时,应解列自动,手动调整;c 给水泵故障不能继续运行时,应立即启动备用给水泵停用故障给水泵,通知检修处理;d 若给水系统的阀门故障、管道泄漏,或排污门、放水门泄漏,应尽量维持汽包水位,通知检修立即处理;e 若是降负荷太快引起汽包水位低则适当增加燃料,维持负荷、燃烧稳定;f 汽包水位低报警或水位下降较快时,应解列给水自动,增大给水流量,关闭锅炉的排污门和放水门;g 汽包水位低于-330mm,延时3秒后,MFT动作。MFT拒动时,手按MFT按钮,立即停止锅炉运行;h MFT动作,待查明原因后锅炉可继续进水,水位恢复正常后,锅炉可重新启动;i 缺水原因不明或无法消除,则须停炉处理。28、汽包水位高的现象、原因及处理?答:汽包水位高的现象。a 所有水位表指示高于正常水位,汽包水位高值报警;b 给水流量比正常运行时不正常的增大;c 严重满水时主汽温度下降,蒸汽管道内发生水冲击,蒸汽品质恶化;d 当水位超过120mm时,事故放水门自动开启;e 蒸汽含盐量增加;f 水位保护投入时,水位高至+240mm延时50s,MFT动作;汽包水位高的原因:a 压力急剧降低,炉水急剧汽化;b 冷态启动中,炉水达到沸点后,炉水中汽泡量急剧增加;c 燃料量增加太快,使炉水中汽泡量增加太快;d 给水自动失灵或给水调门、汽泵、电泵调速器故障,使给水流量不正常大于蒸汽流量;e 水位计失灵,给水流量和蒸汽流量指示不正确,导致运行人员误判断;f 机组负荷大幅度变化或锅炉燃烧工况剧烈变化,控制不当;g 对汽包水位监视不认真,调整不及时;汽包水位高的处理:a 发现汽包水位高时,首先对照检查各水位计,确认指示是否正确,检查给水自动是否正常,并做相应处理;b 当汽包水位到报警值或水位上升太快时,应立即解列给水自动,迅速减少给水量。并且可以用汽包事故放水门,连排或定排放水来协同处理,水位出现回落时及时将其关闭;c 如果汽包压力下降较快,应及时关小各处排汽,保持压力稳定;d 若是增加燃料引起汽包水位高则适当减少燃料;e 当水位大于+240mm时,延时50秒,MFT动作。MFT拒动时,应手动MFT;f 当水位降至正常时,故障消除后,得到值长命令,重新点火;其它操作按MFT动作后规定处理。29、汽包水位计故障如何处理?答:a 任一汽包水位计损坏时,应立即报告值长,通知检修处理;b 就地水位计以云母水位计为准,云母水位计故障时已磁翻板水位计为准(经汽包压力修正后的值)。c 水位电视故障时,每小时应将集控室内各水位指示同就地水位计核对两次;d 汽包就地水位计均损坏,但给水自动调节正常,DCS水位指示可靠时,可维持运行,并请示停炉;e 如集控室内无任何水位计监视时,应立即派人在汽包就地水位计监视水位,用对讲机与集控室保持联系,并维持负荷稳定,请示停炉;f 全部水位计损坏时,紧急停炉。30、水冷壁管泄漏现象、原因及处理?答:现象:a 发“炉管泄漏”报警;b 汽包水位下降,蒸汽压力下降;c 给水流量不正常地大于蒸汽流量;d 炉膛负压变小或变正,炉膛不严密处有炉烟喷出;e 烟气温度下降;f 在燃烧室内有蒸汽喷出的声音,管子爆破时有明显响声;g 引风机静叶开度不正常开大(投自动时),引风机电流增加;h 泄漏严重时,锅炉燃烧不稳或灭火;原因:a 锅炉给水,炉水质量不合标准,使管内壁结垢、腐蚀;b 焊接质量不佳 ,管材不合格;c 燃烧方法不合理,锅炉结焦等原因使水冷壁受热不均造成水循环破坏;d 燃烧器和吹灰器安装角度不对,使煤粉或蒸汽冲刷管壁;e 大块渣块跌落将冷灰斗管砸坏;f 锅炉严重缺水;g 个别水冷壁管入口节流圈堵塞;处理:a 通过泄漏报警仪了解泄漏具体位置和泄漏情况;b 汇报值长,运行方式切至“操作员自动”;c 当泄漏不严重时,手动增加给水量保持正常水位,同时减弱燃烧,必要时投油稳燃,降低机组负荷维持短时间运行,同
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