QC成果提高油井堵水有效率课件

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,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,LOGO,#,单击此处编辑母版标题样式,1.,选题理由,2.,现状调查,3.,确定目标,4.,原因分析,5.,要因确认,6.,制定对策,7.,对策实施,8.,效果检查效益分析,9.,巩固措施,10.,总结和下步打算,主要内容,采油二厂工艺研究所,1.选题理由2.现状调查 3.确定目标4.原因分析 5.要因,活动频次,1,次,/,月,课题类型,攻关型,活动时间,2010,年,3,月,-12,月,成立时间,2007,年,3,月,TQC,教育,35,小时以上,课题名称,提高油井堵水有效率,井下作业,QC,小组,小组概况,活动频次课题类型活动时间成立时间TQC教育课题名称井下作业小,2,小组概况,姓名,小组中,职务,性别,年龄,职称,文化程度,工作任务,采油二厂工艺研究所,小组概况姓名小组中性别年龄职称文化程度工作任务采油二厂工艺研,年份,2007,2008,2009,2007-2009,平均,有效率,40%,87.5%,72.7%,70.8,%,2007-2009,油井堵水效果统计表,一、选题理由,公司考核有效率指标,80%,我厂有效率,70.8%,提高油井堵水,有效率,采油二厂工艺研究所,年份2007200820092007-2009平均有效率40,二、现状调查,小组成员对,2007-2009,年实施的油井堵水效果从,注入工艺,、,堵剂体系,、,水淹后关井时间,、,储层物性,等方面进行综合分析,结果如下:,序号,项目,频数(口),累计(口),频率,%,累计,%,A,注入工艺针对性不强,6,6,50,50,B,水淹后关井时间长,3,9,25,75,C,堵剂粘附性差,2,11,16.7,91.7,D,储层物性差,1,12,8.3,100,影响油井堵水有效率因素调查表,制表:刘亭 时间:,2010,年,3,月,5,日,采油二厂工艺研究所,二、现状调查 小组成员对2007-2009年实,二、现状调查,根据调查表绘制出的油井堵水有效率影响因素排列图如下:,注入工艺针对性不强,是问题的,症结,所在,只要解决了该问题,油井堵水有效率就可以进一步提高。,制图:何志英 时间:,2010,年,3,月,5,日,采油二厂工艺研究所,二、现状调查根据调查表绘制出的油井堵水有效率影响因素排列图如,三、确定目标,小组目标:,提高油井堵水有效率,由现状调查可知,将堵水工艺针对性不强的问题彻底解决后,油井堵水有效率可提高至:,70.8%+,(,100-70.8,),%50%=85.4%,其次,,2008,年油井堵水有效率达到,87.5%,。,现状,70.8%,目标,80%,制图:刘运强 时间:,2010,年,4,月,2,日,采油二厂工艺研究所,三、确定目标 小组目标:提高油井堵水有效率,四、原因分析,小组成员,运用,头脑风暴法,进行分析,认真讨论造成工艺针对性不强的各种原因,经汇总归类,绘制了因果分析图。,采油二厂工艺研究所,四、原因分析 小组成员运用头脑风暴法进行分析,,四、原因分析,注入工艺针对性不强,机理,水淹机理认识不清,水淹井类型划分不清,人,选井讨论不充分,选井不当,操作水平低,业务知识欠缺,注入方式选择不当,方法,注入排量高,施工参数不合理,堵剂,封堵强度低,堵剂用量少,堵剂段塞设计不合理,制图:刘亭,2010,年,5,月,15,日,采油二厂工艺研究所,四、原因分析 注入工艺针对性不强机理水淹机理认识不清水淹井类,五、要因确认,选井讨论不充分,因素,1,措施选井会由,厂领导,主持,按照“,地质、工艺、作业区,”三位一体的原则,优选措施时机和措施类型。,2007-2009,年分批次讨论确定,33,口,堵水井,在方案制定和实施过程中根据潜力大小实施,24,口井,。,2007-2009,年油井堵水井讨论情况统计,讨论时间,讨论批次,确定堵水井数,参加单位,2007,1,6,地质研究所、工艺研究所、作业区,2008,3,12,地质研究所、工艺研究所、作业区,2009,3,15,地质研究所、工艺研究所、作业区,结论:,非要因,采油二厂工艺研究所,五、要因确认选井讨论不充分因素1 措施选井会由,五、要因确认,操作人员业务知识欠缺,因素,2,现场操作人员都在此岗位工作,3,年,以上,均具有,3,井次以上,堵水经验,井控证持证率,100%,,特殊岗位持证率,100%,,,2008-2009,年度岗位全体操作员进行年度技能测试考核,如下:,2008-2009,技能测试考核统计,结论:,非要因,参加人数,不合格人数,合格人数,优秀人数,合格率,%,40,0,10,30,100,采油二厂工艺研究所,五、要因确认操作人员业务知识欠缺因素2 现场,五、要因确认,水淹井类型划分不清,因素,3,通过,脉冲试井,、,动态验证,、,示踪剂跟踪,3,种方法,对油井见水方向、见水过程进行辨识,将水淹井划分为,三种类型,。,1.,暴性水淹,2,.,阶段突变水淹,3.,渐进式水淹,1,、以主向井为主,见水时间短,部分井投产即水淹;,2,、初期改造强度大,砂量,30-35,方;,3,、区域裂缝较为发育,含水迅速上升导致水淹;,4,、常规注采调控无效果。,1,、含水呈台阶式上升:水淹周期无明显规律,见水过程分阶段突变上升。,2,、裂缝发育相对暴性水淹井较弱;,3,、常规注采调控措施有一定效果,但有效期短。,1,、水淹周期无明显规律,含水呈缓慢上升趋势;,2,、裂缝发育较弱,存在物性较好的高渗条带;,3,、常规控水措施能够起到效果,有效期相对较长。,结论:,非要因,采油二厂工艺研究所,五、要因确认水淹井类型划分不清因素3 通过脉冲试,五、要因确认,堵剂用量少,因素,4,封堵半径设计:以,FracproPT,软件反演的压裂裂缝长和裂缝顶端球形状堵塞范围直径,作为封堵半径。,封堵半径,=,(,130170,),+8=138178m,段塞,2008,年,2009,年,用量(,m,3,),封堵半径(,m,),用量(,m,3,),封堵半径(,m,),第一段塞,DQ-1,80-110,75-145,40-50,90-150,DQ-2,40-50,第二段塞,LDN-1,8-10,60-70,10-12,70-85,第三段塞,LDN-2,5-8,30-40,8-10,30-40,顶替段塞,活性水,10,15-20,12,20-30,合计,100-128,110-134,采油二厂工艺研究所,结论:,非要因,五、要因确认堵剂用量少因素4 封堵半径设计:以Fr,五、要因确认,堵剂段塞设计不合理,因素,5,结论:,要因,2007-2009,年进行的油井堵水施工井,采用,常规注入,方式:,DQ-1-LDN-1-LDN-2,由于低渗透的西峰油田长,8,油藏,层内非均质性强,,在堵水过程中,堵剂,会在储层中,沿阻力最小,的区域,快速突进,,使储层内的堵剂推进前缘,极不均匀,,从而造成堵剂的大量流失,封堵效果下降。浪费注入的堵剂量,而且会,伤害造成储层产液量下降,。,采油二厂工艺研究所,五、要因确认堵剂段塞设计不合理因素5结论:要因,五、要因确认,注入排量高,因素,6,结论:,非要因,为防止注入过程中,产生新的裂缝,借鉴西峰油田和西,259,区压裂施工参数,堵剂注入以,不产生新裂缝为原则,,要求注入压力不超过地层破裂压力的,80%,。西,259,注入压力在,22MPa,以内,,施工排量为,200-300L/min,;,西峰油田注入压力在,24MPa,以内,,施工排量为,180-250L/min,。,2008-2009,年堵水井施工情况统计表,年份,井数,施工排量,L/min,施工压力,MPa,平均压力,MPa,2008,8,199-281,16-21,18.8,2009,9,196-213,19-21.5,20.9,合计,17,196-281,16-21.5,19.8,采油二厂工艺研究所,五、要因确认注入排量高 因素6结论:非要因 为,五、要因确认,注入方式选择不当,因素,7,结论:,要因,西峰油田长,8,、西,259,长,3,部分油井上、下段,储层物性差异大,,存在,层间吸水不均,的现象(共测试吸水剖面,40,口,其中单层吸水,14,口,尖峰状吸水,6,口,占总测试井数,50,),分析认为对整段见水储层进行笼统油井堵水,由于对应油井层间存在压力差异,笼统注入时,大部分堵剂,会进入,上段吸水能力不强的低压储层,,而对主要见水的高压储层(与注水井吸水段对应)难以有效封堵,极大影响堵水效果。,采油二厂工艺研究所,五、要因确认注入方式选择不当因素7结论:要因,五、要因确认,小组对因果图中,7,条,末端要因进行了逐条确认后,得出,2,个,因素是,要因,:,注入方式选择不当,采油二厂工艺研究所,堵剂段塞设计不合理,五、要因确认 小组对因果图中7条末端要因进行了,六、制定对策,针对以上问题分析,经过我小组成员共同分析讨论,按,5W1H,要求制订对策计划表:,对 策 表,序号,要因,对策,目标,措施,地点,时间,负责人,1,堵剂段塞设计不合理,采取交替注入模式,封堵近井地带微裂缝,扩大堵剂波及面积,堵后单井日增油,0.2t,,累增油,20t,增加,DQ-2,段塞,与,DQ-1,交替泵注,西峰油田,西,259,区,2011.,5-11,刘运强,2,注入方式选择不当,试验分层堵水工艺,封堵主要出水层位,降低液量,,堵后单井含水下降,10%,采用封隔器将上段吸水能力不强的油层保护起来,直接封堵下段,西,259,区,2010.,5-11,樊红旗,制表:王飞,2010,年,6,月,6,日,采油二厂工艺研究所,六、制定对策针对以上问题分析,经过我小组成员共同分析讨论,按,七、对策实施,经过小组成员共同讨论分析,并采纳成员刘运强的合理化建议,:增加,DQ-2,段塞,与,DQ-1,交替注入,。,利用弱凝胶体系,DQ-1,和,DQ-2,的,粘度差异,,在交替泵注过程中,提高,泵注阻力,,实现不断地封堵近井地带的微裂缝,从而降低弱凝胶体系在近井地带的滤失,提高裂缝远端的封堵能力,扩大堵剂的波及面积,提高堵水效果。,实施一,采取交替注入模式,采油二厂工艺研究所,DQ-2-DQ-1-DQ-2-LDN-1-LDN-2,七、对策实施 经过小组成员共同讨论分析,并采纳,七、对策实施,2010,年,6-10,月共实施交替注入,5,口井,日增油,3.95,t,,累计增油,460,t,,平均单井日增油,0.79,t,,平均单井累增油,92,t,,超过了日增油,0.2,t,,累增油,20,t,的对策目标值。,实施一,采取交替注入模式,采油二厂工艺研究所,2010,年油井交替注入堵水效果统计表,七、对策实施 2010年6-10月共实施交替注,七、对策实施,采用,封隔器,将上段,吸水能力不强,的油层,保护,起来,直接封堵下段,提高堵水针对性。,2010,年油井选层堵水效果统计表,实施二,试验选层堵水工艺,采油二厂工艺研究所,吸水能力差,地层压力低,吸水能力好地层压力高,2010,年,11,月共实施选层堵水,3,口井:日增油,1.16t,,累计增油,40t,,平均单井含水下降,18.1,%,,实现了对策二目标值。,七、对策实施 采用封隔器将上段吸水能力不强的油,八、效果检查效益分析,1,、效果检查,2010,年共实施油井堵水措施,13,口井,有效,11,口井,有效率,84.6,%,,措施后井日增油,8.89,t,,阶段累计增油,899,t,,实现了预期目标。,实施前,70.8%,目标值,80%,对策措施实施后与目标值对比,实施后,84.6%,采油二厂工艺研究所,八、效果检查效益分析1、效果检查 实施前目标值对策措施实施后,八、效果检查效益分析,投入,创产值,投入产出比,199.1608,万元,304.7,万元,11.53,采油二厂工艺研究所,2,、效益分析,八、效果检查效益分析投入创产值投入产出比199.1608万元,九、巩固措施,1,、加强措施效果的跟踪,及时掌握油井动态,根据生产情况及时调整井的工作制度
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