艾萨炉第一炉期-锅炉运行总结报告课件

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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,*,艾萨第一炉期-锅炉运行总结报告,2002年5月2004年9月,1、艾萨锅炉设计特点,2、主要工艺参数指标;,3、设备自动化程度;,4、生产过程中遇到的问题;,5、今后的发展;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,1、艾萨锅炉的工业设计特点,为解决有色金属冶炼炉回收高温烟气、减缓腐蚀和磨损专门设计的余热锅炉;,由德国OSCHATZ公司在过去几十年的设计基础上改进设计;,膜式壁炉顶和过渡段是专门针对强氧化熔炼炉而设计;,弹簧振打锤经过几十万次的工业检测和YCC两年半的实践证明是比较成功的;,采用全膜式壁结构设计,密封性良好。(与其它冶炼厂具有较大的区别,目前只有美国迈阿密冶炼厂采用);,整台锅炉采用悬吊式支承结构保证锅炉四个方向的自由膨胀;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉设计总图,92100101,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,2、锅炉主要工艺参数指标,参数,单位,设计值,生产值,蒸发量,t/h,45-51,35-60,运行压力,Bar,42,40,给水压力,Bar,0.25,0.25,汽包水位,mm,0,0-100,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,3、设备自动化:,实现了DCS远程控制和监视所有设备、仪表、调节阀门等;,实现了生产汽轮机泵和备用电泵的自动切换;,实现了汽包水位、压力自动控制;,实现了除氧水箱水位、压力自动控制;,实现了振打PLC与锅炉DCS之间的通讯;,实现了艾萨炉与锅炉之间的联锁自动控制;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,4、生产过程中遇到的问题,锅炉振动,锅炉结渣,炉顶变形,锅炉漏水,汽轮机泵漏汽,锅炉出口烟气温度高,紧急停电,安全阀泄露,输灰系统卡死,流量计检测不准确,排污扩容器出口温度高,气动振打失灵,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉振动,发现时间:2002年5月艾萨炉投产初期,振动部位:1、连接段靠转炉侧墙,2、水平烟道靠电收尘侧墙,振动原因:1、烟气压力波动较大,尤其是采用燃油加,热熔池时,爆炸式燃烧;,2、部分膜式壁结构刚性较弱,需要增加固,定支撑;,解决办法:1、请艾萨炉工艺进行调整,尽量减少喷枪,燃油的使用,并控制好炉膛负压;,2、修改锅炉部分导向、支撑结构,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,15楼侧墙拉杆,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,15楼侧墙夹具,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉结渣,结渣部位:主要是炉顶和上升烟道,分析原因:喷枪喷溅、烟气中烟尘率高、烟尘中杂质成分高(Pb、Zn等),调整措施:1、调节振打频率和力度;,2、依靠定期停炉来冷却烟道温度自然脱落;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉内结渣渣取样分析,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉顶部膨胀盖处结渣情况,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,炉顶变形,发现时间:2003年下半年,变形原因:1、炉顶与耐火砖之间的膨胀间隙不够,造成耐火材料将炉顶顶起;,2、开炉初期重物和保温烧嘴坠落对炉顶的压力、冲击力作用;,解决措施:1、尽量减少对炉顶的作用力;,2、在第二炉期中增大炉顶与耐火材料的膨胀间隙;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,炉顶变形图片,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉漏水,水平烟道尾管先后在02年10月、03年2月、3月、04年1月、2月两处发生5次漏水;,前4次采取换管、割开扁钢的办法减少应力;最后一次采用切断水循环、堵板的办法;,水冷隔墙上升管焊缝在04年8月泄露,采用抱箍和高温密封胶填充快速堵漏,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,汽轮机漏汽,上下密封盖之间漏汽,轴密封漏汽,采取措施:,1、密封盖表面涂镀金属性材料;,2、更换炭精密封环;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,锅炉出口烟气温度高,产生原因:,1、艾萨产量提高到115t/h,最大烟气量超过,70000Nm3/h;,2、烟尘中Pb、Zn含量高,粘结在锅炉管壁,上,不容易去除,换热效果差;,采取措施:,1、通过调整艾萨工艺控制烟气量;,2、调整振打、加强除灰效果,提高换热系数;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,紧急停电,产生的危害:,柴油发电机没有及时启动,造成锅炉水泵停止,汽包缺水;,解决措施:,提高备用电源的安全性,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,安全阀泄漏,汽包上的两只有微量的泄露,炉顶、过渡段、防爆盖的安全阀已经人工压死,解决措施:,1、将安全阀送技术监督局检验,2、考虑是否取消部分安全阀的功能,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,输灰系统卡死,部位:1、二级破碎齿辊之间;,2、刮板至破碎之间的下料管;,3、刮板剪断销;,解决措施:,1、艾萨停产时,现场监护输灰设备;,2、停产前根据实际情况停止振打装置;,3、定期检查锅炉的结渣情况,提前处理;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,流量计检测不准确,部分强制循环流量计检测不准确,突然为零或负值;,解决办法:查找流量计现场接线,改善仪表的现场环境;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,排污扩容器出口温度高,原因:冷却水管腐蚀,自动控温阀失灵,供水不正常;,解决措施:,1、更换冷却水管;,2、改善冷却水质;,3、更换新的温控阀;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,气动振打失灵,原因:工作部位环境温度高;,解决措施:加强冷却,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,5、今后的发展,1、建设公司中压蒸汽管网,将所有中压锅炉并联起来;,2、进口三大件的国产化;,3、根据艾萨炉工艺的要求,改造炉顶加料口位置;,4、实现蒸汽发电项目后,将采用电泵常开,汽轮机备用;,5、根据艾萨炉产量的变化,考虑是否增加第5组对流管束以满足,生产要求;,6、熔炼分厂实现实时数据采集系统后,实现锅炉的操作远程监控;,7、在保证质量的前题下,逐步实现生产备件的国产化;,8、建立艾萨锅炉生产数据库,科学分析锅炉膜式壁的使用寿命、,振打除灰的效果等,为彻底掌握强氧化熔池熔炼余热锅炉技术,做好基础工作;,9、继续完善锅炉水质分析指标和检测手段,保证锅炉长期、安全,运行;,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,谢谢大家,熔炼分厂锅炉技术组 2004年12月,
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