孟良口子隧洞施工优化方案

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资源描述
孟良口子隧洞施工优化方案吕建远;于毅;马英豪【摘 要】在山东省胶东地区引黄调水工程孟良口子隧洞施工中,通过调整施工方案、优化资源配置、合理安排作业工序,提高了隧洞进尺,缩短了施工工期,结合该施工方案的优化方法,总结出小断面较长隧洞施工经验。期刊名称】山东水利年(卷),期】2012(000)012【总页数】2页(P8-9) 【关键词】 引黄调水;隧洞;施工方案;优化【作 者】 吕建远;于毅;马英豪【作者单位】 山东省胶东调水局,山东济南250014;山东省胶东调水局,山东济南250014;山东省胶东调水局,山东济南250014【正文语种】 中文【中图分类】 TV5山东省胶东地区引黄调水工程孟良口子隧洞位于烟台市牟平区,为无压引水圆拱直墙形隧洞(设计断面2.1 mx1.9 m加半圆拱),全长2 192 m,设计流量4.8 m3/s ,比降1/1 000。该隧洞洞身断面较小,施工场地狭窄、洞线长、工序多、 干扰大、工期长。作为控制性节点工程,其施工进度影响着整个工程工期。施工自2010年7月进场,前期因施工力量不足,工艺技术落后,隧洞掘进进度缓 慢,到2011年7月洞身进尺不足600 m,每天进出口最多能各维持在一个循环(即2 m)进尺的效率,不能满足合同工期要求。1 施工工序及工艺优化1.1 优化爆破开挖方案,合理选择掏槽方式 爆破效果的好坏关键看能否有效利用炮眼,掏槽是关键。从 V 型掏槽、楔形掏槽 直眼掏槽等掏槽类型中,选用直眼掏槽的爆破设计,做好钻爆设计,并试爆取得最 优爆破参数,提高爆破质量和每个循环的进尺,可以减少大型块石的数量,有利于 增加钻孔机械同时作业的空间布置。与之前施工掏槽方式对比,避免了二次爆破、补炮等,减少了工时延误。1.2 合理设计避车洞间距优化施工前,进出口进尺总计超500 m,尚无避车洞,极大地影响了施工效率。 各个作业面从优化施工后开始每间隔150 200 m增加避车洞设计,避车洞的增 加不仅解决了洞内会车,运载车辆掉头及循环工作的问题,同时便于存放大量施工 器械,避免机械设备重复进出洞内。1.3 优化重点作业工序及循环时间1.3.1 原施工工序及循环时间测量放线-布孔钻孔-装药起爆-排烟-安全检查-出渣-掌子面清底-支护-下 循环,一个循环共计21 h。开控作业工序时间见表1。表1开挖作业工序时间表h工序测量放线布孔钻孔装药起爆排烟安全检查出渣 清底支护时间 0.5 6 2 1 0.5 4 1 61.3.2 优化后施工工序及循环时间 上次爆破-排烟-安全处理-齐头清理-施工准备-测量放线-钻孔-出渣-装药 -下一循环。优化作业工序时间见表2。表2优化作业工序时间表h工序测量放线布孔钻孔装药起爆排烟安全检查出渣支护时间 0.5 2.5 0.5 0.5 0.5 1.5 21)测量放线:根据所作控制点快速准确放出开挖断面轮廓线,并对上一循环的开 挖断面进行检查回测,以便处理大面积欠挖。2)布孔钻孔:风枪数量由原来的每工作面3台增加至5台,在较好围岩情况下, 实现钻孔与出渣交叉施工,同时进行作业,工序间无缝连接。3)装药起爆:采用光面爆破技术,利用自制高压风管吹出孔内岩屑或积水,掏槽 眼和崩落眼连续装药,周边眼由炸药绑扎于竹片上形成间隔装药。4 )排烟:采用功率55 kW大通风机,以缩短排烟时间。距掌子面20 m处利用 直径60 cm的通风管高压通风,并采取用水淋透渣料等方法降低灰尘。5)安全检查及处理:每次爆破散烟后,先由施工人员检查,无瞎炮盲炮和重大地 质缺陷时,人工用钎杆轻击轮廓面浮石、零星石块,保证掌子面的安全。6)出渣:增加装运渣设备功率,采用新进2台LW120型挖掘装载机和每个作业 面新增2台3 m3的运碴车辆;增加1台挖掘机进行扒渣,以实现在围岩地质条 件允许的情况下出渣与钻孔同时进行;如前所述,由于避车洞的增加,解决了洞内 会车及较大机械的存放问题,为钻孔与出渣交叉施工创造了条件。在洞口卸渣转运, 以减少出渣时间。7)初期支护:围岩较好时可采用在初喷支护质量安全保证的前提下每10 m左右 进行初期支护,围岩较差时及时进行初期支护;另外,为保证初期支护的及时性和 质量,每个作业面配备2台以上混凝土喷射机,围岩较好时用1台(另一台备 用) ,围岩较差地段喷射量较大时采用2台同时进行作业。1.4 优化资源配置 在施工过程中,对施工动力供电、通风散烟、设备维护等影响进度效率的主要因素 都进行了相应优化。并在人力资源的合理配置上,从人数、专业技术水平、劳动强 度、轮班制度等方面进行调整。1.4.1 机械设备更新及添加1)通风设备:进、出口各增加1台55 kW的通风机,增加通风量,缩短排烟时 间,在洞顶侧上方布设60 cm的通风管道各一条至施工作业面,以满足施工高峰 期的通风需求(达到0.5 h内洞内完全排烟)。2 )高压设备:进、出口各增加1台20 m3的空压机,并铺设高压风管进入到施 工掌子面附近。3 )装运渣设备:每个洞口各配置1台LW120型挖掘装载机和新增2台3 m3的 自卸车,1台挖掘机(用于实现在围岩地质条件允许的情况下出渣与钻孔同时进 行)。4 )喷射机械:各洞口配置2台潮式混凝土喷射机。5 )供电设备:根据机械设备配置及功率进行计算,空压机150 kW、通风机55 kW、混凝土喷射机2台及拌合机等100 kW,将进、出口段的变压器增量至315 kW;同时对供电线路,通风管道和排水管道进行重新布置。在隧洞施工进出口各 更换1台315 kV变压器。动力电缆和照明电缆分别铺设,做好电气设备工作及防 雷接地,定期检查测试接地电阻和漏电保护器。6)日常维护:加强洞内排水工作,铺设排水管路,安排专人抽水,加强道路的维 修以及确保运输车辆的完好率,提高运渣效率。做好机械设备的日常维护保养,关 键设备特别易损配件有备用,确保机械设备的使用率和完好率。1.4.2 劳动力配置 加大和优化作业队伍的人力资源,每个作业面配备经验丰富、技术娴熟的操作工人50人左右,确保工作的高效率、高质量,做到息人不息设备。项目部人员现场值 班,跟班作业,并明确职能,责任到人,及时发现解决施工现场出现的各种问题, 在施工组织上严格控制各作业时间,做好各工序的紧密衔接。按每个工班进行改评, 发现问题及时解决改进,杜绝工序间存在间隙时间,确保循环率。2 隧洞安全质量管理在安全管理上,隧洞施工属于地下开挖工程,安全生产工作至关重要。施工单位进 场后,设立安全管理机构,形成安全生产管理体系,在项目经理领导下,设立施工 区专职安全员、工区安全员,并制定了具体安全措施。同时,对隧洞施工进行定期 与不定期检查,检查机构、制度、措施的落实情况,一经发现不符合施工规范的情 况,立即进行整改,以彻底消除安全隐患,确保安全生产。紧抓隧洞工程安全控制 的重点,即洞内爆破作业安全、洞内运输作业安全、用电安全。在质量管理上,隧洞掘进过程中,主要抓好洞身开挖时超挖欠挖、直线度、进场原 材料等方面。开挖质量控制的难点在于IV、V类围岩和穿过塘坝等水源洞段,施工 采取短进尺、弱爆破、强支护、快衬砌、勤检测的方式,防止塌方渗水,并将因地 质因素造成的超挖控制在最小范围。优化施工后,根据要求每个作业面配置一台激 光准直仪,缩短测量时间和提高精度,更为工程质量增加了保障。3 结语本项目属较长隧洞、小断面、复杂地质工程,施工优化后所选用的机具设备、人员 配置、施工程序及措施在考虑工期、安全、质量、经济等多个因素的情况下完全达 到施工进度及各方面需求。尤其在施工进度方面,工作口总的平均进尺由4 m/d 提高到8 m/d,从优化施工方案时剩余1 600 m隧洞来测算,施工时间由400 d 缩短为190 d ,极大地缩短施工工期,节省施工投入,达到建设目标要求。
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