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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2014-11-26,#,电镀故障处理,-,赫尔槽试验方法,1,前言,2,电镀溶液的性能总会随着使用而不断变化,其影响因素甚多。要想使镀液性能指标保持在最佳或良好状态,就应及时进行调整。调整依据可来自三个方面:,3,其一,凭经验,依据镀层状况得出结论;其二,凭化验结果;其三,凭试验结果。,4,经验往往具有局限性,经验的积累要有相当的实践经历和总结能力;而对一项新工艺,刚开始使用,则谈不上经验。,5,分析化验结果的准确性受多方面因素影响,如分析人员的素质、水平与熟练程度、分析手段、分析方法等。,6,而现代电镀广泛采用的多种复配的有机添加剂、光亮剂等几乎无法分析。分析化验有时是必不可少的,如合金电镀时镀液及镀层中合金组分的比例,难以用其它方法判定。但若凭一个不准确化验结果来调整镀液,有时也会搞得一塌糊涂。,7,镀液性能变化后必然要从镀层上反映出来,要想从一张试验试片上反映出宽电流密度范围内的镀层状况,最简单的办法还是赫尔槽试验。利用,250mL,赫尔槽试验,是笔者几十年搞新工艺、添加剂开发及日常维护镀液的最主要手段。,8,本文就最常用镀种如何利用赫尔槽试验来调整镀液加以小结,供同行参考。,9,二、光亮酸性镀铜,10,该镀种镀液成分简单,但却是很难维护好的镀种。笔者考虑生产成本,一直采用国产新型光亮剂,并不断对其配比、光亮剂组分加以完善改进。,11,采用“中酸、中铜”工艺装饰性电镀,调整得当时,赫尔槽试片,1A,搅拌镀,5min,,试片能达到全光亮且具有较好整平性,生产中允许电流密度,(DK),可达,5A/dm2,。电源应是低纹波的。,12,1,、铜含量判定,13,光亮酸性镀铜,应有足够的阴极浓差极化,才能有好的分散能力和宽的光亮范围,硫酸铜的含量以,150g/L,170g/L,为宜。,14,(1)2A,静镀,3min,,高端应有,1cm,左右烧焦。用细玻棒在试片表面大约,1s,来回搅拌一次,则无烧焦,铜含量基本正常。冬季气温低时,搅拌情况下允许约,3mm,左右烧焦。,15,(2),若,2A,静镀无烧焦,则铜含量过高,应稀释镀液,补加硫酸和开缸剂。液温低于,10,时,镀液中铜含量过高,阳极溶解不良,阳极极化过大,铜阳极还易钝化。,16,(3),若静镀烧焦大于,1.5cm,,则铜含量不足,应试验补加硫酸铜至烧焦约,1cm,。,17,2,、硫酸含量判定,18,新配镀液时,硫酸以,50L,60L,为宜。过多,光亮整平性差;过少,电导率低,低,DK,区光亮范围变窄,阳极易钝化,在正常镀液作赫尔槽试验时,应对所用电源及直流导线,记录不同液温时电流与电压的对应数据,以便作为日后的判断依据。,19,(1),使用相同的小整流电源,(,应是低纹波的,),和相同截面与长度的直流输出线,(,保证电压降基本一致,),,若电压高于正常值,0.3V,以上,则可能硫酸偏少,补加,3mL/L,5mL/L,浓硫酸再试。,20,(2),若铜含量正常,生产中阳极面积足够,(SA,:,SK2,:,1),,却出现电压升高,电流减小现象,先检查阳极板导电是否良好,(,清洗接触处,),,若仍有此现象,则阳极已钝化,可能硫酸过少,补加,8mL/L,10mL/L,浓硫酸。,21,(3),若加足光亮剂,高中,DK,区光亮性仍不足,低,DK,区光亮范围窄,而试验时电压又低于正常值,0.5V,以上,则可能硫酸过多,(,正常生产时因带出损耗,硫酸应呈减少趋势。,22,硫酸过多,或是镀前采用硫酸活化时清洗不良带人或不慎一次加入过多,),,应试验稀释镀液,补加硫酸铜及光亮剂。,23,3,、氯离子判定及处理,24,(1),若镀层亮度很差,补加混合光亮剂或分别补加光亮剂组分试验,均改善不大,高,DK,区镀层有发花现象,磷铜阳极上不易生成黑膜,则可能氯离子含量低于,20mg/L(,正常为,40mg/L,80mg/L),,可按,0.08mL/L,0.1mL/L,量加入盐酸,(,冲稀,20,倍便于计算,),后再试。若补加后光亮整平性明显提高,则可确认,CL-,过少,再仔细试验最佳加入量。,25,(2),若高中,DK,区光亮整平性良好,低,DK,区很差,硫酸含量又正常,调整光亮剂及加人,PN0.02mL/L,0.04ml/L,或,AESS0.04m,0.08mL/L,效果均不明显,则可能,CL-,过多,此时应作除氯,再试。,26,(3),怀疑,CL-,过多时,实践证明用氰化亚铜除氯效果比较好。,27,方法为:按,0.1g/L,0.2g/L,量称取氰化亚铜,认真研成细粉状,用少量水调成糊状,在不断强烈搅拌下慢慢加入镀液,搅拌、静置、过滤,(,理论上去除,1gCL-,需,2.5g,氰化亚铜,),。,28,若除,CL-,后低,DK,区光亮性明显提高,则可确诊为,Cr,过多。若氰化亚铜加入过量,则,CL-,会过少,整个试片亮度均差。,29,生产中难以定量时,宁可加入稍过量的氰化亚铜,将,CL-,几乎全部除去,再按,0.1mL/L,量加入浓盐酸,重新提供所需,CL-,。,30,用氰化亚铜除氯比用硫酸银省得多,比用锌粉效果好得多。用氰化亚铜除,CL-,后应认真过滤镀液。,31,4,、光亮剂调整,32,(1),试验加入光亮剂后,光亮整平性提高,半光亮与全光亮区无明显分界,则光亮剂过少,根据实验结果补加光亮剂。,33,(2),若高中,DK,区光亮整平性异常好,而光亮与半光亮区可见明显分界,则光亮剂过多。此时若加入约,0.04mL/LAESS,或,PN,类低区走位剂,则无明显分界,可补充这类组分;但若加入后镀层发雾,则不能加入,可按,0.1mL/L,0.2mL/L,量将双氧水冲稀,l0,倍以上在不断搅拌下慢慢加入,破坏部分光亮剂。注意双氧水不宜一次加入过多,否则残存物有害。,34,(3),光亮范围窄,35,染料型光亮剂光亮范围较宽,但温度范围较窄,因染料“盐析”或分解易造成镀层麻砂,笔者宁可采用非染料型,加以及时精细调整,也可有较宽的光亮范围。,36,若高中,DK,区光亮整平性正常,低,DK,区亮度不足,补加光亮剂及低区走位类组分后仍改善不大,则可确定为光亮剂质量不良或,CL-,含量不正常;,37,怀疑,CL-,过多时,按,2.3.3,方法试验;,38,调整,CL-,含量效果不明显,则为光亮剂问题,此时:,39,a),若低,DK,区镀层侧看泛红,可试加,M,或,N,,看有无改善,(,液温高时,,M,消耗较快,),;,40,b),加入约,0.04ml/LPN,、,AESS,,看有无改善。, sai77ji81we5,实验室电镀电源 霍尔槽,41,
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