柴油机配气惰轮铜套烧损原因及防治改进(

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16V280ZJA柴油机配气惰轮铜套烧损原因及预防措施易国超(资阳机车有限公司,四川 资阳641301)摘要:通过对16V280ZJA柴油机配气惰轮轴承烧损原因分析,阐明了原结构设计及工艺上存在问题,并提出了改进措施及解决办法。关键词:柴油机;惰轮;铜套;烧损;结构;改进1 前言16V280ZJA柴油机现为我公司的主要机型,从我厂已生产的近100台280柴油机来看,其总体质量稳定,但是三起配气 惰轮(0019号机左惰轮、0023号机右惰轮、0028号机右惰轮) 铜套烧损事故表明该柴油机还存在一定问题。惰轮烧损严重时会损坏机体及传动齿轮,造成严重后果。该故障容易判断(油 气分离器冒白烟),处理起来却非常困难,需要拆解自由端大 部分零部件,返工量大,处理时间长。因此,有必要探讨一下 惰轮铜套烧损的原因,以期找出解决的办法。2配气惰轮铜套烧损原因分析2.1 16V280ZJA 柴油机配气惰轮的装配结构(见图 1)大惰轮与小惰轮轮毂外圆以过盈0.020.04mm相配合,大惰轮的轮毂上设有一个斜油孔(孔口为M16X 1.5)用于拆装,带有凸肩的铜套从大小惰轮的两端压入其内孔,两者间的过盈量为0.040.07mm,以铜套的凸肩作为齿轮的轴向定位。惰轮轴的两端分别以机体前端板孔和齿轮箱的衬套孔为支承,轴的中部与齿轮铜套内孔滑动配合,其径向间隙为0.080.12mm,机油从机体齿轮箱内侧轴承孔经惰轮轴进入轴的内孔,再由两 个径向油孔分别进入两个铜套内孔的环形槽。 铜套内孔有两个 轴向油槽与环形槽相通, 将机油分布在整个配合面上起润滑作 用。机油一方面润滑铜套止推面并经端面上的两条油槽流出; 另一方面从铜套内侧流入两个铜套间的空间, 经配气小惰轮上 斜孔流出齿轮,同时带走轴承工作时产生的热量。2.2 惰轮铜套的润滑方式(见图2)配气惰轮采用压力润滑, 机油从主油道进入左右凸轮轴第9 档座孔,经凸轮轴油腔到左右凸轮轴第 1 档,再经机油管进 入机体孔(铸造成 16),然后分别到调控传动装置、惰轮、 水泵。2.3 原因分析2.3.1 铜套结构问题(见图 3) 从铜套结构看,机油进入铜套内壁后,很难在整个配合面 上形成均匀分布,只能靠惰轮的径向转动,依靠压力油支承铜 套形成滑动运转。铜套油槽宽度为7mm齿轮轴上油孔为 5.5mm,而5.5mm孔中心到齿轮轴 90h5定位轴肩的距离为 29mm( 见 图 四 ) 经 过 实 测 和 图 纸 上 尺 寸 计 算 得 知 29+7/2=32.5mm,铜套7mm宽油槽中心距端面为32.5mm,即宽油槽中心与 5.5mm孔中心错位3.5mm,惰轮轴油孔被遮住 一半,为保证惰轮装配的轴向间隙0.10.4mm,加上调整垫片后油孔会被遮得更多, 从而,惰轮轴上另一油孔也会相应错位, 这直接导致油量供给不足 (从第 0028#铜套与轴的贴合痕迹看, 油孔有一部分被遮住) 。2.3.2 润滑油取油方式存在问题(如图 2)经在铜套机体润滑油孔前装油压工装显示,油压只有0.3MPa, 这是由于取油距离太远 , 主油道的润滑油经凸轮轴第 九档到第一档 , 到机体孔才传到惰轮轴,由流体力学知,油压 存在一定的沿程损失,沿程损失的大小与油路的长度、油路的 曲直程度有关,如果从主油道直接取油到惰轮轴则油压可达 0.5MPa,油压低则惰轮轴与铜套间的油膜难以建立,造成惰轮 轴与铜套间的干摩檫或半干摩擦,从而导致事故。2.3.3 加工工序存在问题 惰轮轴内孔存有调质产生的氧化皮,在组装过程中,很难 保证彻低清除, 但在运行过程中, 经振动及润滑油的反复冲刷, 氧化皮则脱落,堵塞油道或拉伤配合面,破坏油膜造成铜套烧 损。2-4 预防措施2.4.1 改进铜套加工尺寸如图3将铜套宽油槽靠图肩边,距端面 29mm改为7mm宽 油槽中心距端面为 29mm使惰轮轴油孔中心线与铜套 7mm宽油 槽中心线对齐,保证润滑油的供给量。2.4.2 改进铜套装配工艺 由于铜套压入齿轮内孔后具有一定的收缩量, 组装前通过量取铜套外径、惰轮内径即可保证过盈0.040.07mm要求,由于收缩量的存在,却难保证惰轮轴与铜套间的间隙0.080.12mm,通过对0029# 0058#配气惰轮铜套组装前后内孔尺 寸进行统计、 处理后得知, 在小范围内的过盈与收缩量成1:1的比例。所以按 1:1 的收缩比例,班组按工艺执行,测量时 应按大过盈 0.050.07mm,大间隙0.100.12mm进行选配, 能有效防止铜套转动和弥补前后铜套的同轴度的不足。同时, 设计装配完成后的铜套同轴度检测芯轴,检测芯轴顺利通过 后,才能算完全合格,表明大小惰轮端铜套同轴度符合要求。243改进油路在主油道进油总管上分出油路到两个水泵及调控上,这样减少了润滑齿轮的油量分路,使齿轮铜套润滑油量充足,能够 充分保证润滑。2.4.4 改进惰轮轴加工工艺即在惰轮轴经热处理后,再精加工用30.5的铰刀扩孔,除去氧化皮,防止油路堵塞。2.4.5 提高装配清洁度组装配气惰轮时,严格清除铜套、惰轮、惰轮轴飞边、毛 刺,认真清洗油道,去除机械杂质,保证油道清洁、畅通。3 结束语通过改进,从100 #柴油机以后,至今已经生产近700台16V280ZJA柴油机,没有再出现惰轮铜套烧损事故,证明改进 效果良好。1-.-=- r参考文献:1996197811戚墅堰机车车辆厂:16V280柴油机中国铁道出版社【2】 陈大荣:船舶柴油机设计M上海:上海交通大学出版社,
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