煤矿机电运输事故案例

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资源描述
煤矿机电事故案例1、小青矿“2005.7.14”提升事故2005年7月14日10时28分,副井检修完工后,开始提升,副 罐提升一次后,主罐开始上提。车到减速点后,低频制动没有投入, 司机开始施闸,2m/s保护及过卷保护动作,停车。主罐过卷4.3米。 经检查,井筒设施完好无损,11点10分恢复正常提升。事故原因:副井利用检修期间给绞车喷漆,作业期间施工人员误碰触深度指 示器主罐侧自整角机连杆,造成位置改变,没有复位。绞车运行后, 由于速度给定为最大,致使过减速点后,绞车虽减速,但由于反馈小 于给定,低频没有自动投入,绞车速度较高,造成事故发生。2、大兴矿“ 1998.3.18”提升事故1998年3月18日零点班,运输区一队机车组组长王XX和推车 工赵乂乂、王X在井下作业,1时30分大罐到副井下装车平台,内 装2个空车,王XX与赵XX将空车推出,赵XX用木楔在罐内车出 侧打掩,之后他们三人共同将一回收铁梁车推入罐内,王XX去关罐 门,并示意打点提罐,开车10多分钟后听到井筒内有响声,有物体 从井筒坠下,此时照明灯停了,王XX立即打点停车,此时大罐提起 130140米位置。事故原因:1、这是一起典型的人为责任事故,装有U型铁梁的叉车没有推 到位,车轮没有进入轨面的凹坑内,而且入车侧又没有用木楔打掩, 提罐运行时,叉车在罐内向南侧移动,造成铁梁窜罐体,插入罐道横 梁间,由于撞击力很大,U型铁梁腾起后坠入井筒。2、人车入罐后没认真进行检查是否到位,是否打掩是这起事故 的主要原因。防范措施:1、认真接受事故教训,牢固树立安全第一思想,坚决按规程办 事。2、认真总结事故教训,并以此为反面教材,全面进行安全教育, 增强职工安全意识。3、严格落实各级责任制,重点地点,关键部位要严把守。3、晓明矿“ 1980.3.15 ”提升事故1980年3月15日四点班,副井正常提升物料和人员。22时37 分,副罐在井下,上层装一车岩石,下层乘15名升井人员。井下信 号工马乂向井上发出提人信号,井上信号工李乂接到信号后,将提岩 信号变成提人信号,当副罐提至井上副罐上层装上空车后,井上信号 工李乂又将信号变为提岩信号。副井下对好主罐上层,打了一个停点后,此时井上付罐下层低于 摇台200mm。井上信号工李乂也打了停点,副罐下层乘罐人员开始陆 续下罐。在副罐下人的过程中,副井下主罐上层已装好了岩石车,信号工 马X向井上发出了可以动罐的信号(5个点)。井上信号工李乂接到 信号后,即没有观察乘罐人员是否下完,也未询问罐笼两侧的拥罐工, 就向绞车司机发出了对罐信号。北摇台拥罐工杨乂正在查下罐人数, 没有注意到信号,南摇台拥罐工冯乂到南码头门推空车,虽听到信号 也没有给予制止。副井绞车主司机赵X,误把向上对罐的5个点听成向下动罐的4 个点。因主罐在井下,又装了2台岩石重车,副罐在井上仅装1台空 车,在这种情况下,司机赵X给换相加1y,绞车不动,紧接着又加 2y,但是没有带好闸,使本来准备向上慢速提升的副罐突然快速下降 了 1.4 米。此时,采煤一队工人赵X正由副罐北侧一脚罐里一脚罐外下罐, 由于罐笼快速下降,将其挤在罐笼与摇台的空隙之间,当即死亡。事故原因:1、井上信号工在没有观察乘罐人员是否全部下完,也未询问罐 笼两侧拥罐工的情况下,就向绞车司机发出了对罐信号,是事故的主 要原因。2、绞车司机工作时精力不集中,误听信号,并操作失误,是事 故的直接原因。3、北码头门拥罐工精神不集中,没听到对罐信号;南码头门拥 罐工听到对罐信号,但没有及时制止,是这起事故的间接原因。防范措施:1、所有岗位人员必须忠于职守,并必须严格按操作规程作业。2、加强对岗位人员的职业道德教育,使之牢固树立安全第一的 思想,增强工作责任心,工作过程中保持良好的精神状态。3、强化对从业人员的安全技术操作规程的培训,杜绝错误操作。4、完善岗位安全生产责任制。4、南山矿副井1#绞车主轴装置主轴轴径磨损事故一、案例(1996年11月9日0点30分)南山矿副井1#DMT2.25X4A型绞车,交流拖动,电机功 率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器 双层单车罐笼。1996年11月9日0点30分,司机宋某从一水 平提岩至地面9,5米过程中,听到绞车后备保护仪报警(即深度 指示器失效保护),并看到灯光指示,立即施闸停车,汇报动力 科调度和维修工,经检查发现深度指示器传动装置与主轴轴端联 接的传动齿轮推齿,啮合不上,进行检修装配,装配不上,经继 续检查发现主轴轴头处联接轴中心向下偏移10毫米,(原两齿轮 中心距为81毫米);拆下主轴轴头处联接轴,检查轴承情况,发 现3003264双列向心球面滚子轴承内套与主轴有6毫米间隙,确 认主轴轴径磨损。鹤岗地区无法修理,决定运至齐齐哈尔和平机 器厂修理,停产14天。二、原因分析1、由于3003264滚动轴承内径与主轴轴径的配合出现间隙,产 生轴承内套与主轴轴径相对转动,从而造成主轴轴径磨损;2、根据图纸的技术参数,轴承内套与主轴轴径的公差配合为基 孔制,轴为Z320gc(+0.004+0.040),为第三种过度配合,3003264 轴承内套为Z 320(0.04+0.00),因此轴承内套与主轴轴径的 配合必须是过盈配合。轴承内径与主轴轴颈的配合出现间隙,才 会产生滚动轴承内圈和相对主轴轴颈的相对转动。产生这种配合 间隙可能有三种不同情况的公差配合。第一种情况,滚动轴承内径是合格的,而主轴轴颈不符合图 纸要求,出现了负公差,因而造成配合间隙。第二种情况,主轴轴颈加工制造是合格的,但轴承内径超过 公差,出现0以上的正公差,造成配合间隙。第三种情况,主轴轴颈在制造时超差(为负公差);轴承内 径亦超差(为正公差)两者配合产生间隙。上述三种情况中,出于第一、三种情况,则属于主轴轴颈小, 若为第二种情况,则属于轴承内径超差。3、检查不到位,没有及时发现轴承内径与主轴轴颈的配合出现 间隙,致使隐患不断扩大,造成主轴轴径严重磨损事故;三、预防措施1、对设备难于检查的部位,要进行强制性检查;2、做好点线流程检查和隐患排查整改落实工作;3、加强计划检修工作,完善检修制度;4、加强技术培训工作,提高维修人员的技术业务水平。5、益新矿老副井井筒下铁管坠落事故一、案例(2008年8月19日)益新矿中部老副井采用HKM3 2 X 5 X 2.3型缠绕式提升 机,单绳提升,井架为钢式立井架,服务水平一、二、三水平, 担负提人、下料、提矸石等提升任务,直流拖动,Z710500型 电机,功率1000KW,提升高度550米。2008年8月19日下午 2时巷修区从井口往三水平下铁管(108,6米长)每次下10 根,采用的方法是在罐笼底部悬吊下放,先从主罐底下一趟后, 第二趟从副罐底下放,2时45分副罐下到离井底5米左右司机 听点停车,三水平巷修区接管子人员汇报有4根管落入井底,其 余6根下落不明,副罐中间罐道侧上下导向板全部出轨。动力科 接到汇报后立即组织人员进行抢修,先将落入井底的4根拽出, 然后将罐笼导向板入轨,后乘坐罐笼将落入井筒中的6根找到, 在副罐侧距二水平往下50米左右处发现三根铁管叉在罐梁上, 在主罐距二水平往下130米左右处发现三根铁管叉在罐梁上,依 次将6根管子提到二水平及三水平,处理完后,试运行无问题, 影响正常运行5个半小时。二、原因分析:1、没按措施作业,措施要求每次下4根而实际下10根。2、悬吊不正确,铁管倾斜,没有同井筒平行。3、捆绑不正确,铁管下部用8#铁线捆绑不牢造成罐笼在运行 过程中铁线松脱。三、预防措施:1、要严格按措施作业。2、捆绑方法要有图示说明,捆绑要牢固,起吊物在井筒内必须 在井筒中心,起吊物稳住后方可打开车点。3、悬吊要对称布局。4、绞车提升速度不得超过2米/秒。5、22kg/m铁轨一次只限下4根,2寸铁管一次只限下10根,4 寸铁管一次只限下6根,6寸铁管一次只限下4根,8寸以上只 限1根。6、信号工及安检人员要现场监督,不按措施作业要立即制止。7、每次下长物料前要向参加人员贯彻措施并有区、队长现场指挥。6、大隆矿“2000.4.1”机电事故2000年4月1日白班大隆矿更换主井副斗东北侧罐道绳的工作 已准备就续,10时50分将罐道引绳缠在提升机的滚筒上,然后紧此 绳,上提副斗。提斗前拆除井架天轮处旧罐道绳锚固铁和三道卡板, 并将防撞梁下端断7丝已松散的旧罐道绳作绑扎处理。此时上部一切 准备工作全部结束,准备提升,指挥的副队长张X和井下联系准备动 车。这时井下准备工作已完,队长、技术员上箕斗监护提升,另有四 人在箕斗上准备升井,运转队副队长警告箕斗上人员,不准乘坐箕斗, 装载信号工也与地面联系,告之箕斗上有人,但井上指挥人员误认箕 斗上人员是监护提升罐道绳人员,同时下令动车,当绑扎处运行到锚 固装置下口时,有一根断丝卡弯过不去锚固装置口而停车。为处理断 丝要求绞车慢回500mm,当绞车回放时旧绳先慢放下滑100mm,而后 引绳和罐道绳联接卡子在天轮平台上,停顿片刻后,卡子滑过平台急 速下滑300mm-400mm后加速下滑,随即挣脱联接装置,造成坠绳,旧 罐道绳坠入井底后正好砸在箕斗上部,将箕斗上人员砸成两死一伤, 造成了严重后果。事故原因:1、队长张XX违反措施规定,不在措施规定位置监护,且不听 劝阻强行站在箕斗上监护提绳。2、死者唐XX、李XX等5人严重违章,擅自乘坐箕斗,在运 转队副队长强令下仍不下箕斗,造成严重后果。3、检查人员,相关人制止不利,采取措施不当,未能使违章者 中止违章。4、施工队副队长张X违章指挥,在井下乘坐箕斗人员不清的情 况下,盲目下令提升罐道绳。5、天轮平台处的人员监护不利,未能及时发现V型卡子刮在天 轮平台上,造成卡子卡住后存绳300mm-400mm,卡子滑过平台产生冲 击,造成引绳与罐道绳脱离坠绳。6、作业人员安全意识不强,对违章指挥、违章作业不制止,听 之任之,没有尽到各自的安全责任。防范措施:1、在主井天轮出绳口处焊接园弧钢板,避免钢丝绳反弹现象发 生。2、施工前检查好新、旧绳子是否有断丝现象,如新绳有断丝禁 止更换,旧绳有断丝采取特殊方式穿过绳孔,避免旧绳回放,且引绳 同旧罐道绳打卡子处距断丝超过15米,并增加4道卡子。3、同类作业时,要设专人监护和检查卡具,发现异常及时处理。4、从严治矿,狠反“三违”,避免违章指挥和违章作业。7、小青矿“2000.7.23”机电事故2000年7月23日白班,通风队书记梁XX安排监测班拆除 W1S705运顺风电闭锁电源,当时他不清楚开关是否有电,也没有安 排办理停电票。刘乂接到任务后,带领王XX、刘XX、小刘三人到 W1S705运顺拆除风电闭锁电源时,当发现开关有电,风电闭锁电源 在水泵电源侧接着,刘X没有向有关领导请示,就安排王XX、刘X X抬断电仪去胶带输送机头配电点停电,安排小刘在水泵开关处准备 拆除电源,他在运顺电话机旁听停电通知(四人商定,停电后用电话 联系)。大约过了 20分钟,小刘估计王XX和刘XX已经到配电点停 电,他没有等到刘X的作业通知,就擅自打开电源侧开关上盖,用验 电笔检测电源,发现没有电后,自认为他们二人到位停的电,于是开 始拆除电源线。此时,守候在配电点的604队电工发现停电,立即送电(因为 W1S705运顺低压动力电源经常顶电,604队便指派一名电工专门负责 送电)。当小刘用钳子拆除到第三相电源接线柱时,开关突然来电, 钳子与第二相、第三相电源接线柱同时接触,造成短路事故。与此同时,王XX和刘XX已赶到配电点,他们并不知道已经发 生事故,王XX将开关手把打开零位后,刘XX挂停电牌,王XX去 给刘X打电话,由于未通电话,转身进掌子通知刘X已停电,而刘X X在挂停电牌后,也没有将开关闭锁。事故原因:1、主要原因是电工小刘本人没有坚持自停、自检、自送电的制 度,没有接到通知,提前擅自违章作业。2、其次是管理上的漏洞。书记梁XX对井下现场情况不清就安 排工作,也未安排办理停电票,违背矿停电管理规定。3、班长刘X在没有停电票的情况下就安排作业,属违章指挥, 同时,分工不细,没有明确具体停电人员。4、电工王乂乂和刘XXX作不负责,停电后开关不闭锁,工作 麻痹,安全意识极差。防范措施:1、落实各类人员安全生产责任制,严格执行停送电和办理停电 票制度。2、各级干部在安排工人作时,必须做到对作业现场清楚,不安 全不生产,执行制度一丝不苟。3、作业时发现情况有变化应立即请示汇报,采取果断有利的安 全措施。4、强化职工的安全思想教育,提高职工安全意识和自主保安的 能力,必须严格执行自停、自检、自送电的原则。8、大兴矿“ 1992.7.25”触电事故1992年7月25日15时50分,电工吕乂乂和王XX从212住宅 楼房打楼板眼干完活下来,想到要将207. 208楼东侧的照明灯接上 线,于是两人向212楼东铡绞车房走去。当时打开配电箱经量测没电 (一个半小时前整个新区由供电部停电),然后吕XX登上绞车房, 把灯线顺放下去,王XX在地下接电,此时吕XX说:“可能来电, 你注意点。”王XX说:“没事,就一根线。”然后吕XX看到王XX 拿出克丝钳子去剥线皮,又说:“你用剥线钳剥皮。”王XX说:“剥 线钳子坏了。”两人相距有10米远,然后各自操作。随后电线来电, 把王XX电倒,仰躺在地上,两手紧握灯线捂在左上胸。经局医院抢 救无效死亡。事故原因:1、吕XX、王XX二人没有切断电源进行作业,严重违章,是 这次事故的主要原因。2、王XX是学习电工,无证上岗,违章操作,也是造成这次事 故的主要原因。3、公司土建队领导安排没有经过培训考试的王XX上岗作业, 也是造成这次事故的一个重要原因。防范措施:1、各工种必须持证上岗,无证不准上岗。严禁带电违章作业。2、各工种无证人员必须经有关部门培训,考试合格后发给证书, 才准许上岗作业,否则一律不准上岗。3、加强各工种的安全技术培训工作。培训职工的自主保安能力。4、在全矿开展安全思想教育大讨论,增强安全观念,树立安全 经一的思想。9、小青矿“ 1999.9.16”触电事故1999年9月16日白班,运输队接上班汇报,S270l运顺绞车两 相电。机电班长梁XX等人前去处理,经查发现930米处电源四通接 线盒有故障,于9时40分切断中切眼附近移动变电所DW350开关电 源进行处理。由于电缆距接线盒长度不够,由皮带队电工班领工杨乂 X带领周XX协助运输电缆,处理故障。10时40分,皮带队电工乔 XX赶来向杨XX汇报:3#潜水泵不上水,处理不了。杨XX让乔X X协助运输队接电缆,自己拿着兆欧表到1390米处排除3#潜水泵的 故障时,因3#潜水泵同运输队正处理的电源接线盒是同一电源,杨 XX借运输队停电处理故障的时机,没有切断控制3#水泵的BAC-16 开关电源,违章借机作业。12时50分,当杨XX更换潜水泵的第二 根电源线时,运输队排除电缆故障后送电,杨XX触电,抢救无效死 亡。事故原因:1、皮带队领工杨乂乂在接设水泵电源时,没有执行“挂牌、自 停、自检、自送”的制度,违反操作规程,借机作业,这是造成触电 亡人事故的直接原因。2、本人安全意识淡薄,图省事,工作麻痹大意。3、领导干部日常安全教育和督促不够。防范措施:1、严格执行“挂牌、自停、自检、自送”的制度,作业时,采 取一人作业、一人监护。2、坚持停、送电的各项规章制度,杜绝借机作业。3、加强对职工的安全教育和操作培训,提高职工的安全意识和 自主保安能力。10、矿井上扒勾绞车绳伤人事故案例一、事故经过2006年11月20日中班,掘进X区值班人员董XX安排-480 轨道上山迎头正常出矸。17时10分左右,当第二勾三个重车提 至上变坡点6米处时,扒勾工在车已停稳的情况下摘勾头,由于 矿车前有余绳,绞车司机刘XX加速操作55KW绞车带绳,钢丝 绳猛然弹起,将正在摘勾头的刘XX击伤,造成刘XX右小腿胫 腓骨骨折,二、事故原因1、绞车司机刘XX安全意识淡泊,互保意识差,没有认真观察 绞车前方情况,便违章加速带车,且作为现场安全责任人,没有 尽到应尽的安全责任,是造成事故的直接原因。2、扒勾工刘XX安全意识淡泊,自主保安意识差,在绞车没有 停电的情况下,违章冒然摘勾头,是造成事故的主要原因。3、扒勾工王XX互保意识差,对绞车司机刘XX和扒勾工刘XX 的违章作业行为没有制止,且在绞车没有停电的情况下,违章摘 保险绳勾头,是造成事故的另一主要原因。4、班长谢XX现场工作安排不严不细,是造成事故的另一主要 原因。5、跟班副区长陈XX安全责任意识不强,对现场重点工作监督 检查不到位,是造成事故的主要原因。6、掘进X区区长、支部书记、技术员,安全管理、安全教育和 技术管理工作落实不到位,是造成事故的有一原因。三、防范措施1、掘进X区要认真吸取本次事故教训,对事故进行深层次剖 析,找出自身管理存在的问题,对管辖范围内进行全面自查自纠, 消除现场隐患,坚决杜绝类似事故发生。2、进一步强化员工的安全意识,争强员工的自保互保意识,对 安全不放心人员进行全面彻底的排查帮教,消除现场低标准作业 和违章蛮干现像,创造良好的安全生产环境。3、严格落实“三高、三严、三移”机制,进一步细化量化安全 工作重点,明确现场安全责任。11、大隆矿“1981.11.27”跑车事故1981年11月27日白班,维修队毛XX小组四人在N1 71 S2段 30回风上山平巷处,翻修棚子出货。出货前他们将四台空车推进南 二段回风上山上部车场叉口里边。组长毛XX安排魏XX在回风上山 下部车场负责警戒。毛XX便和其他两人到回风上山装货,装完准备 往山下放车,因回风上山信号不全(只在绞车附近有点机、点铃,下 部车场没有点机、点铃)。往山下放车时只能用灯语联系。毛XX在 上部车场往下部车场用灯光联系,见下部车场传来信号,就通知 JD-11.4绞车工付XX开车,当重车下放约13米左右时,突然断绳 跑车,重车在下部车场掉道后,撞倒两架木棚后翻倒的同时,将担任 下部车场警戒的魏XX压在重车下,抢救出来后送往医院。但因伤势 过重抢救无效死亡。事故原因:1、30上山设置JD-11.4绞车,绞车安设不合理,超载拉放车。2、回风巷道绞车不经常使用,也不经常检查,状态不好,设施 不全。3、组长毛XX、绞车工付XX违章指挥、违章作业,在绞车状 态不好,设施不全的情况下作业。防范措施:1、绞车安设要合理,严禁绞车超载拉放车。2、绞车安全设施要齐全,加强绞车检查,使绞车保证良好状态。3、加强对职工安全思想教育和技术培训。12、大兴矿“ 1995.8.9”运输事故1995年8月9日白班,维修一队于XX、国X两个班共9个人 按照队的安排,将南五701回风道五台岩车推至一450总排风道。当 时分工情况是:于XX、国X、刘XX、赵乂乂、申乂乂五人负责 701回风道至一450总排风道与706回风道交叉点外18米的推车任 务,其它四人与队长赵X、技术员刘乂接他们推来的重车,负责推往 -450总排风道。在推到第四台重车时,由于交叉点道尖处铁道宽达 670mm,导致重车左前轮掉道。在距掉道车1.2米处有一架旧棚,棚 腿高1.3米,棚腿底部距轨道0.8米,棚腿上部距矿车沿0.2米。在 处理掉道时,于XX、国X、刘XX三人在车前负责往回推车,申乂 X、赵XX二人在车后面负责往回拽车。由于前两次推车用力不足, 掉道车没有复轨,再次往回推拽车时,五人同时用力,掉道车复轨后 快速向后滑动0.9米,将正在矿车右角与棚腿之间拽车而来不及躲闪 的申乂乂腹部挤在矿车右角,背部顶在身后的棚腿上,造成申乂乂腹 内受伤,送医院后诊断为肝脏破裂,经抢救无效死亡。事故原因:1、申乂乂冒名顶替他人(李XX),未经安全培训上岗,自主保 安能力极差,违章作业是造成这起事故的直接原因。2、班长于XX、国X安全意识淡薄,对工作不负责任,马虎大 意,其他现场人员忽视安全,只顾推车,没有及时提醒在危险处拽车 的申乂乂,是事故发生的一个主要原因。3、队长赵X、技术员刘X对现场不安全隐患既不采取任何安全 措施,又不在现场指挥作业,也是造成事故发生的一个重要原因。4、该处铁棚严重变形,没有及时修复,给事故发生留下了隐患, 也是发生事故的一个原因。防范措施:1、进一步加强法制教育,使各级干部和广大职工真正懂法,按 法律程序办事,杜绝冒名顶替上岗作业现象的发生。2、加强全矿在岗职工的安全培训工作,提高职工安全意识和自 主保安能力,减少和杜绝违章指挥和违章作业行为。3、发动全矿各级干部和全体职工,开展反“三违”、查隐患活动, 真正做到“三不生产”。4、进一步加强井下巷修和轨道维修工作,提高工程质量,保证 安全生产的需要。13、小青矿“ 1996.1.13”运输事故1996年1月13日三班,维修区一队沈XX班,安排在W1W705 工作面回风顺槽分两组拉底修棚子,因该作业地点分两段作业,里侧 用手推车向采面运货,外侧用本矿自制的侧卸式矿车运货。矿制侧卸 式矿车规格为:长2.15m,宽1.05m,高1.05m。接班后,班长沈X X安排何XX、王XX、武XX、蔡XX四人将车从外边切三角点处 推到工作面准备装货。当车推至作业地点约8m处时,有三架棚梁弯 曲较严重,矿车推不过去,何XX等四人将车停下来,清理一下道心 上的浮货,将轨道落下来,使车顺利通过。四人清罢浮货并将货装车 后,准备继续向前推车,这时,轨道有点上坡,且不平,加之车尾带 着绞车绳,很难推动,于是,武XX将绞车绳摘开,何XX在左侧用 右肩驱车,王XX在右侧用左肩驱车,车推出约3m远,后轮掉道, 车尾偏向左侧,将何XX头挤在帮上,王XX发现后连忙喊叫,何X X已躺在车跟前,口吐鲜血,当时何XX脉波还在跳动,现场人员迅 速将其抬到WI大巷人车站时,经保健站大夫检查已经死亡。事故原因:1、作业环境差,巷道断面小(中宽为2.15m,高度为1.55m),而 且底鼓造成轨道不平。2、在作业环境较差的情况下,推车方式不妥,推车人将头部探 向车帮外侧,安全意识淡薄,自主保安能力不强。3、跟班队干部、当班班长、组长及作业人员没有意识到人力推 车会造成事故,对何XX采取的错误的推车方式无人纠正。防范措施:1、对全矿井下轨道进行一次全面检查,不合格的立即调整、处 理、达到标准化要求,确保安全运行。2、对巷道高度过低的区段进行拉底,创造良好的作业环境。3、认真组织职工学习有关规程,重新贯彻推车安全施工措施, 做到不安全不生产。4、加强对职工进行安全生产教育,不断提高职工的安全意识, 增强自主保安能力,做到“三不伤害”。14、大隆矿“ 1997.8.9”运输事故1997年8月9日19时40分,生产准备队在E2 401回顺用55KW 绞车通过回风下山往四层车场放四台夹板车,其中3台车装挡煤板, 一台装采煤机电机和减速机。当四辆大件车放到四层车场双排道时, 将停在阻车器前的一台空斗车撞掉道两轮,生产准备队班长兼把钩工 李XX,工人杨乂乂和山下11.4KW绞车工黄乂乂发现后即将掉道车 抬上道。之后班长李XX、杨XX站道一侧,李XX喊黄XX打点放 车。当第三辆车通过阻车器时,李XX用脚踏动企鹅式阻车器,准备 把后两辆车阻住。当阻车器抬到阻车位置时,第三台平车受阻后因惯 性偏斜向人行道侧倾倒,将误入此处的维一队工人王XX挤住,事发 后及时送往医院,经抢救到11日6时死亡。事故原因:1、李XX违反行车时不应踏阻车器的规定,导致阻车时车辆的 贯性冲击倾倒,是这起事故的直接原因。2、死者自主保安意识不强,擅闯红灯区行走,是这起事故的主 要原因。3、事故单位安全管理不严,对职工安全教育不到位,导致职工 违章作业,导致职工违章作业、违反劳动纪律。防范措施:1、严格执行作业规程规定,在行车时严禁用脚踏阻车器进 行了阻车。2、加强职工安全思想教育,提高自主保安意识,严禁擅闯警示 危险区。3、对安全设备进行改进,提高安全性和可靠性,创造一个良好 的工作环境。15、大兴矿“2000.6.7”运输事故2000年6月7日零点班,运输区机车队把钩工李乂乂、李X、 贾XX三人在北二轨道上山调运铁道,铁道规格为24kg/mX8m。第 一钩1车装28根铁道在2点钟左右顺利运到-450车场。第二钩挂了 三个车,头车装29根铁道,二车装50挂胶带输送机三节辊,尾车装 160套锚杆。5时20分,车吊到-450m甩车场。当车甩到二道岔时头 车前轮掉道,掉道的方向为甩车方向的右侧。当时把钩工贾乂乂用1 根1.2m长的2 寸铁管一头支在巷道右帮上,另一头支在装铁道的叉 车上,然后告诉李XX打慢点拉车。看到前车轮上道(前轮悬空),他 又叫李XX打停点。停车的瞬间造成顿绳,支叉车的2 寸铁管弹出。 由于处在弯道,悬空铁道车瞬间悠到右帮,将没来得及躲闪的贾XX 挤压在棚腿与车帮之间,挤压胸部伤及内脏死亡。事故原因:1、死者本人违章作业处理掉道车。2、没有按规定挂车。3、跟班干部没有在现场指挥监督。防范措施:1、在全矿开展一次强化安全思想教育工作,上标准岗、干标准 活,做到“三不生产”。2、必须开展针对性强的安全培训工作,提高职工自主保安能力, 严格按规程措施作业,切实做到“三不伤害”。3、各级干部尤其时生产现场的管理指挥人员必须进一步加强 监督检查力16、晓明矿“2007.4.12”运输事故2007年4月12日白班,掘准队下料组在组长段XX的带领下, 在S3N翼80米下山执行放车作业。在放完第一钩车后,13时40分 开始放第二钩车。把钩工田X将JD-55绞车钩头挂了四个重车(一平 板车胶带输送机、2叉车锚杆、1斗车H架),绞车司机孙XX负责开 JD-55绞车。此时,组长段XX用JD-11.4绞车牵重车,车顶到变坡 点前方卧式阻车器到位后,立即打停点,停车。此时,安检员刘XX 听到停点后,误认为车辆到位,不再动车了,就从巷道左侧的硐室内 出来,准备最后检查一次车辆的连接情况。这时把钩工田乂发现,头 车顶到卧阻上,打不开卧式阻车器,随即传了4个点,欲将车稍微牵 回300mm左右,以便打开阻车器。绞车司机孙XX听到点后,立即拉 车。此时,安检员刘XX正走到轨道中心处,JD-55绞车钢丝绳钩头 处有约1.0米余绳瞬间绷紧,弹到刘XX左脚及右小腿上,将其弹倒。 此时,在JD-11.4绞车附近的段XX和绞车司机孙XX同时发现刘X X摔倒,立即停车,上前查看,并立即护送其升井,送往医院治疗。 经医生诊断,刘XX腰椎第4节骨折。事故原因:1、安检员检查程序不对,自主保安能力不强,是这起事故的主要 原因。2、把钩工、绞车司机在拉车前,没有认真观察作业地点环境情 况,是这起事故的次要原因。防范措施:1、矿将加强机电运输管理,绞车司机、把钩工必须严格执行“口 令复述制”和“工序动作独立完成制”及斜巷拉放车的有关规定,严 格按操作规程标准操作。2、加强职工安全思想教育和业务培训,牢固树立“安全第一, 生产第二”的安全观,努力提高职工业务素质、安全意识和自主保安 能力。3、坚持从严管理,从重处罚,以狠反“三违”、非标作业为中心, 加强安全监察的精细化管理,杜绝岗位违章作业,消除事故隐患。17、晓明矿“2001.7 .26”跑车事故2001年7月26日白班,综采队下料班的工作是将N2七层回风 中巷的13车炉灰渣从回风上山运至N2712运顺。10时40分,开始 放第一勾车(共3台),上把勾工苑乂和郑X在没有认真检查矿车连 接情况下,便发出放车信号,组长史X提前把斜巷上部挡车杠打开, 而下把勾工于乂在下部挡车杠风动失灵的情况下,也将其手动打开, 警戒员赵X也没有让N2712边联瓦斯泵站处的泵站工丁乂躲避至安 全地点。组长史乂在接到上把勾工同意放车信号后,开动变坡点处的 JD-40绞车牵引放车,当首车通过过变坡点后,由于首车与另外两台 矿车之间没有连接,在惯性作用下向下山方向跑去,跑到底车场时掉 道后撞向瓦斯泵站前巷道帮上,将在此处躲避的保安队瓦斯泵工丁乂 当场撞死。事故原因:这是一起严重集体违章作业造成的责任事故。1、工人作业不认真执行各工种操作规程和“三不生产”的原则, 集体违章作业。2、上把勾工没有认真对矿车之间的联接情况进行检查,是造成 这起事故的直接原因。3、上、下把勾工没有正确使用挡车装置,致使挡车装置没有起 到应有的作用,是造成这起事故的直接原因。4、瓦斯抽放泵站位置不合理,没有预先考虑到万一发生跑车后 可能造成后果。防范措施:1、加强对职工的安全技术培训,培训要有针对性,提高培训质 量,彻底解决会干的问题。2、认真严格执行各项管理规定和措施,杜绝一些习以为常的“三 违”行为。3、进一步加强对职工的安全意识和自主保安教育,做到“三不 伤害”。4、加强斜巷“一坡三挡”等安全设施的管理,保证灵敏可靠。5、设备设施的设置位置要充分考虑安全因素,使其安全合理。度, 确保安全管理到位。18、大明矿“2005.1.5”跑车事故2005年1月5日白班,大明矿掘进队105班班长张X于13时40 分安排下料组长付X带领5名工人在-410西翼东12层回风中巷运料 车。14时30分左右,付X发现回风中巷11.4绞车无电,且轨道坡 度为千分之十三的情况下,安排王X、李X、管X和他本人一起从距 下部料场200米的回风道双道处人力放车,放车方式是:两人在装锚 杆的叉车的两侧推车,王X和付X在车后部防止跑车使用皮条拽车。 在放第一车前付X安排陈X同高乂从双道处把第二台料车推到11.4 绞车平巷处,等待付X等人回来后一起放车,陈X、高X将车推到11.4绞车后部时,因两人未采取防跑车措施,造成跑车。此时,付 X等四人已将车下放至距下部料场30余米处,正在同付X一起拽车 的王X突然发现第二台车跑下,立即跳到胶带输送机上,并大声呼喊 示警,两名推车工管X、李X听到喊声后躲开,而在王X下方拽皮绳 的付X躲闪不及,被车撞倒,后脑部摔在铁道上,胸部被车挤伤。事 故发生后,现场人员立即向矿调度做了汇报,矿调度当即安排救护队 和保健站医生赶赴现场进行抢救,但因其伤势过重,抢救无效死亡。事故原因:1、组长付X严重违章指挥、违章作业,违反煤矿安全规程 第362条第3款的规定,在坡度大于千分之七的巷道内违章推车,是 造成此起事故的主要原因。2、陈X和高X在没有设置预停车位防跑车措施的情况下盲目推 车,致使车辆越过轨道变坡点,造成跑车,是此起事故的直接原因。3、掘进队105班班长张X安排工作不当,违反规定安排人员作 业时措施不到位,是造成此起事故的重要原因。4、业务科室管理、监督、检查不到位,巷道底鼓轨道不标准坡 度不一致,是造成此起事故的基本原因。防范措施:1、加强两小运输现场安全管理和监督检查,严格执行各项规章 制度,在坡度大于千分之七的巷道严禁人力推车。2、认真落实科室人员安全生产责任制,安排工作时必须保证措 施到位,管理到位。3、施工单位增强责任心,在巷道底鼓变形修复拉底过程中必须 保持轨道平、稳、直。4、加强对班组长的管理和考核,提高班组长的安全指挥能力和 现场管理水平。5、加强对职工的安全教育和培训,增强职工安全意识,提高自 主保安能力和操作水平,杜绝违章作业,抵制违章指挥。19、小青矿“2003.3.24”运输事故2003年3月24日白班,运输队前移新矸石山翻矸架,大约16 时,起山施工完毕。机电班班长高XX安排四点班钳工王乂乂进行调 绳,王XX到绞车房后叫绞车司机唐XX将主斗车拉到山顶,副斗翻 矸车停在涵洞处,王XX将绞车两滚筒的离合器打开,并错误的将副 滚筒(固定滚筒)的盘形闸油路关闭,又没有将主滚筒(活滚筒)锁 住,然后,让司机开车调绳。由于这时离合器已经打开,绞车开始松 闸后,主斗翻矸车从山顶滑向山下;绞车司机发现后,马上喊王XX, 王XX在慌乱中又错误的将主滚筒油路关闭;由于此时盘形闸内充满 液压油,王XX将制动油路关闭后,司机采取紧急制动,制动闸失灵, 主斗车一直滑到山下,并与停在涵洞内的副斗车撞到一起,并将副斗 车的钢丝绳撞断,造成斗车变形损坏。事故原因:1、钳工王乂乂两次误操作,是这起事故的直接原因。2、运输队在起山调绳过程中,队干部、对此项工作重视不够, 安排工作不合理,没有现场统一、协调指挥,措施中明确规定起山全 过程必须由一名副队长及专职负责人统一指挥,然而班长以上人员全 去开会,领工人员也擅自离开。3、绞车调绳没有具体安全措施或操作规范。防范措施:1、加强对职工的安全技术培训,提高工人的操作技能,按标准 操作。对运输电工、钳工、绞车司机等技术工种进行一次培训。2、特殊工程队干部必须重视,靠前指挥,协调好现场的安全生 产。3、制定起山绞车调绳的安全技术措施和绞车司机、电、钳工操 作规范,并悬挂在绞车房内。4、举一反三,查找井上下的安全隐患和漏洞,及时采取有效措 施处理。20、小青矿“2000.7.25”跑车事故2000年7月25日,综采安装队队长马X安排领工王乂乂带领三 人去W1S705回顺运送两台回柱绞车和一台JD-11.4kw绞车(分别用 两台平板车和一台矿车装载)。四人到达作业地点后,王XX安排绞 车司机陈X去开JD-11.4kw绞车。陈X在没有认真检查绞车各部件和 绳头压板是否牢固的情况下,就违章放车(不带电放车)。当王XX 等人将车推到40米的缓坡处,3台重车靠惯性向下滑行,当发现绞 车绳在滚筒上还有5圈时,陈X急忙勒闸,但由于绞车没带电,车速 过快,绞车压绳板松动,剩余绞车绳全部被车拉出,并带绳向下急速 滑行。与此同时,王XX等人大喊:“跑车了!”正在铁道尽头作业的 4名工人听到喊声,急忙逃避。三台件车带着绞车绳一直拐进三角点 8米处掉道。事故原因:1、绞车司机违反操作规程,没有带电放车,车速过快。2、此绞车绳拉车长度不够,此段巷道长度为96米,正使用着的 绞车绳仅为70米,过短,无余量。3、绞车绳板紧固不牢,检修人员检查不到位。4、队长马X安排工作不周密,安全意识不强,明知绞车绳短, 不提前告诉作业人员和提醒作业人员采取防跑车措施。5、队领导对工人日常安全教育不够。防范措施:1、本单位钳工必须每班认真检查绞车各部件及压绳板是否牢固。2、绞车司机开车前必须认真检查绞车各部件安全设施是否完好、 牢固、可靠。3、绞车司机严禁违章操作,严禁不带电放车。4、绞车绳必须达到规定的长度,并有足够的余绳。5、拉、放车时必须按照规定设置警戒人,采取有效的防范措施 (运车的下方不许有人作业)。21、小青矿“2002.5.12”运输事故2002年5月12日零点班,在N1408联络道施工的605队于5时 40分装完16车货(1T矿车),班长李XX通知副队长宋XX、安检员 王XX往外拉车,车到联络道里三角点岔子处,继续往外拉车,李X X、宋XX一起去N1408联络道门口处第一台JD-11.4kw绞车准备 拉车,同时警戒人彭XX、副队长宋XX、安检员王XX及其它人员 都躲在三角点警戒线安全位置,由于平巷第一次挂13个重车,留在 道上3个重车,彭XX打点后,宋XX开始拉车,宋XX拉车同时, 班长李XX告诉宋XX“我去看一375材上绞车绳在什么位置”,宋 XX将重车拉至距JD-11.4kw绞车15米左右时,自己一人操作,把 车闸住,然后用楔子去掩车(卡轨器放在斗车上没用),在没有检查 是否打住掩时,就去摘钩头,此时,13个重车(巷道坡度约3度) 开始下滑,压掉楔子,宋XX再次想用楔子掩车已经来不及,车滑行 40米左右撞在停在道上的3个重车上,使10个重车掉道、3个重车 车斗变形。事故原因:1、宋XX违章操作,没有使用卡轨器,采用楔子掩车的不良习 惯作法,造成重车下滑,是事故的直接原因。2、班长李XX在车没拉到位情况下,去N1-375检查大绞车钩 头在什么位置,工作失误,也是这起事故的另一个原因。防范措施:1、加强职工安全教育,提高自主保安能力。2、按操作规程操作,正确使用卡轨器,改变不良习惯做法。3、在平巷有坡度(指3度以下)应设阻车器,使车能停稳。4、严禁一人操作绞车和打掩同时进行。22、小青矿“2000.9.18”跑车事故2000年9月18日白班,通风队副队长杨XX带领4名工人在 N1E405回顺运料。由领工兼绞车司机王XX安排李XX进行别绳, 薛XX进行溜绳,往开切眼方向运4车薄壁铁管和2车锯末子。当车 行至离阻车器200mm左右、距JD-40kw型绞车18米处时,绳突然一 顿,绳断了,料车向下滑行,造成断绳跑车事故。事故原因:1、绞车司机对钢丝绳绕到滚筒外缘上,没有立即停车处理,绞 车滚筒继续旋转,造成断绳,是事故的直接原因。2、绞车基础方向不正,是事故的间接原因。防范措施:1、加强对职工和特殊工种安全技术培训,提高操作水平。2、对绞车基础严格按技术要求施工,确保绞车拉放车方向符合 要求。3、加强职工的安全教育,提高职工的安全意识。23、大兴矿“ 1997.12.29”跑车事故1997年12月29日14时10分,把钩工李乂乂、刘XX从南五 18度-480车场挂4个平板车,在往上拉时,第一个钩头车前两个轮 在挡车器处掉道。把钩工李乂乂把掉道车和其他车拉至直道上处理, 处理过程中,钩头车与第二个平板车连接销子串出,三个平板车脱钩, 造成跑车事故。事故原因:1、把钩工李乂乂、刘XX在处理掉道车时,处理方法不当,硬 拉硬垫,没有摘钩处理(把没掉道车打好掩或锁好后摘钩)。2、平板车销子短、细、销子孔不合格,眼直径55mm,销子直径 41mm,使串销子眼的铁线不起作用。防范措施:1、对职工加强安全责任教育。2、对联结销子必须用铁线捆梆。3、在-480车场处必须反滑子拉车。4、斜巷处理掉道必须采用可靠防跑车措施。24、大隆矿“1995.10.21 ”胶带输送机事故1995年10月21日皮带队扫道工梁乂负责N2 702运顺胶带输送 机的扫道工作,凌晨5时30分,梁X站在运行的胶带输送机右侧清 扫胶带输送机头下面的浮货,这时胶带输送机架子在机头上方连接处 突然断裂,下落的机头右侧恰好撞击在梁X头部的左侧,造成颅骨骨 折致死。事故原因:1、扫道工梁乂自主保安意识差,违章作业,在运转的胶带输送 机头下方扫货,是这起事故的直接原因。2、胶带输送机使用时间过长,检修维护不到位,胶带输送机架 子在机头上方连接处疲劳损伤,带病运转,突然断裂。防范措施:1、加强对职工的安全教育和培训,加强现场管理,增强职工的 自主保安能力,使职工自觉的上标准岗,不违章作业。2、加强机电设备管理,认真执行机电设备检修制度,保证设备 在完好的状况下运行。25、大兴矿“2001.3.17”胶带输送机事故2001年3月17日白班,皮带队副班长孙XX带领电工李乂、运 行工李乂乂在北二采区运输中巷检修皮带。10时30分检修完二部后, 来到一部准备打卡子。孙XX松开张紧绞车,让电工李乂返皮带打倒 转,然后叫运行工李乂乂点启开皮带。当李XX点完第一次器后,李 X在皮带卸载悬壁梁处用脚踹皮带,踹不动,李X叫李XX再点一次, 而他自己则进入皮带二层格里用手拽皮带。当李XX点完第二次气 后,发现李X躺在皮带二层格上面,面部全是血,送市医院诊断头部、 胸部受伤,抢救无效死亡。事故原因:1、死者李X安全意识淡漠,违章进入皮带二层格里拽皮带。而 此时皮带已打折掖到主滚筒下。当第二次点气时,皮带骤然兜起,将 李X撞到上部槽钢梁加强筋上,导致其死亡。2、司机李XX与电工李乂信号传递不清也是该起事故发生的原 因之一。3、无措施作业,皮带队没有制定出打卡子检修皮带的专项措施。4、操作规程内容不全,对打卡子没有作出具体规定。防范措施:1、加强对职工的安全思想教育和安全技术培训工作,树立牢固 的“安全第一”的思想。2、完善安全技术措施,切实做到“一工程、一措施”做到有章 可循。3、完善各工种的技术操作规程,岗位标准,干标准活,做标准 事。26、大平矿“2007.9.13”胶带输送机事故2007年9月13日下午15时30分,运输队胶带输送机检修钳工 班长玉X带领钳工祖乂在S2胶带输送机下山巡检,当巡检到300米 处时,祖X发现胶带输送机下托辊轴上缠绕着金属网的铁线刮胶带输 送机。当时胶带输送机正在运行中,他在用钳子往出拽铁线时,右臂 不慎接触到底带,被正在运转的胶带输送机,带入胶带输送机和下托 辊之间,玉X发现后立即拉下相距5米处的沿线停车开关,胶带输送 机停止后将其手臂拽出,到医院检查确诊为右臂尺骨骨折。事故原因:1、祖X本人自主保安意识不强,检修时注意力不集中,检修胶 带输送机时,没有将胶带输送机停气,这是事故发生的直接原因。2、班长玉X没有尽到监护人的职责,检修前没有认真执行岗位 安全确认,这是事故发生的间接原因。防范措施:1、加强对职工的安全思想教育,不断提高职工的自主保安能力, 牢固树立“安全第一,生产第二”的思想。2、在进行检修作业时,必须停气,严格执行本岗位的操作规程。3、加强现场安全管理,在检修时,必须设监护人。4、加强员工安全教育和安全培训,进一步提高员工安全意识和 操作技能。27、小青矿“2001.12.22”胶带输送机事故李XX是602掘进队徐XX小班的工人。2001年12月22日白 班,班组完成在S2402回风联络道施工任务后,收拾整理工具时,李 XX提前56分钟离开工作面。班组其他同志集体乘坐人车返回副 井下升井。洗澡后,发现没人见到李乂乂,便入井去寻找,并于18 时20分向矿汇报。矿及时组织601、602队四点班人员在井下寻找, 于23时25分,在S2大巷2号胶带输送机尾前90米的胶带输送机道 里侧发现了倒卧在H架内的李XX,当时已经死亡。经现场勘察分析 和医生确诊,李XX乘坐2号胶带输送机,在距2号胶带输送机尾 100米处时,头部撞在躲避平台上,造成颅骨骨折,颈椎过伸性错位, 掉入运行的胶带输送机底层胶带,被拖向机尾第4节杠后死亡。事故原因:李XX违章乘坐运行中的胶带输送机是事故的直接原因。防范措施:1、教育全矿职工人人都要认识到“三违”就是“自杀”增强自 主保安的意识和珍惜自己生命的责任感。集团公司和矿早有明文规定 不准乘坐胶带输送机,矿在S2采区安排了人车,而且李XX所在小 班其他同志都是坐人车返回副井下的。李XX为了早升井,不顾规定, 乘运行中的胶带输送机,使自己撞伤致亡,可见李XX的“三违 就是自杀。2、干部的安全生产责任制没有真正落实。矿里有制度明文规定 集体升入井。这个队的跟班干部和班长,对李XX提前升井熟视无睹, 管理不到位,干部没有负起责任。各队干部必须从这起事故中吸取教 训,忠于职守,履行职责。3、要继续在严格教育,严肃纪律,从严治矿上下工夫。从严管 理是企业生存和发展的保证。我们安全管理规章制度制定得不少,很 细也很严,问题是没有使每个职工铭刻在心坎上,融化到血液里,落 实到行动中。从李XX个人造成的死亡事故中,我们各级党政组织, 各级干部不能不看到在教育、在管理上存在的不严,不深、不实的问 题。我们各队党政领导都要从中吸取教训,在从严教育、从严管理上 继续狠下功夫,持之以恒,坚持下去,才能从量变到质变,达到无为 而治的境界。28、晓南矿“2004.10.14”胶带输送机事故2004年10月14日7时左右,运输队一班负责在地面矸石山栈 桥胶带输送机头看胶带输送机的组长刘X被带入胶带输送机主传动 滚筒前的胶带输送机抗轮中致死亡。经事故追查分析,矸石山栈桥胶带输送机14日6时40分胶带输 送机开启,7时左右停机,此胶带输送机开启状态下有10余分钟就 会使矸石仓满仓,按运输队要求在工作结束时看胶带输送机人员需对 粘有粘泥的胶带输送机头托辊进行清理,此时间当班(新一班)工作 已接近结束,刘X在用铁锹进行清理胶带输送机头托辊上的粘泥时, 因没有停止胶带输送机运行,没有按操作规程和作业规程规定操作, 导致被带入胶带输送机主传动滚筒前的抗轮中,至胶带输送机因满仓 保护起作用而停机。运输队一班工人黄乂新二班在7时30分接班到现场时发现进行 事故汇报,矿领导及抢救人员及时到达现场,刘X此时已死亡,现场 有铁锹一把及被部分清下来的托辊上的粘泥,胶带输送机头架内有部 分输送机胶带被刮开。事故原因分析:1、组长刘X违章作业,在清理胶带输送机托辊粘泥时,没有按 操作规程和作业规程规定进行停机作业是事故的直接原因。2、对作业安全和监督管理不到位是发生事故的间接原因。此胶 带输送机9月27日安装,10月4日投入使用,重视不够,管理不严。矿、队培训工作不到位,人员无操作证。在技术管理上措施、操作规程贯彻不是由技术人员专人贯彻, 而是由班干部代为贯彻。未安设防护网。事故教训及防范措施:1、加强职工教育,提高安全意识,牢固树立安全第一思想,严 格按操作规程和措施作业。2、加强安全技术培训,操作人员必须做到“三懂四会、持证上 岗,并加强现场实际操作能力的考核。3、加强新工艺、新技术、新设备的管理,管理必须要有办法, 措施要落实,人员培训落实。施工工艺、技术、设备等有变化时严格 管理,设置干部跟班把关,安全技术措施必须由技术人员进行贯彻讲 解。4、矸石山栈桥胶带输送机头安设防护网,做到井上下同样管理。5、单人作业岗位必须加强管理与检查,查规程、措施落实执行 情况,并对可实施集中控制的地点设置必要的监控设施,减少单独作 业人员岗位。6、认真吸取这起事故教训,举一反三,组织开展安全排查和安 全大讨论,堵塞安全上存在的漏洞,坚持“三不生产”的原则,坚决 做到“三不伤害”。29、大兴矿“2007.4.23”中央主扇停机事故2007年4月23日9时07分,由中央变电所配出的供N2七层变 电所的2#高压铠装电缆(电缆截面95mm2,)在北二七层二部胶带 输送机道8#-9#H架之间发生单相接地(电缆放炮),瞬时造成中 央变电所的2#高开内部电压互感器联接线产生弧光短路,致使井下 中央变电所内15#主授开关保护动作跳闸,北一、北二采区全部停电。 由于2#高开产生弧光短路,瞬间电流增大、电压降低,波及到地面 电网电压的下降,造成地面主扇停风,9时08分主扇完成倒机工作, 恢复通风。9时10分井下恢复送电,停风期间井下各地点无瓦斯超 限。事故原因:1、直接原因中央变电所的2#高开内部的电压互感器电源联线上端线鼻子处 断丝(疑是接线时造成),由于2#铠装电缆接地,瞬间电压降低,在 漏电保护没有动作前,因过电流产生窝流烧断联接线,产生弧光,损 坏2#高开。继而15#主授漏电保护动作跳闸,引发地面电网电压
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