大钢模加固体系控制QC课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,大钢模,加固体系,控制,万科金域华府,A-5,地块工程项目部,QC,小组,发布人:,六、原因分析,二、小组简介,三、选题理由,四、现状调查,五、设定目标,一、工程概况,十二、总结及下一步打算,八、制定对策,九、对策实施,十、效果检查,十一、巩固措施,七、要因确认,厦门万科金域华府,A-5,地块二期工程总建筑面积约,112383.24m,2,,地上建筑面积,94443.83m,2,,地下建筑面积,17939.41m,2,;,12#,楼,35,层,高度,101.2m,;,13#,、,15#,17#,楼,42,层高度,120.8m,,标准层层高均为,2.8m,;,23#,楼,1,层,高度,5.1m,。,12#,17#,楼结构为剪力墙结构。,目前已开工的为,12#,、,13#,、,15#,楼,三栋建筑面积约,54897,。,QC,小组课题,大钢模施工质量控制,QC,小组名称,厦门杏林万科金域华府,A-5,地块项目,QC,活动小组,课题类型,现场型,2011,年,9,月,-2012,年,7,月,姓名,性别,年龄,职务,QC,活动分工,洪建伟,男,31,项目经理,组织、策划、决策,纪聪林,男,30,生产经理,监督、协调,林长坚,男,29,技术负责人,技术指导、检查,陈晓聪,男,25,施工员,实施、成果整理,张昶,男,23,施工员,实施、执行、检查质量,刘清龙,男,23,组员,检查、反馈,翁兴贵,男,25,组员,资料整理,周杰,男,23,组员,资料整理,活动方式:,1,、每周一、周四定期开展,QC,活动;,2,、坚持出勤,实时解决问题。,制表人:周杰 时间:,2011,年,10,月,4,日,小组活动情况记录,小,组,活,动,情,况,活动内容,内容,出勤,活动次数,出勤率,总出,勤率,计划阶段,确定施工方案,12,36,100%,91.8%,实施阶段,钢模施工,10,30,83%,检查阶段,效果检查,11,22,92%,处理阶段,完善施工方案,11,22,92%,三、选题理由,1,、万科企业对混凝土实体质量要求较高,墙、柱、梁、板等均需实测实量(垂直度、平整度要求高),产品合格率达不到要求的需停工整改。,2,、大钢模垂直度的控制,、墙厚的控制;需提高整个加固体系的控制,万科企业对该部分控制及其严格。,3,、大钢模在浇筑混凝土过程中,,若对加固体系控制好则质量得到控制,,可以达到清水混凝土的要求,省去抹灰工序,可节约成本。,大钢模加固体系的控制,在剪力墙施工中,一般采用木模。这种施工方法通用性好,二次投入成本较少,缺点是刚度小,强度差。在施工实践中,大钢模现场组装,采用定型模板代替木模,小,强度差;组拼时所需组件多,支设耗时、易丢失;拼缝较多,拼装质量难以控制。给结构创优也带来隐患,墙体抹灰实现了混凝土结构的清水效果(节省剪力墙抹灰费用),本工程需,12-15#,楼购买,1,套大钢,模,,6-17#,购买一套(未进场)。,四、现场调查,本小组成员技术水平高、责任心强,管理手段先进,本小组成员有很强的攻关能力,成员经验丰富,能吃苦,干劲足,工程实践中,为剪力墙结构施工提供了可借鉴经验,五、目标及可行性分析,目标,工期目标,质量目标,经济目标,1,、活动目标,2,、可行性分析,保证阶段性工期,为保证总工期打下基础。,垂直度、平整度、板厚、截面尺寸等达到万科区域评估标准,节约成本近,10,万,目标一定可以实现,6.1,计划阶段,6.1.1,组织设计,优选施工方案,针对大型钢模板施工方案,我们,QC,小组多次组织各专业技术人员、设计人员召开技术研讨会,研究出两套方案,如下表:,方案,优点,缺点,小组总评分,采用钢框木模,,现场组装,比传统支模高效,施工成本高、难以保证整体质量、易损坏,75,采用大钢模,,现场组装,工序简单、坚固耐用、造价低,采用专用对拉螺栓及斜撑,易控制垂直度及平整度,,提高工程结构整体质量,堆放、组装、拆除时易失稳,90,方案一,方案二,六、第一次,PDCA,循环,分析上表结合工程实际技术人员分析,最后采用方案二,即采用,86,拼装式全钢大模板现场组装代替木模,实现大钢模板的现场精确组装施工。,6.1.2,确定大钢模板施工方案,结合工程实际情况,本,QC,小组于,2011,年,9,月底,对影响大钢模施工进行分析。,6.1.3,要因分析图,影响模板组,装的因素,机械设备,施工方案,材 料,管 理,环境(条件),人的因素,测量设备少,6.1.4,要因确认,序号,末端因素,验证方法,验证内容,验证结果,1,组装方案选择不恰当,研究分析,施工工序、人员机械准备,非,要因,2,拆模时间控制不到位,调查分析,现场养护人员安排、交底内容,要因,3,施工方案经可行性分析,检查,分析,施工方案经主要负责人及技术人员论证分析并认可,非,要因,4,原材料质量不符合国标,检,查分析,到正规市场购买钢材,非,要因,5,塔吊制动 不灵敏,检查,分析,塔吊卷扬机、制动、限位器是否已经检查合格,要因,6,盲目抢工期,调查分析,片面追求工期,工人日夜加班,自身要求降低,非,要因,序号,末端因素,验证方法,验证内容,验证结果,7,堆放场地安全措施不到位,检查,分析,施工期间做好堆放场地的围护、支架,要因,8,停电、漏电、触电,现场调查,政府是否限电、是否欠费、近日是否有雨天、是否同避雷网接通,非,要因,9,操作人员调整不到位,现场调查,斜撑调整不到位,垂直度差,要因,10,整体强度、刚度不足,调查分析,是否符合大模板的特性要求,要因,11,经验不足,调查分析,年轻人居多,,没有类似施工经验,要因,12,操作人员安全意识不高,调查分析,加强质量教育,提高安全意识,非,要因,序号,末端因素,验证方法,验证内容,验证结果,7,测量设备 投入量少,调查,分析,测量设备投入量,光学经纬仪,将难保证模板组装过程的顺利进行,非,要因,8,机械设备 出现故障,检查分析,磨损、运转情况,非,要因,9,管理和奖罚制度不健全,调查,分析,管理上存在漏洞,奖罚力度不够,非,要因,堆放场地安全措施不到位,由以上分析得出影响大钢模施工质量的因素主要有:,主要因素,组装方案选择不当,整体强度、刚度不足,拆模时间控制不当,操作人员经验不足,大钢模吊装前必须清理干净并涂刷脱模剂。,6.2,制定对策,本,QC,小组成员及时进行实施对策。,在负责人及项目部领导组织下,多次对施工班组人员召开技术交底会,并在模板支设前进行方案交流会,了解、熟悉大模板支设要点及施工工艺,解决技术难题。,实现大模板堆放场地地面硬化,对堆放场地进行封闭,周围做好安全防护并派专人负责。,实 施 一,实 施 二,实 施 三,施工,前培训好操作人员,进一步熟悉掌握大钢模加固体系的操作,调整斜撑及对拉螺栓,控制其质量。,实 施 四,刷过脱模剂的大钢模,在落实以上措施后,我们于,2011,年,11,月上旬进行,15#,楼二层剪力墙混凝土的浇筑。但在拆模过程中发现混凝土表面脱皮出现表面凸起,阴阳角和钢模拼缝部位发生错台。为此我们,QC,小组围绕如何避免以上问题进行了第二次,PDCA,循环。,6.3,第二次,PDCA,循环检查及总结,1.,混凝土表面脱皮现象,2.,采用阴阳角模板,七、第二次,PDCA,循环,7.1,活动目标,7.2,现场调查,完善措施,提高混凝土施工质量和增加大模板的刚度,阴阳角和拼缝处模板重新组装以保证不错台。,在第一次支模过程中,我们发现在支设的所有工序中,阴阳角模板是最耗时的一个环节,也是最为困难的一个环节。在支设过程中,阴阳角定位,固定加固困难,,影响混凝土浇筑后的观感质量。,7.3,要因分析,影响大模板组装质量的因素,机械设备的因素,脱模剂涂刷不到位,工人质量意识不强,对阴阳角部位加固不到位,马虎,部分螺丝未固定牢固,机械设备故障,阴阳角模板设计不当,拆模时间掌握不当,序号,末端因素,验证方法,验证内容,验证结果,1,机械设备故障,调查分析,振动棒损坏,非,要因,2,工人质量意识不强,调查分析,工人质量意识不强,对阴阳角部位加固不到位,马虎,部分螺丝未固定牢固,需加强对工人细部交底。,要因,3,拆模时间,控制不当,现场调查,操作工人少,管理人员没有跟踪检查,非,要因,4,阴阳角模,板设计不当,现场调查,该部位易涨模,需剔凿,影响工期,增加成本,要因,由以上要因分析图得出影响大钢模板加固体系组末端因素有,4,条由现场验证等方法确定要因。,从以上分析表可以看出:,拆模时间控制不当,阴阳角模板设计不当是影响钢模施工质量的主要因素。,7.4,制定对策,针对上述主要因素,,QC,小组经过讨论总结,制定了以下对策:,序号,末端因素,现状,目标,对策,完成时间,1,工人质量意识不强,管理人员对工人交底不到位、,检查不到位,阴阳角部位模板加固到位,提高垂直度,对施工人员进行教育培训、管理人员跟踪检查,对现场细部位置进行检查,2011.11.1,2,阴阳角模,板设计不当,模板定型,,角膜调整,及时检查,发现模板设计不合理及时采取措施,要求劳务队增加技术工人,管理人员跟踪检查、指导,阴阳角部位增加对拉螺栓,2011.11.6,实 施 一,7.5,实 施,剪力墙阴角部位混凝土易涨模,施工后期需剔凿、抹灰处理等,不仅质量差,而且影响工期,增加成本。针对这个问题在大模板的阴角部位增加边角钢,使边角钢的平面与大模板板面间高低错开,6mm,。模板安装时,先就为阴角模,再就位大模板,阴角模与大模板间采用对接方式、边角钢与大模板间使用普通螺栓固定。此种处理方式尤其使用于高层建筑变截面,当上下层墙厚不同时,可在边角钢与大模板的连接边内填充钢板条或木条。为有效的防止涨模,使用钩头螺栓和角模压槽拉结阴角模,固定于大模板上。,实 施 二,实 施 三,大阳角模外角处由于大,模板少对拉螺杆,容易涨模,,为克服这一现象,使用独立的阳角模,阳角模与大模板间仍采用边角钢的搭接形式,,再阳角模部位增加对拉螺栓,加强加固体系,这,既保证外角的垂直度,,同时模板涨模带来,的问题。,外墙门窗洞口的留设位置方正与否,直接影响这建筑物的整体视觉,长期以来,门窗模一直使用木模,传统的角钢夹具虽然能固定门窗模四角,但并不能完全限制住模板的位置。为有效的固定模板位置,可以在模板面板上,用螺栓,固定角钢,以此来限位。,实 施 四,丁字墙处的混凝土易产生涨模,为避免这一现象的发生,在设计中,让外侧大板通过丁字墙节点,并用穿墙杆拉结。,现场图片,外边梁与大面剪力墙连成整体加固,控制整体平整度,大模板的斜撑操作简单,加强对施工人员交底,易控制好垂直度,7.6,效果检查,通过本次,QC,活动,我们于,2011,年,11,月,10,浇筑,的,13#,楼,7,层墙柱混凝土,整体大钢模板应用于现浇混凝土剪力墙结构工程,可以做到基本无剔凿、不抹灰,提高结构工程质量。该,模板使用前和使用中加强对加固体系的控制及加强;有益于减轻施工人员,劳动强度、,缩短安装时间,;为实现计算机配模创造条件。大大减少施工成本、缩短工期、达到 我们制定的目标。这说明我们制定的实施措施是可行的。,1,、钢模结构合理,刚度大。,2,、,模板加固体系到位,砼表面垂直度易控制。,3,、,使用效果好,表面光滑,易脱模,浇筑 混凝土外观质量,密实,接缝,少,加固方便,,缩短工期综合经济效益好,。,八、,总体效果检查,本次在金域华府二期工程剪力墙结构大模板组装施工中,不仅注重关键技术的突破和创新,同时形成施工方法对该技术加以定型并对各个环节给予规范化,可以指导类似项目工程的施工,并不断总结上升成为具有一定实践指导意义的施工技术,九、,巩固措施及标准化,推广应用,通过本次,QC,活动,我们项目部工作人员充分认识到施工工艺的重要性。在实际工作中,我们将依靠先进的施工方法,科学的管理手段,不断的创新和提高,良好的完成剪力墙结构大模板,现场加固体系的完善。,同时本小组将在大模板施工中进一步探索,为我公司在大钢模施工领域作出更大贡献。,十、今后打
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