变电运行事故案例

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变电运行事故案例 变电运行事故案例 以下案例仅限于本次平安知识竞赛使用,日常案例学习以正式事故通报为准 案例1:安徽霍邱县供电公司“4.8”人身伤亡事故 2023年4月8日9时25分,国网安徽电力霍邱县供电公司所属集体企业阳光工程公司员工刘男,1974年生,中专学历,农电工 在进展10kV酒厂06线倪岗分支线#39杆花园#2台区低电压改造工作,装设接地线的过程中触电,抢救无效死亡。 根据施工方案安排,8日9时左右,工作负责人刘死者和工作班成员王在倪岗分支线#41杆装设高压接地线两组其中一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线。因两人均误认为该线路废弃多年不带电,当王在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端并接桩头不结实而脱落,地面监护人刘未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV 电压,王感觉手部发麻,随即扔掉接地棒,刘 因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了 打入大地的接地极,随即触电倒地。王立即下杆召集相邻杆的地面工作人员姜、张对伤者刘进展心肺复苏急救,并拨打120急救 ,约20分钟后9时45分左右医务人员赶到现场将伤者送往医院抢救,11时左右抢救无效死亡。 本次事故暴露出设备管理工作存在严重破绽,线路图纸与实际不符,设备标识不完善,对历史遗留的有关客户线路与公司线路同杆架设问题不清楚,属严重管理违章;工作票签发人、容许人在不掌握现场相邻设备带电的情况下,错误签发、容许工作内容和平安措施,现场作业人员未验电就装设接地线,属严重作业违章。 当前,电网正值春检预试和施工作业繁忙时期,各单位要结合正在开展的春季平安大检查,举一反三,把防作业人身伤亡、防误操作事故作为重中之重,采取针对性措施,防范类似事故再次发生。一是国网安徽电力要深化反思,公司各单位要深化汲取事故教训,全面排查管理违章和作业违章,采取实在有效的整改措施,杜绝各类违章行为;二是各单位应加强设备管理,做到图纸与现场相符;作业前认真勘察现场,正确签发、容许工作票,确保平安措施与实际相符,作业中正确执行各项平安技术措施,做到不漏项、不错项;三是各单位应立即把事故快报转发到基层一线和所有作业现场,组织全员学习,深化开展反违章,严格执行电力平安工作规程,针对性地开展隐患排查,实在保障平安消费。 案例2:安徽电力繁昌县供电公司“4.12” 10千伏带接地线合隔分开关恶性电气误操作事故 一、事故描绘 2023年4月12日13时20分,变电运行班正值夏接到现场工作负责人变电检修班陆 ,“110千伏荻港变电站10千伏I段母线电压互感器及#1主变10千伏开关保护二次接线工作”完毕,可以办理工作票终结手续。 14时00分,夏到达现场,与现场工作负责人陆办理工作票终结手续,并汇报调度。14时28分,调度员下令执行将荻港变10千伏I段母线电压互感器由检修转为运行,夏接到调度命令后,监护变电副值胡和方执行操作。由于变电站微机防误操作1 系统故障正在报修中,在操作过程中,经变电运行班班长方口头容许,监控人夏用万能钥匙解锁操作。运行人员未按顺序逐项唱票、复诵操作,在未撤除5手车断路器后柜与I段母线电压互感器之间一组接地线情况下,手合5手车隔分开关,造成带地线合隔分开关,引起电压互感器柜弧光放电。#2主变高压侧复合电压闭锁过流段后备保护动作,#2主变三侧开关跳闸,35千伏和10千伏母线停电,10千伏I段母线电压互感器开关柜及两侧的152和154开关柜受损。事故损失负荷33兆瓦。 二、事故原因及暴露问题 1、变电运行人员平安意识淡薄,“两票”执行不严格,习惯性违章严重,违犯倒闸操作规定,未逐项唱票、复诵、确认,不按照操作票规定的步骤逐项操作,漏拆接地线。 2、监护人员没有认真履责,把关不严,在撤除平安措施后未清点接地线组数,没有对现场进展全面检查,接地线管理混乱。 3、防误专业管理不严格,解锁钥匙使用不标准。在防误系统故障退出运行的情况下,防误专责未按照要求到现场进展解锁监护,未认真履行防误解锁管理规定。 4、主变10千伏侧保护未正确动作,造成事故范围扩大。 5、到岗到位未落实。在变电站综自改造期间,县供电公司管理人员未按照要求到现场监视管控。 三、防范措施 1、严肃平安责任落实和到岗到位要求,严格执行“两票”,强化防止电气误操作管理,标准现场装、拆接地线和倒闸操作流程。 2、认真汲取近期平安事故教训,结合春季平安消费大检查,深化开展防误闭锁隐患排查治理,全面排查防误闭锁装臵缺陷、危险、风险点和管理隐患。 3、变电站综自和无人值守改造是一项复杂工作,平安监视和技术管理部门要深化现场,到岗到位,实在履行职责,加强现场监视,强化风险辨识和危险分析p ,确保现场人身和设备平安。 2 案例3:河北衡水供电公司220kV衡水变电站35kV带地线送电事故 一、事故描绘 衡水站35kV配电设备为室内双层布臵,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。2023年2月27日,进展2主变及三侧开关预试,35kV 母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。工作完毕后在进展“35kV母线由检修转运行”操作过程中,21时07分,两名值班员撤除301-2刀闸母线侧地线编号20,但并未拿走而是放在网门外西侧。21时20分,另两名值班员执行“35kV母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线编号15撤除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间,即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线,误认为应该由他们负责撤除的15地线已撤除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作完毕,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。 21时53分,在进展35kV 母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kV母母差保护动作跳开312开关。 二、事故原因及暴露问题 1、现场操作人员在操作中未核对地线编号,误将已撤除的301-2母线侧接地线认为是301-2开关侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆,是造成事故的直接原因。 2、设备送电前,在撤除所有平安措施后未清点接地线组数,也没有到现场对该回路进展全面检查,把关不严,是事故发生的主要原因。 3、该站未将跳步密码视同解锁钥匙进展管理,致使值班员可以随意使用解锁程序,使五防装臵形同虚设,是事故发生的又一重要原因。 4、操作票上未注明地线挂接确实切位臵,未能引导另外一组工作人员到达地线挂接的准确位臵;由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线,加之撤除的301-2刀闸母线3 侧地线没有拿走,而且就放在网门前,造成了后续操作人员判断失误,是事故发生的重要诱因。 三、防范措施 1、严格执行防止电气误操作平安管理有关规定,加强倒闸操作管理,严格执行“两票三制”,严肃倒闸操作流程,按照操作顺序准确核对开关、刀闸位臵及保护压板状态。 2、认真执行装、拆接地线的相关规定,做好记录,重点交待。 3、严格解锁钥匙和解锁程序的使用与管理,杜绝随意解锁、擅自解锁等行为。 4、加大对作业现场监视检查力度,确保做到人员到位、责任到位、措施到位、执行到位。 案例4:天津高压供电公司500kV吴庄变电站误操作事故 一、事故描绘 2023年2月1011日吴庄变电站按方案进展#4联变综合检修,11日16:51,综合检修工作完毕,向华北网调回令。华北网调于17:11分向吴庄站下令,对#4联变进展复电操作。吴庄站执行本次操作任务,操作人杨,监护人韩,值班长刘。吴庄站值班人员进展模拟操作后正式操作,操作票共103项。17:56,在操作到第72项“合上5021-1”时,5021-1隔分开关A相发生弧光短路,500kV-1母线母差保护动作,切除500kV-1母线所联的5011、5031、5041三开关。 检查一次设备:5021-17 A相分闸不到位,5021-17 A相动触头距静触头间隔 约1米。5021-1隔分开关A相均压环和触头有放电痕迹,不影响设备运行,其它设备无异常。经与华北网调沟通,20:37分华北网调同意进展复电操作,23:08分操作完毕。事故未造成少发、少送电量。 二、事故原因及暴露问题 4 1、5021-1、5021-17刀闸为一体式刀闸。本次事故直接原因是由于操作5021-17刀闸时A相分闸未到位,操作人员未对接地刀闸位臵进展逐相检查,未能及时发现5021-17刀闸A相未完全分开,造成5021-1隔分开关带接地刀合主刀,引发500kV-1母线A相接地故障。 2、操作人员责任心不强,未严格执行变电站标准化管理条例中倒闸操作“把六关”规定把六关中质量检查关规定:操作完毕全面检查操作质量。 3、5021-1、5021-17刀闸A相操作机构卡涩,发生5021-17的A相分闸未到位现象,造成弧光短路。刀闸为沈阳高压开关厂2023年产品,型号GW6-550IIDW。 4、5021-1、5021-17为一体式隔分开关。5021-1与5021-17之间具有机械联锁功能,联锁装臵为“双半圆板”方式。后经检查发现#5021-1 A相主刀的半圆板与立操作轴之间连接为电焊连接,由于在用电动操作5021-1隔分开关时,电动力大于半圆板焊接处受力,致使开焊,造成机械闭锁失效。 三、防范措施 1、开展平安检查,检查梳理防误操作有关规定是否落实了上级要求;检查防误闭锁装臵存在的问题;检查防误有关规定落实情况等。 2、进展防误操作专项督查,检查各变电站执行操作把关制度情况,执行“安规”中倒闸操作制度情况。 3、结合大小修对同类型隔分开关加强机构传开工作,防止类似问题重复发生。 案例5:宁夏银川供电局220kV平吉堡变 110kV母线带电挂接地线误操作事故 一、事故描绘 2023年3月9日8:0020:00平吉堡变吉沙线13113间隔停电,进展更换电流互感器工作。 10:19 分变电站运行人员陈操作人、王监护人开场执行平吉堡变吉沙线13113断路器由冷备转检修操作任务。10:35分,运行人员对131131隔分开关断路器5 第 10 页 共 10 页
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