液氯瓶事故事故障的现象、原因和处理方法

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液氯瓶事故事故障的现象、原因和处理方法 一现象:打开液氯瓶上阀(气相阀)通氯不久,输氯管道出现结霜 原因:液氯瓶内导管或导管与阀座的焊接处有穿孔或裂口,导致液相氯从气相阀输出。 危害性:使用气相氯的加氯装置中的橡胶附件会迅速被液氯损坏,导致大量氯气逸出,对环境和人员造成危害。 处理方法: 1、及时发现后,将上阀关闭,把钢瓶旋转180,下阀调整为上阀,然后打开上阀,将瓶内液氯用完后送回充装单位处理。 2、在钢瓶与加氯装置中间安置一个竖放的氯气中缓冲罐。 二现象:瓶阀打不开 原因: 1、瓶阀关得过紧(关阀的专用扳手的手把太长,关阀时用力过大); 2、阀杆被卡死(特别是碳钢杆,常被阀内的氯化物或氧化物卡死); 3、阀杆变形(用活动扳手开关瓶阀,容易对不锈钢阀杆造成扭曲或滑角)。 4、瓶阀的阀杆六角压盖压得过紧。 危害性:处理不当会损坏瓶阀,导致氯气泄漏。 处理方法:用活动扳手将瓶阀的六角压盖稍为拧松,用专用扳手(阀杆滑角的用喉钳)将阀打开后再适当锁紧压盖,氯气用完后将气瓶送回充装单位更换瓶阀。 三现象:将输氯铜管接上瓶阀后,通氯时有氯气泄漏(用氨水检查,瓶阀与铜管连接处有白烟冒出)。 原因: 1、连接垫片损坏,密封不严; 2、铜管或焊口穿孔; 3、瓶阀侧接嘴的密封面有缺口; 4、用卡具连接的,卡具的接嘴未能对正瓶阀的出口。 危害性:氯气泄漏对环境和人员造成危害;若不及时处理,氯气吸水后会对瓶阀和钢瓶及设备进行腐蚀损坏。 处理方法:立即关闭瓶阀,拆下铜管检查: 1、更换垫片; 2、修复或更换输氯铜管; 3、用平锉锉平平面,消除缺口; 4、对正卡具的接嘴。 四现象:钢瓶焊接缝穿孔泄漏 原因: 1、焊缝被腐蚀穿孔; 2、焊缝质量有问题。 危害性:氯气泄漏对人员和环境造成危害。 处理方法:用橡胶和夹具(或铁线)将铜瓶的泄露处密封,也可以用铅、竹签、木签将泄露处塞死。(操作时必须戴好防毒面具) 五现象:钢瓶受处界影响瓶身发热。 原因:钢瓶被曝晒,放置在高温场所或靠近热源。
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