发电机漏油改造总结4

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汽轮发电机组漏油技术改造总结 编号:2009jg004我厂汽轮机发电机运行5年以来,发电机长期进油,导致机组绝缘降低,多次影响机组的正常启动,也给机组的安全运行带来极大的危胁;同时,每次停机检查都发现发电面转子、定子、旋转振流盘等都积有较厚的油污,为保证机组的正常稳定运行,每次都需要清洗励磁机整流盘,机组大修时还需要清洗发电机转子定子等,造成相当大的费用浪费,也给机组维修增加了很大的工作量。签于上述问题的存在,技术设备部经过讨论后分析,造成发电机进油的主要原因有:1、由于汽轮机后轴承油封端漏油,发电机前风室处又恰好处于负压区,油被吸进发电机内,导致发电机冒油现象的发生。2、发电机辅助轴承油封漏油,直接甩至励磁机整流盘。3、油箱排烟风机较小,轴承箱负压不够,导致轴承油烟外泄,漏油严重。为了根本解决这一长期困扰我司的安全隐患,技术设备部相关人员分析原因,查找源头,共同解决该难题,具体如下:1、要解决漏油问题,必须解决漏油的根源,通过多次检修漏油发现,汽轮机经过几年的运行,油封由于磨损导致封油间隙大大超标,要求油封底部间隙在0.05mm范围内,左右不能大于0.15mm,磨损后的油封底部间隙大于0.10mm,正是由于间隙过大,导致润滑油外泄的原因之一,通过更换新的油封端盖,保证油封间隙,减少油封漏油量。2、通过向汽轮机检修相关专家请教,并查阅相关数据,发现该油封存在一定的设计缺陷,原来的油封没有回油孔,如果流至油封的油量太多,导致回流不畅,最终油封漏油;通过新开回油孔,多余的润滑油可通过回油孔回到轴承。3、汽轮机后轴承座在运行中漏油严重,散气孔漏油特别明显。正常情况,散气孔作为轴承排除油烟的作用,不应该大量排油,油烟是由于轴与轴承摩擦发热使润滑油产生的,其比重比较轻,自然存留在轴承座上方,这说明轴承座负压太低,或者没有负压,当轴承座内无负压时,或停留的油烟密度越来越大时,达到一定的压力,导致润滑油外泄;为增大油箱及轴承座负压,多方比较,吸取了杭汽N12机组的排烟风机参数特性,在同兴公司排烟风机风量的基础上,增大排烟风量,选用1.1KW的排烟风机更换老的0.75KW风机,增加油箱及轴承负压。4、发电机整流盘油污严重,主要漏油原因为5#轴承油挡漏油,经过多次漏油检修经验发现,轴承座回油管基本处于满管状态,油压越大,漏油就越严重,通过调节轴承进油节流孔板,可以解决轴承漏油的情况,但节流孔板过小,就容易导致轴承温度升高,油膜难以形成。减小进辅助轴承润滑油量,由原来12改为8,通过减少其进油量,来减少其由于排油不畅导致的漏油。通过本次改造,从根本上解决了发电机漏油的问题,运行至今以来,尚未发现发电机漏油的情况,大大减少了因为漏油,导致发电机绝缘降低的情况,也减少了因为漏油而清洗产生的费用。本次改造证明,通过我们不懈的努力与钻研,将汽轮机系统漏油问题得以全面解决,这次的改造是成功的,可以值得推方运用的,也为公司节省了大量的检修及清洗费用,同时确保了机组运行的安全性、稳定性。重庆同兴垃圾处理有限公司2010-2-3
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