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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,压裂酸化新技术,清洁转向酸技术研究与应用,广汉市华星新技术开发研究所,Guanghan huaxing new-technology development research institute,压裂酸化新技术广汉市华星新技术开发研究所Guanghan,1,汇报内容,一、研究目的,二、清洁转向酸性能特点,三、清洁转向酸酸液性能评价,四、清洁转向酸现场施工技术,五、典型井例分析,汇报内容一、研究目的,2,一、研究目的,碳酸盐岩储层改造的特点(难点)主要表现为:,1)钻井、完井、固井等综合作业对产层的伤害严重;,2)粘土矿物普遍存在,粘土膨胀、运移、沉淀堵塞孔喉,导致储层渗透率降低;,3)酸敏矿物使储层遭受二次伤害;,4)天然裂缝的存在,天然裂缝将改变酸液的流向和造缝部位;,5)中孔-细喉的孔隙结构特征,造成排液困难;,一、研究目的 碳酸盐岩储层改造的特点(难点)主要表现为,3,6)储层非均质性严重,不均匀酸化,造成酸化效果的偶然性;,7)气、水同产储层的酸化改造,在增加气产量的同时也增加了水产量;,8)大斜度、水平井的开发应用为酸化改造提出了新的挑战,如何达到长水平井的均匀布酸酸化改造是水平井酸化的难题(连续油管拖动酸化受注入压力、管径、材质限制,,施工,排量、规模和适用范围受限)。,酸化改造斗争的对象是储层,因此开发更加适宜于储层的酸液配方和新的工艺技术是我们的宗旨!,6)储层非均质性严重,不均匀酸化,造成酸化效果的偶然性,4,不同酸液类型酸化作用过程,变粘酸:高分子聚合物(固相),分子量大,会给地层造成伤害,不同酸液类型酸化作用过程变粘酸:高分子聚合物(固相),分子,5,二、清洁转向酸酸液性能特点,清洁转向酸是一种无聚合物类新型酸液体系。它是将,表面活性剂,加入酸液中,最初形成球状,胶束,外观与普通活性剂溶液,如肥皂、洗粉溶液一样粘度很低,当酸液遇到盐类(CaCl,2,)或温度上升时,,球状胶束,将,转变为,蠕虫状胶束,相互缠绕,产生粘弹性液体,粘度骤然升高,实现酸液的暂堵转向作用。,随酸岩反应,完成,pH值升至4以上,时、钙离子浓度增加的共同作用下,蠕虫状胶束向球状胶束转化而自动破胶。,如遇到地层中的烃类物质(如原油、天然气),将加速,破胶。,二、清洁转向酸酸液性能特点 清洁转向酸是一种无,6,清洁转向酸演变过程,球状,胶束缠绕,蠕虫状胶束破胶,清洁转向酸演变过程,7,采用7.5%的表面活性剂和15%的盐酸配制而成的低粘蜜状清洁转向酸。,低粘清洁转向酸和CaCO,3,反应后形成高粘液体,在井底实现自动转向功能。,采用7.5%的表面活性剂和15%的盐酸配制而成的低粘,8,不同浓度转向酸粘温曲线(100sec,-1,),温度80,左右,粘度达到顶峰,随之有所降低;,温度继续升高,其粘度出现反弹,至120左右再次达到最高,不同浓度转向酸粘温曲线(100sec-1),9,不同剪切速率转向酸粘温,曲线(100sec,-1,),温度小于80,粘度受剪切速率的影响,,高温下(94,)基本不受剪切速率影响。,不同剪切速率转向酸粘温曲线(100sec-1),10,不同酸,浓度(7.5%表面活性剂)转向,酸的,流变曲线(170sec,-1,),低酸,浓度转向酸粘度明显大于高酸浓度(20%HCl)粘度,不同酸浓度(7.5%表面活性剂)转向酸的流变曲线(170se,11,项 目,清洁转向酸,变粘酸,稠化剂种类,低分子表面活性剂(无固相),分子量小,高分子聚合物(固相),分子量大。,变粘方式,盐类物质、温度、pH值,pH值,滤失,滤失低,全粘度滤失,滤失由滤液(残酸)控制,破胶方式,盐类物质、pH值(烃类物质加速破胶),受温度影响自然降解,配制工艺,无聚合物水化,配制简单,聚合物,配制复杂,配制时间长,清洁转向酸与常规变粘酸性能比较,项 目清洁转向酸变粘酸稠化剂种类低分子表面活性剂(无固相),12,转向酸的应用范围,1)非均质储层,无伤害,均匀解堵,恢复天然产能;,2)大斜度、水平井,转向,酸化,实现水平井段的均匀布酸;,3)低渗透储层,变粘,深度改造;,4)产水储层,选择性,酸化改造。,对低渗、非均质、酸敏性储层及大斜度井、水平井等的增产作业具有较强的适应性。,转向酸的应用范围 1)非均质储层无伤害均匀解堵,恢复天,13,三、清洁转向酸性能评价,(1)清洁转向酸,酸液配方,清洁转向酸配方组成,三、清洁转向酸性能评价(1)清洁转向酸酸液配方清洁转向酸配方,14,(2)稳定性试验,配方酸稳定性试验结果表,(2)稳定性试验 配方酸稳定性试验结果表,15,配方酸缓速性能试验结果表,(3)缓速性能试验,配方酸缓速性能试验结果表(3)缓速性能试验,16,配方酸表面张力测定试验,(4)表面张力测定试验,配方酸表面张力测定试验(4)表面张力测定试验,17,不同条件下缓蚀剂缓蚀性能试验结果(90),(5),缓蚀性能试验,不同条件下缓蚀剂缓蚀性能试验结果(90)(5)缓蚀性,18,(6)转向酸破胶性能试验,转向酸在地层中与岩石反应后粘度逐渐增加,在残酸浓度降到5%时粘度最高,随后开始缓慢下降。,随酸岩反应,完成,pH值升至4以上,时、钙离子浓度增加的共同作用下,蠕虫状胶束向球状胶束转化而自动破胶。,如遇到地层中的烃类物质(如原油、天然气),将加速,破胶。,(6)转向酸破胶性能试验 转向酸在地层中与岩石,19,将残液PH调到5,然后再将残酸与柴油混合破胶,在剪切速率为170s,-1,,测定了残酸破胶后的粘度。,转向酸破胶性能测试结果,试验表明:该转向酸具有良好的稳定性、缓速性、缓蚀性,较低的表面张力,极好的转向性和破胶性能。,将残液PH调到5,然后再将残酸与柴油混合破胶,在,20,四、清洁转向酸现场施工技术,由于清洁转向酸是将,表面活性,剂加入酸液中配制而成,常温下,粘度很低,配制过程中便于加注和循环。配制方法与常规酸的配制方法相同,比胶凝酸简单。,1、配制方法,四、清洁转向酸现场施工技术由于清洁转向酸是将表面活性剂加入,21,单级注入:,清洁转向酸酸压设计与闭合酸酸压施工设计,方法,基本相同,,待酸蚀裂缝闭合后,注入一定数量的闭合酸,以提高缝口导流能力。,多级注入:,可根据需要与前置液、胶凝酸、降阻酸等进行交替多级注入。,2、施工工艺,3、排液,由于酸液反应速度慢、无伤害,根据实验结果,可关井1,2小时,然后开井排液。,单级注入:清洁转向酸酸压设计与闭合酸酸压施工设计方法,22,五、典型井例分析,实例一:清洁转向酸在MX气田高压含水气藏水平井完井酸化中的成功应用,五、典型井例分析 实例一:清洁转向酸在MX气田高压含水气,23,1、概况,M005-H3为MX气田JLJ气藏一口水平开发井,完钻井深4068m,水平井段长500m,该区储层岩性为针孔白云岩(灰岩、石膏),储层总体上反映低孔、低渗特征,物性总体较差,孔隙度平均值仅为4.27;渗透率平均值为2.096mD;含水饱和度较高,储层普遍产水。平均地层压力68.12MPa,,地层温度97.26,钻井泥浆密度2.2-2.3g/cm,3,。为解除钻、完井伤害,恢复地层天然产能,完井试气一般都要经过酸化增产措施。,1、概况,24,2,、历次增产措施简况,1)射孔,2019年5月21日,进行射孔:层位:J二,2,J二,1,井段4050-3565m,段长485米,射厚247.2米,孔数3349,孔密13.55孔/m。,2019年5月28日射孔后测试:用4mm油嘴、18mm孔板测试:稳压4小时,油压14.7MPa,套压17.7MPa,上压0.66MPa,上温20.5度,产水7.4m,3,/天,产气,35706m,3,/d,。,2、历次增产措施简况,25,2)连续油管加重酸酸化,为达到水平井段均匀布酸的目的,同时,考虑31.75mm连续油管摩阻大,存在挤不进酸的可能,采用了连续油管加重酸酸化(CaCl,2,作加重剂)。,2019年6月6日连续油管加重酸酸化施工:挤入地层酸液60.4m,3,,应排液125.4m,3,。,2019年6月11日酸后测试油压30MPa,套压31MPa,产水0.5m3/d,产气,26100m3/d,。,2)连续油管加重酸酸化,26,3)清洁转向酸大型(空井)酸化,为达到彻底解堵的目的,同时,试验清洁转向酸对气藏的适应性。,2019年6月13日,油套管高挤转向酸二次酸化:注入总量224m,3,(转向酸198m,3,,,后置液26m,3,)酸后应排液289.5m,3,。,3)清洁转向酸大型(空井)酸化,27,施工曲线分析:,在挤转向酸75.6m,3,后(含压井用酸64.1m,3,),压力持续下降(65.7MPa60.6MPa),而排量逐步上升,最大排量达6.5 m,3,/min(总排量),表明转向酸与地层(近井段或高渗区)快速反应。5min后(挤酸98.8m,3,)压力陡然上升13.6MPa(61.0MPa74.6MPa),表明随着酸岩反应的进行,CaCl,2,浓度上升,转向酸粘度迅速增大,阻止“本地”酸岩反应的继续。迫使酸液流向远井段或低渗区。由于本井水平射孔井段长,施工规模小(注酸强仅0.8m,3,/m),,随新的酸岩反应的不断进行和pH值的不断上升,转向酸自动破胶能力大于其增粘能力,因而表现出以后的施工压力逐步走低。,施工曲线分析:在挤转向酸75.6m3后(含压井用酸64.1,28,M005-H3水平井转相酸酸化施工曲线图(注酸98.8m,3,开始出现转相现象),M005-H3水平井转相酸酸化施工曲线图(注酸98.8m3,29,M005-H3水平井转相酸酸化高挤施工过程,M005-H3水平井转相酸酸化高挤施工过程,30,转向酸酸后测试:,2019年6月16日,用4mm油嘴,20.1mm孔板测试,油压18MPa,套压22MPa,上压0.7MPa,上温24.6度,日产气47888m,3,,日产水11.35m,3,。与加重酸后测试相比,净增井口测试产量,21788m,3,/d,。,转向酸酸后测试:2019年6月16日,用4m,31,4)胶凝酸大型酸化,为对比、检验转向酸的酸化效果,同时,试验储层进一步改造的可能性。,2019年7月10日胶凝酸酸化,挤入地层浓度20.28%胶凝酸200.57m,3,,应排液265.87m,3,。,2019年7月17日,用4mm油嘴、20mm孔板测试,油压22.2MPa,套压19.8MPa,上压0.47MPa,上温11度,日产气,33366,m,3,,日产水6.8m,3,。,4)胶凝酸大型酸化,32,酸化效果分析:,1)连续油管加重酸酸化后,与射孔测试相比,气井测试绝对无阻流量,减少,0.37610,4,m,3,/d,,2)通过转向酸酸化后,不仅,恢复了,气井产能,,还使储层得到了,进一步的改善,。与前次酸化相比,,气井测试绝对无阻流量,增加,2.328104,m,3,/d。,3)在转向酸酸化后进行的胶凝酸酸化,不仅,未获增产,,还,减少,气井测试绝对无阻流量1.88210,4,m,3,/d(与射孔后持平)。表明在该气藏成熟应用的胶凝酸对储层仍然会产生不同程度的伤害,即是说,在该井的应用上,转向酸体系优于胶凝酸。,3、,不同酸化工艺类型增产效果对比,酸化效果分析:3、不同酸化工艺类型增产效果对比,33,M005-H3井不同酸化工艺类型增产效果对比表,M005-H3井不同酸化工艺类型增产效果对比表,34,M,005-H3历次酸化效果对比图(绝对无阻流量,10,4,m,3,/d),M005-H3历次酸化效果对比图(绝对无阻流量,104m3,35,清洁转向酸调配实验演示,我所“以信誉求生存,以技术求发展”,不断开拓创新、除清洁转向酸外,还自主开发了胶联冻胶酸、胶凝酸等新产品,欢迎广大同仁垂询、指导!,清洁转向酸调配实验演示我所“以信誉求生存,以技术求发展”,,36,敬请指教!,谢谢光临!,敬请指教!
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