XX年发电厂热工监督工作总结

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XX 年发电厂热工监督工作总结 XX 年我厂的热工监督工作在厂各级领导的充分重视和 大力支持下 在省电力试研院的指导下 通过全体热工人 员的共同努力 在安全生产 设备管理 计量检测 人员 培训等方面均取得了丰硕的成果 热工监督工作步入了规 范化 制度化的轨道 这使我厂的热工技术监督工作从本 质上跃上了一个新台阶 XX 年 我厂相继迎来了黔北 3 4 机组的顺利投产 至此我厂总装机容量跃居全省 第一 同时 因为市场燃煤供应紧张 机组频繁启停 严 重影响到了全厂的经济效益 在这样严峻的形势下 我专 业紧紧围绕总厂的方针目标 结合部门目标 着重完善了 各项基础管理工作 加大设备技术改造的力度 大力提倡 文明生产 提高热工三率 将热工监督工作融入到现场工 作中去 融入到日常工作中去 妥善地处理好了监督指导 和实际工作之间的关系 充分发挥了技术监督对企业安全 生产 技术管理 经济运行等方面的监督 护航作用 为 XX 年度我厂的安全生产和机组的经济稳定运行打下了坚实 的基础 作出了巨大的的贡献 现将一年来我厂热工监督 工作总结如下 一 安全管理安全管理工作是一项常抓不 懈的工作 在 XX 年 热工专业始终坚持 安全第一 以人 为本 的思想 安全生产高于一切 安全生产是重中之重 让职工意识到 搞好安全工作是我们自身的需要 在工作 过程中 坚持安排工作的同时必须交待安全措施 并且注 重安全措施的落实 在确保人身安全和设备安全的前提下 进行设备的检修和维护工作 因此 在 XX 年度 热工专业 未发生人身重伤 人身轻伤 设备损坏等事故的发生 两 措 计划完成率 100 1 加强对重要设备检修的监督管 理 在 XX 年 为确保不因人为原因引起的设备损坏及保护 误动 我专业对重要设备的检修都制定了严格的规定 在 重要保护及设备系统上 在高空作业的地方进行检修工作 分场管理人员必须全程参与监护 对于厂级和分场级控制 的项目 必须在现场进行 三级 验收 从而确保了保护 动作的正确性和设备检修的可靠性 2 严格工作过程中 两票一单 的管理 同时加强危险点预知卡在检修工作 中的作用 在 XX 年 我们加强了 两票一单 的全程管理 确保 两票一单 在检修工作中的实施 为解决检修过程 中存在的安全隐患 我们完善了危险点预内容 详细罗列 出各项工作过程可能出现的对人身伤害及设备损坏的危险 点和控制措施 通过两方面的措施 一是保证了检修过程 中机组的安全运行 同时也保证了检修过程中检修人员和 设备的安全 严格执行工作票制度 加强技术培训 以技 术来保安全 加强工作票签发人和工作负责人的培训 保 证工作票中所列的安全措施正确完善 加大不合格工作票 的考核力度 完全杜绝了以往涂改 代签工作票现象 使 工作票从填写 签发 许可办理 工作终结到办理退票手 续的全过程管理都按规范的管理制度进行 从而确保检修 工作的安全进行 3 加强职工对安规和相关规程 制度的 学习 实行 安规 及 检规 考试上岗制度 让职工在 检修过程中 按照规程和规范的要求来指导我们的现场检 修工作 XX 年 组织职工学习了安规 安全工作规定 事 故调查规程 消防等 同时 组织了多次考试 未通过考 试的 不得上岗 在 XX 年 我们力求使我们现场的检修工 作规范化 制度化 利用规程和制度来指导我们的检修工 作 尽量避免工作中的随意性 认真落实安全责任制 明 确规定分场主任和班组班长是本部门的安全第一责任人 明确安全职责并认真履行 建立健全了分场安全保证网络 确保了安全生产信息及安全生产指令的传达 交流 确保 各项涉及安全生产的指令执行畅通 4 加强对异常和未遂 分析的力度 针对以往班组对机组异常和未遂不重视和分 析资料不齐全的现象 在 XX 年 分场对异常和未遂制定了 专门的管理制度 规定发生异常后 责任班组必须在 12 小 时内打印出历史趋势图和 SoE 报表 坚持 三不放过 的 原则 由安监科或分场安全专工主持 及时召开分析会 将分析报告上传至 mIS 网上供热工班组及全厂其他相关部 门学习 5 认真开展安全大检查活动 针对检查中暴露出 来的不安全因素和安全隐患制定整改措施 整改措施列出 负责人和计划完成时间 在计划完成时间到后对整改情况 进行检查和考核 6 开展好安全性评价工作 对所辖设备 进行自查 针对问题提出整改措施及计划 责任落实到人 并按反措要求进行整改 由厂级复查 7 坚持抓好定期工 作的开展许多工作 包括平时的检修和维护工作 都是以 定期工作的形式进行开展 因此 抓好了定期工作 也就 抓好了整个热工工作的基础 从而保障机组安全运行 鉴 于这一个思路 我们对定期工作的开展投入了较大的人力 和物力 具体主要有以下几个方面 1 坚持抓好对保护用 压力开关 一次元件和保护用继电器 仪表的校验工作 2 坚 持对重要参数进行定期校验 如煤秤 经济类参数 3 对 DcS 系统的工作 坚持以 DcS 系统检修维护导则为指导 根 据我厂 DcS 系统的实际情况 指定了相应的措施 坚持每 天进行一次巡检 并做好记录 通过巡检 能及时的发现 异常并及时的处理 同时 在有停机停炉的情况下 坚持 对 DcS 系统进行彻底的维护和各种试验工作 包括各种冗 于 切换的测试和卫生清扫 保证 DcS 系统可靠工作 4 对现场设备进行定期巡视 5 对炉膛负压取样管路的定期 吹扫 6 自动扰动试验 通过进行扰动试验的方式来验证 自动调节系统的可靠性 验证其调节指标 找出存在的问 题 同时 在日常的维护工作中 加大对自动的维护力度 保证自动的投入率 因此 在 XX 年 我厂自动投入率超过 了 90 8 对危及机组安全运行的设备和系统 进行及时 的改造 如黔北锅炉炉内无火的信号问题 我们就根据实 际情况对火检探头及卡件的延时进行了重新设定 对火检 冷却风机压力的取样管路进行改造 对旁路保护逻辑多次 进行讨论 改进 保证了旁路保护的正确动作 对金沙 3 4 机主机保护和辅机保护系统进行了彻底的改造 对 金沙 4 炉汽包水位取样不符合 二十五项反措 要求进行 及时的整改 总之 通过对设备中危及机组安全运行的地 方都进行了及时的改造 保证了机组的安全 稳定运行 9 加强对现场设备缺陷的管理 1 每天清查缺陷 保证 类 设备缺陷消除不能无故超过 小时 2 对于涉及到停机停 炉 重要保护的缺陷 分场人员全程参与 进行有效的监 护 保证了不因人为的原因造成停机停炉或设备损坏的事 故 10 加强 DcS 系统的管理 1 进一步贯彻 落实 贵州 电力系统热工自动 保护装置管理办法 热工技术监督 考核评比办法 模拟量调节 mcS 扰动试验规范 DcS 检 修维护导则 等热工技术监督规范 使监督管理工作更规 范 更科学 加强规程 规章制度的建立 做到有章可循 按章办事 2 建立了 关于热工逻辑程序修改 下装及热 工联锁试验的有关规定 对以往热工人员在逻辑下装过程 中出现的种种不规范的行为进行了规定 规范了逻辑下装 的步骤 条件等等 有效的控制了逻辑下装可能对设备引 发的问题 11 根据 XX 年热工监督会议要求 XX 年 在 XX 年反事故措施工作的基础上 对 防止电力生产重大事 故的二十五项重点要求 中的内容和要求做了认真学习和 分析 并结合我厂的实际情况制定了整改措施 由安监科 和生技科负责定期对整改措施完成情况进行检查考核 力 求以最快的速度 用最短的时间完成整改 提高设备安全 水平 热工专业整改内容及完成情况如下表 XX 年度热工 专业反事故整改措施及完成情况表序号项目内容内容与要 求完成情况 1 防止 DcS 失灵及热工保护拒动事故 1 坚持开 展热控保护用继电器的定期校验工作 严格执行 热控保 护继电器校验制度 严格执行定期校验制度 2 XX 年 7 月 修编 300mw 热控保护试验方法 已完成 2 防止汽包满水和 缺水事故 1 制定方案 实现汽包水位保护的三取二判断逻 辑方式 金沙 1 4 炉已实现 3 防止发电机损坏事故 1 将定子线圈温度和定子线圈出水温度改为现场总线方式 增设线圈温度和出水温度及温差报警功能 2 定子线棒最 高与最低温度间的温差达 8 或定子线棒与引水管出水间 的温差达 8 应报警 金沙 1 4 机组均安装了数采系 统 实现该功能 4 防止汽轮机大轴弯曲 轴瓦烧损事故 1 将缸温表改为现场总线的方式 作好金属壁温曲线和上 下缸壁温度差报警功能 金沙 1 4 机组均安装了数采系 统 实现该功能 二 热工仪表 自动 保护情况 1 热工 检测仪表 XX 年 根据周检计划表对到期的仪表全部进行检 定 XX 年 1 至 10 月份对 125mw 机组周检仪表 1960 块 合 格 1950 块 周检合格率 99 49 仪表抽检 200 块 合格 200 块 合格率 100 DAS 测点抽检 200 点 合格 200 点 合格率 100 自检的标准仪表抽检 5 块 合格率 100 XX 年 1 至 10 月份对 300mw 机组 DAS 测点抽检 120 点 合格 120 点 合格率 100 XX 年 11 月 我们对 热控仪表分类 管理办法 进行了完善 现正在审定之中 2 热工自动截 止至 XX 年 10 月 我厂 125 机组自动调节系统套数为 85 套 乘上加权系数后为 95 4 套 实际投入 85 套 95 4 套 1 至 10 月份平均自动投入率为 100 300mw 机组 1 2 机 组自动投入率为 100 XX 年 我厂在 XX 年自动投入率平 均 100 的基础上 继续坚持 100 投入率的工作目标 加强 了对热工专业自动类缺陷消缺工作的监督 同时加强了对 热工专业人员的技术培训 使得以前夜班人员不能处理的 自动类缺陷在夜班就能解决 提高了消缺效率和自动投入 率 继续开展热控自动扰动试验 并分别在 3 月份 6 月份 9 月份做了三次自动调节系统扰动试验 对调节品质不理想 的系统进行参数优化 不断地提高自动调节品质 利用机 组负荷低的机会 对 1 4 机组进行了负荷扰动试验 试验 分 3 额定负荷变化速率和 5 额定负荷变化速率进行 试验 中各项指标符合试验规范的要求 目前我厂机组负荷在 70 至满负荷之间的负荷调整均是用协调自动增减负荷 大大减轻了运行人员的劳动强度 提高了运行人员的工作 效率和机组自动化水平 3 热工保护 XX 年 1 至 10 月份 我厂热工保护全部投入 投入率 100 热工保护装置完好 率 100 热工保护动作正确动作率 98 保护切除严格按 照安生部下发的 火力发电厂热工自动装置 保护装置管 理办法 中第 25 条的要求进行 全厂保护均随机组主设备 运行而投入运行 全年未发生超过 48 小时以上的主机保护 切除情况 XX 年 并对 300mw 机组建立了保护投切台帐 对保护投切进行严格管理 XX 年 10 月份对黔北和金沙热工 保护定值进行了修编 针对热工保护定值修编的实际情况 主机保护的定值修编由分管副厂长批准 其余辅机保护的 定值修编由分管总工批准 在新定值修编时查阅了大量设 备说明书和进行了充分的现场调查 使热工保护在保证设 备安全运行的前提下符合现场实际情况 积极贯彻落实 XX 年电力系统热工监督工作会议精神 按照 热控保护继电 器校验规程 利用停机消缺的机会对各台机组热控保护用 继电器进行了校验并形成定期工作 提高了保护继电器动 作的可靠性 制定 3300 3500 系统保护传动试验制度 利 用机组大小修或消缺时用转速校验台和 EN200 3300 校验 装置 对转速 轴向位移 高低缸胀差进行实际传动试验 保证保护系统从测量到显示 报警输出至保护动作的系统 可靠性 对高低缸胀差进行了传动试验 保证了保护可靠 性 对 300mw 机组保护联锁试验方法 进行了修编 新的 保护试验方法修编的原则是尽力模拟实际运行情况 在确 保试验项目及内容全面可靠的前提下减少设备 电气开关 的动作次数 延长设备寿命 新的试验方法已经投入使用 在提高保护可靠性方面取得了很好的效果 同时 针对金 沙 4 炉灭火保护系统引入 DcS 后 编写了 金沙 4 机组 热控联锁保护试验方法 三 完善计量检测体系工作 XX 年 9 月完成了计量检测体系的管理手册和计量体系文件转 版工作 XX 年 10 月经过全厂的共同努力 我厂通过省质量 技术监督局组织的 ISo10012 计量检测体系追踪评审 评审 中发现的问题 共 7 项 我专业在 11 月 10 日前已完成 四 人员取证及培训为进一步提高热工计量人员的检定水 平 在以往取得计量检定资格的人员的基础上 继续派出 检修人员进行取证的工作 并进一步提高对取证人员的取 证项目的数量 取证项目涉及转速 温度和压力二次仪表 热电阻 热电偶 电子平衡电桥 1 级以下工业压力表 0 25 级以下标准压力表等等 完全满足生产需要 XX 年计 量检定人员取证考试 包括复查 拟派 12 名人员参加 保 证取证工作的连续性 加强人员培训 特别是开展差异性 培训 不断提高检修人员的技术水平 在培训工作方面 在保证每月一次的技术培训和考问讲解活动质量的基础上 我们加强了对职工实际工作能力的培训工作 主要采取现 场讲解和实际操作考试的方式 分场抽调技术人员组成考 试组 对技术业务差的热工人员进行降岗培训并定期进行 考试 合格者恢复岗级并返回培训期间扣除的岗级 不合 格者继续降岗培训 并扣除上次降岗培训期间的岗级 我 们还针对近期的技术焦点和疑难问题 召开专题讨论会 与班组人员讨论 让大家开动脑筋发表自己的见解 这样 平时不会想到的和想不到的问题以及一些工作细节都能够 在讨论交流中涉及到 通过交流 互相促进 达到不断提 高技术业务水平的目的 五 设备管理在搞好安全管理的 同时 我们加大了设备的管理 保证 类设备缺陷的消除 不能无故超过 8 小时 重大缺陷 疑难问题专业全程参与 对设计不完善的系统主动的进行改造 保障了机组的安全 可靠运行 另外还加强了黔北 3 4 机组的质检 保证了 移交设备的完好率 一 主要完成的工作 XX 年度 我们 圆满的完成了金沙 1 2 3 机组的停机消缺各 1 次 金 沙 3 4 机组的大修 黔北 1 2 3 机组的停机消缺各 2 次 黔北 2 机组 1 次小修 黔北 4 机组 168h 后停机消缺 等 热工专业主要完成的工作有 1 根据机组运行的需要 不断的对 300mw 1 4 机组 DcS 系统中许多不合理的逻 辑进行了更改 2 对 300mw 机组炉膛负压取样装置进行了 改造 方便了维护 保障了保护的正确动作 3 多次更改 300mw 机组旁路保护逻辑 使旁路保护正确动作率达 100 4 对 300mw 机组火检冷却风机压力取样管进行改造 原设计是三个压力开关共用一个取样点 不符合热工保护 取样的原则 现更改为三个取样点对应三个压力开关 确 保了保护动作的正确性保障了保护的正确动作 5 对 300mw 机组 3 4 火检冷却风机的控制方式进行更改 从就地控制 控制方式不合理 改到 DcS 控制 6 召开热 工专题会议对黔北电厂火检系统的参数进行了规定 对探 头而言 无火响应时间 FFRT 设为 3 秒 见火响应时 间 设为 2 秒 对火检处理卡件而言 无火响应时间 FFRT 设为 4 秒 火检处理卡件上的有火门槛值设为 150 无火门槛值设为 100 经过以上更改 针对目前煤质 差的特点有效的控制了 全炉膛无火 保护动作的正确性 7 对金沙 1 4 炉炉膛火焰工业电视监视进行了改造 保 证了运行中是否是垮焦熄火不至于误判断 8 对金沙 1 4 炉灭火保护盘进行了治理改造 保障了保护的正确动作 9 对黔北 1 3 机组小机轴向位移探头安装支架进行了改 造 用钢支架更换原来的铜支架 保证其测量正确性 从 而保障了轴向位移保护的正确动作 10 对黔北 1 2 机 组 DEH 逻辑进行了完善 保证了喷油试验 阀门活动试验 的成功 11 黔北 1 4 机汽机专家诊断系统 TDm 安装调试 完成 12 金沙 1 4 机给水泵勺管执行器已全部改为西门 子执行器 从 XX 年金沙 1 机甲给泵改造使用以来 该类 型执行器工作十分可靠 维护量极少且调节效果好 节省 了大量的维护费用 13 完成了金沙和黔北电厂热控电缆 桥架的防火封堵 14 完成了黔北电厂 RB 逻辑修改 试验 合格 15 对黔北 2 4 机小机测速系统进行了改造 16 金沙仓泵系统输灰不畅 现将其输灰逻辑改为 对角 无输灰时 即 1 和 2 3 和 4 5 和 6 该台仓泵料满就可输 灰 17 完成了金沙 2 机组小修 主要项目有 DcS 工程 师站定期试验 保护用开关校验 仪表到期校验 设备线 路治理 汽机调门行程开关更换 开机盘内甲侧中压调门 后压力表管漏处理 锅炉电源盘内交流接触器更换及缺陷 消除 18 XX 年 6 月至 7 月 完成了金沙 4 机组的大修 工作 本次大修 热工的工作量大 改造项目多 是首次 以热工进度作为整个大修主线的一次大修 主要项目有 ETS 系统改造 辅机保护系统大修 3300 系统大修 增设 数采系统 瓦温元件大修及加装瓦温跳机保护 热控盘 台改造 包括加装大屏幕 增加操作员站 安装四管检漏 系统 FSSS 系统改造 火检系统改造 点火枪 油枪控制 系统改造 变频系统改造 粉仓料位计大修 缸壁温度大 修 工程师站定期试验项目 甲 乙侧汽包水位电接点测 量筒 灭火保护用 更改为单室平衡容器 水位高 低动 作 mFT 信号在 DcS 内判断 4 机 6 轴承加装瓦振探头等 19 XX 年 8 月至 9 月 完成了金沙 3 机组的大修工作 主要项目有 ETS 系统改造 辅机保护系统大修 3300 系 统大修 瓦温元件大修及加装瓦温跳机保护 热控盘 台 改造 安装四管检漏系统 缸壁温度大修 工程师站定期 试验项目 加装引风机轴承振动监视系统 汽机轴承瓦块 增加温度测点及跳机保护 主蒸汽导汽管加装壁温测量 增设汽机 6 道轴承振动检测 对低缸胀差和轴向位移探头 进行调整电除尘料位计安装位置的改造 DcS 画面完善等 二 设备存在的问题设备存在的问题主要表现在 300mw 机组上 由于是新投产机组 一是我们技术上还未摸透 二是基建遗留下来的问题 主要有 1 黔北锅炉送风量测 量装置易堵 虽然经常吹扫 但很快又测量不准了 致使 送风量动作 mFT 保护未投 2 黔北 1 2 炉一次风量一 直测不准 3 黔北烟气连续检测装置一直未正常投用 4 黔北 3 燃油流量计一直不准 5 黔北 3 炉电接点水 位计两侧一直偏差大 6 黔北水务区气控门反馈装置一直 未处理好 7 黔北氢气湿度仪一直不准 8 黔北 1 机氢 气除湿器故障频发 准备将其由风冷改为水冷 9 黔北化 学的流量计基本上都不准 10 黔北 1 2DcS 历史站有 时不能记录 SoE 和操作记录 还经常需要人为清除历史数 据 11 黔北 3 4DcS 硬件太差 经常出现卡件通道坏 或卡件离线 造成事故 12 黔北 1 2 炉套筒风门和 金电二次风小风门因安装位置温度高 灰尘多 再加上本 身设备质量差 故障频繁 三 不足之处随着 300mw 机组 的投运 一方面是我们对新设备的了解还不够 掌握的技 术也不够 另一方面是新设备本身存在的问题也多 再加 上人员的安全意识较淡薄 工作责任心不够强 不遵守规 章制度 造成了人为责任的保护误动 主要有 1 黔北 3 机开机过程中 修改了一个断煤信号报警值 在未请示 的情况下 进行了增量下装 虽然在 168h 期间也进行过增 量下装 厂家也说没问题 但下装却未成功 多次尝试下 装后造成保护动作 最后分析是文件在只读属性 下装易 造成通讯中断 进行全局下装后引起磨组 未运行 导致 的 黑炉膛 动作 这里一方面是我们未遵守要请示的规 章制度 另一方面是厂家对自身的系统还不摸熟 逻辑也 不完善 造成了此次开机过程的熄火 2 在处理黔北 1 炉 D 磨温度点不准时 强制该点信号 却将 A 磨的该点强 制了 在检查测温元件时造成 D 磨误停 说明了我们的人 员责任心不强 未仔细检查 核对逻辑 造成了磨机误停 3 对黔北 2 炉负压取样管路进行定期吹扫 在解除炉膛 负压高 低动作 mFT 时 错误的删除了与门内的两个点 使得与门变为 1 保护动作 说明了我们的人员对新系统 新设备熟悉不够 还有待加强学习 六 总述 虽然在 XX 年中热工监督工作取得了较好的成绩 但成绩属于过去 我们面对的困难还很多 新机组的投产 基建遗留的问题 设备改造更新问题等 在 XX 年 我们将以更高的标准来要 求自己 一流的管理 一流的技术 一流的人员素质 将 使热工监督工作迈上一个更高的台阶 为我厂的安全生产 为 西电东送 为电力行业的发展作出应有的贡献
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