发电厂事故预想以及危险点分析

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在每一个事故的后面,都存在着许多的失误,如果我们能够把这些失误避免掉, 事故也就不会发生。让我们正视每一次事故,认真的对待事故、总结事故、分析事故。不放过事故中 暴露出的设备隐患, 不放过事故中潜在的操作失误和经验不足, 不放过我们在规 章制度中可能存在的不到之处。 分析失误产生的原因、 条件及避免的方法。 那么 我们在将来的工作中,就会轻松自如的应对一切异常,避免事故的发生了。 从众多的事故中可以看出: 如果我们能够避免小的失误, 大的事故也就不会发生 了。发生事故会给公司、个人造成名誉和经济上的损失; 总结事故会使我们眼捷手快,防止事故的再次发生。总结的结论, 因水平问题不一定正确, 同时,在指导今后的工作时也不应是 千篇一律的,应在安全的基础上保持一定的灵活性。总结,是总结经验教训。 在这里大多数是总结教训, 其中教训部分也只是一些零 零碎碎的事故,但是,其目的是为了抛砖引玉, 愿更多的人来一起总结! ! 事故的种类:一、经验不足或漠不经心的: 多起给煤机断煤异常,引发锅炉灭火,造成的事故; 在切给水旁路至主路的过程中,造成的跳机; 多起汽包水位控制不当, 造成事故扩大的。二、责任心不强的,又不按规程要求的:发电机并网无操作票,未放操作保险,造成无法并网,且对主变损伤(应对主变评估其损伤的程度);因发电机TV报警,就不做认真处理,造成 误仃机;五号发电机主变冷却器故障一个小时无人过问, 造成整个机全仃; 四号机做严密 性试验,不按要求进行,造成仃机的;在有动火工作票的情况下,却不按票执 行,这虽然是外单位的外因,但是,我们也应想想:发出动火工作票后是否还 能保证安全的问题。三、设备性能不熟的:1切换送风机油泵,引起风机跳闸(多次) ;2开小机时没有打开电动门,造成跳闸;3锅炉改造燃油油枪后,由于对机械雾化油枪性能不熟,多次造成锅炉灭火和 爆燃引起 MFT。四、怕担责任,拼设备的:1 因断煤处理不当,造成主蒸汽温度高达到 583C,持续时间达二十多分钟, 远远超过手动打闸时间和限额(应对锅炉所造成的损坏进行评估。 5号炉由于经 验也造成高超温达598E的情况,更是危险到极点); 2大机润滑油内空气未放尽,造成严重超温,达到跳机温度,而不执行跳机; 3在多次的主汽温度下降到规程要求的打闸值后,没有一个打闸的,如果是能 够在这种情况下再运行,那么就应当修改规程;4. 一次风机风机轴承振动过大,怕担责任,逐层回报,1小时后烧坏轴承,造成机组长时间(一个月左右)不能带负荷五、盲目指挥、野蛮操作: 1多起异常处理,由于当值值长、主值无法执行自己的职责,使得在异常处理 的过程中,无专人指挥,集控室内一片混乱,最后造成事故的; 2给水泵恢复过程中,在水位调节的过程中,盲目指挥造成跳机的; 3由于在对机械雾化油枪性能不熟的情况下,又盲目指挥,造成锅炉灭火和爆 燃引起MFT(多起);4. 在MFT后的再次MFT就是明显的盲目指挥。本来按部就班的 MFT后处理, 在盲目指挥下,以极高的速度提升热负荷,使得电泵连续跳闸;5. 启动时,机组应力严重超限,仍然强行增速的(连续两次强行增速,是否应 对机组的伤害进行评故) 。6. 在汽包定排手动开不动的情况下,使用大锤等超强度工具进行野蛮操作造成 机组临时仃机。六. 乱动设备的 :1. 由于对新设备不熟,想多学习,但是,在没有人指导下,自己又大意,在机 组运行时乱动CRT画面,造成#5机小机跳闸;2. 定冷水泵切换过程中,不认真查看误关阀门的;3. 多起事故的处理过程中,机、电、炉之间,不能协条配合,调整时只考虑自 己一方的,也造成多次事故扩大。七. 设备管理不到位的:1. 对于在调试中就发现了的缺陷 (电控小室无防水措施, 一个汽机阀门坏就造 成整个机组仃电)不认真对待,造成大雨时 #4机组UPS退出运行并烧坏,造成 机组全仃几个小时;2. 运行中,在拆除脚手架时,将引风机事故开关砸掉,引起异常;3. 机组运行中,在进行安装保温层时,误碰高加三通阀的限位开关,引发设备 异常的;4. 多次燃料中加杂异物,造成堵煤、断煤引发各种事故;5. 发出设备缺陷单,但是未落实,造成机组带故障运行,引起主变压力释放阀 动作,机组全仃。6. 两次煤粉管道着火,其煤粉流速测点一直没有恢复,使得运行人员无法发 现设备异常。而且,这类问题非常多,应当尽早改进。八习惯性违章的:1. 按习惯性违章的工作方式进行工作:换给水的 DPUfS件造成给水无法调节 引起 MFT;2. 改线路保护的二次接线,造成开机并网后跳闸(应对其接线核对,确定为什 么跳闸)。九.操作不到位的:1. 两次汽机真空低影响全厂经济效益的, 均是由于操作不到位造成的 (应关闭 的阀门没有关);2. 仃炉过程中,造成主蒸汽温度在一分钟内变化达 98C之多,其可能造成的 锅炉损坏是应进行评估的。十.多次重复的事故:1. 因给煤机断煤造成的重复性事故是最多的。但是,却没有一个具体的解决方 案(大修后更换煤斗内衬板,现已解决) ; 2由于责任心不强或技术水平造成的事故也比较多的发生; 3 多次因工作票执行的不规范,所造成的事故也在前列之中。但是,由于没有 一个真正可行的方法,所做的工作以花架子为主。十一.设计中的问题 : 1主变冷却器造成发电机跳闸,就是一起设计逻辑严重不足的问题(其后的改 进是否完全,值得商榷) ; 2送风机润滑油控制回路,造成送风机跳闸的就是因不配套所造成的。 十二. 头痛医头型:1送风机的轴承温度保护退出,造成风机转子烧毁(因一次风机的轴承温度高, 经常出现跳闸现象);2 . FSSS逻辑因部分原因改动,而不考虑其它,造成多起锅炉爆燃的; 十三 . 思想不稳定:1操作过程中,由于思想不稳定把数据输入错,造成大的事故。监盘及操作 要点 电气注意:按部就班、快而不乱、保障电源、预防在前、操作前想好,操作时利 索;检修质量是保障,相关试验做后盾,操作到位保安全,步骤清晰明事理。 汽机注意:疏水放气、油温轴温、水位变化、操作到位、机炉联系、升降稳健; 巡回检查不放松,大修验收保周期,操作到位防振动, 锅炉注意:负压水位、负荷汽温、油枪备用、煤质断煤、操盘稳健、出手果断; 效率靠调整,安全靠经验,事故预想在脑中,出事不慌保安全。 检查注意:事前多准备,改动要慎重 设备异动交待好,传动、图纸不能少 大负荷变化时,要请注意: 凝汽器、除氧器(水位高后造成变频的凝泵出口压力太低什么引起给水泵密封水 中断)、 加热器水位、 主汽压力、温度、 给水泵再循环门是否会开 (也就是给水泵不出水) 、排渣不及时,干渣机故障 汽包水位变化太大 压力变化太大MFT后的一些注意事项:1. MFT后的汽包水位2. 汽机的真空3. 给水泵的最小流量4. 启磨前的吹扫,要防止在点火时,启磨后的爆燃;5. 主蒸汽温度6. 辅汽的压力7. 等离子是否能拉弧(点火枪是否能点着)8. 一次风机的档板是否能打开9. 减温水是否关闭 汽机跳闸后的注意事项:1. 油泵是否联启2. 尾部喷水是否联启3. 汽机跳闸原因 电气跳闸后的注意事项:1. 厂用电是否切换2. 准备重启后,励磁回路要先准备后,不要临时再处理;3. 主变冷却器等要全面检查4. 查找跳闸原因,处理要准确、果断;典型事例磨煤机断煤造成汽温583 C时间: 2002. 4. 13运行工况: 手动方式,三台磨组运行事故现象:报警断煤后又跳磨。汽包水位下降,汽温下降,(当时没投CCS负荷下降。事故处理:投油枪、减负荷、暖备用磨,手动增加另外运行磨组的给煤量,处理基本都 正常(但是加煤太快) 。由于没有注意主汽温的变化,当煤量、给水、汽包水位调整正常后,发现主 汽温达560C以上,迅速增加减温水,但由于已晚,主汽温度一直上升,最 高升到583E,并且远远超过手动 MFT时间。存在问题:1. 由于是新机组,对给煤量的掌握不准,增加的速度过快、过多,不适当;2. 正常运行时,由于水位调节不能投自动, 造成注意力分散;3. 由于单纯要求经济指标,在减温水调节阀不能安全关闭的情况下,改用电 动门来调节减温水量,而该电动门又不是自动的,可在事故时又忘记开此电 动门,是这次主汽汽温高的主要原因;4. 新机组,人员没有处理事故的经验;5. 没有及时手动MFT处理事故不果断,对事故可能造成的后果认识不足, 拼设备,怕担责任;6. 运行能力有待提高;事故预防:1. 重要设备的缺陷要及时消除;2. 调整好经济运行和安全的关系;3. 实际操作人员要急而不乱,参数要看全,非操作人员要多提醒、少干预;4. 机、电、炉的配合,一定要在实际工作中做到位;5. 根据汽压调整负荷、水位、燃料量。其它:1. 在没有技术积累和其它公司成功经验借鉴的情况下, 不要盲目根据少数人的 想象就直接下达命令;2. 对于这次锅炉高超温,有可能带来的设备损坏,应做一个评估(今后的大小 修工作中要进行特别的检查) ;3. 对于事故的总结工作一定要到位,真正做到“不放过”。而这个“不放过” 是要增加一个起到:指导以后工作的作用,事故不可怕,可怕的是不吸取教 训!炉主汽温达598C具体工况不详,仅说过程 :1. 启动某一台磨组,因为不下煤,造成炉膛负压下降较大,故开大送风量,而 引风机有一些超调,进一步使负压下降,运行人员因经验不足,再次调大送 风量。2. 就这样进行了几个调整过程后,当旁观者看到氧量达到七点几以上时,就说 氧量太高时, 再看主汽温已达到非常高了, 这时赶紧调整主汽温, 经过努力, 汽温降了下来,但是,最高时主汽温达到598C。3. 事后,因为曲线上的汽温过高,怕查出来要处理,就想办法对曲线进行了修 改。后来了解,应当是在降负荷的过程中,停一台磨组。 看到负压下降较大,赶急加送风 因为是新手,再后来,就把送风量大的事给忘了,只减负荷,忘了减风量。#2 号给煤机跳闸029运行工况:2、4、5三台磨运行,机组负荷:220MWV投CCS事故现象: 大屏幕上给煤量曲线掉下,发 #2给煤机“断煤”和“跳闸”信号。事故处理:手动解CCS至手动,解除所有的给煤自动,迅速增大其它运行给煤机的出力。 此时,机组负荷、汽包水位、汽压均有所下降。在调整过程中,由于开始时 增加的煤较多, 热负荷增加太多, 汽压也就增加的较高, 汽包水位下降较大。 随后又赶紧调整热负荷、汽包水位。由于过调,所以来回反复了好几次。最 后造成汽机调出力下降,时间约有 30 分钟。存在问题:1应先投两只油枪,一是稳燃、防灭火,二是迅速补上损失的热量;2在调整时,各给煤机给煤量增加太多的新煤,使后来的机组负荷增加太多,这在今后应引起非常的重视!3当发生断煤时,汽机应配合锅炉根据汽压、热负荷主动调整负荷,不能只看锅炉调整而不去协调;4机组负荷和送、引风量要注意调整,当时引风量没有跟好。5处理时过于紧张。预防措施:1. 在CCS或 AGC运行时,当跳一台或两台给煤机(或磨组) 时,给煤自动一定要及时解除,并注意机组负荷,迅速增加适当的煤量,但 不是增加的越多越好(由于这时跳的一台磨内还有一定的存煤)特别是在大 负荷时,容易发生堵煤;2. 及时投入油枪,增加热负荷,防止燃烧工况被破坏。还 要视炉膛内的燃烧工况、磨组运行的台数和运行的层次来定,一般情况在下 两层磨组出现问题,煤质也不太好时,一定要投油助燃;3. 调整给煤量时,应注意热负荷不要增加太多,一定要适 量,这个适量的“量”字,一是从断煤前的量(有时降负荷所以要小一些) 一是从事故处理的经验中去总结;4. 适当减少断煤的磨煤机的一次风量(增加磨的运行时间, 看能否将给煤机抢回来) ;5. 及时启动备用磨组(这要看断煤的程度) ;6. 注意汽包水位、汽压的变化,对应调整机组负荷、给水 及风量;7. 同时要注意各磨组的出口风温、热负荷的真实值,正确 判断煤量的是真假(防堵煤、皮带打滑等) 。其它:1. 以后,断煤是否能在:投油枪(在煤好、多磨组运行时, 且断煤是暂时的,可考虑不投) 、切手动、降负荷、增加其它运行磨煤量、 减少故障磨组的风量和调整附助风门开度、准备启备用磨组、恢复正常,这 样一个过程来做;2. 在增加煤量时,要以在断煤前的参数做为参考虑;3. 投油枪要投几根?降负荷速率设多少?增煤量一般应为 多少?是否需要启备用磨组?应该组织人员研究(用断煤前煤量做参考)4. 切燃烧主控是否一定要切为手动方式,应根椐具体情况 (如负荷的大小,断煤还是跳给煤机或磨组)等来决定。在高负荷、煤量大时要防止堵煤;5. 当发生煤量指示上出现断煤信号时,还要注意热负何的情况,有一次断煤信号来后,热负何并没有发生减少,在运行快速加煤并投 油后,热负何快速增加(相当的快) , 后来看到磨的电流没有减少,才想到 当时就可能没有断煤,而是热式信号问题,并由于热工信号问题后,使给煤 机失速,虽然煤量指示为零,但是,煤量却是最大的。6举一反三的进行各种工况下的分析、学习,是针对异常处理的关键。7对于断煤的处理还有一种是常断煤的,但是,立刻又能下来的那一种要特别注意。因为这里一般是不投油助燃的。注一下: 简单的说:断煤时处理就几个步骤1。投油2。加其它几台煤量3。关热风门4。减负荷5。启备用磨组其间注意: 热负荷,汽包水位,炉膛负压,主汽压力、温度,磨出口温度,其它磨给煤 量(防堵煤)、风量。在升降负荷时,注意压力变化幅度, 关键要做好机炉之间的配合。除氧器水位调节阀失灵降负荷2002年 9月 29日星期日事故现象:调节除氧器水位时调节阀门芯脱落,除氧器水位上升至2980mm凝汽器水位由700下降到560、负荷由200MW负荷降至170MWV时间30多分钟。处理过程:除氧器水位调节失灵后,到水位调节旁路阀并开出,旁路阀出水后,一边 开旁路一边关主路,并注意机组负荷、除氧器、凝汽器水位、凝泵流量及 上除氧器的流量(并根据情况适当开凝水用户)。存在问题:1 指挥人太多, 是造成在这次一般性异常处理过程中, 多次反复做无用功的原因之一;2机组负荷有一段时间没有注意调整,监盘不认真有一定的关系;3就地旁路阀的空行程太长, 调节时不熟悉造成处理的时间太长;4处理不果断。5平时对各种工况下的给水流量不熟,造成后来开旁路阀时不知应开多少。事故责任:1 产品不过关;2对于可能出现的设备异常, 运行要心中有数, 检修要及时消除、或有所交代;3. 由于是多次发生,而各班处理的结果并不一样,这就明 班与班之间没有交流;4. 运行处理不果断,水平不高。 事故预防:1. 出事一定要一人指挥! !其它人员做到相互协调;2. 出事、有异常后一定要重视,果断,这就要求提高业务 水平;3. 平时应积累运行数据,可以做为指导事故、异常时使用; 例如(不同压力也不一样,参考。其它的,也同样可以自己搞一些运行时 的参数,做为自己的经验积累)机组负荷150MW180MW200MW230MW240MW除氧器上水量(T/H)400490560汽包上水量(T/H)560600680#41送风机跳闸处理2002-10-5机组工况:机组带220MW负荷,投ADS三套制粉系统运行。事故原因:送风机润滑油泵切换过程不当造成油压低,后备泵不自启,送风机跳闸。事故现象:CRT画面上低油压报警,备用泵没有启动。后送风机跳闸,但 是,这时无报警,炉膛负压由-40急速下降到-60后急升至+300,负荷由此220MW 降至200MW/处理过程:1. 解除ADS至手动,(在协调上和DEH盘上切至手动,DEH盘上解除CCS2. 解除送、引风自动;3. 给水自动保持不变;4. 给煤自动是否解除记不清了(从后来的曲线上看可能忘解除);5. 调大引风量(实际上可能是减少了)(这时由于送风不足,炉膛压力在很短的 时间里由-60到+300) 这里有一个问题:到底是人为调反,还是自动调整的 ;6. 开启送风机润滑油泵(就地);7. 减负荷(根椐汽压);8. 开启原先跳闸的#41送风机;事故责任:1. 运行人员由于不完全了解送风机油站的特性,在切换过程中不当;2送风机油站的切换过程存在一定的事故隐患(在后来的操作中又出现了同类事故) 。经验教训:1运行人员应熟悉设备的特性;2还有许多设备的说明书等在运行人员的手中没有任何资料,应引起重视;3应改进切换试验回路,保证硬件上的可靠性;4. ADS CCS给煤自动(燃烧主控)一定要及时切除(协调和 DEH盘上都解除),因为其会造成:当你已经将对应的负荷和燃料量相当时,它 会在不正常的工况下继续进行调整,从而破坏刚调整好的平衡;5. 送风机要在动叶关完后,才能再开启来(当时,由于这一条 要做到,耽误一定的重启时间) ;6. 引风机的动叶关的很快,要解除自动才能再调开;7. 这时的“水位自动”没有退出,好象调整更好一些。其它:一由于CCS和部分自动没有退出,造成:1. 因为“引风自动”在上,它关闭了引风量,使炉膛正压在几 秒的时间就达到( 56 分钟的时间?)高正压(刻度上是满偏) ;2. 因为“燃料主控”在上,送风机跳一台,机组的负荷指令没 变,热负荷因送风量变小,自动就认为:煤量小,故一直在加煤,造成了事故处 理更难;二. 下次应及时做到:1. 及时解除:ADS(或CCS至手动调节;2. 及时解除送、引、燃料自动,3. 及时将跳闸后的送风机动叶关完,抢合一次,如不成功,应 快速增加另一台送风机送风量, 相对减少引风量并投油助燃, 汽机根据汽压调整 机组负荷(首先要降负荷) ;4. 注意水位(如果不好就立刻退出自动进行手动调节,不过这 次看来:给水自动比较好) ,汽压、汽温变化;5. 机、炉做好相应的配合;6. 是否应对送风机、引风机的部分逻辑进行一些调整,以增加 事故的处理速度应进行论证。三. 在这一次中,如果能先将送风机动叶叶闭后,马上抢合一次,估计没有后面 的问题了,也就是说:由于不清楚,造成了事故扩大;四. 在做送风机油泵的切换试验时, 不能用远方进行CRT的仃油泵来进行,否则 备用泵不能起来。或者,应当改造送风机油站的切换回路;五. RBK最好能投入;六. 应当对燃燃主控进行改进:当从ADS或CCS退出时, 燃燃主控应跟随自 动退出。5高厂变冷却器故障造成发电机跳闸2002-10-118事故现象:1.中午11点14分时,发“高厂变冷却器故障”信号,有人仅在CRT画面上将信号消除就算了,没有进行必要的检查;2.12 点 14 分发电机出口开关跳闸,负荷降至零。事故原因: 1. 高厂变冷却器风扇内因大风刮进一张塑料布, 缠绕在风扇上, 使风 扇过载跳闸后,启跳闸时间继电器,一小时后,跳发电机出开关;2. 由于对发出的“高厂变冷却器故障”信号误 认为是误发, 而没有人对其进行检查, 从而造一小时内无人过问此事, 进而使发 电机跳闸。事故责任:消除信号且不回报者。事故教训:1. 强责任心的教育;2. 对回路上进行改进,从硬件上防止不出事;3. 举一反三,对可能引起跳闸、跳机等重大事故的信号,应在 CRT画面上弹出,并保持只有在消除出才能消除。4. 是否应加启动高备变,后跳高厂变,这可以做一个评估。 其它:1. 做为运行人员,特别是电气值班人员,没有二次图纸,是不 可想象的;2. 对于设备无资料的事, 也不是一次了。 资料是什么?在战场 上就是敌情, 没有了解敌情就上战场战斗, 没有不败的道理。 应有书面上的东西 了!3. 现在许多的专业通知仅在电脑网络上发布, 这是一种简便的 方法。但是,也是在工作上图省事的一种做法。在安全工作上,任何一种省事的 做法,都会对生产产生不利的影响;4. 由于现在电气设备的可靠性相对提高了,事故率相对低了, 这也就引起了相当一部分人认为: 电气的重要性不大了。 产生了对生产中的种种 不在意,也就使得电气设备不出事了到, 一出事就是大事, 这已经是多次发生了, 应当引起严重的注意! !
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