X年炼油一车间蜡催防腐攻关总结(11)

上传人:sx****84 文档编号:243131470 上传时间:2024-09-16 格式:PPT 页数:32 大小:562.50KB
返回 下载 相关 举报
X年炼油一车间蜡催防腐攻关总结(11)_第1页
第1页 / 共32页
X年炼油一车间蜡催防腐攻关总结(11)_第2页
第2页 / 共32页
X年炼油一车间蜡催防腐攻关总结(11)_第3页
第3页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述
乌石化公司炼油厂,炼油一车间蜡催防腐攻关总结,上期工作安排落实情况:,1、本月蜡催装置无冷却器检修。2、2015年检验计划中已增加D-201、D-301含硫污水的PH及氯离子的检测。3、车间本月伴热线的堵漏施工作业较多,主要原因为蜡催装置停工三年,伴热系统没有进行系统的充氮防护,管线腐蚀老化严重,2013年开工后没有进行大面积的更换,伴热线再次投用后漏点较多。,一车间蜡催装置腐蚀概况:,1、蜡催装置腐蚀分布点:,炼油一车间蜡催装置作为原油二次加工装置,它的腐蚀类型主要有以下几种:催化分馏塔顶系统、吸收稳定塔顶系统发生的低温硫化氢水型腐蚀;分馏塔中下部、高温油浆系统及回炼油系统发生的高温硫腐蚀;组成为奥氏体不锈钢(0Cr18Ni9Ti)吸收稳定三塔发生的连多硫酸应力腐蚀;加热炉对流室及余锅省煤器、烟道等部位的烟气露点腐蚀。,反再系统腐蚀分布图,分馏区腐蚀分布图,吸收稳定系统腐蚀分布图,脱硫醇系统腐蚀分布图,蜡催装置目前各腐蚀点能够检测到的数据比较少,一是对蜡催加工的原料进行酸值化验分析,定期对原料含硫量、铁离子含量及油浆铁离子含量化验分析,二是对液态烃组分进行硫化氢含量化验分析,三是对干气中的硫化氢含量进行化验分析,另外就是对油气分离器容201切水的铁离子进行检测,目的是监测分馏塔顶系统的腐蚀状况,对油气分离器容301切水中的铁离子进行检测,目的是监测吸收稳定系统的腐蚀状况。,蜡催原料酸值(11月),时间,酸值MGKOH/G,时间,酸值MGKOH/G,11.2,1.31,11.14,1,11.3,3.18,11.16,2.75,11.4,2.78,11.17,2.42,11.6,1.39,11.19,0.45,11.7,3.09,11.20,2.87,11.8,2.85,11.21,3.24,11.9,1.49,11.23,3.01,11.11,2.75,11.24,2.87,11.12,2.78,11.26,2.49,11.13,3.73,11.27,1.25,2014年11月蜡油酸值趋势图:,蜡油酸值月均值趋势图:,酸值通常是衡量液体石油产品腐蚀程度的指标之一,从蜡油酸值的变化趋势图中可以看出,11月份蜡油酸值波动较大,11月的平均酸值较上月有所上升。本月最高值3.73mgKOH/g,最低值0.45mgKOH/g,均值2.385mgKOH/g。,蜡催原料酸值变化及酸值量大小主要依靠一常加工原油性质,蜡催无法控制原料酸值变化,要加强对蜡油酸值的监控,及时调整上游常减压装置防腐助剂的加入量以有效降低酸值对蜡催设备造成的腐蚀。,在石油炼制过程中,导致设备腐蚀的介质主要有:硫的化合物、无机盐类、环烷酸、氮的化合物等。这些杂质虽然含量很少,但危害却极大。其中硫化物对设备的影响最大,硫化物含量越高对设备的腐蚀也就越强,因此我们要重点监控蜡油中硫含量的变化。下图是今年蜡催装置原料中硫含量变化的情况。,蜡油中硫含量(11):,日期,硫含量,2014/11/27,0.16,2014/11/26,0.16,2014/11/24,0.17,2014/11/23,0.19,2014/11/21,0.18,2014/11/20,0.18,2014/11/18,0.16,2014/11/17,0.2,2014/11/16,0.11,2014/11/14,0.11,2014/11/13,0.11,2014/11/9,0.18,2014/11/7,0.17,2014/11/7,0.8,2014/11/6,0.2,2014/11/3,0.1,2014/11/2,0.17,蜡油中硫含量趋势图:,蜡油中的硫含量较低、硫含量变化11月7日有个突升,其他时间比较平稳,有利于设备防腐。硫含量、酸值均是我们重点监控指标,同时监控指标的变化及时调整上游装置防腐助剂的添加量,以确保蜡催装置的设备正常运行。,干气中硫化氢含量(11月),干气,硫化氢MG/M3,干气,硫化氢MG/M3,2014/11/15,10240,2014/11/30,9216,2014/11/14,17408,2014/11/29,14336,2014/11/13,9216,2014/11/28,24576,2014/11/12,12800,2014/11/27,15360,2014/11/11,14848,2014/11/26,6144,2014/11/10,5632,2014/11/25,7680,2014/11/9,15360,2014/11/24,16384,2014/11/8,19456,2014/11/23,17408,2014/11/7,4096,2014/11/22,2150,2014/11/6,10240,2014/11/21,2458,2014/11/5,5120,2014/11/20,14336,2014/11/4,17408,2014/11/19,20480,2014/11/3,18432,2014/11/18,6144,2014/11/2,16384,2014/11/17,5120,2014/11/1,20480,2014/11/16,2048,干气硫化氢含量趋势图:,干气中的硫化氢月均值:,从11月干气中的硫化氢含量变化趋势发现,本月波动较大,最高值在24576mg/m3 ,最低值在2048mg/m3,均值12032mg/m3 ,较上月有所下降,分析受掺炼焦化蜡油有关。同时由于712号线、100号线都曾发生过腐蚀泄漏现象,因此从工艺操作上降低腐蚀,除了富气注水之外,保证再吸收塔302平稳操作,干气脱液罐容205/1及时压残液等,从我装置源头上严格控制干气带液现象发生,这样有利于有效防止干气系统的湿硫化氢腐蚀。,液化气中硫化氢含量(11月),时间,硫化氢MG/M3,时间,硫化氢MG/M3,2014/11/15,1331,2014/11/30,307,2014/11/14,512,2014/11/29,512,2014/11/13,922,2014/11/28,154,2014/11/12,1024,2014/11/27,2560,2014/11/11,512,2014/11/26,5120,2014/11/10,1536,2014/11/25,307,2014/11/9,512,2014/11/24,1024,2014/11/8,307,2014/11/23,256,2014/11/7,2048,2014/11/22,1434,2014/11/6,1536,2014/11/21,512,2014/11/5,256,2014/11/20,1536,2014/11/4,512,2014/11/19,512,2014/11/3,256,2014/11/18,256,2014/11/2,768,2014/11/17,1024,2014/11/1,1536,2014/11/16,1280,液化气中的硫化氢含量趋势图:,液化气中的硫化氢月均值:,通过11月趋势图可知,液化石油气中硫化氢含量本月波动频繁,最高值5120mg/m3,最低值为154,总体较上月有所上升的趋势,除了26日数值较大,其他时间都波动不大。分析受掺炼焦化蜡油的影响。目前防腐措施主要是将一常减压装置含中和缓蚀剂的氨水注入到分馏塔顶,再将D-208含硫污水改注到D-301。本月对D-301含硫污水做PH检测均在6-9范围内。,2013年容201切水中铁离子浓度图:,2013年容301切水中铁离子浓度图:,容201切水中的铁离子浓度变化反映分馏塔顶系统腐蚀状况,容301切水铁离子浓度反映出吸收稳定系统的腐蚀变化。本月监控数据可以看出D-201,D301铁离子在指标范围内。,油浆中铁离子含量:,蜡油中铁含量:,6月份油浆铁离子含量高,7月加样合格,查看蜡油铁离子含量实际没有上升,分析可能是因为5月份装置停工吹扫时原先油浆系统的保护膜被破坏,导致开工初期高温硫腐蚀严重,后续硫化亚铁保护膜形成,腐蚀速率下降,检测发现铁离子回归正常。8月、9月、10月11月没有研究院的数据,车间已与研究院对接。,两器热点检查情况:,两器热点检查前期出现热点的部位包盒子通氮气冷却后温度均降至200以下,新检查发现二密平台靠炉201侧温度偏高,338 左右,车间计划后续再包盒子通氮气冷却,。,下个月防腐攻关计划:,1、继续根据PH值调整分馏塔顶注氨量。,谢谢!,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!