QC提高刀片使用寿命

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Click to edit Title Slide,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,2006年,QC,成果发表资料,提高外轴承精镗刀片使用寿命,QC,小组,加工,QC,小组,公司简介,黄石东贝电器股份有限公司是一家,B,股上市公司,其主导产品是全封闭往复活塞式制冷压缩机。公司拥有从意大利引进具有世界先进水平的全套生产线及技术软件,通过多年的消化吸收,已具有自主知识产权的开发系统,能够满足,R12,R134a,R600a,R22/R152a,等工质需求,生产高、低背压、普通、高效型在内的10大系列近180个产品,是目前国内同行中品种最多、规格最全、功率跨度最大的企业,2005年以来产、销量在全国同行业中排名第一台,2006年生产压机600万台。,小组名称,加工车间,QC,小组,成立日期,1996,年,2,月,课题类型,现场型,活动时间,2006,年,1,月,2006,年,11,月,课题登记号,2006.1.25,活动口号,精益求精,一“,微,”不苟,课题注册号,QC06-30,小组成员,姓名,年龄,职务,文化程度,组内职务,TQM,教育时间,许继群,27,技术组长,中专,组长,160,郭秀云,29,工艺员,大专,组员,120,毛楚才,64,刀具工程师,大专,组员,120,潘峰,32,工艺员,中专,组员,120,吴建文,25,工艺员,大专,组员,120,张成,25,工艺员,中专,组员,120,刘晓琴,33,核算员,大专,组员,120,小组简介,加工,QC,小组,压缩机市场竞争激烈,压缩机价格不断下降,因此,降低压缩机生产成本是取胜的关键。,选题理由,加工,QC,小组,市 场,公 司,部 门,课 题,问 题,提高外轴承精镗刀片的使用寿命,刀具消耗费用占本部门总费用的28%,提高刀具,使用寿命是降低生产成本的有效途径。,深化质量成本管理,实现公司20,06,年利润指标,2005年年初外轴承,精镗刀片消耗异常,通过对05年,1-4,月数,据统计,外轴承精镗,刀片的使用寿命只有,800,件,生产成本高.,活动计划,加工,QC,小组,计划,制表:郭秀云,2006,年,1,月,1,日,为了更好地开展活动,小组制定了详细的活动计划,A,现场加工工艺,外轴承轴孔粗镗、精镗工序,加工,QC,小组,钻孔,精磨两面,粗磨两面,外轴承毛坯,刀片进给方向,874,产量,寿命,从,05,年5月12月的记录显示,,5,精镗刀片使用寿命呈明显波动,精镗刀片平均使用寿命只有 件,/,片,报废金额达42464元。,2005,年5,-12,月,5,精镗刀片使用情况统计表如下:,现状调查,加工,QC,小组,对2005年5月12月,5,精镗刀片使用情况进行统计,加工,QC,小组,现状调查,连杆镗床,5,合金刀片修磨一次可加工600件左右,一个刀片使用寿命可达到4200件,参照连杆刀片的使用寿命,外轴承,5,精镗刀片长度12.5可修磨7次,一个刀片正常情况下可以加工4200件,外轴承,5*12.5,精镗刀片,刀片磨损曲线图,加工,QC,小组,寿命4200件/片,活动目标,874,4200,0,400,800,1200,1600,2000,现状,目标,目标设定,1.,根据调查,,YG6X,外轴承刀片的寿命修磨7次只有874件,/,片。,2、借鉴,连杆镗床,5,合金刀片修磨一次可加工600件,外轴承镗刀片可修磨7次,,小组经过集体讨论决定,活动目标为42,00,件,/,片。,分析:全员制图人:张成,2006,年,2,月,30,日,找到了七个末端原因,外轴承精镗刀片切削性能差,刀片质量差,冷却不当,毛坯质量差,刀片硬度不合格,毛坯硬度不合格,毛坯成份不合格,毛坯材质不均匀,毛坯内有砂眼或气孔,压缩空气压力小,加工方法不对,加工速度太快,操作培训不到位,原因分析,加工,QC,小组,空气冷却气压小,轴孔余量大,刀片硬度不合格,确认方法,:,材料硬度确认,标准,:,硬度84-89,HRA,刀片硬度合格,要因,负责人,:,毛楚材,序号,1,2,3,4,结果,88,89,88.7,88.9,2006年2月25日将4片精镗刀检测其硬度,检查结果见下表:,要因验证,加工,QC,小组,刀具专家毛楚材工程师认为:虽然刀片硬度合格,但制定的标准偏低,提高刀片的硬度可以改变刀片的使用寿命,因此改变材质提高硬度是可行的。,毛坯内有砂眼或气孔,确认方法,:,现场加工验证,标准,:,无砂眼或气孔,毛坯内无砂眼或气孔,非要因,负责人,:,许继群,2006年2月26日将尺寸变化较大的外轴承轴孔如下:,要因验证,加工,QC,小组,非要因,毛坯硬度不合格,确认方法,:,材料硬度确认,标准,:,硬度170-240,HB,负责人,:,张 成,标准,HB,结,果,189,210,198,216,197,毛坯硬度合格,2006年2月27日将尺寸变化较大的5件检查其硬度,检查结果见下表:,要因验证,加工,QC,小组,非要因,毛坯成份含量不合格,确认方法,:,材料成份确认,标准,:,成份,3.1,%,C3.4%, 1.9% Si,2.3, 0.6,Mn ,0.9,S 0.15%,P0.15%,毛坯化学成份合格,负责人,:,张 成,2006年2月27日,将2件尺寸变化较大的外轴承,送化验室做化学分析,检查结果见下表:,要因验证,加工,QC,小组,要因验证,加工,QC,小组,非要因,压缩空气压力小,确认方法,:,现场加工验证,标准,:,空气压力0.450.48,MPA,2006,年2月2日-2月3日对现场气,压抽查5次,具体压力如下:,空气压力合格,负责人,:,郭秀云,气压显示值,要因,操作培训不到位,确认方法,:,现场考试验证,标准,:,现场操作考试80分以上,75%,的员工操作考试达不到,80,分,负责人,:,毛楚材,2006年月,21,日,月,25,日,对生产现场操作者进行考试,分别统计刀片使用情况。,加工,QC,小组,要因验证,要因验证,加工,QC,小组,末端,因素,确,认,内,容,验证,结果,外轴承轴孔余量大,非要因,轴孔余量合格,通规通,止规止,确认方法:,现场加工验证,标准:通规通,止规止,2006年2月1日对上道钻孔工序进行现场检查,负责人,:,吴健文,加工,QC,小组,通过调查和验证,最终确定,YG6X,刀片切削性能差2个主要原因是:,刀片硬度偏低,操作培训不到位,要因验证,对策制订,加工,QC,小组,找到主要原因后,小组召开头脑风暴法会议,商讨对策,首先对硬度低提出了,3,个对策方案,并进行可行性分析,,刀片硬度偏低对策方案的可行性分析,序号,对策方案,分析,结论,1,降低外轴承毛坯硬度,会影响零件寿命,不可行,2,对刀片表面进行处理,提高刀片硬度,不可行,3,对刀片材质进行改进,改变材质可提高硬度,可行,结论:确认(,3,)号方案为可行方案,对策制订,加工,QC,小组,对操作者培训不到位提出了,3,个对策方案,并进行可行性分析,:,操作者培训不到位对策方案的可行性分析,序号,对策方案,分析,结论,1,对新员工进行一次培训,新员工培训,起不到工序全员培训作用,要点不一定都会,不可行,2,组织操作者到会议室进行授课式培训,培训不在现场,部分员工不懂,培训起不到作用,不可行,3,对操作者进行现场培训,可提高操作者技能,可行,结论:确认(,3,)号方案为可行方案,按,5W1H,的原则制定对策表,我们不仅对主因和现状制定了目标和对策,根据分析结果制定了详细的措施,并明确了责任人、完成时间。,加工,QC,小组,对策制订,加工,QC,小组,通过刀具专家毛楚材工程师查找资料,适合外轴承灰,口铸铁材质的精加工刀片材料有三种:,第一种:硬质合金涂层碳化钛铝,,第二种:硬质合金涂层碳化钛,,第三种:硬质合金,ZK30UF,我们小组将此三种材料向技术开发部、设备部反馈。要求每种刀具采购2件进行试用,对策实施一,此刀片不可行,加工,QC,小组,粗糙度不,合格,将回厂的硬质合金涂层碳化钛刀片送检其硬度,检测为91、91.5,HRA,,将此刀片进行现场试验加工情况:,根据自制件检验标准,更换刀具后要进行首件检验,对加工后的外轴承送4件到精测室检测轴孔粗糙度(粗糙度要求,Ra1.6),负责人:毛楚材 时间:2006年3月15日,对策实施一,序号,1,2,3,4,结果,1.72,1.75,1.82,1.85,此刀片不可行,加工,QC,小组,将新回厂的硬质合金涂层碳化钛铝刀片送检其硬度,检测为91、92,HRA,,然后对此刀片进行现场试加工,将加工后的外轴承送4件到精测室检测轴孔粗糙度(粗糙度要求,Ra1.6),根据2个班次跟踪检查发现孔径尺寸不稳定,测量工件变化在0.003-0.004之间,负责人:毛楚材 时间:2006年3月17日,序号,结果,1,1.12,2,1.23,3,1.13,4,1.16,3012,3213,粗糙度合格,对策实施一,此刀片可行,可批量订购,加工,QC,小组,将新回厂的,ZK30UF,刀片送检其硬度,检测为92.6、93,HRA,,对此刀片进行现场试加工,将加工后的外轴承送检4件检测轴孔粗糙度(粗糙度要求,Ra1.6),并将两片刀片寿命如下:,根据连续2个班次的跟踪检测,工件变化在0.001-0.002之间,2977,2999,序号,结果,1,0.97,2,0.95,3,1.13,4,1.16,负责人:毛楚材 时间:2006年3月19日,粗糙度合格,对策实施一,加工,QC,小组,从上表可以看出:硬质合金涂层钛铝、硬质合金涂层碳化钛为合金材料,虽然硬质合金涂层钛铝加工的零件粗糙度合格,但工件稳定性较差;含钨、钴材料的,YG6X,刀片虽然粗糙度较好,但切削性能较差;以上四种刀片的材料相比,,硬质合金,ZK30UF,所加工的零件粗糙度、尺寸稳定性、切削性能好。,对策实施一,加工,QC,小组,经过改进后,月,16,日,-20,日数据统计如下: 检查人:郭秀云,上升2988件,/,片,件,/,片,2988件,/,片,继续加油,!,对策实施一,加工,QC,小组,为寻找合适的加工方法,我们经过现场观察摸索,根据单因素优选法,我们按不同的余量各加工4000件,,首先确定余量试验范围为,0.05,0.2,;然后按,0.618,的原理进行试验,分别统计刀片使用情况。,0.2,0.05,X1,X2,我们在余量实验内选取两点,,a,点为,0.05,,,b,点为,0.2,,通过优选法找最优一点进行试验,序号,优选点,余量试验,结论,1,X1=a+0.0618*,(,b-a,),=0.05+0.618*,(,0.2-0.05,),=0.143,加工外轴承数量,刀片使用情况(单位:片),从试验结果可看出,X2,点优于,X1,点,,X1,为坏点,,a-X1,为坏段,4000,2,2,X2=,(,a+b,),-X1=0.05+0.2-0.143=0.097,加工外轴承数量,刀片使用情况(单位:片),4000,1,对策实施二,对策实施二,加工,QC,小组,序号,优选点,余量试验,结论,3,X3=X2+b-X1=0.097+0.2-0.143=0.154,加工外轴承数量,刀片使用情况(单位:片),从试验结果可看出,X2,点优于,X3,点,,X3,为坏点,可判定,X3-b,为坏段,4000,2,通过优选法我们可判定,X2,为优点,此余量精镗刀片使用寿命最高,能满足工艺要求,0.05,X2,X1,X3,0.2,效果检查,实施日期:月,22,日,-24,日 检查人:许继群,4200件,/,片, 目标达到了,件,/,片,874,2900,4500,4200,100,800,1500,2200,2900,3600,4300,5000,活动前,对策1,目标,对策2,我们对操作工进行现场培训,要求加工时必须保证2挡进给速度,并按优先法得出的余量来进行加工。在3月23日,进行现场操作考核,结果全部合格。,加工,QC,小组,2,对策实施二,产量,从20,06,年,4,月,9,月的记录显示,刀片使用寿命达到 4554 件,/,片,报废金额为7151,元,比2005年同期节约35555元.,2006年,4-9,月,ZK30UF,刀片使用情况统计,加工,QC,小组,寿命,效果检查,活动创造经济效益:,2006年4-12月份已生产外轴承2253010件,,YG6X,刀片单价20元,改进后,ZK30UF,刀片单价20元,4-12月份可节约刀片费用:,(2253010,874) 20-(22530104500,),20,41560,元,无形成果:请看活动前后对比图, 对小组个人进行了打分评价,活动前,活动后,品质意识,作业技能,个人能力,QC,知识,团队精神,改善能力,经济效益,节约废品损失,:4054,件,0.97,元,/,件,3932元,共节约资金:41560,+3932-300-300,44892元,QC,小组活动费用为:,300,元,改造刀片费用为,:,300,元,加工,QC,小组,加工,QC,小组,加工,QC,小组,效果检查,加工,QC,小组,作成:虞水清 作成日期:,2004,年,5,月,20,日,作成:虞水清 作成日期:,2004,年,5,月,20,日,件,/,支,活动前,活动中,效果跟踪阶段,巩固措施,主题选择了现场急需解决的问题,活动中搜集数据时间较长,今后将学习质量统计方法,对策的,实施有全员共同参与,今后活动群策群力,使质量活动全面开展,原因分析不彻底,对发现问题的能力、判断能力,分析能力有待提高,将此改善方法扩展到同类质量问题,进一步提高产品质量,最感激的事情:得到领导的大力支持及组员全力配合使问题得到一一破解,最自豪的改善: 外轴承,5,精镗刀寿命得到提高,加工,QC,小组,本次活动我们小组成员运用,QC,理论的水平进一步得到提升,集体智慧、团队精神和开拓意识在此得到完美的展现,今后,我们小组将继续按照,PDCA,循环这一科学方法组织开展活动,争取再立新功。,活动体会,谢谢!,下一个PDCA循环再见,请提出宝贵的意见,谢谢!,请提出宝贵的意见,谢谢!,下一个PDCA循环再见,
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