机械故障诊断技术6旋转机械故障诊断

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第六章 旋转机械故障诊断 6 1 旋转机械振动的动力学特征及信号特点 6.1.1 转子特性 转子组件 是旋转机械的核心部分,由转轴及固定装上的各类盘状零件 (如:叶轮、齿轮、联轴节、轴承等)所组成。 从动力学角度分析,转子系统分为刚性转子和柔性转子。 刚性转子 :转动频率低于转子一阶横向固有频率的转子为刚性转子 ,如电 动机、中小型离心式风机等。 柔性转子 :转动频率高于转子一阶横向固有频率的转子为柔性转子 ,如燃 气轮机转子。 在工程上,我们也把 对应于转子一阶横向固有频率的 转速称为 临界转速 。 当代的大型转动机械,为了提高单位体积的做功能力 ,一般均将转动部件做成高速运转的柔性转子 (工作转速 高于其固有频率对应的转速 ),采用滑动轴承支撑。 由于 滑动轴承 具有弹性和阻尼,因此,它的作用远不 止是作为转子的承载元件,而且已成为转子动力系统的 一部分。 在考虑到滑动轴承的作用后,转子 轴承系 统的固有振动、强迫振动和稳定特性就和单个振动体不 同了 。 柔性转子的临界转速 由于柔性转子在高于其固有频率的转速下工作,所以在起、停车过程 中,它必定要通过固有频率这个位置。此时机组将因共振而发生强烈的 振动,而在低于或高于固有频率转速下运转时,机组的振动是一般的强 迫振动,幅值都不会太大, 共振点 是一个临界点。故此,机组发生共振 时的转速也被称之为 临界转速 。 转子的临界转速往往不止一个,它与系统的自由度数目有关 。实际情 况表明:带有一个转子的轴系,可简化成具有一个自由度的弹性系统, 有一个临界转速;转轴上带有二个转子,可简化成二个自由度系统,对 应有二个临界转速,依次类推。 其中转速最小的那个临界转速称为一阶临界转速 nc1,比之大的依次叫 做二阶临界转速 nc2、三阶临界转速 nc3。 工程上有实际意义的 主要是前几阶 ,过高的临界转速已超出了转子可 达的工作转速范围。 临界转速的变动 为了保证大机组能够安全平稳的运转,轴系转速应处于该轴系各临界转 速的一定范围之外,一般要求: 刚性转子 n0.75 nc1 柔性转子 1.4 nc1 n 0.7 nc2 式中, nc1、 nc2分别为轴系的一阶、二阶临界转速。 机组的临界转速 可由产品样本查到或在起停车过程中由振动测试获取。 需指出的是 ,样本提供的临界转速和机组实际的临界转速可能不同,因 为系统的固有频率受到种种因素影响会发生改变。设备故障诊断人员应该了 解影响临界转速改变的可能原因。 一般地说 ,一台给定的设备,除非受到损坏,其结构不会有太大的变化 ,因而其质量分布、轴系刚度系数都是固定的,其固有频率也应是一定的。 但实际上 ,现场设备结构变动的情况还是很多的,最常遇到的是换瓦, 有时是更换转子,不可避免的是设备维修安装后未能准确复位等等,都会影 响到临界转速的改变。 多数情况下 ,这种临界转速的改变量不大,处在规定必须避开的转速区 域内,因而被忽略。 6 1 2 转子 轴承系统的稳定性 转子系统的稳定与失稳: 转子 轴承系统的 稳定性 是指转子在受到某种小干扰扰动后能否随时 间的推移而恢复原来状态的能力,也就是说扰动响应能否随时间增加 而消失。 如果响应随时间增加而消失,则转子系统是 稳定 的。 若响应随时问增加,则转子系统就 失稳 了。 油膜涡动与油膜振荡: 在瓦隙较大的情况下,转子常会因不平衡等原因而偏离其转动中心,致 使油膜合力与载荷不能平衡,就会引起 油膜涡动 。油膜涡动是一种比 较典型的失稳。 机组的稳定性能在很大程度上取决于滑动轴承的 刚度和阻尼 。当系统具 有正阻尼时,系统具有抑制作用,振动逐渐衰减。反之系统具有负阻 尼时, 油膜涡动就会发展为油膜振荡 。 油膜涡动与油膜振荡都是 油膜承载压力波动 的反映, 表现为轴的振动 。 ( 1) 油膜涡动与油膜振荡的发生条件 只发生在使用压力油润滑的滑动轴承上。在半润滑轴 承上不发生。 油膜振荡只发生在转速 高于临界转速 的设备上。 ( 2) 油膜涡动与油膜振荡的信号特征 油膜涡动的振动频率随转速变化,与转频保持 f=( 0.43 0.48) fn。 油膜振荡的振动频率在临界转速所对应的固有频率附 近,不随转速变化。 两者的振动随油温变化明显。 ( 3) 油膜涡动与油膜振荡的振动特点 油膜涡动的 轴心轨迹 是由基频与半速涡动频率叠加成的 双 椭圆,较稳定 。 油膜振荡是 自激振荡 ,维持振动的能量是转轴在旋转中供 应的,具有惯性效应。由于有失稳趋势,导致摩擦与碰撞,因 此 轴心轨迹不规则 , 波形幅度不稳定,相位突变 。 ( 4)消除措施 设计时使转子避开油膜共振区; 增大轴承比压,减小承压面; 减小轴承间隙; 控制轴瓦预负荷,降低供油压力; 选用抗振性好的轴承结构; 适当调整润滑油温; 从多方面分析并消除产生的因素。 6.1.3 转子的不平衡振动机理 旋转机械的转子由于受材料的质量分布、加工误差、装配因素以 及运行中的冲蚀和沉积等因素的影响,致使其质量中心与旋转中心 存 在 一定程度的 偏心距 。 静不平衡:偏心距较大时 ,静态下,所产生的偏心力矩大于摩擦阻力矩 ,表现为某一点始终恢复到水平放置的转子下部,其偏心力矩小于摩 擦阻力矩的区域内,称之为 静不平衡 。 动不平衡 : 偏心距较小时 ,不能表现出静不平衡的特征,但是在转子旋 转时,表现为一个与转动频率同步的 离心力矢量 ,离心力 F=Me2 ,从而激发转子的振动。这种现象称之为 动不平衡 。 特点 :静不平衡的转子,由于偏心距 e较大,表现出更为强烈的动不平衡 振动。 要求: 虽然作不到质量中心与旋转中心绝对重合,但为了设备的安全运 行,必需将偏心所激发的振动幅度控制在许可范围内。 ( 1) 不平衡故障的信号特征 时域波形为近似的等幅正弦波。 轴心轨迹为比较稳定的圆或椭圆,这是因为轴承座及 基础的水平刚度与垂直刚度不同所造成。 频谱图上转子转动频率处的振幅。 在三维全息图中,转频的振幅椭圆较大,其他成份较 小。 ( 2) 敏感参数特征 振幅随转速变化明显,这是因为,激振力与角速度 是指数关系。 当转子上的部件破损时,振幅突然变大。例如某烧结 厂抽风机转子焊接的合金耐磨层突然脱落,造成振幅 突然增大。 6.1.4 转子与联轴节的不对中振动机理 转子不对中包括 轴承 不对中和 轴系 不对中两类。 轴承不对中 本身不引起振动,它影响轴承的载荷分布、油膜形态等运行 状况。一般情况下,转子不对中都是 指轴系不对中 ,故障原因在联轴 节处。 引起轴系不对中的原因: 安装施工中对中超差; 冷态对中时没有正确估计各个转子中心线的热态升高量,工作时 出现主动转子与从动转子之间产生动态对中不良; 轴承座热膨胀不均匀; 机壳变形或移位; 地基不均匀下沉; 转子弯曲,同时产生不平衡和不对中故障。 轴系不对中可分为三种情况 : 轴线平行不对中 轴线交叉不对中 轴线综合不对中 在实际情况中,都存在着综合不对中。只是其中平行 不对中和交叉不对中所占的比重不同而已。 由于两半联轴节存在不对中,因而产生了附加的弯曲 力。由于转动,这个附加弯曲力的方向和作用点也被强迫 发生改变,从而激发出转频的 2倍、 4倍等偶数倍频的振动 。其 主要激振量以 2倍频为主 ,某些情况下 4倍频的激振量 也占有较高的份量。更高倍频的成份因所占比重很少,通 常显示不出来。 轴系不对中故障特征 : 时域波形在基频正弦波上附加了 2倍频的谐波。 轴心轨迹图呈 香蕉形或 8字形 。 频谱特征:主要表现为径向 2倍频、 4倍频振动成份, 有角度不对中时,还伴随着以回转频率的轴向振动。 在全息图中 2、 4倍频椭圆较扁,并且两者的长轴近似 垂直。 不对中故障甄别 : 不对中 的谱特征和 裂纹 的谱特征类似,均以 两倍频 为主,二者的 区分 主要是振动幅值的稳定性,不对中振动比较稳定。 用全息谱技术 则容易 区分,不对中为单向约束力,二倍频椭圆较扁。 轴横向裂纹 则是旋转矢 量,二倍频全息谱比较圆。 带滚动轴承和齿轮箱的机组,不对中故障可能引发出通过频率或啮合 频率的高频振动,这些高频成分的出现可能掩盖真正的振源。如高频振 动在轴向上占优势,而 联轴器 相联的部位轴向工频亦相应较大,则齿轮 振动可能只是 不对中故障所产生的过大的轴向力的响应 。 轴向工频有可能是 角度不对中 ,也有可能是 轴承不对中 。一般情况, 角度不对中 , 轴向工频 振值比 径向 为大;而 轴承不对中 正好相反,因为 后者是由不平衡引起,它只是对不平衡力的一种响应。 通频振动: 表示振动原始波形的振动幅值。 选频振动: 表示所选定的某一频率正弦振动的幅值。 工频振动: 表示与所测机器转子的旋转频率相同的正弦振动的幅值。 基频振动:工频振动 又叫 基频振动 。 例:对于工作转速为 6000r/min的机器,工频振动频率是 100HZ。 6 1 5 转轴弯曲故障的机理 设备停用一段较长时间后重新开机时,常常会遇到振动过大甚 至无法开机的情况。这多半是设备停用后产生了转子轴弯曲的故障。 转子弯曲有 永久性弯曲 和 临(暂)时性弯曲 两种情况。 永久性弯曲 是指转子轴呈弓形。造成永久弯曲的原因有设计制造缺陷 ( 转轴结构不合理、材质性能不均匀 )、长期停放方法不当、热态停机 时未及时盘车或遭凉水急冷所致。 临时性弯曲 指可恢复的弯曲。造成临时性弯曲原因有预负荷过大、开机 运行时暖机不充分、升速过快等致使转子热变形不均匀等。 轴弯曲振动的 机理 和转子质量偏心类似,因而都要产生与 质量偏心类似 的 旋转矢量激振力 ,与 质心偏离不同 点是 轴弯曲 会使轴两端产生 锥形 运动,因而在轴向还会产生较大的 工频振动 。 转轴弯曲故障的振动信号特征 : (轴弯曲故障的振动信号与不平衡基本相同。) 时域波形为近似的等幅正弦波; 轴心轨迹为一个比较稳定的圆或偏心率较小的椭圆, 由于轴弯曲常陪伴某种程度的轴瓦摩擦,故轴心轨迹 有时会有摩擦的特征; 频谱成份以转动频率为主,伴有高次谐波成份。与不 平衡故障的区别在于:弯曲在轴向方面产生较大的振动。 6 1 6 转轴横向裂纹的故障机理 转轴横向裂纹的振动响应与所在的位置、裂纹深度及 受力的情况等因素有极大的关系,因此所表现出的形式也 是多样的。在一般情况下,转轴每转一周,裂纹总会发生 张合。转轴的刚度不对称,从而引发非线性振动,能识别 的振动主要是 1X、 2X、 3X倍频分量。 转轴横向裂纹的振动信号特征 : 振动带有非线性性质,出现旋转频率的 l 、 2 、 3 等高 倍分量,随裂纹扩展,刚度进一步下降, l 、 2 等频率 幅值随之增大, 相位角则发生不规则波动 , 与不平衡相角稳定 有差别 。 开停机过程中,由于非线性谐频关系,会出现 分频共振 ,即转 子在经过 1 2、 1 3临界转速时,相应的高倍频 (2 、 3 )正好 与临界转速重合,振动响应会出现峰值。 裂纹的扩展速度随深度的增大而加速,相应的 l 、 2 (倍频)的振 动也会随裂纹扩展而快速上升,同时 1 、 2 相位角出现异常波动 。 全息谱表现为 2倍频的椭圆形状 ,与轴系不对中的扁圆形状有明显的 差别。 故障甄别 稳态运行时,应能与不对中故障区分。全息谱是最好的区分方法。 6.1.7 连接松动故障的机理 松动振动异常的基本原因 : 振动幅值由 激振力 和 机械阻抗 共同决定, 松动使 连接刚度下降 ,这是 松动振动异常的基本原因 。 支承系统松动引起异常振动的机理 : 从以下两个侧面加以说明。 1)当轴承套与轴承座配合具有较大间隙或紧固力不足时,轴承套受转 子离心力作用,沿圆周方向发生周期性变形,改变轴承的几何参数。进 而影响油膜的稳定性。 2)当轴承座螺栓紧固不牢时,由于结合面上存在间隙,使系统发生不 连续的位移。 上述两顶因素的改变,都属于非线性刚度改变,变化程度与激振力 相联系,因而使松动振动显示出非线性特征。松动的典型特征是产生 2 及 3 、 4 、 5 等高倍频的振动。 连接松动故障的振动特征 : 轴心轨迹混乱,重心飘移。 频谱图中,具有 3 、 5 、 7 等高阶奇次倍频分量, 也有偶次分量。 松动方向的振幅大。 当高次谐波的振幅值大于转动频率振幅的 1/2 时,应怀疑有松动故 障。 6 1 8 碰摩故障的机理 动静件之间的 轻微摩擦 ,开始时故障症状可能并不十分明显,特 别是滑动轴承的 轻微碰摩 ,由于润滑油的缓冲作用,总振值的变化是 很微弱的,主要靠 油液分析 发现这种早期隐患;有经验的诊断人员, 由 轴心轨迹 也能做出较为准确的诊断。 当动静碰摩发展到一定程度后,机组将发生 碰撞式大面积摩擦 ,碰摩特 征就将转变为主要症状。 动静碰摩的特点分析: 动静碰摩与部件松动具有类似特点。 动静碰 摩是当间隙过小时发生动静件 接触再弹开 ,改变构件的动态刚度 ; 松动 是连接件紧固不牢、受交变力 (不平衡力、对中不良激励等 )作 用,周期性地 脱离再接触 ,同样是改变构件的动态刚度。 不同点是 ,前者还有一个 切向的摩擦力,使转子产生涡动 。转子强迫振 动、碰摩自由振动和摩擦涡动运动叠加到一起,产生出复杂的、特有 的振动响应频率。 由于碰摩力是不稳定的接触正压力,时间上和空间位置上都是变化的, 因而摩擦力具有明显的非线性特征 (一般表现为丰富的超谐波 )。因此 , 动静碰摩与松动相比 ,动静碰摩振动成分的周期性相对较弱,而非 线性更为突出。 碰摩故障的振动特征 : 1) 时域波形存在 “ 削顶 ” 现象,或振动远离平衡位置时出现高频小幅 振荡。 2) 频谱上除转子工频外,还存在非常丰富的高次谐波成分 (经常出 现在气封摩擦时 )。 3) 严重摩擦时,还会出现 1 2 、 l 3 、 1/N 等精确的分频成 分 (经常出现在轴瓦磨损时 )。 4) 全息谱上出现较多、较大的高频椭圆,且偏心率较大。 5) 提纯轴心轨迹 (1 、 2 、 3 、 4 合成 )存在 “ 尖角 ” 。 6) 轴瓦磨损时,还伴有轴瓦温度升高、油温上升等特征,气封摩 擦时,在机组起停过程中,可听到金属摩擦时的声音。 7) 轴瓦磨损时,对润滑油样进行铁谱分析,可发现如下特征: 谱片上磁性磨粒在谱片入口沿磁力线方向呈长链密集状排列, 且存在超过 20 m的金属磨粒; 非磁性磨粒随机地分布在谱片上,其尺寸超过 20 m; 谱片上测试的光密度值较上次测试有明显的增大。 碰摩故障的故障甄别: 1) 由于故障机理与松动类似,两者不容易加以区分。据现 场经验: 松 动 a.松动时以高次谐波为特征; b.松动振动来源于不平衡力, 故松动振动随转速变化比较 明显; c. 在波形表现形式上 :松动则 不存在削顶问题。 碰 摩 a.摩擦时以分谐波为特征; b.碰摩受间隙大小控制,与转 速关系不甚密切; c.在波形表现形式上 :摩擦常 可见到削顶波形。 2) 局部碰摩与全弧碰摩的区分 全弧碰摩 分频明显,超谐波消失, 局部轻摩擦 很少有分频出现,谐波幅值小但阶次多, 局部严重摩擦 介于两者之间,有分频也有低次谐波,且谐波幅值比基 频还大。基频则由未碰撞前的较大值变为较小值。 在轨迹上 , 局部摩擦轨迹 乱而不放大,正进动; 连续全弧摩擦 则随时间逐渐扩散,进动方向为反进动。 6.1.9 喘振的机理 喘振 是一种很危险的振动,常常导致设备内部密封件、叶轮导流扳、轴 承等损坏,甚至导致转子弯曲、联轴器及齿轮箱等机构损坏。它也是流体机械 特有的振动故障之一。 喘振 是压缩机组严重失速和管网相互作用的结果。它既可以是管网负荷急 剧变化所 引起 ,也可以是压缩机工作状况变化所 引起 。 当进入叶轮的气体流量减少到某一最小值时,气流的分离区扩大到整个 叶道,使气流无法通过。这时叶轮没有气量甩出,压缩机出口压力突然下降。 由于压缩机总是和管网连在一起的,具有较高背压的管网气体就会倒流到叶轮 里来。瞬间倒流来的气流使叶轮暂时弥补了气体流量的不足,叶轮因而恢复正 常工作,重新又把倒回来的气流压出去,但过后又使叶轮流量减少,气流分离 又重新发生。如此周而复始。压缩机和其连接的管路中便产生出 一种低频率 高振幅的压力脉动 ,造成机组强烈振动。 喘振 是压力波在管网和压缩机之间 来回振荡 的现象,其强度和频率不但和 压缩机中严重的旋转脱离有关,还和管网容量有关; 管网容量越大,则喘振 振幅愈大,频率愈低 ;管网容量小,则喘振振幅小,喘振频率也较高,一般 为 0.5 20Hz。 6 2 不平衡分析案例 例 6-1:某厂芳烃车间一台离心式氢气压缩机 是该厂生产的关键设备之一。驱动电动机功率为 610KW,压缩机轴功率 550KW,主机转子转速 15300r min,属 4级离心式回转压缩机,工作介质是氢气 ,气体流量 38066m3 h,出口压力 1.132MPa,气体 温度 200 ,该压缩机配有本特利公司 7200系列振 动监测系统;测点有 7个,测点 A、 B、 C、 D为压缩 机主轴径向位移传感器,测点 E、 F分别为齿轮增速 箱高速轴和低速轴轴瓦的径向位移传感器,测点 G 为压缩机主轴轴向位移传感器。 该机组于 5月中旬开始停车大检修, 6月初经检修各项静态指标均 达到规定的标准。 6月 10日下午启动后投入催化剂再生工作。再生工作要连续运行 一周左右。再生过程中工作介质为氮气。压缩机启动后,各项动态 参数,如流量、压力、气温、电流振动值都在规定范围内,机器工 作正常。 运行不到两整天,于 6月 12日上午振动报警: 测点 D振动值越过报警限,高达 60 80m之间波动; 测点 C振动值也偏大,在 50 60m之间波动; 其它测点振动没有明显变化。 当时, 7200系统仪表只指示出各测点 振动位移的峰 峰值 ,它说 明设备有故障,但是什么故障就不得而知了。依照惯例,设备应立 即停下来,解体检修,寻找并排除故障,但这要使再生工作停下来 ,进而拖延全厂开车时间。 故障分析 利用计算机进行了频谱分析,见图 6-1,并与故障前 5月 21日相应测 点的频谱图 6-2进行对比,发现: 图 6-1 6月 12日 D点频谱图 图 6-2 5月 21日 D点频谱图 a) 1倍频的幅值明显增加, C点增大到 5月 21日的 1.9倍, D点增大 1.73倍。 b) 其它倍频成分的幅值几乎没变化。 根据以上特征,可作出以下结论: 1) 转子出现了明显的不平衡,可能是因转子的结垢所致; 2) 振动虽然大,但属于受迫振动,不是自激振动。并不可怕。 谐波 频率 HZ 21/5日,振幅 12/6日,振幅 改变量 1 254.88 170.93 295.62 125 2 510.80 38.02 38.82 0 3 764.65 34.40 35.38 1 4 1021.53 23.38 26.72 3 采取措施与事后复查 根据前述结论,因此做以下处理: 1) 可以不停机,再维持运行 4 5天,直到催化剂再生工作完成; 2) 密切注意振动状态,再生工作完成后有停机的机会,做解体检查。 6月 18日催化剂再生工作圆满完成,压缩机停止运行。 6月 20日对机组进行解体检查,发现机壳气体流道上结垢十分严重, 结垢最厚处达 20mm左右。转子上结垢较轻,垢的主要成分是烧蚀下 来的催化剂,第一节吸入口处约 3 4的流道被堵,只剩一条窄缝。 因此检修主要是清垢,其它部位如轴承、密封等处都未动,然后安 装复原,总共只用了两天时间。 6月 25日压缩机再次起动,压缩机工作一切正常。 6 3 轴弯曲分析案例 例 6-2, 某公司一台 200MW汽轮发电机组,型号为 C145 N200 130 535 535,型式为超高压、中间再热单抽冷凝式。 1982年 11月投产, 1994年首次 大修,至高压转子发生弯轴故障前,已运行近 6年,共进行过 7次小修。 在长期的运行中,该机高压转子振动一直保持在较好范围,轴承振动小 于 10m,轴振动小于 100m。 1998年在一次热态起动时 #2、 #3轴、 #1、和 #2轴承振动出现短时突增,被迫紧急关小闸门;再次开大蒸汽闸门,使转子 迅速加速,冲过临界转速(称为冲车)后并网运行。 并网后, #2轴和 #1、 #2轴承振动虽然仍处于良好范围,但其振动有明 显增大趋势,经连续观察运行近一月,也未能恢复至以前运行时的振动水平 。 为此,结合该机历史振动数据、停机前后振动数据及运行参数进行诊断 分析。 (1) 振动趋势历史数据 在长期运行中,该机 l#、 2#轴承振动分别为小于 2 m 及小于 10 m, 2#轴的振幅为 80 90 m。 为便于突出比较,停机前振动数据选取 4月 2 5日,热态 起动后数据选取 4月 6 9日的,作该期间的振动趋势记录曲 线。见图 6-3。 该趋势记录曲线表明长期运行时高压转子的轴及轴承振 动均处于优秀范围,热态起动后高压转子轴承及轴振动仍 然在正常范围以内。 图 63 振动历史历程 曲线 1停机前 1#轴承振动 2 m,热态启动后,为 6 m 曲线 2停机前 2#轴承振动 10 m,热态启动后,为 16 18 m 曲线 3停机前轴 振幅 80 m,热态启动后,为 120 140 m (2) 停机前后数据 1998年 4月 5日因处理锅炉隐患而停机,停机时主要参数及振动数如下: 1) 停机前各轴承和轴振动数据如表 6-2(略)所示,停机前各轴承和轴 振动均 在良好范围,其中, 1#、 2#轴及轴承振动均处于优秀标准以内 , 反映 高压转子停机前状态良好 。 2) 停机时的临界振动数据。查一周振动趋势记录, 2#、 3#轴停机临界 振动值均未超过 230 m,处于良好范围。 3) 停机主要参数 (4月 5日 ): 停机过程的电流、各点振动、温度等均属正常。 4) 热起动 (4月 6日 )主要参数与振动数据: 主要动力蒸汽参数:压力 2.2MPa,温度 412 ,再热汽温度 392 ,真空 77kPa ,大轴挠度值 30 m,主机润滑油温 40 。 4: 25 冲车:低速 (500 r min)、 10min,摩擦检查。 4: 25 升速至 1600r min,此时 1#轴承振动达 120 m, 2#轴承振动 达 65 m, 2#、 3#轴振动达到监测表的满量程(即轴振动值已大于 400 m ),运行人员采取紧急关闸措施停机。 5: 05 转子静止投盘车,大轴挠度值增大为 120 m,盘车电流 32A。 6: 40 再次起动,快速冲车至 3000 r min定速,然后并入电网。 从热态启动数据知 :在起动过程中,机组 1#、 2#轴承及 2#、 3#轴振 动异常增大,紧急关闸停机后,电动盘车时机组大轴挠度值增加较大, 盘车电流略有增加。 5) 热态起动运行后的振动数据 自再次起动并网后,机组高压转子轴和轴承振动均未能恢复历史振 动水平,尽管 1#、 2#轴承振动均小于 20 m,仍处于优秀振动标准表 5-7 的范围内,但与历史数据比较均有所增大。尤其是 2#轴的振动增大显著 。从频率成分来看,主要是一倍频成分增加,其余频率的振动成分无变 化,见表 6-3(略)。 6) 运行近一月后,停机时临界振动数据 4月 30日,该机因电网调峰转为备用而停机。在机组停机惰走降速过 程中, 2#轴和 l#、 2#轴承临界振动值比历史数据有成倍的增加,其振动 成分是 1倍频,机组停机时的临界振动数据见表 6-4。 (3) 数据分析 综合图 6一 3、表 62至表 64数据及起动前后运行参数分析,可 得出下列分析结论: 1) 探头所在处的转子跳动值从 30 m增加至 120 m,比起动前增大 了 4倍,反映出高压转子挠曲程度加剧,提示可能已产生转子弯曲。 2) 从振动频率以及振值随转速变化的情况来看。其症状和转子失 衡极为相似。但停机前运行一直很正常,只是在机组停车后再次起动 中振动异常,且在并网后一直维持较大振值, 缺乏造成转子失衡的理 由或转子零部件飞脱的因素,故可排除转子失衡的可能 。 3) 综合二次起动及并网运行一个月后停机惰走振动情况,表明机 组在第一次起动时即存在较大的热弯曲,而停车后间隔 l.5h再次起动 , 盘车时间不足,极易造成转子永久性弯曲 。 在第一次热态起动时,高压转子的轴及轴承振动急剧增加 (转速高 达 1600r min时,轴振幅即已超满量程值,即至少已大于 400 m, 表明在第一次起动时,转子存在较大的热弯曲, 而停车 1.5h后再 次起动,盘车时间严重不足,极易造成转子永久性弯曲 。 机组起动并网连续运行近一月,其振动一直处于稳定状态。 1#、 2#轴承和 2#轴振幅在热态起动后比历史数据有明显的增大。并且 振 幅增大的主要原因是一倍频振幅增大 。工频振幅的增大反映出转 子弯曲程度的增大,振幅的稳定反映出弯曲量的大小基本恒定。 查起动后运行近一月的频谱图,除 1倍频振动和 2#轴处的少量 2倍频 振动成分外,无其它振动频率成分。少量 2倍频振动成分的产生, 则分析认为是高压转子弯曲后与中压转子的对中性变差所造成的。 中、低压转子各轴承及各轴的振动与历史数据相比基本无变化,反 映出故障的发生部位主要是在高压转子。 诊断结论 尽管该机组高压转子振动仍在良好范围以内,但从各种参数的综 合分析来看,均表明高压转子上已发生了转子弯曲故障。而无论是转 子弯曲引起机组过临界振动过大或是存在围带损伤等事故隐患,均对 该机组安全运行构成极大的威胁。因此,诊断分析的结论是:该机立 即进行提前大修,解体查明故障并予以消除。 解体大修检查情况 : 5月 4日,该机提前转入大修。经揭缸解体检查证实,高压转子前 汽封在距调速级 180mm处弯曲 0.08mm,中压转子在 19级处弯曲 0.055mm ,高压汽封、围带、隔板汽封和中压汽封、隔板汽封及围带均有不同 程度的 摩擦损伤 ,其中,中压 19级近半圈围带前缘已磨坏,为此,高 压转子采取直轴、中压转子采取低速动平衡处理,同时对损伤的围带 也进行了相应的处理,经大修处理后高压转子振动重新恢复到优秀标 准内。 6 4 不对中分析案例 例 1:主风机对中不当造成的故障 某冶炼厂一台新上的烟机一主风机组于 1997年 5月中旬投用。机 组配置及测点如图 64所示。 首先,该机组在不带负荷的情况下试运了 3天,振幅约 50 m, 5 月 20日 2:05开始带负荷运行,各测点振值均有所上升,尤其是 2#测点 的振动由原来的 55 m上升至 70 m以上,运行至 16: 54机组发生突发 性强振,现场的本特利监测仪表指示振动满量程,同时机组由于润滑 油压低而联锁停机。停机后,惰走的时间很短,大约只 l 2min,停 车后盘不动车。 电动机 增速箱 风机 烟机 6 5 4 3 2 1 图 64 机组配置及测点图 机组事故停机前振动特点如下: 1) 20日 16: 54之前,各测点的通频振值基本稳定,其中烟机 2#轴承的 振动大于其余各测点的振动。 20日 16; 54前后,机组振值突然增大, 主要表现为联轴器两侧轴承 ,即 2#、 3#轴承振值显著增大,如表 64 所示。 表 64 强振前后各轴承振动比较 注意: 2#轴承与 3#轴承变化最大,说明最接近故障点。 2) 20日 14:31之前,各测点的振动均以转子工频、 2倍频为主,同时存 在较小的 3 、 4 、 5 、 6 等高次谐波分量, 2#测点的合成轴心轨 迹很不稳定,有时呈香蕉形,有时呈 “ 8” 字形,图 6-5是其中一个时 刻的时域波形和合成轴心轨迹 (1 、 2 )。 部位 1#轴承 2#轴承 3#轴承 4#轴承 强振前振值 26 76 28 20 强振时振值 50 232 73 22 图 6-5 2#测点的合成轴心轨迹图 (1倍频、 2倍频 ) a)轴心轨迹 b)径向振动波形 3) 20日 14: 31时,机组振动状态发生显著变化。从时域波形上看,机 组振动发生跳变,其中 2#、 3#轴承的振动由大变小(如,烟机后水平 方向由 65.8 m降至 26.3 m,如图 6-6所示),而 1#与 4#的振动则由 小变大(如烟机前垂直方向由 14.6 m升至 43.8 m,如图 6-7所示) ,说明此时各轴承的载荷分配发生了显著的变化,很有可能是由于联 轴器的工作状况改变所致。同时, 2#轴承 V方向出现很大的 0.5 成分 ,并超过工频幅值, H方向除有很大的 0.5 成分外,还存在突出的 78Hz成分及其它一些非整数倍频率分量,如图 68所示。烟机前 78Hz 成分也非常突出。这说明此时机组 动静碰摩 加剧。 图 68 2#轴承振动频谱图 4) 机组运行至 20日 16: 54前后,机组振值突然急剧上升,烟机后 V方向和 H方 向的振值分别由 45 m、 71 m上升至 153 m和 232 m,其中工频幅值上升最 多。且占据绝对优势( V方向和 H方向工频幅值分别为 120 m和 215 m),同 时 0.5倍频及高次谐波幅值也有不同程度的上升。这说明,此时烟机转子已出 现 严重的转子不平衡 现象。 5) 开机以来,风机轴向振动一直较大,一般均在 80 m以上,烟机的轴向振幅 也在 30 50 m之间。 20日 16: 54达最大值 115 m,其频谱以 1 为主,轴向 振动如此之大,这也是很不正常的。 不对中故障的特征之一就是引发 1X倍频 的轴向窜动 。 频谱图及故障现象 故障分析结论 综上所述,可得出如下结论: 1) 机组投用以来,风机与烟机间存在明显不对中现象, 且联轴器工作状况不稳定。 2) 20日 14: 31左右,一联轴器工作状况发生突变,呈咬 死状态,烟机气封与轴套碰摩加剧。其 直接原因是对中不 良 ,或联轴器制造缺陷。 3) 20日 16: 54,由于烟机气封与轴套发展为不稳定的全 周摩擦,产生大量热量,引起 气封齿与轴套熔化 , 导致 烟 机转子 突然严重失衡 ,振值严重超标。 因此分析认为造成本次事故的主要原因是机组对正曲线 确定不当。 解体检查情况 事故后解体发现: 1) 烟机前瓦 (1#测点 )瓦温探头导线破裂; 2) 副推力瓦有磨损,但主推力瓦正常; 3) 二级叶轮轮盘装配槽部位的法兰过热,有熔化痕迹及裂纹; 4) 气封套熔化、严重磨损,熔渣达数公斤之多; 5) 上气封体拆不下来; 6) 烟机 主风机联轴器咬死,烟机侧有损伤。 机组修复后,在 8月底烟机进行单机试运时,经测量发现烟机轴承箱 中分面向上膨胀 0.80mm,远高于设计给出的膨胀量 0.37mm。而冷态下 当时现场找正时烟机比风机反而高 0.396mm,实际风机出口端轴承箱中 分面仅上胀 0.50mm,故热态下烟机比风机高了: 0.80 0.396 0.50=0.696mm,从而导致了机组在严重不同轴的情况下运行,加重下 联轴器的咬合负荷,引起联轴器相互咬死,烟机发生剧振。 例 2:复合不对中故障的诊断 图 6-9 机组简图和测点布置 2000年 4月上旬某厂催 化主风机检修后,开机运行 ,电动机轴承温度和振值都 较正常 (振值为 9 m)。但是 ,半小时后电动机联轴器端 轴承温度持续增加,振值从 原 9 m一直升到 53 m,已 经超出电动机制造厂出厂标 准。 2000年 4月 17日和 18日 对该机组进行了全面的测试 。鉴于故障的发生位置主要 在电动机侧,所以测试主要 集中在电动机侧。 联机后,在正常载荷的情况下,测试结果分别如图 6-10图 6-16所示, 各点的振幅见表 6-7。 从以上测试结果中可以看出,电动机测点 1轴向的振幅偏高,已经超 该机组出厂的振动标准(小于 50m),表现出故障频率主要为工频。同 时,从电动机测点 2垂直方向的频谱图上不难看出,其 2倍频的振幅远高于 工频对应的振幅。电动机水平方向的振幅较小,主要是工频成分。 对比图 6-10、图 6-11,联机状态下的轴向振幅 53.0m是脱机状态下的 轴向振幅 25.4m和 2倍,这是 角度不对中的特征 。 测点频谱图 图 6-12 测点 2#垂直方向频谱图 图 6-14 测点 2#水平方向频谱图 图 6-13 测点 3#垂直方向频谱图 图 6-15 测点 3#水平方向频谱图 图 6 12到图 6 15都是在联机 状态下,图 6 12 中 1阶转频的振幅 很低, 2X频振幅最 高,对应的 3#点垂 直方向(图 6 13) 1X、 2X、 3X倍频 幅值都存在。水平 方向 2#、 3#点主要 振动都是 1X、 2X 倍频的振幅(图 6- 14、图 6-15)。 这 是不对中的特征 。 对比图 6-12与图 6-16,图 6-16的主要振动是 1倍频的振动,图 6-12的 主要振动是 2倍频的振动。 从对图 6-10图 6-16的综合分析中可以看出:电动机轴和增速齿轮 箱输入轴在垂直方向存在着严重的不对中。 解体后发现: 1) 电动机轴和齿轮箱低速轴在垂直方向,相差 100 m, 已大大超过维修规范所要求的限值。 2) 电动机的轴承室原刷镀层(修复的部位)发生变形, 使轴承室产生了一定的锥度,严重地破坏了原有的配合 精度。 这说明,在加载运行的初始阶段,电动机轴与其轴承 维修时的正确位置并没有被破坏。因此,其壳体轴向的振 动并不大。但是,电动机轴和齿轮箱低速轴在 垂直方向 存 在严重的平行不对中,引起的动载荷迫使电动机滚动轴承 逐渐离开原始的位置,发生了偏斜。这样,就造成了电动 机轴和齿轮箱低速轴之间,又产生了 角度不对中 的故障。 因此,它最终是一种复合型不对中,既包含了 平行不对中 的特点,又存在角度不对中的特征 。 6 5 热变形分析案例 汽轮机、高温气体透平机、航空发动机等机器,需要引入 高温、高压气体将整个缸体或壳体加热,介是缸体的不均匀 的,上缸的温度大于下缸的,反映在转子上是上半侧的热传 导量大,下半侧的热传导量小,如果转子在热态下静止不动 ,则很快会发生弯曲变形。 对于空压机而言,由于空气被压缩发热,而缸体上、下的 结构并不对称,储热容量相差大,同样也能造成缸体、转子 的不均匀热变形。因此,对于这种转子在起动之前必须充分 盘车,避免起动后引起过大的振动。 例 6-5 转子热膨胀阶段的弯曲振动 某炼油厂催化车间一台离心式空压机,开车后轴振幅逐渐上升 ,启动约 40 min,振幅达到 90 m,往后在操作参数不变状态下,振 幅会自动逐渐下降,最后轴振幅稳定在 35 m左右,这是该机每次开 车的振动规律。机器在开车阶段振幅较大的原因,是因为空压机到达 额定压力后温度上升,转子的装配零件首先受热膨胀。由于轴上零件 (叶轮、轴套、平衡盘、密封套和止推盘等 )的轴向接触端面彼此不平 行, 热膨胀时迫使转轴强制弯曲 ,产生不断增大的不平衡振动。 往后 随着转子温度逐渐趋于均匀 ,轴也获得充分伸长,消除了轴上装配零 件对轴施加的热弯曲应力,因此转子因弯曲产生的不平衡振动就慢慢 自动消失。 例 6-6 壳体非均匀膨胀造成的振动 某炼油厂主风机启动两个小时,带上负荷后,风机 出口侧振值急剧上升,最大达 164 m,机组振动频谱上, 转子工频振动占绝对忧势;铁谱分析亦未发现明显磨损, 红外测试表明,主风机外壳温度分布不均匀,外壳上对称 位置温度差最大达 30 。分析认为导致强强振的 原因是 : 风机开机由于负荷上升过快造成 壳体热膨胀不均 , 致使转 子与壳体不同心 。一旦壳体到达热平衡,振值应会下降。 两天后机组振值降至 89 m(一级报警值为 90 m),恢复 正常。以后该机组开机时,注意 缓慢提升负荷 ,再未发生 类似情况。 图 6-17 锅炉引风机示意图 6 6 支承松动分析案例 例 6-7 某发电厂一台大型锅炉引风机。由一台转速 840r min的电动机直联驱动。 该机组运转时振动很大,测量结果显示电动机工作很平稳。总振幅不超过 2.5mm s,但在风机上振幅很高,前后轴承 在水平和垂直方向上的振幅却很大。 AFV=150 m, AFH=250 m, ARV=87 m, ARH=105 m。风机的轴 向振幅小于 50 m。频率分析指出, 振动频率主要是转速频率成分 。这些 数据表明,风机振动并不是联轴节不 对中或轴发生弯曲,应诊断为转子的 不平衡故障。但是对风机振动最大的 外侧轴承在水平和垂直方向上的相位进行分析,发现两个方向上的相位是精确地 同相的,说明是 “ 定向振动 ” 问题,而不是单纯的不平衡。然后对外侧轴承、轴 承架和基础各部分位置进行振动测量,检查出轴承架一边的安装螺钉松动了,使 整个轴承架以另一边为支点进行摆振。用同样方法检查了内侧轴承架的安装螺钉 ,也发现有轻微松动。当全部安装螺钉被紧固以后,风机的振值就大大下降,达 到可接受的水平。 例 6-8 支承松动故障实例 某厂一台离心式压缩机,转速为 7000r min,通过齿轮增速器, 由一台功率为 1470kW,转速为 3600r min的电动机驱动。机组运行中 测得电动机和压缩机的振动很小,振幅不超过 2.5mm s,但是齿轮增 速器却振动很大,水平方向振幅为 12.5mm s,垂直方向振幅为 10mm s,振动频率为低速齿轮的转速频率 (60Hz),轴向振幅很低。停机 后打开齿轮箱,检查了齿轮和轴承,并没有发现任何问题,怀疑是不 平衡引起的振动。把低速齿轮送到维修车间进行了平衡和偏摆量检查 ,在安装过程中又对电动机和齿轮箱进行了重新对中,但是这一切措 施对于改善齿轮箱的振动毫无效果。 为了对齿轮箱振动作进一步分析,测量水平和垂直方向上的相位 ,发现两个方向上的相位是精确地 同相 ,显示是一种 “ 定向振动 ” , 然后又对齿轮箱壳体安装底脚和底板进行测振和检查,底脚螺钉是紧 固的,但从底板的振动形态中发现一边挠曲得很厉害。移去底板,就 看到底板挠曲部分下面的水泥浆已经破碎,削弱了该处的支承刚度。 解决底板局部松动的处理办法是把混凝土基础进行刮削,在底板下重 新浇灌了混凝土,当机组放回到原处安装后,齿轮箱的振幅就下降到 2.5mm s以下。 图 618 联机运转时地基的振动频谱图 例 6-9 支承松动故障 某钢铁公司氧气厂三车间压缩机建成以来长期因振动过大,不能投入生产。 该机组由一台 2500 KW,转速 2985 r/min的电动机经增速齿轮箱后,压缩机转 子为 9098 r/min。 现场调查表明:因迟迟不能投产, 厂方已分别对电动机、压缩机转子作过 动平衡校正,也对联轴节进行多次找正、 找同心。但仍然未能降低振动。 根据调 查情况,采用频谱分析技术,期望能从 振动成分的频率分布中分析振动的原因。 测得厂房大地的基础振动: 0.1Hz, 振幅 5.6 mv。 测得地基的固有频率: 7Hz(10.14mv); 二阶频率: 19 Hz;三阶频率: 29 Hz; 四阶频率: 38 Hz; 测得在联机运转时,地基的振动主频 0.15 Hz;振幅: 110 151 mv。 分析与结论: 1 振动以低频振动为主要矛盾,地基是 0.15 Hz;电机是 50 Hz。两者不一致。 2 地基振动的振幅 151mv(频谱图中)远大于电机的振幅 62 mv。说明地基的振动是主要矛盾。地基偏软,刚度不足。 但与地基固有频率 7 Hz相矛盾,因而问题应在电机与地基 连接部位。 3 根据电修厂方面提供的信息:安装后电机垂直振动大于水 平振动。这与通常的状态相矛盾,即垂直刚度小于水平刚 度,也证明地基存在问题。正常状态是垂直刚度大于水平 刚度。 4 导致地基垂直刚度不足的可能原因: 1)安装垫板与地基 的接触面积不够,空洞面积大,导致弹性变形大。 2)地 脚螺丝与地基的联结刚度不足。 3)地脚螺丝直径偏小, 刚度不足。 例 6-10 离心泵叶轮松动 一台悬臂式单级离 心泵,运转了几个月后 发生了叶轮松动。在泵 侧的两个轴承上检测振 动信号,经频谱分析, 显示有很多旋转频率的 谐波成分 (见图 6 19), 这些很强的谐波预示泵 的转子零件存在松动问 题。另外,从图中还可 以看出,频谱的噪声底 线很高,谱线连续表明 松动零件对轴施加了一 种不稳定的随机性冲击 力。 图 619 离心泵叶轮松动频谱图 例 6-11 氯气鼓风机转子叶轮松动 一台 4级离心式氯气鼓风机,转速为 2796r/min,由一台 3000r/min的 电动机用带拖动。 这台鼓风机运转时振动很 大,达到 50mm/s,振动的特 点是机器开车后几分钟内振幅 增大,但是当整台鼓风机预热 几小时以后,振幅又降下来。 预热方法是将机壳隔热,并将 热空气鼓进风机入口。 图 6-20所示为开车后 30min 这段时间内,在鼓风机上测得 的振幅与相位随时间的变化曲 线。从图中看出,振动的最大 峰值出现在开车约 4min的时候, 随后振幅下降,但在运转 2030min后,又开始增大。 振动分析表明,鼓风机的旋转频率是引起振动的主要因 素。 从相位上观察,在试验的 30min时间内,转子上的不平 衡矢量转动了 360,从这故障现象中可以判断叶轮发生了 松动。 叶轮在轴上虽然用键固定,但是间隙较大,叶轮轮壳内 孔只要稍微出现一点间隙,就会产生旋转偏心,破坏了预 先的平衡状态。由于旋转偏心方向在连续地变化,因此, 不平衡矢量的相位也跟着变化。 当偏心方向与原先的不平衡方向一致时,振动就增大, 反相时振动就减少,这样就清楚地解释了上面所说的这些 现象。 图 6-21 故障前 a与故障后 b 的频谱图 6 7 油膜涡动及振荡分析案例 例 6-12 某化肥厂的二氧化碳压缩机组,在检修后,运行了 140多天,高压缸振 动突然升到报警值而被迫停车。 在机组运行过程中及故障发生前后, 在线监测系统均作了数据记录。高压缸转子的径向振动频谱图见图 6-21 , a图是故障前的振动频谱,振动信号只有转频的幅值。 b图是故障发生 时的振动频谱,振动信号除转频外,还有约为 1/2转频 的振幅,这是 典 型的油膜涡动特征 。据此判定高压缸转子轴承发生油膜涡动。 例 6-13 油膜涡动及振荡实例 某公司国产 30万吨合成氨装置,其中一台 ALS16000离心式氨压 缩机组,在试车中曾遇到轴承油膜振荡。 图 622(a)表示高压缸轴振动刚出现油膜振荡时的频谱。从图中 可见, 140.5Hz(8430/min)是轴的转速频率 ,由轴的不平衡振动引 起。 55Hz为油膜振荡频率 。当转速升至 8760r min(146Hz)时,油 膜振荡频率 的幅值巳超过转速频率幅值,见图 622(b),这是一幅 典型的油膜振荡频谱图,从图 (b)中可见,频率成分除了 (146Hz) 和 (56.5Hz)之外,还存在其他频率成分;这些成分是;主轴振动频 率 和油膜振荡频率 的一系列和差组合频率。 图 622 高压缸油膜振荡初期及发展的振动频谱比较 例 6-14 油膜涡动及振荡实例 某公司一台空气压缩机,由高压缸和低压缸组成。低压缸在一次大修后 ,转子两端轴振动持续上升,振幅达 5055 m,大大超过允许值 33 m,但低 压缸前端的增速箱和后端的高压缸振动较小。低压缸前、后轴承上的振动测 点信号频谱图如图 623(a)、 (b)所示,图中主要振动频率为 91.2Hz,其幅值 为工频( 190Hz)振幅的 3倍多,另外还有 2倍频和 4倍频成份,值得注意的是 ,图中除了非常突出的低频 91.2Hz之外, 4倍频成分也非常明显。对该机组振 动信号的分析认为: 低频成分突出,它与工频成分的比值为 0.48,可认为是轴承油膜不稳定的半 速涡动; 油膜不稳定的起因可能是低压缸两端联轴节的对中不良,改变了轴承上的负 荷大小和方向。 停机检查,发现如下问题: 轴承间隙超过允许值 (设计最大允许间隙为 0.18mm,实测为 0.21mm); 5块可倾瓦厚度不均匀,同一瓦块最薄与最厚处相差 0.03mm,超过设计允许值 。瓦块内表面的预负荷处于负值状态 PR值 (单位面积上的预加载荷力值)原 设计为 0.027,现降为 0.135,降低了轴承工作稳定性。 两端联轴节对中不符合要求,平行对中量超差,角度对中的张口方向相反, 使机器在运转时产生附加的不对中力。 图 623 低压缸前、后轴承上的振动测点信号频谱比较 对上述发现的问题分别作了修正,机器投运后恢复正常,低压缸两端轴 承的总振值下降到 20 m,检修前原频谱图上反映轴承油膜不稳定的 91.2Hz 低频成分和反映对中不良的 4倍频 成分均已消失 图 623(c)、 (d)。 例 6-15 油膜涡动及振荡实例 1997年 11月,某钢铁公司空压站的一台高速空压机开机 不久,发生阵发性强烈吼叫声,最大振值达 17mm/s(正常运 行时不大于 2 mm/s),严重威胁机组的正常运行。 对振动的信号作频谱分析。正常时,机组振动以转频为 主。阵发性强烈吼叫时,振动频谱图中出现很大振幅的 0.5 转频成分,转频振幅增加不大。基于这个分析,判定机组的 振动超标是轴承油膜涡动所引起,并导致了动静件的摩擦触 碰。 现场工程技术人员根据这个结论,调整润滑油的油温, 使供油油温从 30 提到 38 后,机组的强烈振动消失,恢复 正常运行。 事后,为进一步验证这个措施的有效性。还多次调整油 温,考察机组的振动变化,证实油温在 30 38 左右时, 可显著降低机组的振动。 图 6 24 烟机强振时的频谱 a) 北瓦 b) 南瓦 6 8 碰摩分析案例 例 6-16 某炼油厂烟气轮机正常 运行时,轴承座的振动不 超过 6mm/s。 1993年 11月, 该机组经检修后刚投入运 行即发生强烈振动。 壳体 上测得的振动频谱如图 6 24所示。除转子工频外, 还存在大量的低倍频谐波 成分,如 2 、 3 、 4 、 5 等,南瓦的 5倍频振动 特别突出。时域波形存在 明显的削波现象。 分析认为烟机发生严重的碰摩故障,主要部位应为轴瓦(径向轴承和推力轴承均 由 5块瓦块组成)。 拆开检查,发现南北瓦均有明显的磨损痕迹,南瓦有一径向裂纹,并有巴氏合金 呈块状脱落,主推力瓦有三个瓦块已出现裂纹。 更换轴瓦,经仔细安装调整,开机恢复正常。 例 6-17 碰摩故障实例 1996年 7月 26日,某厂一台主风机运行过程中突然出现强振 现象,风机出口最大振值达 159 m,远远超过其二级报警值 (90 m),严重威胁着风机的安全生产。图 6 25、图 626分 别是风机运行正常时和强振发生时的时域波形和频谱。 图 6-25 风机运行正常时的波形和频谱 由图可见,风机正常运行时,其主要振动频率为转子工频 101Hz及其 低次谐波,且振幅较小,峰 峰值约 23m。而强振时,一个最突出的特 点就是产生一振幅极高的 0.5 (50.5Hz)成分,其幅值占到通频幅值的 89 ,同时伴有 1.5 (151.5Hz)、 2.5 (252.5Hz)等非整数倍频,此外,工频 及其谐波幅值也均有所增长。 结合现场的一些其它情况分析认为,机组振动存在很强烈的非线性, 极有可能是由于壳体膨胀受阻,造成转子与壳体不同心,导致动静件摩擦 而引起的。随后的停机揭盖检查表明,风机第一级叶轮的口环磨损非常严 重,由于承受到巨大的摩擦力整个叶轮也已经扭曲变形,如果再继续运行 下去,其后果将不堪设想。及时的分析诊断和停机处理,避免了设备故障 的进一步扩大和可能给生产造成的更大损失。 6 9 喘振 例 6-18: 某大型化肥厂的二氧化碳压缩机组由汽轮机和压缩机组成。压缩机 分为 2缸、 4段、 13级。高压缸为 2段共 6级叶轮,低压缸为 2段共 7级叶轮 。低压缸工作转速 6546 r/min,高压缸工作转速 13234 r/min,中间通过 增速齿轮连接。正常出口流量应为 9400 m3/h。但投产后不久,因生产的 原因,将流量下降至额定流量的 66%左右,机器第 4段的轴振幅达 58 m, 而且高压缸机壳和第 4段出口管道振动剧烈,甚至把高压导淋管振裂。当 开大 “ 四回一 ” 防喘阀以后,振幅可下降至 50 m,然而机器剧烈振动的 现象还难以消除。频谱分析显示,一个 55Hz及其倍频成分占有显著的地 位,其幅值随通频振幅的增大而增大,转速频率成分的振幅则基本保持 不变。 从频谱图(图 6-27c)上看出, 55Hz低频成分是引起机器振动的主
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