风力发电厂预防性试验工作总结风力发电运维工作总结

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风力发电厂预防性试验工作总结风力发电运维工作总结工作总结日 期 学习记录12月13日 停电前准备工作(专题会议、设备检修申请单400V切换)12月14日 倒闸操作流程12月15-16日35kv更换静触头盒12月17-18日 箱变消缺及保养工作12月19日 学习35kv线路跳闸处理流程12月20日GIS工作12月21日 箱变高压侧电缆安装12月22日 线路保护联调工作12月13日工作日志:一、停电前的专题会议:做好大停电期间的工作安排?领导们再一次带着我们梳理了每一个工作面的任务,重点强 调每一个工作面负责人要熟悉工作内容,每一个班组成员要知道 施工方案以及自己需要配合做的事情,工作负责人安排好每一天 的工作计划、验收计划及以及培训工作,只有在熟悉自己工作内 容,让班组成员积极参与进来。有任务,有计划,有进度,有培 训,这样才能保证大停电期间顺利完成工作的同时,同样结合理 论培训熟悉设备。二、设备检修设备提交工作及准备工作?1. 设备检修申请单分为一次设备检修申请单和调度自动化系统及设备申请单。此次工作内容是配合进行220kv响德线停电改 造开断环入220kv清新变,所以申请的是一次设备检修申请单。 设备检修申请单的流程:1.明确工作内容,是需要填写一次还是 调度自动化设备检修申请单2. 填写设备检修申请单需提前3个工作日,提前打电话给省 调说清楚工作内容,告知停电范围,明确工作时间。3.待省调同 意后填写设备检修申请单,填完以后要电话汇报自己填写的情 况,咨询清楚省调有没有其他要求,确定无异议后发送走流程;4 关注流程进度,有效提高开工进度。5.调度审核后会打电话让你 签收,签收后下发操作任务票,省调打电话核对信息6.打印操作 任务票以及申请单。7.熟悉调度专业用语,特殊数字读音要注意 例如 “0 、1、2、7”,提高自己汇报工作准确度。3. 准备第一种工作票以及停送电操作票。三、切换400V厂用变?严格按照操作票操作先后顺序,遵循“先停后送”原则,切换400V厂用电。切换的流程:1. 在综合后台查看400V当前运行方式,41、42运行,412、43退出,以及400V两段此时电压及电流情况,拍照进行对比。2、两人操作,一人读操作票内容,另外一个人执行,具体操作已 操作票内容为准。3.先检查41、42、412、43开关位置,然后进 行操作,断41、42,合43, 412。4.核对4001 II电压以及电 流。12月14日工作日志:一、进行倒闸操作?在倒闸操作前一天,我们进行400V切换,根据省调下发操作 任务票,响水陆上风电场需要在早上六点之前完成风机和集电线 路停电任务。基本流程如下:1.切换400V厂用电;2.远程停风 机;3.远方停集电线路301-310开关,351、352厂用变。4.汇报 省调情况,等待省调许可停主变高、低压侧;5汇报省调,等待省 调批准操作任务票,省调下发的4张操作任务票,需要一张一张 来操作,每完成一张操作票都要向省调汇报,然后进行下一张操 作票批准。二、在倒闸操作过程中遇到如下问题:1.获取五防失败,导 致无法分闸。解决办法:备机切换主机后,重启主机,从新获取 五防成功后完成操作;2.遥控选择失败;解决办法:从新启动电 脑,从新启动软后完成操作。上述操作,需严格按照省调要求、省调下发的操作任务票, 严格执行操作票内容。在与省调沟通过程中,注意用语。经常会 因为信号反馈延迟,省调认为我们是误操作。12月15-16日工作日志:(35KV开关室更换静触头盒工作)一、此次 35kv 开关柜主要是更换 301-310、31、32、351、352 开关静触头盒。更换原因:设备运行近 10 年,开关室长期处 于潮湿且盐雾腐蚀较严重环境中,静触头盒有拉弧放电现象,绝 缘性能变差。其次做了开关柜本体以及操作机构保养,主要是用 酒精擦拭母排、套管,以及动静触头表面,以及给接地刀操作连 杆机构加注润滑油。所需工具:T字形套筒等。二、高压开关柜的组成:母线室(母线、分支母线)、电缆室(风机进线,主变低压侧进线、零序CT、CT)、控制室(闭锁 电源开关、线路保护装置、35kv母线电压、操作和状态显示、照 明开关、储能开关)、断路器室(静触头,静触头盒)以及其他 部分。三、手车组成部分:兰花触指(动触头)、触臂、热缩套 管、真空断路器、断路器操作机构。四、.风机进线零序 CT 变比:100/5;单相 CT 变比:400/5。五、集电线路保护:零序电流保护(15.4A),过流一段 (51.7A,0.05s)、过流二段(17.1A,0.4s)、过流三段保护 (5.5A,1.0s)。六、主变低压进线端在断路器下端头,在平时巡检以及做安 措的时候需要注意。七、屏蔽线的接法有两种:1.不经过零序 CT 直接接地;2.经 过零序 CT 折回接地。八、实际操作分合接地刀;响水 1 线 301 开关由运行转检 修。基本流程如下:1.远方分 301 开关;2.将小车由“工作”位 置摇至“试验”位置 3.合上闭锁电源开关,将接地刀转换开关打 到可操作位置,顺时针摇接地刀,听到合闸声音停止操作。4.打 开电磁锁,将小车拉出。5.断开“闭锁电源开关、操作和指示开 关、储能电源开关”。响水 1 线 301 开关由检修转运行操作与之 相反。(在操作过程中遇到摇小车困难或者卡顿的时候,一定要停 下来检查。)九、在实际操作开关的过程中,认识到五防:1.防止误分、 合断路器。2.防止带负荷分、合隔离刀闸。3.防止带电挂(合) 接地线(接地刀闸)4.防止带地线送电 5.防止误入带电间隔。12.17-18 工作日志:(箱变消缺及保养工作) 一、箱变的组成:低压室、光纤盒室、变压器室、高压负荷 开关室、电缆室,低压侧里面有一个干变给风机提供 400V 电源或 者 230V 电源二、35kv变压器的产品型号:sll-M-1600/35,额定容量 1600KVA,额定频率:50Hz,联结组别:Dyn11 (D表示一次侧绕组 为三角型接线,Y表示二次侧绕组星型接线,n表示引出中性 线),冷却方式:ONAN (油浸自冷),现在风场运行档位开关(4 档:髙压电压35100V,髙压电流26.3,低压都是690V,电流 1338.8A)三、箱变的巡检内容:1.呼吸器颜色;2.风扇是否短接;3. 台阶是否损坏;4.箱变门损坏情况;四、门锁是否损坏;6.箱变 油位;7.变压器油颜色;8.箱体是否漏油;9.瓷瓶外观;10.墙体 脱落情况;11.箱变基础是否沉降;12.瓦斯继电器内气体是否排 空等。五、巡检发现主要问题:1.档位开关漏油,解决办法:用活 动扳手紧固。2. 瓷瓶漏油,解决办法:更换瓷瓶或者密封圈,所需扳手: 18、19 开口扳两套。首先是要放油,观察瓦斯继电器油位,然后 拆卸铜排螺栓,拆卸固定端螺栓。在操作过程中需注意扳手不要 损坏高压侧瓷瓶。3. 箱变门、箱变锁、箱变锁盒损坏,进行更坏。六、箱变变压器油取样,所需工具:活动扳手。注意要先洗 瓶烘干,用油洗后装油,取油过程中尽量不要戴手套。七、箱变保护:1.重瓦斯保护;2.超温跳闸;3.低压断路 器;4.熔断器保护 5.箱变正常运行温度 55,报警 75,跳闸 90.12 月 19 日工作日志:学习了 35kv 线路跳闸事故处理流程:.1.查看综自后台电脑报文,核实报文的准确性,是真正的跳 闸,还是存在误报的现象,直接到现场去看开关柜电气和机械显 示。2. 确定是真的跳闸,当班值长直接汇报部门负责人,带着运 行人员排查线路,将线路开关由工作位置摇至检修位置,并且拉 掉控制室内的所有二次空开,开工作票,通知检修人员检修集电 线路。3. 做好安全措施,在距离升压站最近的一台风机箱变挂接地 线。4. 读取NEP981线路保护装置,并且记录相应数据,到继保室 读取故障滤波波形,进行分析。5. 分析完以后要与现场检修人员核对,理论分析是否与实际 相符合。6. 最后形成运行报告。7. 响水陆上风电场典型事故跳闸:1.单相接地(故障相电压 为零,非故障相电压升高);2.由单相接地导致相间短路;8. 近海风场发生单相接地,要由运行人员去拉开331手车, 3#主变低压侧没有断路器,只有一个隔离手车,如果隔离手车拉 出后,故障点还没有恢复,那么要打电话给省调断开主变高压侧 开关2603. 9 . NEP 9 8 1装置读取故障信息基本流程: 1 .按“确定” 按钮一进入主菜单(运行工况,报告管理,打印管理,运行设置,装置设置,装置测试,出厂设置)一报告管理一故障滤波一 幅值滤波一读取电流电压信息。其中两个较为常用的是运行工况 (保护值,测量值,电度值,遥信状态,压板状态)和报告管理(顺序事,动作报告,故障滤波,操作事)。NEP981面板信号显 示有“运行、动作、告警、故障、对时、通信、合位、分位”。12 月20日工作日志:1. 继续取箱变油样并且巡检箱变,发现箱变瓷瓶 AB 相漏油, 建议更换ABC三相,现在箱变所有密封圈进入老化严重阶段,在 紧固过程中需要适当紧固,不要过分紧固,热胀冷缩会加剧密封 圈老化。2. GIS 工作:气体绝缘金属全封闭组合开关设备(英文缩写GIS)是20世纪60 年代中期出现的一种新型电器装置。它是将断路器、隔离刀 闸、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、进出 线套管或电缆终端等元组合封闭在接地的金属壳体内,充以一定 压力的 SF6 气体作为绝缘和灭弧介质所组成的成套开关设备。本次GIS主要有以下工作:1.检测有7处泄露气,A、B相各 有3处,C相有1处,一共是4个气室(Z字型气室),从26002 隔离刀气室至220kv二段母线;更换7处绝缘盆子2.更换7相接 地刀;3.更换截止阀;4.除锈喷漆。5.机械特性试验,主要是测 试断路器分合是否正常。高压开关机械特性试验包括分合闸时 间、三相同期性、弹跳次数、行程等,目的是检测高压开关的可 靠性,根据试验结果判断高压开关是继续使用、维修或更换。 断路器室额定工作压力0 . 6MPa ;报警压力0 . 55MPa ;闭锁 压力 0.5MPa。 隔离、接地刀闸室额定工作压力0.4MPa;报警压力 0.35MPa。 母线PT、避雷器室额定工作压力0.5MPa;报警压力0.45MPa。 GIS管道额定工作压力0.4MPa。解释说明: 闭锁功能仅断路器有,当SF6气体压力低于闭锁压力规定 值时,断路器则 无法分、合闸(气体压力表处有常闭触点串联在 分、合闸操作回路中)。 报警功能是提示运行人员SF6压力偏低,但仍可对设备实 现分、合操作。GIS工作的基本流程:3. 主变的保护:主变差动、主变高压侧负压过流、主变低压侧负压过流、主 变零序过流、主变间隙零序过流、主变间隙零序过压、主变过负 荷、闭锁有载调压、低压侧单相接地、髙压侧TV断线、低压侧TV 断线、主变差动TA断线、主变差动告警。主变重瓦斯,有载调压压力释放,主变绕组温度升高,主变 油位低,主变油位髙。12 月 21 日工作日志:安装 48#风机箱变髙压侧电缆(从开关下端头到髙压侧瓷 瓶):所需工具:发电机,切割机,13 开口扳手,小活动扳手。安装前用切割机把高压侧穿墙孔用切割机打通,目的是电缆 会形成涡流,三相涡流导通后会相互抵消,增加其绝缘性。安装 紧固过程中需注意电缆不要被穿墙铁片弄坏,用砂纸摩擦高压侧 瓷瓶电缆接头处,安装紧固完成后将 ABC 三相屏蔽线于一点接 地,用酒精擦拭电缆终端头。12 月 22 日工作日志(线路保护联调工作):1.线路保护联调的目的:保证响清线与清响线之间光纤通 讯、线路保护装置启动,动作以及出口均正常。2.线路保护所作试验:光纤差动,距离一段,距离二段。3. 线路保护装置:许继 803,南自 603。4. 做试验过程:先测试是南自 603 装置,第一步是相互采 样,使用继保之星给 A 相增加一个电流,看对侧是否都能正常接 收到电流模拟量,相互采样都能正常接收,说明光纤通讯没有问 题。第二步是做光纤差动测试(启动值是0.83A,动作值是: 2.08A),在做测试前将纵联差动保护功能压板、单相重合闸压 板,光纤差动出口压板,A相出口跳闸压板、B相出口跳闸压板、C相出口跳闸压板投 入,三相重合闸压板、远跳压板、检修压板、A相通道压板退出,对侧压板投退情况跟我们保持一致。第三步,我们给出故 障电流5A,看两侧断路器是否跳闸,而且是不是“单跳单重”情 况,测试结果是单相出口三相跳闸。在测试许继 803 装置过程 中,装置本身存在PT断线闭锁差动保护,后来调整测试方法,分 故障前(三相电压都是57.735,测试时间是18S),故障(A相电 压为0,B、C相电压为57.74, A相电流为5A,测试时间为 1S),重合闸(),保证单跳单重。
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