生产车间偏差处理案例分析

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生产车间偏差处理案例分析培训目的1.反思2. 理论联系实际,深刻领会预防在质量保证中的重要性案例一*事件2008年12月20日QA抽查发现包装的*胶囊081201批有5件有塑瓶倒置现象。*技术处理措施 要求逐件开箱,返工检查。*预防措施及建议 加强培训提高操作人员的质量意识,并进行自检和互检,减少差错。*涉及的 GMP 条款第六条 从事药品生产操作及质量检验的人员应经专业技术培训,具有基础理论知识和 实际操作技能。 对从事高生物活性、高毒性、强污染性、高致敏性及有特殊要求的药品生 产操作和质量检验人员应经相应专业的技术培训。案例二*事件2009年01月13日16: 00QA发现*片090101批在铝塑包装时包衣片没有晾片, 包衣工序13: 00开始生产,大约15: 00包衣完成,经称量发现只剩下25.7Kg,(每锅60Kg 量)。*技术处理措施 立即暂停生产,将已经泡罩的另外放置, 24 小后观察片面,无异常后包 装,并重点进行留样观察,监测质量变化,及时反馈信息。*预防措施及建议 完善操作规程,并增加晾片时间,按照工艺要求操作,加强检查力度, 避免偷工减料,赶生产进度。*涉及的 GMP 条款第六十二条 产品生产管理文件主要有:1. 生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程生产工艺规程的内容包括:品名、剂型、处 方、生产工艺的操作要求,物料、中间产品、成品的质量标准和技术参数及储存注意事项, 物料平衡的计算方法,成品容器、包装材料的要求等。岗位操作法的内容包括:生产操作方 法和要点,重点操作的复核、复查,中间体、半成品质量标准及控制,安全和劳动保护,设 备维修、清洗,异常情况处理和报告,工艺卫生和环境卫生等。第六十六条 生产工艺规程、岗位操作法和标准操作规程不得任意更改。如需更改时,应按 制定时的程序办理修订、审批手续。案例三*事件 2009年01月16日下午14: 00发现*片090101批小盒没有打印防伪码,只打印了3位流水号。*技术处理措施 将已经包装的拆掉小盒,重新打印防伪码。*预防措施及建议 操作人员的自检是减少差错的一项重要措施,这不仅是对包装打印操作 人员,对其他操作人员同样如此。故必须对操作人员特别是对一些关键岗位的人员进行GMP 系统知识的培训,引导操作人员自觉进行自检,并加强首检,同时健全相关的制度,贯彻使 终。案例四*事件 2009 年 02 月 08 日*胶囊 090101 批在瓶包的过程中发现有一桶胶囊囊体变形、颜 色转移的现象。*技术处理措施 将该桶胶囊取样检验微生物限度和水分。化验室检验水分为 4.09%,微生 物限度检查合格。并做如下实验:取*胶囊 30 粒,用化验室电动喷雾器喷雾,使表面附着 水分,照车间扎袋口的方法扎好,放置半天,观察外观一致。实验证明:胶囊盛装的袋子上 有水分,渗透入胶囊内。要求车间操作过程中要注意细节。涉及的GMP条款 第七十条为防止药品被污染和混淆,生产操作应采取以下措施:1. 生产前应确认无上次生产遗留物;2. 应防止尘埃的产生和扩散;不同产品品种、规格的生产操作不得在同一生产操作间同时 进行;有数条包装线同时进行包装时,应采取隔离或其它有效防止污染或混淆的设施。3. 生产过程中应防止物料及产品所产生的气体、蒸汽、喷雾物或生物体等引起的交叉污染;4. 每一生产操作间或生产用设备、容器应有所生产的产品或物料名称、批号、数量等状态案例五*事件 2009年02月08日铝塑包装*胶囊090101批发现待泡罩的胶囊批号为090102批, 已经泡罩半桶,立即暂停,改用090101 批生产。*原因分析 客观上,由于人员编制所限车间未能安排专职中间站管理员管理,物料在周转 的过程中没有经过中间站管理员(-)的确认;主观上,操作人员责任心不够,在整个生产 过程中均未仔细查看盛装单,班长也未进行复核,从而导致混批。预防措施及建议 物料发放时必须经过中间站管理员确认(品名、批号、数量等),操作员 在中间站货位卡上签字;物料在各个工序转移的过程中保证批号具有可追溯性。*涉及的GMP条款 第六十七条 每批产品应按产量和数量的物料平衡进行检查。如有显著 差异,必须查明原因,在得出合理解释、确认无潜在质量事故后,方可按正常产品处理。第六十九条 在规定限度内具有同一性质和质量,并在同一连续生产周期中生产出来的一定 数量的药品为一批。每批药品均应编制生产批号。案例六*事件 2009 年02月 12日包装工序包装*胶囊过程中,发现有一板胶囊有一粒空心胶囊; 16日充填*胶囊 090201批车间巡检发现盛装胶囊的桶壁附着有一粒空心胶囊。*原因分析 1. 加料用的器具不符合生产要求,用筛子加料时,由于容器表面积大,且深度 不够, 16日生产所用的筛网发现已经破裂,空心胶囊易撒落到物料中;2 当吸尘效果达不到 生产要求时,剔废装置无法正常工作,从而影响产品质量。*预防措施及建议 建议购买适合生产需要的加料器具,保证产品质量;胶囊充填机吸尘 器须及时清理,确保剔废装置正常工作。
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