产品知识培训

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不良,7,批,-,此问题,一直未解决,;,恒基,反光片来料喷漆不良,8,批,-,现已经改善;,包材:,乐勤,和,大邦,包装材料因尺寸、颜色、材质不良,-,不良现已经改善,电子:,新宝格,线路板性能不良,31,批,-,目前没有明显改善,410,月平均批次不良率,5.91%,,虽然比一季度不良率降低但总体来料不良仍较,高,改善效差!,11,月度不良率上升,8.46%,,不良交付增加主要发生在:,新宝格、翔跃、恒基,新宝格,交付批次不良率,33.87%,;,翔跃,交付批次不良率,14.43%,;,恒基,交付不良率,22.72%,。,新宝格,交付部品质量较差,虽多次报告指出,,没有改善解决,来料品质状况分析,4,按 部品类别 来料不良分析,所属类别,不合格次数,送货次数,批不合格率,包装 汇总,148,3734,3.96%,电子 汇总,484,1815,26.67%,辅料 汇总,86,1310,6.56%,金属 汇总,177,1141,15.51%,其它 汇总,8,16,50.00%,塑胶 汇总,278,4504,6.17%,五金 汇总,60,412,14.56%,从上述不良分布可看到 交付不良率较高的依次 电子类、金属类、 五金类 ,其它类属于来料批次较少可比性低 。,5,来料不良处置,平均,48.07%,的不合格批次降级接收,,,其中有一般不良项的降级接收也有性能,不良项的降级接收。降级接收后部分有返,修等特别措施,但如此多的降级接收不利,影响是多方面的。,6,期望建议:,一、希望有可行措施促使供应商积极对待我方的投诉及改善要求。质量保证能力差,交付,不及时要考核,,,促使供应商改善品质有效降低交付不良率。,二、给出足够时间检验,以保证对来料实施有效检测。采购及生产周期中要包含检验时间,,包括来料检验及成品检验等检验时间。,三、,IQC,检测依据是图纸等技术文件,口头传递及脑力记忆各种质量要求已不能满足现,有检测准确性的要求,,IQC,以文件明确技术要求为准展开工作请给予支持,技术文件特,性要求要明确,修正及时。,四、资源提供:,提供必要的检测仪器使监测有效可靠。,7,二,.,生产过程质量控制,1,、,PV,生产过程,质量控制,1.1,组件车间制程断片不良统计,8,1.2,断片不良趋势及分析,L063,制程不良率,3%,09,年制程断片不良率目标是,5000PPM,,实际为,6008PPM,,没有达到目标值,比,08,年,6246ppm,略有减低。其中,6,月份的断片率最高,原因是,L063,生产,片子小,”,作业中拿捏,难以把握力度,”“,栅线过窄焊接困难,”,造成制程断片率高,该型号产品不良率,3.43%,,,7,月,份开始将铜丝改为铜带,不良减低到,2%,。,9,1.3 200W,断片率统计,200W,产品断片率的目标是,3000ppm,,实际统计为,1871ppm,,,比,08,年,(,5309ppm),降,低幅度大,。,09,年生产使用的,200W,电池片和,08,年有差别,初期电池片容易过焊,特别是两端容,易过焊,后来经工程、生产人员一起研究发现电池片两端的栅线过窄,尝试跳过两端焊接后过焊,明显降低,工程改善成为不良减低的有效途径。,10,1.4 SM,车间制程断片不良统计,.,09,年,SM,制程断片不良率目标,5000ppm,实绩为,5,,,595ppm,略超出目标值,比,08,年,(,6078ppm,),降低。断片率较高主要是在,10,、,11,两月,,10,月主要因为大量新员工的入职,生产,培训不够,作业不当造成断片率高;,11月断片数量较多的硅片,.,主要有,L029(H248 ),工艺更改过,程中的异常,其次是,H043(H291 26.6*6),、,L066(H332 51.6*5),、,L007(H417 77.5*6.25),3,种规格集中生产,硅片规格小难以把握焊接,所以指标偏高,但现有工艺条件下属正常范围,11,1.5 SM,产成品不良率,4,月工程试做,L069,部品,产生试做不良品致使不良率偏高。,11,月中,H043,、,L069,、,L024,都是晶片较小,现有制程相应不良率较高。,12,1.6 SM,产成品 报废率,411,月产成品不良,难以返修,集中报废,09,年,SM,产成品报废率目标,15,,,000ppm,实绩是,10,,,141ppm,,,达到目标值,比,08,年,(,32,171ppm),有较大幅度降低,生产过程改善活动实施,改善有效!待修不良堆积至,11,月,造成,11,月最终入库报废异常,,“,品管没有及时报告指出,”,,没有尽到,“,报告,”,职责,品管各级担,当者需检讨。,13,1.7,其它 生产过程质量管理工作,剥离强度测试,210,次,,焊接强度测试,150,次,,交联度测试,290,次,,烙铁温度测试,6000,余次,,焊接时间测试,11000,余次,;,发出异常联络,56,份,,已全部关闭。管理现场计量仪具,70,件,,完成计量校准,301,件*次,14,2,、,CP,生产过程 质量控制,2.1,产成品一次抽检不良率,09,年产成,一次抽检不良率,品抽检不良率,18,,,001ppm,,,08,年不良率为,46,,,200ppm, 09,年同比,08,年在返箱情况上得到了有效的控制。主要因为,SP,系列、,DO,系列与,RM,系列上返箱率降低使抽检入库合格率明显提高。,15,2.2,按型号抽检不良率统计分析,16,09,年与,08,年对比,RM DO SP,系列产成品不良比率,09,年,SPDORM,系列产成品抽检不合格率比,08,年减低,主要是相应的线路板感应器件,改善有效使制成品质量稳定。原材料部件的质量改善稳定是产品不良减低的有效途径。,17,2.3,完成 的新品测试 明细,共完成,55,个,新品测试工作,新品测试工作缺少人员,经验有限,新品测试工作配置资源不,充分,在有限条件下完成了,55,个,新品测试相应检验人员付出的努力肯定,另方面新品测试准确,性可信性需改善。,18,2.4,计量仪具的管理,完成计量仪具校准,892,件次,,有,49,件,报废。计量仪具的准确性直接关系到产成品质量的判定,计量仪具应有效管理,该工作已逐渐规范完善。计量仪具专人管理,人员经专门培训。,19,2.5,其它 生产过程质量管理工作,生产过程异常联络,异常联络发出后的相应及时性不高,没改善状态下批量生产时有发生,异常联络都是确认的品质异常点,对产品质量明确影响。需要各相关部门重视异常联络的答复关闭,20,三、品质保证,QA,工作实绩,1,、质量管理体系运行维护工作,组织质量管理体系文件转版修订,发布手册及程序文件,26,份;组织内审,开出内审不符合报告,67,份;组织管理评审输出,12,项会议决定事项;组织接收外审,改善关闭,4,项开列的不符合项 。,10,月取得新版质量管理体系证书。,2,、组织接受,ISO9001-2008,标准内审员培训,33,人*,2,天,取得内审员证书,19,张;组织品管部质量管理知识培训,21,人*时,3,、委托计量仪具检定,取得合格检定证书,15,张。,4,、委托产品认证完成:,共53个品番,产品,CE,认证,新取得,4份CE证书,;完成,9,个部品有害成份检测,发现,1,个部品,有害含量不符合,ROHS,要求。,5,个部品成份检测,,5,个,不符合要求。,5,、试验检测中心完成:电池检测,443,个批次,发出,NG,报告,35,份;,LED,检测,225,个批次,,NG,报告,8,次;,C427,程序录入,34,,,370pcs,6,、完成,“,广州运通,”,、,“,深圳倍特力,”,2,个供方过程审核。,7,、试验检测手段完善,选型购置荧光分析仪,1,台、电池循环测试仪,5,组。有力改进 受入控制过程 监视测量有效性。,21,四、投诉不良分析对应,1,、,PV,产品社外不良投诉,09,年接到社外投诉,4,次,组件产品,2,次,,SM,产品,2,次,都已经给,出纠,正预防措施,报告,有效关闭。,时间,2007,年,2008,年,2009,年,组件产品投诉次数,6,3,2,SM,板产品投诉次数,0,2,2,其中,“,德翠电子厂,”,投诉,L070,产品批次性不良,,“,正负极接反,”,问题尤其凸显品管对制程品质,“,监督把关,”,职能缺失,过程控制不完善。品管部作为职能部门建立,通过教育培训提高岗位人员品质管理意识等措施改善过程管理,。,22,2,、,CP,产品不良投诉处理,年度,其他,挂卡电池,SR,系列,PL,系列,SS,系列,DO300,SP,系列,干电池灯,FT/SM,PS,系列,总数,07,年,9,0,5,5,5,1,1,0,0,0,26,08,年,2,0,8,5,5,1,3,0,0,0,24,09,年,4,2,6,3,3,2,2,1,1,1,25,投诉,25,次,按产品型号分布如下:,SR,系列产品反馈不良次数最多(,6,次),虽然,SR,系列产品电子部件有改进但仍有不良暴露,如,SR,产品没有过充保护引起电池过充漏液,导致灯不工作的问题。另投诉中部分产品是,08,年制造的,,09,年内部件的改善效果滞后后体现。,23,1.,焊接质量不稳定,来料及社内焊接引起的产品失效都有发生,改 善效果不明显,2.,SR,灯没有过充保护,过充引起电池漏液,极片锈蚀,灯不能工作。目前没有效实施改善。,3,、电池仓漏水(达不到防水要求),引起电池及极片锈蚀。,4.,开关生锈,建议,:,开关材质问题有待考虑更换。,5.,包材文件与实物的配置不一致,(,相关职能部门的确认力度有待加强,),这些投诉的问题有的是长期循序渐进通过教育培训,效果待观测;有的涉及设计工程变更以实现改善,但措施未实施。,投诉中主要不良原因归纳,:,24,按照公司规划,,10,月份开始品管作为独立的职能部门展开工作 ,近,3,个月的工作处于整和、导入职能、开展工作这样的阶段。由于部门工作新展开,工作职责内容方法在沟通中逐渐明确,很多工作还不完善,.,部门的工作不足之处还较多,但品管人员的工作态度是认真的努力的。请兄弟部门及领导多指摘。,总结,25,五、下一阶段工作计划及目标,1,、据部门负责的工作及人员配置,对部门职责及岗位调整规划,明确如下:,见附件,1,说明:对部门工作内容进一步明确;新产品、更新品,品质导入工作由专门工作组担当(计划,3,人目前,2,人),利于品质导入工作的规范细化,减轻,CP,品质担当工作压力其它工作的细化;增设注塑检验员,注塑过程产品监视测量,改善产品符合性。,2,、质量管理体系运行,质量方针修订,,3,月末前完成 (原定,12,月完成)。,对,不合格品控制程序,修订;对有害物管理(,rohs),进一步明确控 制方法及要求,制定“有害物管理规定”,4,月末前完成。,8,月上旬内审;,8,月中旬 管理评审;,9,月上旬接受监督审核;分别具体计划,26,下一阶段工作计划及目标,3,、上半年对,68,家,A,类(主要)供应商现场审核,反馈问题,掌握状况。对供应商质量保证能力评价把握,为促进供应商改善准备。,4,、 完善试验检测项目,推进“试验检测中心”建立,灯具防水检测、金属部件盐雾试验检测试验设备购置,质量标准、方法确定,检测的实施,-2010,年,2,月底前。,组件试验检测项目的确定仪器购置,试验展开。,5,月,30,日前部分确定并完成。,5,、人员培训,结合部门工作需要,选拔工作骨干人员,针对性选择课程公费短期培训,目的鼓励学习进步,鼓励努力工作!培养公司需要的专业质量工程师。人员,12,名。,27,品管工作需求,品管部需要一个相对集中的办公场所,部门负责人及担当集中工作,利于品管联络,事务整合,管理加强。,希望提供一个,30-40,办公区域,品管工作人员集中工作,利于工作意见的交流指导,规划专门的工作间及工作台面用,NG,品分析,测试等操作。,见,12,月,5,日“ 改善提出” 报告。,以上,部门,阶段性工作计划初步作出,工作将根据公司整体工作需要适当调整。但确定的内容项目,部门必将努力实施。请各部门给出建议。,28,汇报结束!谢谢!,29,
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