转炉出钢温降探讨

上传人:小*** 文档编号:243144049 上传时间:2024-09-16 格式:PPT 页数:22 大小:150KB
返回 下载 相关 举报
转炉出钢温降探讨_第1页
第1页 / 共22页
转炉出钢温降探讨_第2页
第2页 / 共22页
转炉出钢温降探讨_第3页
第3页 / 共22页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,转炉出钢温降探讨,巫盛林,福建三钢炼钢厂技术科,摘要,本文通过实测转炉钢水出钢温度与吹氩 5,min,后钢水温降的变化规律,采用统计分析的方法,指出通过技术改造和加强管理可以降低出钢温度,从而达到提高钢水质量、提高转炉炉龄和降低成本的目的。,关键词,出钢温度 温降,1 前言,三钢炼钢厂自1999年6月进行1连铸机高效化改造以来,转炉出钢温度大幅度下降。由数据统计知道,平均出钢温度(不包括补吹后出钢的实际温度),由1998年1706、1999年的1683、2000年的1676,降至2001年的1667,并且一直稳定在1666保持在现在。出钢温度降低,带来了钢铁料耗和合金消耗的下降,以及炉龄、钢包龄、中间包龄、钢水质量和铸坯质量大幅度的提高。本次调查从目前工艺条件出发,对钢水从出钢到吹氩5,min,后,以及钢包管理等方面的因素对钢水温降的影响进行探讨。,2 研究钢种,三钢炼钢厂目前常浇的主要钢种是普碳钢(,Q235,系列)和低合金钢(,HRB335,系列)。由于,HRB335,加入的合金用量远比,Q235,多,因此,本文主要研究,HRB335,出钢至吹氩5,min,结束后的钢水温降。,3 出钢过程,HRB335,钢水温降规律的研究,3.1 出钢温度、钢水温降的分布,3.1.1 出钢温度分布,这里出钢温度是指补吹后,炉内熔池的实际温度。温度分布如图1所示,出钢温度处于16681711之间。,N=50,炉,,T,max,=1711,,T,min,=1668,R=43,T,平均,=1685.24,,S=9.61,图1 出钢温度分布直方图,从图1可知,出钢温度大部分处于16681687,占统计炉数的64。,3.1.2 钢水温降的分布,出钢温降分布如图2所示,出钢温降处于81125之间。,N=50,炉,,T,max,=125,,T,min,=81,R=44,T,平均,=93.06,,S=9.33。,图2 钢水温降分布直方图,从图2可知,出钢钢水温降大部分处于81100之间,占统计炉数的82。,3.2 影响钢水出钢过程温降因素的分析,有关的测试研究指出,1,,钢水在钢包内的热损失比例大概是:包衬蓄热(包衬接受钢水后包衬升温而所需热量)占钢水在包中总热损失的45%50%;包壁的散热占20%;钢水表面辐射散热占20%30%。有关测定数据指出,1,:钢包包衬蓄热引起钢水降温主要在最初的6,min,内,在一个小时内基本饱和。钢水表面的散热,如果钢包内钢水表面加覆盖剂保温,浇铸过程中钢包加盖,将使钢水热损失减少35%40%,比仅有钢渣覆盖的热损失减少13.3%,对钢水终点的温降减少约1112,1,。,由以上分析可以看出,影响钢水出钢温降的主要因素是出钢温度、出钢时间、钢包包壁内衬温度等。,3.2.1 出钢温度的影响,将50炉,HRB335,钢的实测数据进行一元回归分析得出,出钢过程钢水温降,T(),与出钢温度,T,出,()的关系式(1)与图3。,T764.7270.509T,出,(1),r0.5238 s1196.2782,图3 钢水温降与出钢温度的关系,由式(1)看出,出钢过程钢水温降,T,随出钢温度,T,出,的升高而增大。如将出钢温度控制在1670以下,则出钢过程温降可降低至85。,3.2.2 出钢时间的影响,将50炉,HRB335,钢的实测数据进行一元回归分析得出,出钢过程温降,T(),与出钢时间,t,出,(,s),的关系式(2)与图4。,T79.7360.0947t,出,(2),r0.443 s855.022,图4 钢水温降与出钢时间的关系,由(2)式可知,出钢时间延长,出钢过程钢水温降增大。因此,为减少出钢过程钢水温降,应尽可能地缩短出钢时间。,3.2.3 钢包内衬温度的影响,对,HRB335,钢的实测数据进行一元回归分析,得出出钢过程钢水温降,T(),与出钢前钢包内衬温度,T,包,()的关系式为(3)与图5。,T94.1840.0024T,包,(3),r0.024s1.384,图5 钢水温降与钢包内衬温度的关系,由式(3)可知,出钢过程钢水温降,T,随钢包内衬温度,T,包,的升高而降低。但是降低的幅度不是很大,主要是钢包内衬的厚度变化,钢包壁与内衬无绝热纤维层影响钢包壁的散热,钢包保温效果不好,钢水温降就大。如6月26日,甲2炉第二炉,出钢时间109秒,而出钢温降125。通过分析是,此炉钢包无烘烤,钢包为“黑”包,且钢包龄已经达到80炉以上,钢包内衬的耐材比较薄,钢包壁与内衬之间又无绝热纤维层,钢包保温性能就差,钢包壁散热大,钢水温降也就大。这次统计钢包内衬温度700850之间占统计炉数的70,占绝大多数。有关的测试研究指出,1,,对90,t,钢包,包衬温度由400提高到1200,钢水总温降可减少25。所以说钢包的烘烤、烘烤温度、烘烤时间以及减少出钢前的等待时间,对减少钢水降温起主要作用。,4 今后需做工作,4.1 在线烘烤,目前钢包在线烘烤,钢包内衬温度不高于800900,在线烘烤器罩离钢包上口间隙偏大,造成对流散热大,若改为活动升降罩,减少热损失效果会更好些。,目前在线烘烤位置离出钢位距离长,存在当炉前倒炉测温、取样时,就停止在线烘烤,开到出钢位,等待钢水出钢时间34,min,,造成钢包内衬辐射散热损失。若把在线烘烤位置改到吹氩站,就可缩短钢包行进距离。,4.2 钢包在线烘烤前的等待时间,转炉若因铁水供应不足,就可能出现三座炉生产或两座炉生产的局面。由于信息沟通不畅,没有使用的钢包个数就增多,钢包使用循环时间就延长。还有存在处理好的钢包,因行车工无及时吊上钢包车,也就延长钢包的等待时间,这种现象还比较多,钢包等待的时间大都为2040,min,,有时等待时间还更长。,所以,应尽可能缩短钢包循环使用过程中的空间等待时间,否则包衬深部温度下降太多,盛钢后钢水降温多。,4.3 合金烘烤,下表1,2,出钢过程合金加入量及其温降值,表中每吨钢增加1,kg,硅锰,钢水温降值大约为2.21;每吨钢增加1,kg,硅铁,钢水升温大约为1.1。,目前转炉冶炼钢种,HRB335,,加硅锰约600,kg,,硅铁约60,kg。,可见,,HRB335,钢水加合金的温降约为42。如果采用合金烘烤,估计加入合金温降可以大大降低。,合金名称,硅铁,硅锰,钢水温降/,kg,1,t,钢,1,1.1,2.21,4.4 试验使用,SN,型滑动水口机构,钢包用,SN,滑板,3,,内衬温度降低小,装包时间缩短,钢包周转速度加快,在线周转的钢包数量可减少20左右,促使了生产组织的顺行。目前四座转炉对四台连铸机的生产组织,使用周转钢包数量,为1112个,若采用,SN,滑板,钢包周转数可减至910个。这样,可以大大减轻工人劳动强度。采用,SN,滑板可使钢包内衬始终处于高温状态,达到降低出钢温度的目的,有利于提高炉衬的寿命,改善钢水质量,降低成本。,5 结论,5.1 钢水出钢温降平均值为93.06;,5.2 通过技术改造,可以降低出钢温度,提高钢水质量,降低成本;,5.3 在保证连铸浇注顺行的情况下,降低出钢温度、缩短出钢时间和提高钢包内衬温度,可以达到钢水出钢过程的温降;,5.4 严格管理,出台相应的考核措施,出钢温度还可以继续降低。,参考文献,1 倪满森.降低出钢温度实现低过热度连铸.炼钢,1999,(5).,2 杨强,刘浏.电炉出钢过程温降规律的研究.炼钢,1999,(1).,3 高海潮,等.钢包滑动水口滑板多炉连续使用技术.炼钢,2002,(1).,谢 谢,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 小学资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!