员工安全培训2

上传人:t****d 文档编号:243388258 上传时间:2024-09-22 格式:PPT 页数:32 大小:50KB
返回 下载 相关 举报
员工安全培训2_第1页
第1页 / 共32页
员工安全培训2_第2页
第2页 / 共32页
员工安全培训2_第3页
第3页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,机械伤害案例剖析之二,1,六、违章跨越 绞轧致死,企业名称:某水泥厂,伤亡情况:死亡一人,发生时间:1996年10月13日7时55分,事故经过:10月13日7时45分左右,该厂某车间1名操作工根据车间安排进行生料搭配均化工作。该员工在7时50分首先启动绞龙输送机械,其次再打开3号库闸门,用气充料至下面正在运行的绞龙内,然后拟去北侧的4号库进行生料搭配放料,即从库底绞龙盖板上跨越行走。由于绞龙盖板未盖实(虚搭),右脚不慎踩翻绞龙盖板,身体失去平衡。慌乱中左脚陷入了正运行的两节绞龙芯的连接处,随着绞龙运转,身体左倾又将右脚带入绞龙内,该员工随即大呼“救命”。有关人员听到后立即赶到现场,关闭绞龙和气阀,同时组织现场营救。因员工双脚夹入绞龙内,无法直接将其拉出,只好用风焊割断绞龙芯后,才把伤者拉出来送医院急救。由于伤者被夹时间较长(风焊切割用了30多分钟)而耽误了抢救时间,虽经全力抢救,终因伤势过重(复合伤)而死亡。,2,事故原因,一、直接原因,1、物的不安全状态。经对现场检查,绞龙盖板未盖到位;跨越区域缺少完备的跨越通道;作业环境不良,粉尘较多,采光不足,客观上存在着较多的不安全因素。,2、人的不安全行为。经分析,操作工违反厂企业安全管理标准第十三章第三条:“绞龙在运行中必须密封,严禁走人”的规定,盲目冒险在绞龙盖板上行走,致使右脚踩空,左脚踩入绞龙内,造成绞龙轧伤伤害。因而,违章作业是事故发生的直接原因,也是主要原因。,3,二、间接原因1、生产现场布局不到位。在生产工艺流程布局时,忽视了操作者与设备之间的安全关系,不同的作业操作点之间没有设置固定的安全通道,也没有设置安全警示标志,致使操作者极易产生违规行为。,2、作业人员安排不到位。因出事的时间属休息日,企业在安排加班时没有充分考虑到作业现场的特殊情况,只派1人在现场操作,从而使现场缺乏人员的配合和监督。,3、急救措施不到位。事故发生后,抢救人员包括值班忽视在内虽然即使到达了出事现场,但因缺乏临场抢救经验,未能采取应有的急救措施,延误了抢救时间造成了不幸。,4、管理工作不到位。企业领导和有关人员对日常的安全生产管理缺乏责任心,特别是对作业现场的管理标准不够明确,现场缺乏强有力的监督手段,以致生产过程中的危险源未能得到有效的控制。,5、安全教育不到位。企业虽在日常工作中进行了一些安全教育,但教育仅浮于表面,其深度、力度根本不到位。主要是没有将安全生产、自我防护的意识深深扎根于职工的头脑当中,造成在操作过程中队安全作业的操作规程无知、轻视、不理解。,4,血的教训,教训之一,,在设计生产工艺路线时,要充分考虑安全可操作性,设备排序是否符合人机工程学的原理;有关设施是否安装到位;对系统或作业过程中可能会造成的问题是否做全面分析,应制订哪些对策和防范措施,所有安全内容都要有明确的规定,并要有监督管理机制。否则,安全生产很难得到保证。,5,教训之二,,要完善现场管理,必须做到“四个加强”:加强人的管理,控制不安全行为;加强设备、设施管理,提高本质安全程度;加强文明生产管理,改善作业环境和工人劳动条件;加强科学管理,搞好现场监控。因此,搞好现场管理是安全生产的保证,是企业安全管理的一项重要任务,劳来不得半点马虎。要正确树立“安全第一,预防为主”的思想观念,确实做好现场的安全管理工作,确保安全生产,杜绝和降低事故的发生。,6,教训之三,,应加强节假日期间生产作业的安全管理工作,在制度上要做到五个完善:值班制;“双人当班”操作制;交接班制;现场监督制;联络制。在管理措施上要做到“四落实”:安全责任制落实到互保对子;安全措施落实到每个人;现场管理落实到生产(作业)小组;安全工作质量落实到标准。总之,要根据企业的生产特点,做好节假日加班期间的安全管理工作。,教训之四,,要重视加强平时的安全 教育和培训工作,特别是一些特殊工种,一定要严格执行安全操作规程,并且要求操作工能掌握以下简单、常规的急救知识和方法,可以在出现意外时,避免受到伤害,或将伤害程度降低到最低限度。,7,思考:,在你所作业的区域内,有哪些危险因素,你是否知道,你是如何遵章守纪的?,在节假日期间生产作业,你单位是如何安排工作的,是否有安全措施及管理制度?,你单位是否举办过应急救援知识培训班,你掌握了多少?,8,七、土制设备 酿成惨案,企业名称:某工具厂,伤亡情况:死亡一人,发生时间:2003年4月10日11时20分,事故经过:4月10日11时20分左右,该厂拉丝车间员工在操作拉丝机床时,操作不慎,致使工作服(围裙)被拉丝机滚筒卷入,随即叫喊车间另一操作工“快拉电源闸刀”。待拉下闸刀后,此时只见该操作工以横躺在拉丝机滚筒上,头颅已被轧断,头与身躯分离,人已死亡。,9,事故原因,一、直接原因,1、物的不安全状态。该设备属自制设备,安全本质度较差,无防护罩栏、无连锁装置,脚踏开关无防护罩,危险部位也未设置警示标志,从而为事故的形成埋下了隐患。,2、人的不安全行为。该操作工安全防范意识差,在查看设备时,未关闭电源,并用一砖块压住脚踏开关,同时也未正确穿戴劳保用品,致使围裙被滚筒卷入致死。这一违章行为严重违反了工厂拉丝机安全操作规程中“机床工作时人要远离丝可能抛出的地方;禁止用重物压住脚踏开关”的规定,是造成本起事故的直接原因,也是主要原因。,10,二、间接原因,1、该企业负责人安全生产法制观念淡薄,在建厂过程中,未能严格按安全生产法律、法规要求进行布局。从设备状态来看,不符合安全生产条件,都是自制土拉丝机设备,其安全性能差,缺乏保护装置;从工作环境来看,生产场地简陋、现场混乱、操作程序不符合安全要求,这些都是酿成本起事故的重要原因。,2、整个生产管理比较混乱,既没有建立安全生产责任制,也没有建立安全管理机构及配备专职的安全检查人员,生产现场的违章行为为无人制止和纠正,是造成本起事故的监管原因。,3、不依法对企业人员进行安全生产教育培训,致使作业者对设备的性能、规范标准和危险部位都不了解的情况下,冒险违章作业,造成了惨案。这是本起事故的教育管理原因。,11,血的教训,1、,办企业必须具备安全生产条件。,安全生产条件是保障安全生产的前提和基础,是保障员工身心健康的重要保证。如果忽视安全生产条件,一旦出了事故,非但得不到更大的效益,反而会造成人才两空,甚至会受到法律制裁。血的教训将告诫哪些办企业的业主,在办企业和发展生产的同时,一定要注重安全生产的投入,正确处理好发展生产与保障安全之间的关系,做到生产必须安全,安全确保生产。,12,2、,抓安全生产必须重视人的安全管理。,本起事故的发生,最直接的原因,是人的不安全行为所造成的。这就警示了企业主:在录用从业人员时,应严格把好关口,选择有文化知识、有一定专业技术资格证的人员;同时招收机加工操作人员时,尽量不选择高龄人员直接操作机床;抓培训教育时,必须根据各类岗位操作技能标准进行岗位培训和安全教育,切忌草率了事和无证操作;抓制度落实时,必须签订安全生产责任制,使安全管理制度真正落实到每个人,切忌纸上谈兵;抓安全检查时,必须狠抓”三违“现象,切忌走过场;抓事故隐患时,必须一抓到底不留后患,切忌马虎了事。,13,3、随着市场经济的收入发展,各种类型的私营企业不断增多,给安全工作带来了一定难度,再次提示了地方安全管理部门,尤其是乡镇、接到主管领导,要引起高度重视,加强对私营个体企业安全生产的监督管理,认真宣传贯彻安全生产法,对违法的行为必须严肃处理,决不能姑息迁就;对不符合安全生产条件的企业,要及时提出限期整改意见,如不整改,则予以停产或关闭。决不能为了追求产值、销售吧等效益指标,追求地方企业数,为不具备安全生产条件的企业违法经营开绿灯,放纵不管,那样既害企业,又会殃及自身,而且还会受到法律制裁。,14,思考:,为什么国家要强调办企业必须具备安全生产条件,其含义是什么?,招聘录用人员时,应把好哪些关口,你单位是如何为做的?,为不具备安全生产条件的企业违法经营开绿灯或放纵不管,会带来什么样的后果?,15,八、调整夹具 手卷致死,企业名称:某机械厂,伤亡情况:死亡一人,发生时间:2003年1月11日2时许,事故经过:1月11日凌晨2时左右,该厂加工车间在操作Y3150-E滚齿机时,发现工件质量部稳定,就用磁性百分靠表校验定位轴(设备未停机)。校验后,在取磁性百分靠表时,因操作不慎,造成左手衣袖被卷入滚刀内(工作转速为125转/分)。此时,车间另1名操作工听见叫声后,立即跑到这台滚齿机房,发现机器已停止转动,人已背向机器,双脚离地,就连忙呼救叫人。后经医生现场检查,发现已窒息死亡。,16,事故原因,一、直接原因,该操作者在检验定位轴时,违反了原机械工业部齿轮工一般安全规程。在检验后取磁性靠表时,没有关闭磁性开关,而是硬拽表杆,致使表与杆向上分离,造成左手衣袖被上方正在旋转的滚刀卷入,是本起事故的直接原因,也是主要原因。,二、间接原因,1、企业领导放松了现场监管,尤其是在夜间未能安排管理人员做好值班巡检工作,使得作业者的违章行为无人制止,以至于事故发生时无人知晓,延误了抢救时间,是造成本起事故的监管原因。,2、企业违反了劳动法有关规定,新职工进厂未能及时发放劳保用品,以致操作者在作业过程中未穿工作服,而是穿着毛衣进行工作,从而引发毛衣袖口被卷,是本起事故的违规原因。,3、教育培训不到位。企业主管部门未能严格执行“三级”安全教育制度,对新进厂的职工缺乏安全技术知识和防范技能的安全教育培训,致使职工在操作过程中,不知如何按规定正确操作,因而造成了违章作业,发生了惨案,是本起事故的教育管理原因。,17,血的教训,教训之一,,安全生产必须是全天候的管理,决不能放松夜间安全生产工作。因此在夜间安全管理上,应做到五个方面:,1、制度上要做到“五个完善”。即:完善值班制;完善双人制;完善交班制;完善监检制;完善联络制。,2、安排工作上要做到“四不”。即:危险作业不得安排在夜间;工作量不得超过白天;设备有故障不得安排人员工作;防范措施未落实不得安排作业。,3、措施上要做到“四落实”。即:安全责任制落实到互保对子;安全措施落实到每个人;安全工作质量落实到标准;现场管理落实到生产组合个人。,4、检查上要做到“一巡、二看、三查”。即:一巡视作业现场,发现问题及时指出整改;一看是否按布置的要求去执行,二看有无违章作业现象;一查防护用品穿戴是否齐全,二查有无违反劳动纪律现象,三查设备、设施是否运行正常。,5、遵守上要做到“五个必须”。即:当生产与安全发生矛盾时,必须服从安全;设备设施遇到故障时,必须停机修理和检验;必须按工艺要求、安全操作规程严格执行;必须集中思想,认真操作,密切配合,互相提醒;必须劳逸结合,防止疲劳。,18,教训之二,,在培训教育时,必须联系实际。本起事故的发生,充分暴露了该企业在安全教育上未能严格把好关口,特别是在新工人入厂前联系生产实际,进行有效的“三级”安全教育,以致发生了事故。这就提示了企业各级领导和管理人员,在安全教育管理上,应做到“三个有”。即:有形式,要采用直观的教育形式和方法,来提高职工的安全意识;有内容,要紧密联系工作实际和岗位,贯彻各项规章制度和安全技术标准,努力提高操作者的防范能力;有效果,要通过各种行之有效的教育手段来增强职工遵章守纪的自觉性,能熟练掌握应知应会。,19,教训之三,,在调整工夹具时,必须按规作业。本起事故的发生,是由于在设备没有停机的状态下,职工贸然进入危险区域进行作业。这是引发事故的关键点。这就警示了作业者,在非正常状态下调整工夹具时,除了遵守一般的机械安全操作规程外,还应做到:,穿紧身工作服,扎好袖口,带好工作帽,严禁戴手套;,调整前必须切断电源,准确安放好校验表;调整中按规范标准作业,如需转动夹具,采用点动,切忌冒险蛮干;调整结束必须按顺序拆卸校验表,严禁强拽硬拉。,20,思考:,为什么说,安全生产必须是全天候的管理,谈谈你的看法?,夜间作业应建立健全哪些管理制度和要求,你单位是如何做的?,调整工、夹具时,应遵守哪些规定,你执行得如何?,21,九、设备缺陷 引发伤害,企业名称:某电缆厂,伤亡情况:死亡一人,发生时间:1992年1月29日8时30分,事故经过:该厂翻线工钟某定岗在叉绞机尾部看管6只放线盘,1月29日8时30分,绞丝班班长徐某突然听到机台发出异常响声,立即关机后从机台前部跑到后面,发现钟某被叉绞机尾部传动轴卷在底下,徐当即呼救。本车间职工及厂领导迅速至现场,因人卷在轴上,就用剪刀把衣服剪掉,但人抬不出来,又用扳手松螺丝,将地轴抬起来后,才将钟某抬出来。并及时将钟某送至医院抢救,终因伤势严重抢救无效死亡。,22,事故原因,一、直接原因:,1、叉绞机转动地轴的安全装置不全,部分转动地轴没有防护罩壳,而且临时用的防护罩也未固定,这是发生事故的重要原因。,2、翻线工钟某发觉传动地轴与罩壳发生摩擦声响时,由于安全意识不够,缺乏自我保护意识,在未停机的情况下查看,不慎被传动中的地轴卷入轴底,这是造成事故的直接原因,也是主要原因。,23,二、间接原因:,1、安全管理薄弱,规章制度不够完善,安全生产责任制没有真正落实到实处,“安全第一,预防为主”的方针没有在班组和职工思想上扎根。,2、设备上的安全防护装置不全、不来股,反映工程领导思想麻痹,安全管理抓得不实不细。对生产现场存在的隐患未能及时整改。对违章作业缺乏监督检查,并及时发现和制止,这是造成事故的监管原因。,24,血的教训,这起事故起因很简单,但是造成的后果很严重。停机检查设备异常是机械系统安全生产上最起码的尝试,如果企业领导重视提高职工安全意识,增强自我保护能力,深入开展“三不伤害”活动,此类事故是完全可以避免的。从死者的情况分析,1985年10月因征用土地进厂,文化水平较低只有高小,虽已进厂10年,但安全素质仍然较差,这就较突出地反映了工厂对职工的培训教育工作做得不够,导致职工素质不高,自我保护意识不强,自我保护能力很差,一旦遇到异常情况和突发因素,事故是随时可能发生的,而且后果也是严重的。,25,为防止类似机械伤害事故的发生,最重要的必须抓好下列措施:,1、凡是机械传动部分,人可能接触的部位,必须加装可靠的、牢固的安全防护罩。,2、机械设备发生异常和故障,必须首先切断电源,然后停机检查,操作工应报告领导,由专业检修人员前来修理。,3、机械设备上的安全保护装置,不得拆除和移动,要定期进行检查,经常保持完好状态。,4、必须建立和健全,并不断修改、充实、完善机械设备的安全操作规程,有章可循,严格执行。,5、操作人员持证上岗,定期培训考核,切实搞好机械设备的文明生产和维护保养工作,不得带病运行和超负荷工作。,26,思考:,在日常工作中发生异常和故障情况时,你是怎样检查和处理的?,为什么说安全教育必须长抓不懈,其目的是什么?,什么叫“三不伤害”,你是怎样认识的?,27,十、盲目检查 不慎被轧,企业名称:某备煤厂,伤亡情况:死亡一人,发生时间:1999年8月14日20时43分,事故经过:8月14日20时40 分左右,该厂备煤车间1名职工发此案在M9皮带运输机上断煤,并报告带班组长,组长随即到配煤房查看原因,发现M7A、M7B皮带道M8皮带查看情况,发现M8皮带已停转,同时看到本岗位1名职工被挤在皮带与皮带尾轮之中,立即组织人员营救,并将伤者急送医院抢救,终因伤势过重抢救无效死亡。,28,事故原因,一、直接原因,1、,物的不安全状态,。煤潮湿,造成皮带打滑;现场防护设施不到位(护栏、护罩、应急开关缺乏);人工采光不符标准(二盏灯一盏已坏),地面潮湿有积水,这些因素的存在,都是引发本起事故的不安全状态。,2、,人的不安全行为,。经调查和分析,操作工未能正确穿戴防护用品(上身裸露);检查设备、设施时,人体与物体的安全距离过近(0.36m),盲目冒险进入危险区域(人侧身俯看皮带尾轮),被皮带夹住,导致挤压,是造成本起事故的直接原因,也是主要原因。,29,二、间接原因,1、企业领导对安全生产知识教育不够,安全生产措施不力,对安全规章制度执行不严,各级责任制贯彻落实不到位,对违章作业制止不力,安全管理松懈。,2、车间领导和班组长忽视安全生产工作,对平时出现的类似问题,未能认真分析研究,制定有效的管理办法和防范措施,致使这一隐患长期存在。,3、操作者安全意识淡薄,缺乏操作技能,对作业过程中存在的危险性认识不足,特别是在排除设备故障时,既不观察分析,也未采取任何措施,凭借所谓“操作经验”冒险蛮干,从而酿成了悲剧。,30,血的教训,1、,提高安全认识,。要把“责任重于泰山”的思想扎根于心中,并连续企业实际,狠抓事故隐患,加强安全投入,改善作业环境,提高本质安全度,完善管理制度,确保安全生产。,2、,强化安全管理,。企业安全管理工作最重要的是要抓好基础管理工作。特别是现场安全管理、安全检查、安全教育、安全培训、安全技术措施等一些基础管理工作必须扎扎实实地抓好,并达到制度化、程序化、标准化。基础管理工作一定要从班组抓起,发挥科室、车间作用,一级抓一级,层层抓落实,工作将实效。,3、,加强安全教育,。在日常安全教育中,要掌握因材施教的方法,根据不同的对象,施加不同的教育。如:对技术、技能不熟练的人,要加强现场培训教育;对操作规程因不理解而不遵守时,要列举血的教训事例,加以详细说明,使之理解。,31,思考:,防护设施不到位,会引来什么样的后果,请结合案例谈谈你的看法?,你单位是否制定了各级安全生产责任制,贯彻执行如何?,发现违章行为你是怎样处理纠正的,谈谈你的做法?,32,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!