首秦100t氧气转炉留渣双渣炼钢工艺实践

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保持双渣期间脱磷率大于,50%,,脱磷期高效脱磷技术;脱磷期结束快速足量倒渣,结束后倒出,60%,的高,P,2,O,5,含量的脱磷渣;进入脱碳阶段普通工艺吹炼,出钢结束后,将本炉终渣全部留入下一炉使用并以此循环使用。,SGRS,工艺开发主要内容,液态终渣快速固化,脱磷期高效脱磷,脱磷期结束倒渣,炉渣连续循环,控制,SGRS,对炉衬的影响,SGRS,快速生产技术的应用,SGRS,转炉双渣煤气的回收技术应用,SGRS,工艺开发初期面临主要问题,脱磷期脱磷不充分,达不到,50%,半钢倒渣量不足,仅为,30,%,,造成连续循环不起来,半钢渣中带金属铁,明显,留渣操作,炉渣固化,安全兑铁,生产顺行,周期满足正常生产需求,石灰消耗量,较常规工艺吨钢降低,40%,石灰与,轻烧总消耗较常规工艺降低,40%,钢铁料消耗较常规工艺降低,6.0kg/t,满足产品需要,转炉终点磷含量低于,0.012%,首秦,SGRS,工艺开发目标,液态终渣快速固化与安全兑铁,炉渣的组分,控制,改,质,剂,(,石灰、改质剂,),的,加入,量,改,质,剂石灰、改质剂,),的,组成控制,安全管理,每炉确认制,先确认炉渣固化无液态渣,再进行兑铁,已,100%,实现安全兑铁,液态终渣快速固化,检验项目,标准:,%,MgO,35-50,C,5-15,SiO2,5,CaO,3-6,P,0.05,S,0.05,SGRS,脱磷期枪位与目标,SGRS,脱磷期枪位与供氧控制,开吹枪,位常规工艺低,100-200mm,,主要基于化好过程渣,加强炉内动力学条件,使脱磷期脱磷率大于,50%,,碳含量大于,2.8%,,为脱碳期提供足够的热量。,底,吹按照最大流量控制,0.06Nm,3,/,(,t,min,),首秦,SGRS,高效脱磷技术,脱磷阶段供氧强度提高,较常规工艺提高,0.3Nm,3,/,(,min,t,),;,在脱磷阶段分批次加入矿石。调节炉渣的,Fe,t,O,含量在,10-15%,;,脱磷结束碳含量,2.8-3.5%,,温度控制在,1380-1420,之间。,核心:脱磷阶段充分脱磷,减轻脱碳阶段脱磷负担;快速倒出高,P,2,O,5,含量的脱磷渣。,首秦,SGRS,高效脱磷技术,首秦,SGRS,高效脱磷技术,SGRS,转炉炼钢工艺生产过程钢水磷质量分数和炉渣,P,2,O,5,质量分数,脱磷期结束磷质量分数为,0.020%,0.028%,,平均为,0.024%,;脱磷阶段脱磷率为,55%,75%,,平均为,69.6%,;脱磷炉渣中,P,2,O,5,质量分数在,1.9%,2.5%,之间,平均为,2.30%,;转炉终点磷质量分数能够控制在,0.004%,0.018%,,满足了相应钢种冶炼要求。,脱磷期石灰加入量大,容易造成石灰熔化不充分,造成石灰浪费。,所有石灰改在脱碳期加入。,炉渣的连续循环控制,脱磷期渣量多,可被循环利用的脱碳渣渣量小,炉渣的连续循环控制,脱磷期渣量少,可被循环利用的脱碳渣渣量大,炉渣的连续循环控制,炉渣的连续循环控制,结论:通过对炉料加入模式的优化,在相同倒渣量、总石灰加入量相同的条件下,提高脱碳期石灰加入量,有利于提高脱磷期倒渣率、提高脱碳渣的循环利用。,炉渣的连续循环控制水平:,脱磷阶段倒渣量在,4.0-7.0t (,铁水,Si,含量变化影响,);,倒渣时间控制在,4.0-5.0min;,连续循环,3,炉以上比例达到,56%,,最高循环,7,炉。,炉渣的连续循环控制,转炉炉口距离挡火门距离较近,满足不了快速倒渣的需要,,改造前,3#,转炉炉口距挡火门距离,95mm,,双渣时,脱磷结束倒渣直接冲涮平台上和,L,板上。,设备改造结合倒渣工艺优化,脱磷期结束倒渣控制研究,倒渣时间增加到一定程度后,倒渣量增加不再显著。,脱磷期结束倒渣控制研究,采用,SGRS,工艺开发的炉渣物性控制技术,炉渣的碱度控制在,1.2-1.6,,,MgO,含量控制在,10%,。,脱磷期结束倒渣控制研究,石灰消耗在吨钢,35kg,左右时,脱磷期结束倒渣量在,7,吨左右,连续循环可以持续稳定进行,脱碳期结束留渣量在,12,吨左右。,脱磷期结束倒渣控制研究,SGRS,对炉衬的影响,SGRS,对炉衬的影响,首秦转炉炉龄经济炉龄为,6500,炉,炉龄控制方针按照,7400,炉,,SGRS,工艺比例逐渐提高,转炉炉况、炉龄没有出现异常。,SGRS,对炉衬的影响,31,采用,SGRS,转炉炼钢工艺初期,炼钢时间增加,4-6min,。主要以下工作:,脱磷阶段高供氧强度吹炼;,控制合适脱磷吹炼时间,快速倒渣技术,缩短,0,28,;,摇炉方式,平台改造,SGRS,炼钢生产组织协调缩短,2,17,;,缩短辅助时间,合理组织生产,SGRS,转炉炼钢工艺生产周期平均为,37,53,,比常规工艺,35,00,延长,2,53,在冶炼周期增加的情况下,实现了采用该工艺后转炉钢产量并没有降低。,SGRS,快速生产技术的应用,采用,3,吹,2.5,的方式进行组织冶炼,总体讲转炉周期略有富余,与常规工艺相比,冶炼周期增加在脱磷期结束倒渣环节,冶炼周期初期增加,,4-6min,,,SGRS,周期控制在,38,分钟即对整体组织冶炼来讲,转炉环节对周期以及炉机匹配影响不大。,SGRS,快速生产技术的应用,SGRS,工艺条件下的转炉煤气发生规律,脱磷期转炉煤气发生特点,持续时间短,;,整体,CO,浓度偏低,;,与常规工艺的区别,吹炼末期,CO,下降速率加快;,整体吹炼持续时间短;,脱碳期转炉煤气发生特点,持续时间较长,;,整体热值较高,;,与常规工艺的区别,吹炼前期,CO,浓度上升快、波动小,整体回收条件变好,脱磷期煤气回收:,1、可行性分析,2、回收工艺,不回收,SGRS,转炉双渣煤气的回收技术应用,脱磷期回收需要满足的条件,吹炼持续时间,3.5min,;,脱磷期前期煤气发生规律与常规工艺下基本相同,吹炼平均到,2.5min,开始回收,保证阀门组的回收、放散动作和后烧期时间;,吹炼,3.5min,前满足回收条件;,脱磷期持续时间在,4-6min,;,回收过程中:吹炼不满,4.5min,时,提罩或提枪前必须通知,OG,主控,通知完,30,秒后再提枪。,脱磷期回收工艺:,CO,浓度,30%,,,O230%,O21.5%,无时间和延时限制,;,回收末期控制条件与常规冶炼工艺相同,;,脱碳期吹炼前期转炉煤气发生特点:,前期,CO,浓度上升很快,且波动小,O,2,浓度下降速率较快,稳定,SGRS,转炉煤气的回收,技术,应用,SGRS,工艺条件下的转炉煤气回收优化方案,回收操作系统,是否SGRS工艺,常规回收模式,SGRS回收模式,第一次降枪自动回收条件,第一次降枪自动放散条件,第二次降枪自动回收条件,第二次降枪自动放散条件,SGRS,转炉煤气的回收,技术,应用,普通工艺:平均每炉回收煤气,10.06,分钟;满足回收条件情况下,,CO,平均含量为,51.61%,。,SGRS,工艺合计煤气回收时间,9.23,分钟,较常规工艺少,0.83,分钟。,SGRS,转炉煤气的回收技术应用,与普通工艺副原料消耗相比,采用,SGRS,工艺:,石灰消耗,降低,30.2kg/t,,降幅,48.48%,;,轻烧白云石消耗降低,13.3kg/t,,降幅,70%,;,钢铁料消耗降低,8.25 kg/t,钢。,SGRS,工艺应用效果,渣量的确定,铁水,称量实测渣量,使用普通石灰,铁水,Si,含量在,0.50%,左右,,SGRS,工艺渣量,75kg/t,,普通工艺渣量,108kg/t,。,SGRS,工艺比普通工艺降低,33kg/t,,降低比例,31.4%,。,渣量的确定,理论计算渣量,使用普通活性石灰,铁水,Si,含量在,0.50%,左右,,SGRS,工艺渣量,70-80kg/t,,普通工艺渣量,100-120kg/t,。,SGRS,工艺比普通工艺降低,35kg/t,,降低比例,31.8%,。,SGRS,工艺,应用,效果,渣量的降低和,Tfe,含量的变化合计钢铁料消耗降低,8.25 kg/t,钢。,SGRS,转炉,终点,磷,含量,控制,上表所示转炉终点控制,磷含量控制在,0.011%0.013%,之间,脱磷率在,81%85%,左右,与常规工艺相比,转炉终点磷含量控制水平基本相当。,SGRS,转炉炼钢工艺生产的炉数全量比例为,81.5%,,还得了以下成果:,由于上炉终渣炉渣循环再利用,可以大幅度减少炼钢石灰、轻烧白云石、渣料消耗;,炼钢终点炉渣通常含,14%,30%FetO,(平均在,18%,),脱磷期炉渣控制小于,15%FetO,,炉渣渣量减少,30.7%,和,FetO,的降低约,4%;,常规转炉炼钢外排炉渣碱度高,(,大于,3.0),,炉渣自由,CaO,含量多。采用,SGRS,转炉炼钢工艺,外排炉渣主要为脱磷阶段低碱度渣,不含自由,CaO,,因此可以简化炉渣处理;,常规转炉炼钢,出钢后留在炉内部分钢水随炉渣倒出,采用,SGRS,转炉炼钢工艺吹炼终点拉碳不倒渣,提高钢水收得率。,SGRS,工艺应用效果,42,敬请各位专家批评指正!,
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