2010年措施工作量汇总表(措施问题汇总).doc

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资源描述
2010年油水井措施工作量汇总2010年我厂开展低效井综合治理措施工作量较往年大幅度增加,共有压裂、机堵、化堵、大修、浅调剖、酸化、酸洗、封窜、补孔等十项措施,计划工作量达到562井次(油井390井次,水井172井次),目前方案数314口,累计完成措施井次108口,具体工作量、进展、下步运行见下表。表1 2010年分区油井措施工作进展情况表项目类别计划数(口)方案数(口)完成数8月9月10月11月12月7月累计老井压裂综合治理示范区1715953低效井18216633常规区351537322合计705118186226机械堵水综合治理示范区13156131低效井1210343332常规区54332合计302912203353化学堵水综合治理示范区66低效井98243常规区55合计2082495大修综合治理示范区76211111低效井98251111常规区485232344665合计646653066886水力喷射深度打孔综合治理示范区2212补孔综合治理示范区15312166低效井5122合计20312288州六区块油井酸化8853水平井机堵411111水平井酸化51221水平井压裂32111新井压裂16429750998合计390200197848861284212表2 2010年分区水井措施工作进展情况表项目类别计划数(口)方案数(口)完成数8月9月10月11月12月7月累计老井压裂综合治理示范区101145低效井5223合计153348新井压裂州六外扩17171061浅调剖综合治理示范区129723低效井1817567常规区20201010合计5046121820酸化综合治理示范区1413554低效井16163355常规区351156425合计654059121034酸洗常规20846662封窜常规区5221合计1721149303242662表3 2010年老井压裂效果表 2010-7-30类别完成井数统计井数有效(m)压裂前生产情况压裂初期生产情况有效期(天)累计增油(t)产液(t/d)产油(t/d)含水(%)产液(t/d)产油(t/d)含水(%)603示范区222.21.20.466.75.3262.33685.54.11.6-4.4升平示范区751.82.20.290.99.12.572.557532.36.92.3-18.4低效井662.91.70.664.762.46030329.24.31.8-4.7常规333.21.3123.16.34.430.236220.153.47.1表4 2010年机械堵水效果表 2010-7-30完成井数统计井数堵水前生产情况堵水初期生产情况累计降水累计增油有效期产液产油含水产液产油含水2057.7 0.1 98.7 3.1 0.5 84.7 2014.8 174.0 104-4.6 0.4 -14.0 表5 2010年油水井大修完成及恢复效果情况统计表序号井别大修完成(口)恢复日产油量(t)恢复日注水量(m3)累计(口)成功(口)报废(口)1油井(口)131325.52水井(口)17134245合计30表6 州六区块油井酸化效果表序号井号措施前措施后8.3有效期(d)累计增油(t)产液t/d产油t/d含水%产液t/d产油t/d含水%产液t/d产油t/d含水%1州扶79-490.50.411.01.71.510.11.41.39.51831662州扶63-470.10.114.02.30.480.90.10.11290无效633州扶87-530.10.118.01.00.914.50.50.412.535(无效)284州扶59-511.1110.51.21131.31.113无效5州扶71-490.60.513.50.80.4500.20100无效表7 2010年水井表活剂解堵效果表序号井号施工日期完工日期措施前措施后8.3有效期增注m3压力Mpa配注m3/d日注m3/d压力Mpa日注m3/d压力Mpa日注m3/d1徐50-672010-6-122010-6-1718.420013.52014.0205611202芳葡88-斜202010-6-122010-6-1718.525018.21618.016568963芳96-1062010-6-182010-7-119.815017.51517.015436454芳70-斜1182010-6-182010-7-119.315018.31518.215436455肇64-542010-7-22010-7-1520.0101018.51018.5101806肇葡72-斜362010-7-22010-7-1520.4251018.82518.525182707芳226-982010-7-252010-8-120.2151512.51012.510308芳240-1062010-7-262010-8-121.8151220.01520.015399芳224-100 2010-7-192010-7-2820.1101019.11019.11060平均19.019017.41517.31527398差值-1.6+15-1.7+15表8 低温自生气解堵效果表序号井号措施前措施后8.3有效期(d)累计增油(t)产液t/d产油t/d含水%产液t/d产油t/d含水%产液t/d产油t/d含水%1芳238-861.90.477.84.31.9554.31.95557.5差 值2.41.5-22.82.41.5-22.8表9 水力喷射深度打孔效果表井号施工日期试验前试验初期8月4日累计 增油 t有效 期 d产液 t/d产油 t/d动液面m产液 t/d产油 t/d动液面 m产液 t/d产油 t/d动液面 m升33-3310.07.112.41.814117.50.0 13317.0 3.2 141088升34-斜3610.07.282.82.4138912.90.0 120410.1 0.0 122400平均值2.62.1140010.20.01268 8.6 1.6 131744对比值7.6 -2.1 -133 6.0 -0.5-83表10 水平井机械堵水效果表序号井号措施前措施后8.4有效期(d)累计降液(t)产液t/d产油t/d含水%产液t/d产油t/d含水%产液t/d产油t/d含水%1肇60-平335.71.769.54.70.01004.10.01005258差 值-1.0-1.7+30.5-1.6-1.7+30.5一、老井压裂目前运行及存在问题老井已出方案51口,已施工21口,待施工30口(去掉取消方案2口井)。(一)目前可压裂9口井1、目前具备施工条件井8口。可施工7口井,安排8月份压裂,1口井按地质方案要求需年底压裂。2、简单处理进井路可施工2口,安排8月份压裂(肇58-35采油矿填坑,芳86-104油建15处道板挡路)。(二)因道路问题无法压裂取消方案2口(芳116-90、永98-62)。(三)存在问题1、井场存在问题,目前不能施工7口井井场附近低洼有水泡子,需冬季施工5口。(升68-35、升45-31、永114-斜86、永106斜70、芳102-107)卫1-4-7土地问题缓上。芳104-102通井路涵洞坏2、长关井清理井口,落实井下状况6口井、提捞长关井井口土堆埋,需采油矿清理井口土堆打开井口帽泄压试捞油后压裂4口。(徐82-20、芳88-72、州56-斜56、芳232-88)、长关井井口无法泄压2口井,需采油矿恢复井口泄压装置,泄压后上压裂。(芳104-102通井路涵洞坏,重复井号;芳78-103)3、没有施工队伍,水力喷射压裂2口(永108-斜70、州扶89-51)目前干不了。现特种作业队全在采气分公司施工。4、井排路修路无法通过3口(芳188-斜74、芳2-66、芳19-64,待路修通后落实现场)。5、现场需继续落实3口井。(升60-斜033 7月29日通井路全水未进去车,再落实现场。芳葡108-50左前绷绳距水坑近需同井下再落实现场。肇57-37通井路不清需再落实)二、新井压裂:目前已出方案46口,3口井已射孔,并具备压裂条件。其它井未射孔。三、堵水:目前机械堵水计划30口,接地质方案40口,完成20口,2口不能施工取消方案,方案超计划8口,先按计划30口发工程方案。化堵计划20口接方案8口井(2口低效治理井无基础),方案不足,与地质结合方案数今年达不到20口,待地质近期完成全年堵水方案,或打报告调整增加机堵、或减少化堵工作量。四、老井补孔:油水井补孔计划20口(不分油水井),目前接地质方案3口(2油1水)完成3口(2油1水),如地质方案及时下发可年底可完成工作量,地质预计将超计划8口,如超计划需地质打报告调整老井补孔计划。目前,已完成的3口井没有结算,预计发生费用45万元,按计划完成预计费用150万元。五、水平井酸化:目前水平井酸化地质方案已有1口井,但酸化价格公司价格定额中心没有批复,酸化合同未上传。六、水平井堵水:目前射孔投产水平井含水大于60%的井有9口井,其中地质进行液流剖面调整试验4口井,油水同层2口井,电泵2口井,具备堵水条件1口井。2010年厂计划机械堵水4口井,目前已施工1口井还需2口井,下步协调地质对高含水井尽快出地质方案,由工技大队组织施工。七、水平井压裂:水平井压裂已完成2口老井方案讨论,确定肇68-平21井为水力喷射压裂,州64-平72井为110m大卡距试验,目前压裂施工方案编制完成,待领导审核,预计8月进入现场施工。水平井压裂还需1口井工作量,下步协调地质大队出地质方案。八、水井酸化存在问题:1、目前只签订30口井表面活性剂解堵合同,剩余35口井合同未签。2、对于已接到41口井地质方案(完成施工6口井,正施工4口井)中长关井及钻关井,与地质及采油矿结合对长关井进行开井或作业处理,保证措施顺利进行;下步工作:1、积极与地质及采油矿结合对长关井进行开井或作业处理,保证措施顺利进行;2、待剩余35口井合同签订,马上组织施工,完成酸化剩余工作量,跟踪措施效果。九、水井酸洗下步工作:与采油矿联系选择遇阻井号,编制方案,抓紧完成剩余工作量。十、州六区块油井酸化存在问题:目前州六道路已修完,但经落实,施工方称车辆可以通行,但如果道路被压坏,必须负责修路,作业机等重车不敢上路,未进行现场施工。下步工作:与相关部门协调,待道路条件允许,进入现场施工,完成剩余3口井工作量,跟踪措施效果。十一、低温自生气解堵存在问题:目前已完成5口井方案工程编制,施工3口井。下步工作:落实已施工3口井措施效果,完成剩余2口井工作量。十二、浅调剖存在问题:前期15口井已完成12口,剩余3口:升36-024、升56-38由于前几日下雨,井场进不去车,待晴日具备条件后施工;芳192-110井油套连通,待重配后施工。其它31口有方案井正组织投捞工作,由于雨季影响了投捞进度。十三、封窜存在问题:8月4日签完审批单,目前正在价格申请;地质无方案。 工程技术大队 2010年8月4日
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