油田长停井综合治理方案研究

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,油田长停井,综合治理方案研究,前 言,2012,年底,油田共有油井,1286,口,开井,783,口,,开井率,61%,;其中,长停井,436,口,,占总井数的,34%,;水井总井数,316,口,开井,136,口,水井开井率仅,43%,。,长停井数多,使油田的油水井利用率逐年降低,注采对应状况变差,储量控制程度降低,直接影响油田整体开发效果。,2013,年,通过深入油藏分析,油水井对应开展研究,采取边研究、边实施、边调整的方式,按照措施由易到难、增油效果由好到差、费用由少到多的原则,加快实施力度,长停井综合治理工作取得了较好的效果。,汇报提纲,一、项目简介,二、研究的主要内容及成果,三、经济效益分析,四、结论及认识,研究目标:,研究长停井的恢复潜力,形成配套地质研究方法与工艺技术,提高油井利用率及油藏采收率,夯实稳产基础。,研究内容:,1,、长停井分布规律及治理思路;,2,、长停井常规措施恢复潜力研究;,3,、长停井边际效益评估模型研究。,一、项目简介,油井利用率提高,5,个百分点,(61%-66%),。全年恢复长停井,120,口,,年增油,1.0,万吨,,投入产出比达到,1:1.2,。其中:,措施恢复,70,口,,年增油,0.7,万吨,,累计增油,1.1,万吨,;措施有效率,70%,以上;,检泵恢复,25,口,年增油,0.2,万吨;,直接开井,25,口,年增油,0.1,万吨。,考核指标:,汇报提纲,一、项目简介,二、研究的主要内容及成果,三、经济效益分析,四、结论及认识,二、研究的主要内容及成果,(一)长停井分布规律及治理思路,(二)长停井恢复措施综合研究,(三)长停井综合治理取得的成果,1,、油田长停井的分布情况,2012,年,12,月共有长停井,436,口,占油田油井总数的,33.9,%,。,2012,年,12,月油田长停井统计表,油田,堡,柳,唐,油田,油井总数(口),691,312,283,1286,长停井数(口),209,92,135,436,比例(,%,),30.2,29.5,47.7,33.9,2,、长停井停产原因分析,油田长停井停产原因分类,依据停产原因,分类制定恢复措施,可分为,四个,方面:高含水关井、低压低产关井、井下技术问题、其它等。其中,高含水关井,232,口,占,53%,,是停产井的主体。,高含水,层间有潜力的,制定卡堵水措施;,因多层合采部分层采油不彻底的,制定重射、回采等措施;,潜力不确定的,进行剩余油饱和度监测,水淹过快的水平井(普通稠油井),二氧化碳吞吐,因储层污染的,制定酸化解堵措施;,因地层能量不足的,进行完善局部注采完善、层系完善和相邻注水井调整配注量,补充井区地层能量;,储层物性较差的油井,实施压裂改造措施;,因出砂原因关井的,防砂、固砂恢复生产。,对于井下工程技术问题(有落物、套变等)关井的,对潜力较大的井,实施大修措施,恢复生产。,3,、长停井治理思路,针对长停井的停产原因,制定针对性的挖潜措施,油井恢复后,水井回归井网,确定,周期注水,方案,针对高压注水困难水井,加大,增注,工艺技术攻关,针对注入水突进水淹层,实施,调剖,措施,提高波及体积,低压低产,井下技术,停产水井,二、研究的主要内容及成果,(一)长停井分布规律及治理思路,(二)长停井恢复措施综合研究,(三)长停井综合治理取得的成果,1,、深化地质认识,采取进攻性措施恢复长停井,2,、加强工艺技术合理整合,形成配套技术,3,、加强经济论证,通过精细化管理恢复长停井,(二)长停井恢复措施综合研究,做法之一:,开展油藏整体研究,进行长停井对应恢复,应用钻井、录井、岩芯等资料,采取,“,横向追踪、纵向对比,”,的方法,开展精细小层对比,并充分利用饱和度监测手段深挖低阻层、差油层、薄油层潜力。在,高深、庙浅、庙中深,为主实施补孔措施,20,井次,,2013,年阶段累计增油,1.86,万吨,补孔效果较好。,1,、深化地质认识,采取进攻性措施恢复长停井,做法之二:,精细小层对比寻找接力层,2013,年以来,长停井综合治理由原来的,“,点状,”,零星恢复逐步过渡到,“,油藏整理研究,油水井对应恢复,”,方式,在重点注水开发区块,从油藏整体分析入手,深入剖析油水井连通关系,对应恢复。,做法之三:,深化停产层潜力再认识,对,高含水层,进行潜力再分析,A,:,多层合采井高含水后,低压层具有回采潜力;,B,:,正韵律的厚油层,含水非正常上升后,顶部具有封层重射的潜力;,C,:,靠近断层高部位剩余油富集区,可利用二氧化碳吞吐挖掘剩余油。,对,低压低产层,进行潜力再分析,A,:,注水开发油藏,通过加强注水补充地层能量;,B,:,已注上水油藏,油井及时解堵引效;,C,:,浅层出砂堵塞,采取防砂措施;,D,:,射孔不完善的,重新射孔。,1,、深化地质认识,采取进攻性措施恢复长停井,2,、加强工艺技术合理整合,形成配套技术,3,、加强经济论证,通过精细化管理恢复长停井,(二)长停井恢复措施综合研究,根据长停井类型,从工艺角度出发,提出了封层、二氧化碳吞吐、防砂、压裂、大修等,8,项,对应工艺技术治理措施,进行技术攻关,以达到恢复生产的目的。,序号,长停井类型,主要工艺技术,1,高含水,1,、二氧化碳吞吐技术,2,2,、机械卡层技术,3,3,、化学封层技术,4,低压低产,1,、解堵技术,5,2,、防砂技术,6,3,、压裂技术,7,停注水井,增注技术,8,井下故障(套变、落物等),打捞、取换套和套管补贴等大修技术,长停井恢复配套工艺技术,1,、深化地质认识,采取进攻性措施恢复长停井,2,、加强工艺技术合理整合,形成配套技术,3,、加强经济论证,通过精细化管理恢复长停井,(二)长停井恢复措施综合研究,(,1,)单井经济产量下限的确定(,最低日产油量,),油井,四项,基本运行费:,油井开井后,基本运行费用包括:管杆磨损费(检泵),清防蜡费,采、输油动力费和日常维护费。,单井日均费用的计算:,检泵费,按平均检泵周期归一化成单井日费,,清防蜡费,按区块年度发生总费用归一化成单井日费,,采油、输油和日产维护,费用按平均单井液量用归一化成单井日费。,油田油井基本运行成本统计表,统计结果表明,油井每天发生费用加权平均为,643,元,其中:浅层,611,元,中深层,684,元,深层,687,元。,浅层油井平均单井日费较低,主要是检泵费、清防蜡费略低一些。,按,2012,年原油销售价格,5000,元,/t,计算,浅层、中深层、深层油藏平均单井日产油下限分别为,0.12t,、,0.14t,、,0.14t,,平均为,0.13,t,。,(,2,)油井含水上限的确定(,最高含水,),对于某一层位油藏,平均单井液量、平均单井基本运行费用相对稳定,也就是说平均吨液成本相对稳定。,效益平衡点满足如下关系:,C=(1- fw)*P,,即:,fw=1-C/P,,,(C-,吨液成本;,fw-,含水上限;,P-,原油销售价格),浅层、中深层、深层油藏,,2012,年平均吨液基本费用分别为,9.6,元、,45.1,元、,39.8,元。如果按吨油操作成本(,1100,元,/t,)计算,含水经济上限值分别为,99.1%,、,95.9%,、,96.4%,,平均为,97.1,%,。按,2012,年原油销售价格(,5000,元,/t,)计算,含水经济上限值分别为,99.8%,、,99.1%,、,99.2%,,平均为,99.4,%,。,油田原油价格与含水上限关系曲线,二、研究的主要内容及成果,(一)陆上油田长停井分布规律及治理思路,(二)长停井恢复措施综合研究,(三)长停井综合治理取得的成果,油田,2013,年,油井,长停井恢复情况汇总表,2013,年恢复长停井,195,口,阶段累增油,3.08,万吨(实产)。油水井开井率从去年年底,61%,提高到,68.5%,(,2013,年底开井,890,口),提高,7.5,个百分点,长停井措施阶段投入产出比,1,:,1.6,。,恢复类型,恢复井次,初期叠加日产量,累积增油,(,吨,),实施费用,(,万元,),投入产出比,日产液,(,吨,),日产油,(,吨,),综合含水,(%),措施恢复,100,2189.01,91.53,95.8,18584.4,6557.2,1.4,检泵恢复,61,1309.07,38.34,97.1,7142.55,1924.4,1.8,直接开井,34,688.05,22.89,96.7,5104.25,597.7,4.1,合计,195,4186.13,152.76,96.4,30831.2,9079.3,1.6,(1),油井恢复,整体实施进展及效果,措施恢复,2013,年措施恢复长停井,100,口,措施类型以认识性补孔、吞吐、提液、回采等为主;初期日增油,161,吨,有效率,74,%,,累计增油,18584,吨;目前仍有,95.8,吨产量。,长停井措施恢复效果表,措施类型,恢复井次,有效井次,初期叠加日产量,累积增油,(,吨,),实施费用,(,万元,),投入产出比,日产液,(,吨,),日产油,(,吨,),综合含水,(%),补孔,21,16,150.5,18.4,87.8,4976,1427.1,1.7,大修,5,5,52.2,4.2,92.0,1603,479.7,1.6,防砂,4,3,443.6,4,99.1,1123,289.5,1.8,回采,12,7,145.4,5.8,96.0,1046,542.0,0.9,解堵,8,6,7.5,0.1,98.7,1167,511.7,1.1,卡堵水,10,6,52.2,5.7,89.1,723.3,533.7,0.6,提液,7,5,927.4,11.9,98.7,1933.1,621.3,1.5,吞吐,17,14,130.9,35.8,72.7,4560.5,1350.6,1.6,重射,9,7,29.1,3.5,88.0,701.5,480.6,0.7,其它,7,5,250.3,2.1,99.2,750.2,321.5,1.1,合计,100,74,2189.1,91.5,95.8,18584,6558,1.4,长停井措施与常规增油措施效果对比情况表,与,2013,年总的增油措施相比,长停井措施效果稍差,有效率低,8.7,个百分点,平均单井增油量减少,31,吨,其中吞吐、卡堵水有效率和单井增油量相差较大。,油田,2013,年长停井综合治理全年重点指标对比表,(,3,),2013,年全年效果,汇报提纲,一、项目简介,二、研究的主要内容及成果,三、经济效益分析,四、结论及认识,油田,2013,年,油井,长停井恢复经济效益评价表,2013,年恢复长停井,195,口,阶段累增油,3.08,万吨(实产)。油水井开井率从去年年底,61%,提高到,68.5%,(,2013,年底开井,890,口),提高,7.5,个百分点,长停井措施阶段投入产出比,1,:,1.6,。,恢复类型,恢复井次,初期叠加日产量,累积增油,(,吨,),实施费用,(,万元,),投入产出比,日产液,(,吨,),日产油,(,吨,),综合含水,(%),措施恢复,100,2189.01,91.53,95.8,18584.4,6557.2,1.4,检泵恢复,61,1309.07,38.34,97.1,7142.55,1924.4,1.8,直接开井,34,688.05,22.89,96.7,5104.25,597.7,4.1,合计,195,4186.13,152.76,96.4,30831.2,9079.3,1.6,汇报提纲,一、项目简介,二、研究的主要内容及成果,三、经济效益分析,四、结论及认识,(,1,)长停井恢复意义重大,对完成产量任务起到积极作用,2013,年长停井恢复,195,口,年累增油,3.08,万吨,占陆地年产量的,5.4,%,。此外,摸索出一套系统完善的研究方法,取得较好的经济效益。,(,2,)长停井恢复是一项,“,啃骨头,”,工程,需要做精细的工作,首先要精细地质研究,落实潜力目标区;其次是详细工艺论证,确保措施成功率;此外,还需要必要的油藏经营分析、单井风险评估,确保经济有效率。,谢谢!,
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