如何提高现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量35882

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,提高现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量,发布单位:中天建设集团有限公司,小组名称:,2#,冷库QC小组,发 布 人:赵琼,2017,年,03,月,一、课题概况,二、QC小组概况,三、选题理由,四、现状调查,五、确定目标及可行性分析,六、原因分析,七、要因确认,八、制定对策,九、对策实施,十、效果检查,十一、巩固措施,十二、总结及下步打算,目 录,一、课题概况,武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心,A,地块,2#,冷库,由鑫磊博览城有限公司投资建设,工程位于武汉市东西湖区新征三路以北、,107,国道以东。总建筑面积,45196.05,平方,建筑层数地下,1,层、地上,4,层,,-1F,层高,4.38m,,,1,层层高,6.0m,,,2,层至,4,层层高为,5.4m,。,1,、工程概况,工程设计地下室顶板及主体结构板为,430mm,厚的现浇混凝土空心楼盖,空心模盒尺寸为,450*450*270mm,,模盒总计,68000,个,每层,13600,个。以变形缝作为分界线共分为,4,个施工区域,其中区域,1,和区域,3,各有,4500,个模盒,区域,2,和区域,4,各有,2300,个模盒。层间柱间距,7.6m,,柱帽截面尺寸有:,31603215,、,32303216,、,31603245,、,32303210,、,32303215,,柱帽厚度同空心楼盖厚度,430mm,,柱帽顶与板面平齐。现浇混凝土空心楼盖是工程中的亮点,也是施工中的难点,根据项目工期紧、空心楼盖施工面积大、工序较多、施工难度大等特点,因此现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量作为控制重点。,局部空心楼盖平面图及配筋图,2,、空心楼盖概况,二、QC小组概况,制表人:蒋晓晓 审核:赵 琼 制表日期:,2016,年,03,月,15,日,QC,小组活动计划表,三、选题理由,提高现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量,理由一:质量目标要求高,理由二:工程施工难度大,理由三:工期紧,选 题,建设单位对本工程工期要求很紧,特别强调空心楼盖施,工的重要性,不能有质量缺陷,加强空心楼盖施工质量,对整个工程尤其关键。,本工程空心楼盖施工面积大,现浇钢筋混凝土空心楼盖,施工过程中控制空心模盒上浮难度较大,若想保证主体,施工质量必须重点控制模盒上浮。,本工程签订合同时,明确质量管理目标,单位工程一次,合格率,100%,,确保武汉市,“,黄鹤杯,”,。,四、现状调查,2016年3月17日至19日,QC小组成员李锐、吴小买通过目视、水准仪测量,对本项目已完成施工的地下室顶板I区域,2100,平方结构展开调查,了解施工工艺和施工中易出现的问题,随机抽查,82,个点进行检查,发现质量缺陷2,3,点,合格率为(,82,-2,3,)/,82,=,71.95,%,质量缺陷率为,28.05,%。统计如下:,I,区空心楼盖质量缺陷调查表,制 表:蒋晓晓 审 核:赵琼 制表日期:,2016,年,03,月,19,日,根据统计表,绘制现浇钢筋混凝土空心楼盖的质量问题排列图:,从调查统计数据的排列图可以看出:,楼板标高超标与漏浆是影响现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量的主要问题。,五、确定目标及可行性分析,根据以上结果,全体小组充分讨论分析,确定本次活动的目标值为:确保现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量一次检查合格率达到9,0,%以上。,2、目标可行性分析,确定目标后,小组成员对目标进行了可行性分析:,(1)公司对各项目的施工质量考核标准以及业主对现场施工质量的要求是一次检查合格率达到90%及以上。,(2)目标设定值适度:通过本次活动了解到,影响现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量合格率的主要因素为楼板标高超标、漏浆,而此两项内容可提高的空间较大,解决2个主要影响因素的,92,%即可达到目标,即一次检查合格率为:,100%-(,28.05,%-,28.05,%7,1.95,%,92,%)=,90.52%,9,0,%,,为此,目标可行。,1,、确定目标,因此,我们认为:,现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量的一次检查合格率提高到,90%,是可行的。,六、原因分析,QC小组成员针对现浇钢筋混凝土空心楼盖施工中出现的主要问题,于2016年3月20日组织建设单位、监理单位、各班组等,召开专题讨论会,找出了可能影响现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量的原因,并整理成如下关联图。,制图人:蒋晓晓 审 核:赵琼 制图时间:,2016,年,03,月,20,日,从关联图中可以看出,影响现浇钢筋混凝土空心楼盖施工质量的末端因素共有,9,项,我QC小组对分析图中的,9,个未端因素在现场进行逐一验证,制定要因确认计划表,并根据检查情况进行了要因确认,要因确认计划表见下图:,七、要因确认,要因确认计划表,制表人:蒋晓晓 审核:赵琼 制表日期:,2016,年,03,月,21,日,要因确认一,制表人:蒋晓晓 审核:赵琼 制表日期:,2016,年,03,月,24,日,由上表可以看出,由于项目使用全新的木枋,木枋变形小、截面尺寸相同,木枋尺寸合格率较高。,结 论:,非主要原因。,末端因素:木枋尺寸不一致,确认方法:现场调查,标 准:木枋尺寸偏差范围为,3mm,确认内容:木枋规格是否一致为,50mm100mm,检 查:,2016,年,3,月,24,日,QC,小组成员吴小买、汪帆对木枋进行检查,现场抽查,30,根木枋,统计结果如下:,木枋尺寸检查统计表,要因确认二,末端因素:模板厚度不一致,确认方法:现场调查,标 准:模板厚度偏差范围为,2mm,确认内容:模板厚度是否一致为,18mm,检 查:,2016,年,3,月,24,日,QC,小组成员李锐、汪帆对模板进行检查,现场抽查,30,张模板,统计结果如下:,模板厚度检查统计表,制表人:蒋晓晓 审核:赵琼 制表日期:,2016,年,03,月,24,日,由上表可看出,由于使用全新模板,模板变形、破损情况很少,模板厚度合格率高。,结 论:,非主要原因。,要因确认三,末端因素:模板拼缝处理不好,确认方法:现场调查,标 准:面板高差,2mm,;板间缝隙,2mm,确认内容:现场检查,模板拼缝有无错台,板间缝隙是否过大,检 查:,2016,年,3,月,22,日,QC,小组成员李锐、吴小买、汪帆对地下室顶板,II,区模板进行拼缝、错台项目检查,发现拼缝间缝过大、错台严重的情况很多,现场对,40,个点进行检查统计如下:,从调查结果可以看出模板拼缝不合格率为,37.5%,,错台不合格率为,27.5%,,这是造成漏浆的重要原因。,结论:是主要原因。,要因确认四,末端因素:未对工人交底,确认方法:查看交底记录,标 准:对工人进行技术交底,操作人员,90%,以上参加,确认内容:工人上岗前是否接受技术交底,检 查:,2016,年,3,月,22,日,QC,小组成员于强对项目部资料文档进行检查,项目已组织班组进行现浇筑钢筋混凝土空心楼盖施工的专项技术交底的工作,参加人数占,95%,,符合要求。,技术交底记录,技术交底会,由上可以看出,项目部组织了技术交底且操作人员参加率达,90%,以上。,结论:,非主要原因。,要因确认五,末端因素:模板支撑体系不稳,确认方法:现场调查、查施工方案,标 准:模板支撑体系,100%,合格,确认内容:碗扣脚手架支撑体系是否规范、满足现场实际需求,检 查:,2016,年,3,月,22,日,QC,小组成员于强、汪帆对地下室,II,区顶板碗扣式模板支撑体系施工进行调查,现场有施工员指导架子工按照施工方案搭设、加固模板,同时有安全科组织监理单位共同对支模体系进行专项验收,确保模板支撑体系的稳定。,结论:,非主要原因。,要因确认六,末端因素:底筋抗浮点设置间距较大,确认方法:现场调查,标 准:抗浮点间距满足抗浮要求,确认内容:底筋抗浮点间距是否较大,检 查:,2016,年,3,月,24,日,QC,小组成员吴小买、李锐对地下室顶板,II,区调查发现,按原本抗浮设计方案每,1.5m,布置一道抗浮点,但在混凝土浇筑过程中还是出现大量模盒上浮的情况,对混凝土的浇筑质量造成严重影响。,验证结果:从调查结果可以看出,按每,1.5m,布置一道抗浮点,模盒上浮现象仍然很严重,这是造成楼板标高超标的主要原因。,结论:是主要原因。,要因确认七,末端因素:板面筋抗浮点未设置,确认方法:现场调查,标 准:设置板面筋抗浮点,确认内容:板面筋抗浮点是否设置,检 查:,2016,年,3,月,24,日,QC,小组成员汪帆、刘银武对地下室顶板,II,区调查发现,由于板面筋未设置抗浮点,在混凝土浇筑过程中出现大量模盒上浮的情况,对混凝土的浇筑质量造成严重影响。,验证结果:从调查可以看出板面筋未设置抗浮点,也是造成楼板标高超标另一重要原因。,结论:是主要原因。,要因确认八,末端因素:芯模本身固定不牢固,确认方法:现场调查,标 准:芯模,100%,固定牢固,确认内容:芯模本身是否固定不牢固,检 查:,2016,年,3,月,24,日,QC,小组成员吴小买、李锐对地下室顶板,II,区,调查发现,现场按原方案用,12#,铁丝每边一道将芯模固定在底筋上,但在混凝土浇筑过程中出现大量芯模移位上浮的现象,对混凝土的浇筑质量造成严重影响。,验证结果:从调查可以看出芯模本身固定不牢固,也是造成,楼板标高超标,另一重要原因。,结论:是主要原因。,通过以上,9,条未端因素的要因确认后,由此可得出,以下,4,个主要原因:,要因一、模板拼缝处理不好,要因二、底筋抗浮点设置间距较大,要因三、板面筋抗浮点未设置,要因四、芯模本身固定不牢固,要因确认九,末端因素:管理人员监督不严,确认方法:现场调查,标 准:管理人员全程监督,确认内容:管理人员是否监督不严,检 查:,2016,年,3,月,24,日,QC,小组成员吴小买、汪帆对地下室顶板,II,区调查发现,现场所有工序施工,管理人员均进行了监督。,结论:,非主要原因。,八、制定对策,针对上面确定的四项要因,我,QC,小组按活动计划展开活动,对每一个要因分别进行研究,并明确了目标,制定了对策、措施,明确责任人,见如下要因对策表。,对 策 表,制表人:蒋晓晓 审 核:赵 琼 制表日期:,2016,年,03,月,25,日,九、实施对策,对策实施一:解决“模板拼缝处理不好”的问题,实施时段:,2016,年,3,月,26,日至,2016,年,5,月,31,日,负责人:李锐、吴小买,实施地点:施工现场,措施:,1,、加工模板,在模板用于施工前在加工场先对模板进行加工处理,用木工刨将模板边刨平刨直,以保证木模板边缘平直且长短边成,90,度角,刨完后用,90,度钢尺校验,这样可以提高模板安装时拼缝的严密性。,加工后模板检查,2,、防模板变形措施,在施工过程中要加强模板的固定措施,在模板边缘特别四个大角处用铁钉钉牢,防止模板翘起以降低日后错台的情况。,铁钉钉牢,3,、塞补拼缝间隙措施,对于模板拼缝已出现较大间隙的部位,使用双面胶粘贴,以防止漏浆影响混凝土浇筑的观感。,双面胶塞缝处理,效果检查,1,:现场按以上措施在施工中实施后,我们,QC,小组成员对地下室顶板,III,区的模板拼缝间隙进行检查,共抽查,40,个点,结果统计如下:,模板拼缝间隙合格率对照图,效果检查,2,:现场按以上措施在施工中实施后,我们,QC,小组成员对地下室顶板,III,区的模板错台进行检查,共抽查,40,个点,结果统计如下:,模板错台合格率对照图,由上可知,通过实施这一系列措施,模板拼缝质量大大提高,有效的控制了漏浆,达到了对策目标。,对策实施二:解决“底筋抗浮点设置间距较大”的问题,实施时段:,2016,年,3,月,26,日至,2016,年,5,月,31,日,负责人:李锐、吴小买,实施地点:施工现场,措施:,1,、抗浮点间距加密至,1m,现浇板底部钢筋绑扎完成后,在模板上钻孔,抗浮点用,14#,铁丝绕过钢筋交叉点穿过模板,将底部钢筋与模
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