IE工程师年度工作计划总结表

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文件编号:QP-XZ-03-002faoodic 帕谿迪電器深圳有限公司Panodic Electric (Shen Zhen) Limited姓 名刘文东019588入厂日期2013-12-9IE工程师员工年度工作总结表填表日期工程部2014-12-26内容:不知不觉,一年的时间已经过去了 ,在工作中经历了酸甜苦辣,认识了良师益友,获得了很 多经验教训,感谢领导给了我成长的空间、勇气和信心。在过去的一年时间里,通过自身 的不懈努力,在工作中取得了一定的成就,但是同时也存在着诸多不足之处。回顾过去的 一年,现将工作总结如下:一、标准化的制定:长期以来我司文件标准化执行的不是很好。产线不按SOP作业,生产排拉自我随意性。甚 至我们的SOP中也存在着很多的不足之处。如文件描述过于文字化,无相应的图片指导。SOP版本过旧,一直无更新,无法起到指导生产操作。且产能配置表陈旧,没有依据生产 实际更新,无法查看到生产实际生产情况。在实际巡拉中我发现了不少文件的错误之处 。 如下为几处典型的案例:1. 机型FTA6500NL (订单号J1400763)。改机型为-S机型,无法带动自动化测试。正确的操作应为手动操作。SOP写明确实我司常用的银视自动化测试。且测试方式为T2机型的测试。SOP与实际有明显的错误;2. Scart Stick系列机型。实际产能仅为300PCS/H。产能配置表写为450PCS/H ;3. -T机型8、9系列,自动化测试为7人,流程中只有5人。无法满足生产实际需求;4. SOP中文件中文字描述简单,无注意事项,无图片说明。如下为机型FTA6500测试工位SOP图片EmillilOlJLqh if&VS-4 荐 Mii6 iEEII VllIIL? IF JJL is flr1 1pB ERJJSffl7-tSMTCS/I叶:-: crSvmhutmtuih1 HlAitn1T-OS-J1ttr/iIT/lJr Mr W4r*电喪I*0鑿工装缺少同轴FlEClBTg.目厲iBp|s3垃BiM 品示出tfa.潭也,注MM!电医且示|3 ?f UP-frl-M hlA34f ILfrl Hens tt由壺jf 旳物阳H :旁疋后戍阿问.Lpatiftjtf- KjatTjg-舟幢幺打: 貨吉州卫农 文字过多,且存改工序 无需带手套作 业,SOP中要求带手套_,在错别字ADEBrtirJKSifl.松g已农畫;吊启.k JEWS辱-图文不符文件版本过低,为*1轉於.人尽蛍#奏,icjatrx.幷憧杠灯我.:h示毎元r丽听昂电和處啊:呎蛊匕审再池rr世停:X樹试看临曲峠己说入下一工贱灯切干岂A. .SfcSsfiT B.啣 U9CFMID Vl.章建曲IF% ST 日 J2011年编制发布11Mll-ll-l 1na 他hleJiBr贝T!T.K-WElf.BFr#.恫昭沒怕 和鬥*1 n曹井无杆总陽和5力01址|-fi 匕:二 m 兰二:二二甫 THlFl1lmica-3叭生产注意事项不全面WoHdu IiuiniriiiFCCb4Ml iniaoEm nngoz* (b.血耳 $ep2说:a也m住口知吐绘片m卽菌n.、ijL厲理和 宵厲彳2无图片指导图片二5. 生产人员不按SOP操作。生产排拉随意性。如DT-3050HD机型,流程中装锁主板工位。第一次生产工序为1人装主板,1人锁主板。第二次生产更改为装锁主板2人操作。第三次生产排拉时又变成1人装主板,1人锁,反复中,没有严谨的按照标准操作。DVB-T2PRO-HD机型包装段贴贴纸位置为1工序粘贴贴2张贴纸。标准人力为10人。但生产为1人粘贴1张贴纸,实际包装人员16人。以下为生产未按标准化操作,包装人员超过流程编 制6人,导致生产平衡率差,人员处于等待状态:综上,需规划标准化文件且需严格要求生产标准化生产6. 文件及产能标准化与统计改进实施步骤:阶段实施万式工时测试及汇总结果第1阶段工时测量工序平衡性分析统计实际产能第2阶段流程改进动作分析更改作业手法第3阶段改善后工时测定流程改进制定新的流程第4阶段现场排拉,指导生产按照新的流程及作业方式操作产能统计汇总,优化第5阶段修改SOP及更新产能配置表标准化,执行第6阶段核查及矫正矫正生产严格按照SOP作业标准化操作经过以上阶段的实施,以更新最新的工程文件发放生产。文件规范化。严格监督员工按照SOP作业,并检查SOP中的质量。经过一段时间的优化跟进,以重新更新新的工程文件,重新制作与发放。将版本过低或者有明显错误的工程文件回收。同生产相关人员重新探讨相关流程问题。从而使SOP及相关工程文件符合生产需求,并达到指导员工生产操作的作业,进而达到生产标准化的目标。以下为更新后SOP图片:EiKLK EwZhM LitHl7BT 种盘斤*|rJ H - I 1注eu:工if L*qu作摄与书Wtricbif bucnufdn增加防静电标示irxi文字简明,通俗,-ta twicer ft.mu看图说话 I g同时,考虑的生产过程中产品因结构变化,软件变更,客户要求及其他等因素的变更,需重新更 新相关文件。特制定了工艺流程图:工艺变更流程图确认异常内容回收旧文件异常分析1NG确认异常发放新文件文件登记工艺变更申请OK生产使用文件审核NG文件受控通过与生产、品质共同执行,SOP的问题已完成能够符合生产实际需求,且产能配置表依据实际生产变化不断更新。使之达能显示生产实际需求。在新机首次大货时与生产、品质共同讨论,制定合理的流程。目前,生产以严格按照SOP作业,无无SOP及SOP明显错误的现象。依据产品结构,并根据样机制作新机型SOP,及依照产品变更等方面因素更新相关文件。以下为本年度制作及更新文件统计汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汇总新制作158158811112112121220153更新文件01343145517539完成100100100100率100%100%100%100%100%100%100%100%100%其他标准化的设定:1. 电动起子扭力标准的设定:依据生产实际经过验证,规范化电动起子扭力范围如下锁主板扭力值:50.5kgf/cm2;塑胶外壳扭力:3 0.5kgf/cm2;五金金属外壳扭力值:5 0.5kgf/m2特殊螺丝扭力值标准设定如下:PA2*6螺丝:电批力距控制在 1.8+/-0.3kgf/c m ;PA1.4*8螺丝:电批力距控制在 1.8+/-0.3kgf/c m ;2. 总装焊接烙铁温度范围标准值:烙铁温度由之前的320 C -390 C修改为380 10 C;(无铅锡丝焊接烙铁温度)3. 设定SMT产能核算公式:(板卡点数)SMT产能统计与实际不符合,产能配置表无法显示实际的SMT产能;公式:CHIP点数/16666=单机工时备注:机器工作能力50000点/小时 一条拉3人即每人1小时50000/3=16666 个点以下为SMT实际生产产能与统计对比生产日期板卡名称实际产能(PCS/H)统计产能(PCS/H)差异3月3号DGQ300 F 解码板(MC6396-01#)23521619Oriel 790 解码板(MC6454-01#)1631549PCH2862 解码板正面(MC6310-01# )10010223月4号9301 解码板(MC6404-01# )13715821RT0407HD 解码板(MC6387-01# )164152123月5号T303SD 解码板(MC6352)1521493RT0140U 解码板(MC6395-01# )93985以CHIP点数/16666=SMT工时作为SMT工时导入计算方法可以发现:产线实际生产的产能与 IE制定的产能标 准相比产能前后相差不超过 20PCS,当机器每小时点数超过 50000时实际产能比IE产能高,反之机器每小时点数 低于50000时实际产能比IE产能低,这是完全合理的。二、改善方案本年度乐视2次生产改善。通过2次改善在人员减少的情况下产能由150PCS/H,提升到目前的250PCS/H。乐视产品第1次改善:产能由150PCS/H提升到200PCS/H,单机工时由0.186H减低到0.135H,生产效率提升13.77%。装配拉流程调整,改善前后流程对比如下:改善刖改善后序列工位人员序列工位人员1取上盖,外观检杳11取上盖,外观检杳12装锁刖控板12装wifi天线,插刖控板排线13装wifi天线,插刖控板排线13装锁刖控板14插wifi天线到主板,装主板14插wifi天线到主板,装主板15锁主板螺丝15锁主板螺丝16扣卜盖16扣卜盖,外观检查,装机17外观检查,取机,装机171人员和产量对比-装配段人员:由原来的7人精简为现在的6人产量:由原来的180PCS/H增加到220PCS/H单机工时:由原来的0.038H降低为0.027H效率:提升14.07%测试段改善:wifi测试工站改善前操作步骤:整机连接服务器后按遥控器返回键进入菜单键,选择“wif测试检查wifi信号强度不低于50.整机自动进入乐视网页检查码流播放是否顺畅。消耗工时27.12 wifi测试工站改善后操作步骤:机进入菜单选项,选择网络”,打开wifi。检查“dlink信号强度是 否为满格。消耗工时16.25 USB+高清工位和光纤,AV和USB1工位:改善前操作步骤:开机后进入乐视菜单界面,取遥控器选择 媒体中心-外接存储1”选择视频文 件。耗费工时26.53 改善后操作步骤:设定产测软件,开机后直接进入菜单界面 视频”菜单,选择视频文件。耗费工时16.42 人员和产量对比一测试段:1. 通过调整,生产平衡率明显提高。流水线无堆积,流水线生产顺畅。同时因为操作步骤简化,员 工作业轻松,提高生产效率;2. 人员:由7人操作减少为6人操作,节约1人力成本;3. 生产产能由原来的150PCS/H,提升到200PCS/H;4. 单机工时由0.04H降低到0.03H,效率提高13.33%1. 包装段改善设计方案:增加附件加工为。将装遥控器,电池,HDMI线和适配器工序移到线外皮 带拉作业;2. 改进包装结构,使之优化包装操作手法。即将遥控器和电池放置在同一面。减少了动作时间,优 化产能;流程对比(包装段)改善刖改善后序列工位人员序列 工位f*-人员S1外观检杳11拆彩盒,取彩盒附件12拆包装,取包装附件12拆附件彩盒13装电池,遥控器13装遥控器,电池14装HDMI线,适配器14装HDMI线,适配器15贴MAC贴纸/装快速指南/内卡纸15贴MAC贴纸/装快速指南/内卡纸16整机入彩盒,套包装上盖16整机入彩盒,套包装上盖17套腰封/贴MAC贴纸/称重17套腰封/贴MAC贴纸/称重1将红色字体的工序改为线外加工,线外操作,在生产前提前将附件包装好附件段加工产能:400CS/H人员和产量对比一包装段:与客户沟通改进包装方式后,装遥控器,电池由2人减少为1人;产能:由150PCS/H,提升为200PCS/H;:由0.046H增加到0.02H ;效率:提升23% ;备注:附件加工同时供应2条拉,即人员由8人精简为4人。改善汇总改善刖改善后总装人数3027总装产能150pcs/H200pcs/H单机工时0.2H0.135H提咼效率13.77%每台节约时间0.065H每台节约成本0.714 元/PCS节约成本(每年约65万订单)464100 元/ 年乐视产品New CIS第2次改善:产品改善前1. 装配工段拉平衡率过低;2. 测试工作岗位重复动作,无效动作过多;3. 生产平衡率过低,产线有过多的MIP,影响生产产能;4. 产能:200PCS/H单机工时:0.15H ;产品改善后:1生产平衡率提高,产线无堆积的状态;2简化作业方式,优化流程,减少生产人员劳力;3. 产能:250PCS/H单机工时:0.12H4生产效率提升:20%流程及工时对比(装配段)改善刖改善后序列工位人员工时(秒)序列工位人员工 时(秒)1取上盖,外观检杳19.871取上盖,外观检杳19.872装锁刖控板110.012装wifi天线,插刖控板排线18.453装wifi天线,插刖控板排线115.863装锁刖控板19.354插wifi天线到主板,装锁主板233.244插wifi天线到主板,装主板110.155扣卜盖,外观检杳,装机112.675锁主板螺丝110.426112.676扣卜盖,外观检杳,装机19.35拉平衡对比-装配段:改善刖:? 拉平衡率=(9.87+10.01+15.86+16.62+16.62+12.67) / (16.62 X6) X1OO%=81.88%改善后:? 拉平衡率=(9.87+8.45+9.35+10.15+10.42+9.35)/(10.42X6) X100%=92.11%产量和效率对比-装配段产能:在人员不变的情况下产能由 220PCS/H ,升到300PCS/H单机工时:由0.027降低为0.02效率提升:26.67%设计方案(测试段)1. 人机结合法,生产工位增加电源插座。作业时整机测试时生产人员将下1PCS整机连接电源线。减少开机等待时间和测试时间2. 烧录和复位工序等彳寸时间过长。人员长期处于等待状态。针对此现象将该工位分解为2工序操作,即烧录工序和恢复出厂设置工序。优化生产平衡率产测软件改善 改善刖 测试进入菜单界面工作步骤: 按遥控器 上下左右+OK按键一进入系统界面一按遥控器 菜单”按键一选择菜单界面测试进入菜单界面工作步骤:整机通电开机后直接按遥控器 设置”按键即可进入菜单界面测试段改善前后工时对比:改善刖改善后序列工位人员工 时(秒)序列工位人员工时(秒)1USB1,高清测试113.011USB1高清测试113.012光纤,AV, USB2测112.452光纤,AV , USB2112.45试测试3wifi测试116.273wifi测试111.594蓝牙,SD卡测试115.484蓝牙,SD卡测试112.765打印底板贴纸,贴底板116.445打印底板贴纸,贴底113.84贴纸板贴纸6烧录,打印流水号贴115.846烧录,打印流水号112.68纸贴纸7检查软件版本,复位116.667检查软件版本,复111.85位8复位检杳116.858复位检杳112.76改善前后对比一测试段改善刖:产能:200PCS/H单机工时:0.04改善后:产能:250PCS/H单机工时:0.032效率提升:20%设计方案一热缩段流程对比如下改善前:取彩盒,装热缩膜(1人)热缩热缩膜(2人)热缩膜外观检查(1人)核对流水号(1人)一装箱,摆板(1)改善后:取彩盒,投彩盒(1人)一核对流水号(1人)一装箱,摆板(1人)导入热缩设备热缩,热缩工位人员由6人 减少为3人,产能由250PCS/H提升到550PCS/H.热缩膜工段由原先满足1条拉生产提升为满足2条拉生产改善汇总改善刖改善后总装产能200pcs/H250pcs/H单机工时0.15H0.12H提咼效率20%每台节约时间0.03H每台节约成本0.45 元/PCS节约成本(每年约65万订单)292500 元/ 年以下为其他机型改善前后效果对比:序号机型改善刖改善后产能人数HPPH产能人数UPPH提升幅度1Opticum AX Lion4503512.865003315.1515.12%2PCH-280B130383.42220405.5037.80%3DVB-934003710.814803712.9716.67%4DVB-904003810.534804012.0012.28%5SD-01130265.00180266.9227.78%6E21134503015.005003016.6710.00%7DCT-280HD130235.65220239.5740.91%8RCG-Mi nili ne-C180306.00220307.3318.18%9SRT8106220425.24220385.799.52%10RT5130HR4303412.655003414.7114.00%11LYHC-HC1207130383.42200355.7140.13%经过一年来共同的努力,生产平衡率明显的提升。目前平衡率总体保持在87.52% ,比去年84.27% 提升了 3.71%。其中& 9系列机型平衡率稳定在90.45%范围内。产能和效率有明显的提升。三、工作中遇到的问题1. 由于我司的产品机型较多,开展工作时对部分机型的产能和流程设计上不大合理,影响生产的实际操作。目前的状况是,在新机首次导入时现在跟进,依据产品结构状态及测试软件产能重 新核实产能及流程。汇总后修改SOP后再次重新发放2. 信息不顺畅。在机型大货时,我依据试产时的机型状态制作 SOP,但实际中大货机型结构、软 件的变更与试产中的变化很大,因而制作的SOP及产能与实际不对应3. EV直接大货,且在大货前无样机提供,导致大货生产时工程部才能知晓整机状态,无法提前对 该机型预估4. 机型过多,同时相应的SOP也很多。在生产过程中因研发更改、客户要求和软件方面的原因。 文件未能及时更新以上,会在今后的工作中加强各部门的沟通,并在生产前验证机型及相关文件 ,争取克服,努力改进!四、展望及来年计划未来的一年时间,结合工作的实际及运用,继续完成精益生产、现场IE管理、文件标准化和试产 持续跟进中。将在实际的生产过程中导入六西格玛等生产方面的理念,产品持续改善中。1. 发扬在工作中遇到问题时的问题观,再错误中学习、改进及预防错误的思维;2. 学习整机异常的分析,多学多问,艺多不压身;3. 在标准化中持续更进,制程文件化、流程顺畅化、员工操作简单化和效率的不断改进;
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