精益生产改善专题项目模板.ppt

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XXXX改善专题项目报告项目编号:xxxxxxxxxxxxxx改善项目组2010/11/15,1.1项目背景1.2项目团队,1.1项目背景,项目实施的原因项目现状数据情况(按周收集数据,至少最近3个月)项目与战略指标的关联(集团经营目标-公司经营目标-部门经营目标-本项目目标),标注:这里只列出核心队员,临时参与或只参与少量的队员不用写出来,标注:最好是团队的全家福,1.2项目团队,2.1目标及缺陷定义2.2范围确定2.3现状调查2.4目标设定2.5预计财务收益2.6时间规划,Y(出货品质不良率)=Y1(污染不良率)+Y2(气泡不良率);数据来源由完成提供.,Y1:污染不良是因异物引起的外观性不良。计算方法:污染不良数/工程检查数*106=污染不良率(单位:PPM)Y2:气泡不良主要是因为未能完全粘贴好所产生一个气泡层。计算方法:气泡不良数/MOD工程检查数*106=气泡不良率(单位:PPM),标注:最好图文并茂,标注:给出Y的描述定义和计算公式,2.1目标及缺陷定义,检验合格的M泵零部件,三峡厂、应和公司北部分公司,杭州发动机公司济南发动机部,Y,Y1,Y2,M泵装试,S,I,P,O,C,关键故障零部件制造与改进,M泵装配,后期处理入库,不合格的M泵总成返修,NO,NO,NO,第一次气密检查,调试,第二次气密检查,2.2范围确定,2.3现状调查,基线W产品(Y):22300ppm,本项目目标W产品(Y):6000ppm,极限/标杆W产品(Y):5000ppm,2009.1-2009.3,2009.12,标注:建议标杆的顺序为:世界级,国内,本公司,但要说明标杆的来源,标注:最好把小Y的目标也定义出来,2.4目标设定,经过对生产现状的调查,Top/Bottomcover产品溢胶为Top1不良项,因为残胶而返工导致的划伤、磨伤又占有很大的比例。因此改善溢胶不良为目前的首要任务。项目目标设定为:,有形效果W-569不良率BASELINE分别为22300ppm,月产量均为100000EA。W-569M1M2不良率改善目标分别为6000ppm,标准单价分别计为21.15元/EA。年效果金额为:W产品年效果金额=100000EA/月21.15元/EA(22300-6000)ppm/1000000012月/年=406080元/年无形效果为:降低客户投诉率,提高客户装配速度,标注:写清楚计算公式,按12个月计算,如果有投资,需要减去,标注:最好有指标表示,能测量,2.5预计财务收益,计划完成时间,实际完成时间,计划完成时间,计划完成时间,计划完成时间,实际完成时间,实际完成时间,实际完成时间,2006/09/30,2006/08/25,2006/07/18,2006/07/17,2006/10/30,2006/09/30,2006/08/30,2006/06/14,2006/06/18,实际完成时间,计划完成时间,因培训安排顺序延迟,2006/10/30,2.6时间规划,3.1测量系统分析3.2原因层次分析3.3原因流程分析3.4原因验证3.5原因确定,测量对象:M1M2间隔样本数量:W-569LENS10个测量机器:6#M1M2间隔层别机(基准机)测量者:A和B(1科,2科层别作业者)记录者:2科层别作业者测量方法:2个检查员分别对10个产品的R枪,G枪,B枪各测量2次。以验证测量系统是不是可以信赖。,3.1测量系统分析,3.2a鱼骨图,料,胶水长时间加热,PVD件变形导致点胶量过多,法,点胶路线不合理,装配后溢胶,胶量过多,机,点胶机不稳定,压合机下偏位,点胶路线偏位,治具定位不合理,溢胶漏胶断胶不良,环,压合前时间控制,点胶治具残胶,人,员工未按SOP严格操作,人员不固定,员工点胶/装配不到位,员工责任心不强,产品放置偏位,胶路偏位,未压到位,点胶气压过大,针管选择不合理,针管选择不合理,项目之间人员调配不当,新员工较多,设备点检不到位,装配顺序不当,针头有残胶,针头外露长度太短,针头距离素材高度不合理,气压不稳定,装配手法不明确,员工培训不到位,溢胶产品未检出,自检能力不足,拉拔力NG,压合参数不合理,两头溢胶,点胶路径未明确,3.2b5Why分析,3.3a流程剖析,半成品仓,结论:我们从46个输入因子中进行降序排列,从中筛选出了13个影响顾客不良的输入因子,下一步将对其“110”分以上输入因子再进行FMEA,找出最关键的输入因子,X1-供应商质量控制与改进X2-M泵装配作业方法X3-油封装配方法X4-泵体钢球压装方法X5-赖学军的GB项目改进X6-调壳压铸工艺X7-M泵装配工装X8-泵体铸造工艺X9-调盖气密检查方法X10-调盖压铸工艺X11-调壳气密检查方法X12-装配工作质量考核办法X13-调试作业方法,标注:列出初步筛选出来的关键因子,3.3b因果分析,3.4原因验证,经过分析后,仍然比较重要的X有:,我们有必要在下一阶段对以上X因子制定相应的对策。,X1.M1原材料孔部高度。,X2.熔接幅度的变化。,X4.M1M2Spacer厚度。,X3.组装怍业者。,X5.熔接温度。,3.5原因确定,4.1措施制定4.2措施实施及验证,标注:列出所有的快速改善机会及对策,4.1措施制定,采用螺纹堵头,并使用了螺纹密封胶,确保了堵头的密封性,较前期提高了加工工艺性新保证度。,拉伸堵头结构,靠挤压变形密封,对零件的精度和一致性要求较高。,标注:需要重点说明的改善机会,改善前后对比,图文并茂。,4.2措施实施与验证,5.1效果验证5.2文件标准化5.3控制计划5.4项目收益确定,通过改善后,M泵装配返修率已有明显的降低,由项目开始前(2008.1-4)53.49%降低到DM阶段24.87%(2008.5),A阶段14.01%(2008.6)过程波动情况也有明显的改观,已逐步趋稳,项目目标达成,并向标杆值逼近!,因柱塞调节套压油端有倒角引起相位超差返修显著增多,5.1效果验证,5.2文件标准化,5.3控制计划,硬性收益,软性收益,每年节约有形金额达284.5万元,5.4项目收益确认,
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