发泡车间工艺问题回顾及改善案例

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资源描述
G,reat,C,ompany,G,reat,P,eople,PowerPoint Template,发泡车间工艺问题回顾及改善案例,历史严重的工艺问题汇总,Contents,月别合格率,改善方案及案例,改善图片,1,2,3,4,月别合格率,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月(目前),合格率,95.52%,96.55%,93.44%,95.85%,95.06%,92.77%,93.14%,95.86%,目标,97.00%,97.00%,97.00%,97.00%,97.00%,97.00%,97.00%,97.00%,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,一,.,不同季节变化时产品的主要缺陷,春季和夏季变化时发泡主要体现的问题为:发泡分成,暗泡和表面波浪。,夏季和秋季变化时发泡主要体现的问题为:暗泡和发泡不良。,秋季和冬季变化时发泡主要体现的问题为:缺料和发泡分层。,冬季和春季变化时发泡主要体现的问题为:表面波浪和暗泡。,二,.,夏季最热的时候比较明显的缺限为发泡料软和表面波浪。,三,.,针对以上不同工艺问题工艺做过的调试方法和解决方案。,(1),发泡料软:,1.,调整模温(从模温,36,38,度调整到,50,,但是在,50,的模温下化学反应太,迅速,效果不好)目前合适的模温范围为,39-45,。,2.,调整相应的浇注比例,比例为,2.2,时,产品刚出模时硬度状态并不好,未能解决发泡,料软,最终确定比例为,2.5,2.6,。,3.,调整熟化时间,适当增加熟化时间,由原来的,120s,增加到,135s,。,4.,针对上框架两头料软及尾部暗泡问题,调整了模架下翻的角度,在进行浇料后不合,模的实验,看料的自由发的流动情况,最后针对尾部问题确定模具角度及,ABB,浇料时的移动,速度和轨迹。,(,2,),表面波浪:,1.,更换破损或接头处漏料的密封条,适当调整充气密封条充放气时间,适当增加熟,化时间。,2.,要求车间按照操作指导书的要求进行烘表皮,表皮的正常标准厚度为,1.0,0.2mm,对于厚度在,0.6mm,以下的表皮要控制使用或者退货,同样对于严重褶皱的表皮(表皮死褶),不予使用。,(,3,)暗泡:,1.,要求员工更换破损或接头漏气的不合格的密封条。,2.,针对扶手尾部的暗泡可以通过适当的调整浇注轨迹,第一次充气时间及更换拼模处,的硬密封。,3.,针对,B,面的暗泡,及时清理上模的积料;适当降低模温,延长第一次放气时间和第,二次充气时间。,4.,针对,B,面及,C,面气泡较多时,若通过调整第一次充气时间无法排出时,很可能是发泡,料混合的不好,这时要查看料筒的搅拌器是否正常,查看枪头清洗记录表(很有可能超过,两周没洗枪头喷嘴了);可以通过做长条的自由发检查料混合的情况。,5.,原料被污染,体现各种暗泡及发泡不良,及时确认,必要时更换原料。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,(,4,)表皮死褶:,1.,严格按照操作指导书要求烘表皮;挑选合格表皮使用。,(,5,)发泡分层鼓包:,1.,适当降低模温,调整充气参数。,2.,适当减少浇注重量(,195g,调整到,180g,),3.,原料混合不好,检查自由发的小泡状态,查看原料的混合效果。,(,6,)针对去年一号机后门上框架边缘暗泡问题:发现上下模的耐磨板很重要,不能松动,,否则会导致发泡时模具的滑块往外挤,密封条相对来说失去真正地功能,最后通过重新固,定上下模的耐磨板,解决问题。,(,7,)针对,3,号机设备刚来时前后门扶手的发泡不良问题:经过检查发现前后门扶手模具均,有外部密封条接头严重的漏气现象,与厂家协商解决后,问题关闭。(现在发现一号机前,门扶手尾部有类似问题,正与模修协调解决),(,8,)针对一号机和二号机出现的自由发呈蜂窝状气泡且颜色偏黑的问题:确认发泡料(,Poly,)被污染,更换原料后问题解决。,(,9,)针对二号机出现的浇料料量不准,有时料量很多,有时非常少的问题:当时确认原料,的混合没有问题,以为是流量计需要校准(尝试单边校准)但没能解决,最后确认为发泡,机枪头的,PLC,信号有问题,更换小活塞的感应开关后问题解决。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,(,10,)针对二号机前门上框架长直边不稳定暗泡问题:一开始以为密封条充放气参数问题,,但是经过多次调整无效后,更换过密封条,调整过,ABB,浇注轨迹,同样不能从根本上解,决问题,最后确认上模的平行垫块缺少,3,个,最后恢复平行垫块(需要进行热处理来保,证强度)后,再调整参数,问题解决。,(,11,)针对所有扶手尾部硬密封处暗泡问题:有一种情况是因为角处漏料,泄压产生的暗泡,通过调整硬密封的高度,问题可以解决;还有一种情况是料混合不好产生,需要清洗,喷嘴。,(,12,)针对夏季发泡料软问题(尤其二号机):,H,2,O,是发泡剂的一种,其参与反应产生的脲基,影响发泡的软硬度,夏天温度高,水分挥发快,所以产生的泡沫相对软一些,这时增,加,ISO,的含量而不增加,H,2,O,作用不大(水分存在于,POLY,),所以比例增大要比减小有作,用,或者增加料中水的含量。,(,13,)针对,Q5,产品回缩问题:,Q5&B8,产品发泡出模后产品会出现缩痕,一部分原因为刚加完料,温度低,混合不好产生,正常生产时可以通过用皮锤敲打进行开孔来解决问题(,Q5,产,品,A,面位置发泡料厚,正常很多裸泡或类似产品都可以通过敲打开孔来解决问题)。,(,14,)针对,Q5,老发泡机,ISO,料罐进水问题:机器进水循环后,发泡机的管路结点,过滤器,单,向阀位置最容易反应结晶堵塞,必须立即用邻苯二甲酸二辛酯,(DOP),对料罐进行清洗,,高压循环(不少于两遍)。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,(,15,)针对,C7,发泡气泡问题:,C7,发泡由于没有表皮,所以产生的小的气泡会影响后道工序,的符合,开始尝试过三点浇料,适当增加浇注重量,更改浇注轨迹,提高料罐液位,但有,时气泡还是间断的出现,最后通过更改模架的倾斜角度,从而改变浇完料后发泡料的流动,状态,再配合浇注的轨迹改善了,C7,发泡的气泡问题。,(,16,)针对,C7,发泡件,B,面发泡不良问题:,1.,有时可能是塑料件变形,与模具的上模不匹配,将模具清理干净后(上模)若还有,问题存在,可观察骨架与模具上模的匹配,在相应位置用胶带粘好,解决问题;查看模温,是否正常,48,,若太高或太低也会产生这种问题。,2.,查看所用骨架是否污染,否则擦拭干净或更换。,3.,检查料的自由发泡的状态,若有问题,及时清理枪头,如有必要(经过允许),可,进行更换原料。,(,17,)对于,C7,发泡件有脱模剂印痕或漏料缺料等缺陷,经过培训员工现在可以自己解决。,(,18,)针对,C7,发泡机高压时报警问题:如果问题不严重,就将两边的压力调整到最低(直,到完全松开),然后进行高压循环,10,分钟后,可以将高压调整到正常状态工作;若问题严,重,之前的方法试过后,打料时压差还是太大(,15bar,以上),就必须将压力放到最低,调,至高压循环然后从三通处放出约,5,升的原料,再拆喷嘴,然后将料罐压力加上,从喷嘴处再,放出约,2.5,升的原料,之后正常清理喷嘴即可。,(,19,)针对,B7LC,面气泡问题,可以在相应位置用刀划几下排气,,C,面暗泡明显减少。,历史严重的工艺问题汇总及解决方案,一,.,制定清洗枪头的操作指导书,对班长及机台长进行为其两个月的现场清洗枪头的培训,,要求车间每个机台至少每两周清洗一次枪头;或者在交接班这个时间段进行高压循环,用高压原料冲洗喷嘴,可以有效的改善混合问题,减少枪头喷嘴的清洗频率。,二,.,与质量人员协调质量标准,确保微小的缺陷在范围内可以通过,并且跟踪后道废品情况,及时解决;针对新员工对其进行操作方法及邀请质保培训质量标准;培训全体员工针对,常见问题的解决方法。,三,.,每周统计废品的分布及质量状态,制定相应的改善方案,形成周报,每周向领导汇报。,四,.,每周按照工艺参数累计表对工艺条件进行积累,确保季节变化时有相应参数条件等作为,参考,尽快解决问题。,五,.,制作缺陷提示卡,并标注相应的解决措施,提升员工处理简单问题的能力。,六,.,要求员工和模修人员对发泡的密封条进行每周更换,以确保骨架在上模的平整,以及下模密封条的稳定,不漏气。,七,.,制作培训记录表,去车间解决问题时,随时针对相应问题培训机台员工,填写培训单。,八,.,安排工艺团队每周开一次技术交流会,查找相应网络资源,邀请设备厂家进行培训,充分调动员工的积极性,拓展知识结构,提升工艺团队的整体技术水平。,改善方案及案例,Thank You!,
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