PHC管桩静压施工及送桩问题探讨.doc

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PHC管桩静压施工的送桩问题探讨PHC管桩静压施工的送桩问题探讨洛阳智达建设监理公司 王晔志 杨伟 郝振鹏漯河市建设工程质量监督站 段立亚 高强预应力管桩(PHC),单桩承载力高,耐久性好,对持力层起伏变化大的地质条件适应性强;施工周期短,噪声小,无震动,无污染;管桩工厂化生产,施工易于控制,检测直观,质量有保障;桩身耗材低、单桩造价低、综合经济效益好。从广东沿海地区开始,正在全国广泛推广。中原地区近两年开始在不少工程上应用。但是,送桩深度超过预应力混凝土管桩基础技术规程(GBJT15 22 98)(以下简称规程)规定的6米最大限度的施工,缺乏依据和经验。在某大厦工程实践中,最小送桩深度50m,最大送桩深度超过85m,采用桩送桩施工,取得了一些经验。1工程概况 某大厦位于河南郑州郑东新区,占地9473?O,建筑面积19万?O,主楼12层,地下二层,前后裙房高三层,地下一层。设计为桩筏基础,共有500PHC桩364根,其中主楼196根,单桩设计承载力为1050KN,裙楼168根,单桩承载力为1150KN。米用静压桩施工,实际完成500PHC桩366根。 施工场地原为耕地,场地土类型为中软土。地貌单元属黄河泛滥冲积平原。地形平坦,地面标高99349942。地质勘探表明,90m深度内地层基本稳定,属第四系堆积物组成,029m为第四系全新统冲积物,共分12层,第(1)层为粉土,表层为耕植土;第(2)层为粉砂,厚度变化大;第(3)(10)层为粉土粉质粘土粉土;第(11)层为细砂,密实,级配好,为设计持力层;第(12)层为中砂,密实。地下水埋深577m,对混疑土不具腐蚀作用。2主要施工过程质量控制21试验桩施工 根据设计的两种桩型,选取6根工程桩进行试验压桩。规程规定,收锤标准一般以桩端进入持力层两倍桩径和最后1m沉桩锤击数及最后三阵锤击贯入度为控制标准,对静压施工没有规定。本工程采用ZYJ800型液压静压机,根据设计单桩承载力和送桩深度,配重设为4200KN,最大表压力为13MPa。根据该工程岩土工程勘察报告,第一根试桩采用10+11m两根桩接桩而成,结果压入18m后,桩端阻力开始显著提高,最后压力表指达到13MPa,满载 卸载 再满载,复压20次,整个桩机全部抬起,再也无法使管桩压至设计标高,遂终止压桩,结果桩头高出地面12m;考虑到勘察报告的深度误差,其它5根桩用10+10m管桩配桩,表指压力均达最大的13MPa,复压次数在15次以上,直到无法沉桩为止,进入持力层深度在0812m之间。 静压检测最大加载3200KN,最大沉降量小于15mm,Q s和s lgt曲线未见异常。见图1。工程名称:XX大厦试验桩号:F测试日期:2006-06-03桩长径:18.7?L桩径:500?L荷载(KN)06409601280160019202240256028803200本级沉降(?L)0.001.300.761.151.271.431.322.581.631.73累计沉降(?L)0.001.302.063.214.485.917.237.2311.4413.17 图1Q S曲线S 1gt曲线 根据试验桩施工和静载测试情况,设计人员要求,静压桩机配重增加到4500KN,工程桩进入桩端持力层深度不小于10m,复压次数大于5次,桩基回弹性小于20mm。22确定送桩施工方案 规程规定,送桩深度不宜大于20m,送桩深度超过20m且不大于60m时应满足三个条件:打桩机应是三点支撑履带自行式或步履式柴油打桩机;桩端持力层顶面埋深标高应基本一致,且持力层厚度不小于4m,或持力层上面有较厚的全风化岩层、硬塑坚硬黏土层或中密密实砂土层;具有拔出长桩送桩器的能力。虽然管桩施工机械已经根本不同,但是由于没有新施工规程,施工方案只能延续套用。本工程裙楼设计最小送桩长度为50m,主楼设计送桩长度一般为75m,有三分之一最大送桩长度为80m(实际最大送桩长度为86m),所以,桩基施工单位根据规程规定提出,在压桩施工前先开挖3040m厚土方,然后再压桩的施工方案。 我们提出,先开挖一层土方,一是必然要求降水、支护,土方要先进场施工,增加支护、降水、挖土工期,增加工程投资;二是桩基施工和主体结构施工衔接期间要经过雨季,可能的空挡对基坑安全不利;三是静压桩机平面尺寸为14000*7900,要保证操作,必须扩大开挖面积,增加工程量还在其次,最主要的是有一边场地实际距离受到限制。施工单位认真分析后否定了原方案,提出了 用12m同规格管桩代替送桩器,在自然地面施压的新方案 。 本工程要满足送桩长度不大于60m规定,只有增加管桩长度,这样截桩长度必然增加,将造成很大浪费。我们认为,规程规定的送桩深度不宜大于60m,是依据锤击式桩机制订的,本工程用的是静压机,文献资料指出静压施工送桩长度可以加大;打入式桩机送桩时,锤击能量在桩头部位传递不畅损失大,而静压机压桩时不产生冲击荷载,不会在桩头接桩部位引起跳动导致偏心受压,不会产生能量损失;加上本场地土层均匀,无孤石和其它埋藏物。因此,送桩85m可能是可行的。 在实际压桩中,第一根送桩66m,施工正常;第一根送桩81m的桩施工也很正常,全部送桩施工均来发生异常情况。23桩送桩施工 第一根做送桩器的PHC管桩,送桩48根后桩身局部混凝土破坏而报废。此后,施工单位从加快进度和降低成本出发,开始要求采用桩送桩施工。 PHC管桩抗压和径向受力能力极强,抗拉能力较差。可否采用桩送桩,取决于拔出送桩管桩的力是否小于PHC管桩的抗拔承载力。根据规程公式: N1 Rpl 5291 Rpl pcA 5292 式中:N1 单桩上拔力设计值;Rpl 桩身抗拔承载力设计值;pc 管桩混凝土有效预应力,可取3540MPa;A 管桩的截面积。 经计算,PHC桩身抗拔力设计值Rpl 440KN。 根据现场观察数根上拔送桩管桩时静压机压力表值,拔起瞬时值小于70MPa,正常值为40MPa;压桩机夹桩器空载由下限向上位运行静压机压力表值瞬时值为40MPa,正常值为20MPa(以上表值均为单缸值);换算为桩身上拔时实际上拔力Rpl实,正常值为160KN,最大值为230KN,Rpl实小于PHC桩设计抗拔力和Rpl。 观察送桩48根后报废的管桩,反复拔起40多次,桩身表面混凝土起毛,起吊位置和管桩中部破坏比较严重,在桩身中部1000mm范围内,局部混凝土起皮空鼓,锤击后脱落,最大深度小于20mm,未见横向裂纹。 据此可以肯定,用桩送桩施工不会因管桩作一次送桩器而产生断桩,影响工程质量。所以,结合其他桩送桩的实践,施工中从第91根桩开始,采用桩送桩施工,增加管桩对中调直后桩身外观检查,未发现桩身破坏情况。24施工过程中的质量控制241严格按压桩工艺流程施工。工艺流程为:进桩 检验 桩机就位 吊装 对中调直 压桩测放桩位 验收?J?I确认压桩质量 送桩?L242重点控制管桩桩身质量。对进场管桩认真检查,有无明显纵向、环向裂缝,端部平面是否倾斜,外径、壁厚、桩身弯曲是否符合规范要求,混凝土强度是否合格,产品质保书、合格证、检测报告等是否齐全和符合要求。本工程进场检查发现弯曲超标桩二根,吊装就位后检查发现断裂桩4根,全部不合格退场。243垂直度控制。ZYJ800型静压桩机自身有纵向垂直度测量功能,每根桩就位和压桩及送桩中间,横向垂直度用铅垂线或经纬仪控制,可以很好地保证桩身垂直度。244根据压桩工程暴露的问题重点控制。压桩机手为图省事,抢进度,有些桩入土深度不是很足,就只复压5次,回弹值在20mm范围内,就报压桩完成。针对这种情况,现场规定,回弹量不得超过10mm,压桩完成必须由现场监理下达指令。245挤土影响的处理。本工程设计桩间距均不小于4D,施工中虽未出现相邻桩上浮、地面隆起等问题,但是还是有挤土现象,多次出现在压桩桩身向桩机前进方向偏移的情况。由于挤土不是特别严重,遇到这种情况,采用停止施压,将管桩拔出地面,重新对中调直再压入,有时要反复几次,直到消除挤土影响,才将管桩压入地下。3桩基检测和结论31土方开挖后,按规范要求进行了19根桩高应变、73根桩低应变检测和桩位偏差测量。结果表明,承载力全部满足设计要求,桩身完整率100,全部为I类桩,垂直度偏差小于允许的1,平面位置偏差最大为60mm,桩基工程合格。32采用静压法施工,当工程场地无孤石、埋藏物等不利地质情况,送桩深度可以达到85m。33送桩深度超过60m时,往往没有专用送桩器。采用同规格管桩做送桩器,对中方便,用桩送桩施工比较经济。但是要注意满足拔出送桩管桩的力小于管桩自身抗拔力的条件。34高强预应力管桩有很大优越性和进步性,采用液压静压桩机施工,应用越来越广泛,亟需制订国家或地区预应力混凝土管桩基础技术规范。标签:内容1PHC管桩静压施工的送桩问题探讨洛阳智达建设监理公司 王晔志 杨伟 郝振鹏漯河市建设工程质量监督站 段立亚 高强预应力管桩(PHC),单桩承载力高,耐久性好,对持力层起伏变化大的地质条件适应性强;施工周期短,噪声小,无震动,无污染;管桩工厂化生产,施工易于控制,检测直观,质量有保障;桩身耗材低、单桩造价低、综合经济效益好。从广东沿海地区开始,正在全国广泛推广。中原地区近两年开始在不少工程上应用。但是,送桩深度超过预应力混凝土管桩基础技术规程(GBJT15 22 98)(以下简称规程)规定的6米最大限度的施工,缺乏依据和经验。在某大厦工程实践中,最小送桩深度50m,最大送桩深度超过85m,采用桩送桩施工,取得了一些经验。1工程概况 某大厦位于河南郑州郑东新区,占地9473?O,建筑面积19万?O,主楼12层,地下二层,前后裙房高三层,地下一层。设计为桩筏基础,共有500PHC桩364根,其中主楼196根,单桩设计承载力为1050KN,裙楼168根,单桩承载力为1150KN。米用静压桩施工,实际完成500PHC桩366根。 施工场地原为耕地,场地土类型为中软土。地貌单元属黄河泛滥冲积平原。地形平坦,地面标高99349942。地质勘探表明,90m深度内地层基本稳定,属第四系堆积物组成,029m为第四系全新统冲积物,共分12层,第(1)层为粉土,表层为耕植土;第(2)层为粉砂,厚度变化大;第(3)(10)层为粉土粉质粘土粉土;第(11)层为细砂,密实,级配好,为设计持力层;第(12)层为中砂,密实。地下水埋深577m,对混疑土不具腐蚀作用。2主要施工过程质量控制21试验桩施工 根据设计的两种桩型,选取6根工程桩进行试验压桩。规程规定,收锤标准一般以桩端进入持力层两倍桩径和最后1m沉桩锤击数及最后三阵锤击贯入度为控制标准,对静压施工没有规定。本工程采用ZYJ800型液压静压机,根据设计单桩承载力和送桩深度,配重设为4200KN,最大表压力为13MPa。根据该工程岩土工程勘察报告,第一根试桩采用10+11m两根桩接桩而成,结果压入18m后,桩端阻力开始显著提高,最后压力表指达到13MPa,满载 卸载 再满载,复压20次,整个桩机全部抬起,再也无法使管桩压至设计标高,遂终止压桩,结果桩头高出地面12m;考虑到勘察报告的深度误差,其它5根桩用10+10m管桩配桩,表指压力均达最大的13MPa,复压次数在15次以上,直到无法沉桩为止,进入持力层深度在0812m之间。 静压检测最大加载3200KN,最大沉降量小于15mm,Q s和s lgt曲线未见异常。见图1。工程名称:XX大厦试验桩号:F测试日期:2006-06-03桩长径:18.7?L桩径:500?L荷载(KN)06409601280160019202240256028803200本级沉降(?L)0.001.300.761.151.271.431.322.581.631.73累计沉降(?L)0.001.302.063.214.485.917.237.2311.4413.17 图1Q S曲线S 1gt曲线 根据试验桩施工和静载测试情况,设计人员要求,静压桩机配重增加到4500KN,工程桩进入桩端持力层深度不小于10m,复压次数大于5次,桩基回弹性小于20mm。22确定送桩施工方案 规程规定,送桩深度不宜大于20m,送桩深度超过20m且不大于60m时应满足三个条件:打桩机应是三点支撑履带自行式或步履式柴油打桩机;桩端持力层顶面埋深标高应基本一致,且持力层厚度不小于4m,或持力层上面有较厚的全风化岩层、硬塑坚硬黏土层或中密密实砂土层;具有拔出长桩送桩器的能力。虽然管桩施工机械已经根本不同,但是由于没有新施工规程,施工方案只能延续套用。本工程裙楼设计最小送桩长度为50m,主楼设计送桩长度一般为75m,有三分之一最大送桩长度为80m(实际最大送桩长度为86m),所以,桩基施工单位根据规程规定提出,在压桩施工前先开挖3040m厚土方,然后再压桩的施工方案。 我们提出,先开挖一层土方,一是必然要求降水、支护,土方要先进场施工,增加支护、降水、挖土工期,增加工程投资;二是桩基施工和主体结构施工衔接期间要经过雨季,可能的空挡对基坑安全不利;三是静压桩机平面尺寸为14000*7900,要保证操作,必须扩大开挖面积,增加工程量还在其次,最主要的是有一边场地实际距离受到限制。施工单位认真分析后否定了原方案,提出了 用12m同规格管桩代替送桩器,在自然地面施压的新方案 。 本工程要满足送桩长度不大于60m规定,只有增加管桩长度,这样截桩长度必然增加,将造成很大浪费。我们认为,规程规定的送桩深度不宜大于60m,是依据锤击式桩机制订的,本工程用的是静压机,文献资料指出静压施工送桩长度可以加大;打入式桩机送桩时,锤击能量在桩头部位传递不畅损失大,而静压机压桩时不产生冲击荷载,不会在桩头接桩部位引起跳动导致偏心受压,不会产生能量损失;加上本场地土层均匀,无孤石和其它埋藏物。因此,送桩85m可能是可行的。 在实际压桩中,第一根送桩66m,施工正常;第一根送桩81m的桩施工也很正常,全部送桩施工均来发生异常情况。23桩送桩施工 第一根做送桩器的PHC管桩,送桩48根后桩身局部混凝土破坏而报废。此后,施工单位从加快进度和降低成本出发,开始要求采用桩送桩施工。 PHC管桩抗压和径向受力能力极强,抗拉能力较差。可否采用桩送桩,取决于拔出送桩管桩的力是否小于PHC管桩的抗拔承载力。根据规程公式: N1 Rpl 5291 Rpl pcA 5292 式中:N1 单桩上拔力设计值;Rpl 桩身抗拔承载力设计值;pc 管桩混凝土有效预应力,可取3540MPa;A 管桩的截面积。 经计算,PHC桩身抗拔力设计值Rpl 440KN。 根据现场观察数根上拔送桩管桩时静压机压力表值,拔起瞬时值小于70MPa,正常值为40MPa;压桩机夹桩器空载由下限向上位运行静压机压力表值瞬时值为40MPa,正常值为20MPa(以上表值均为单缸值);换算为桩身上拔时实际上拔力Rpl实,正常值为160KN,最大值为230KN,Rpl实小于PHC桩设计抗拔力和Rpl。 观察送桩48根后报废的管桩,反复拔起40多次,桩身表面混凝土起毛,起吊位置和管桩中部破坏比较严重,在桩身中部1000mm范围内,局部混凝土起皮空鼓,锤击后脱落,最大深度小于20mm,未见横向裂纹。 据此可以肯定,用桩送桩施工不会因管桩作一次送桩器而产生断桩,影响工程质量。所以,结合其他桩送桩的实践,施工中从第91根桩开始,采用桩送桩施工,增加管桩对中调直后桩身外观检查,未发现桩身破坏情况。24施工过程中的质量控制241严格按压桩工艺流程施工。工艺流程为:进桩 检验 桩机就位 吊装 对中调直 压桩测放桩位 验收?J?I确认压桩质量 送桩?L242重点控制管桩桩身质量。对进场管桩认真检查,有无明显纵向、环向裂缝,端部平面是否倾斜,外径、壁厚、桩身弯曲是否符合规范要求,混凝土强度是否合格,产品质保书、合格证、检测报告等是否齐全和符合要求。本工程进场检查发现弯曲超标桩二根,吊装就位后检查发现断裂桩4根,全部不合格退场。243垂直度控制。ZYJ800型静压桩机自身有纵向垂直度测量功能,每根桩就位和压桩及送桩中间,横向垂直度用铅垂线或经纬仪控制,可以很好地保证桩身垂直度。244根据压桩工程暴露的问题重点控制。压桩机手为图省事,抢进度,有些桩入土深度不是很足,就只复压5次,回弹值在20mm范围内,就报压桩完成。针对这种情况,现场规定,回弹量不得超过10mm,压桩完成必须由现场监理下达指令。245挤土影响的处理。本工程设计桩间距均不小于4D,施工中虽未出现相邻桩上浮、地面隆起等问题,但是还是有挤土现象,多次出现在压桩桩身向桩机前进方向偏移的情况。由于挤土不是特别严重,遇到这种情况,采用停止施压,将管桩拔出地面,重新对中调直再压入,有时要反复几次,直到消除挤土影响,才将管桩压入地下。3桩基检测和结论31土方开挖后,按规范要求进行了19根桩高应变、73根桩低应变检测和桩位偏差测量。结果表明,承载力全部满足设计要求,桩身完整率100,全部为I类桩,垂直度偏差小于允许的1,平面位置偏差最大为60mm,桩基工程合格。32采用静压法施工,当工程场地无孤石、埋藏物等不利地质情况,送桩深度可以达到85m。33送桩深度超过60m时,往往没有专用送桩器。采用同规格管桩做送桩器,对中方便,用桩送桩施工比较经济。但是要注意满足拔出送桩管桩的力小于管桩自身抗拔力的条件。34高强预应力管桩有很大优越性和进步性,采用液压静压桩机施工,应用越来越广泛,亟需制订国家或地区预应力混凝土管桩基础技术规范。标签:内容1PHC管桩静压施工的送桩问题探讨洛阳智达建设监理公司 王晔志 杨伟 郝振鹏漯河市建设工程质量监督站 段立亚 高强预应力管桩(PHC),单桩承载力高,耐久性好,对持力层起伏变化大的地质条件适应性强;施工周期短,噪声小,无震动,无污染;管桩工厂化生产,施工易于控制,检测直观,质量有保障;桩身耗材低、单桩造价低、综合经济效益好。从广东沿海地区开始,正在全国广泛推广。中原地区近两年开始在不少工程上应用。但是,送桩深度超过预应力混凝土管桩基础技术规程(GBJT15 22 98)(以下简称规程)规定的6米最大限度的施工,缺乏依据和经验。在某大厦工程实践中,最小送桩深度50m,最大送桩深度超过85m,采用桩送桩施工,取得了一些经验。1工程概况 某大厦位于河南郑州郑东新区,占地9473?O,建筑面积19万?O,主楼12层,地下二层,前后裙房高三层,地下一层。设计为桩筏基础,共有500PHC桩364根,其中主楼196根,单桩设计承载力为1050KN,裙楼168根,单桩承载力为1150KN。米用静压桩施工,实际完成500PHC桩366根。 施工场地原为耕地,场地土类型为中软土。地貌单元属黄河泛滥冲积平原。地形平坦,地面标高99349942。地质勘探表明,90m深度内地层基本稳定,属第四系堆积物组成,029m为第四系全新统冲积物,共分12层,第(1)层为粉土,表层为耕植土;第(2)层为粉砂,厚度变化大;第(3)(10)层为粉土粉质粘土粉土;第(11)层为细砂,密实,级配好,为设计持力层;第(12)层为中砂,密实。地下水埋深577m,对混疑土不具腐蚀作用。2主要施工过程质量控制21试验桩施工 根据设计的两种桩型,选取6根工程桩进行试验压桩。规程规定,收锤标准一般以桩端进入持力层两倍桩径和最后1m沉桩锤击数及最后三阵锤击贯入度为控制标准,对静压施工没有规定。本工程采用ZYJ800型液压静压机,根据设计单桩承载力和送桩深度,配重设为4200KN,最大表压力为13MPa。根据该工程岩土工程勘察报告,第一根试桩采用10+11m两根桩接桩而成,结果压入18m后,桩端阻力开始显著提高,最后压力表指达到13MPa,满载 卸载 再满载,复压20次,整个桩机全部抬起,再也无法使管桩压至设计标高,遂终止压桩,结果桩头高出地面12m;考虑到勘察报告的深度误差,其它5根桩用10+10m管桩配桩,表指压力均达最大的13MPa,复压次数在15次以上,直到无法沉桩为止,进入持力层深度在0812m之间。 静压检测最大加载3200KN,最大沉降量小于15mm,Q s和s lgt曲线未见异常。见图1。工程名称:XX大厦试验桩号:F测试日期:2006-06-03桩长径:18.7?L桩径:500?L荷载(KN)06409601280160019202240256028803200本级沉降(?L)0.001.300.761.151.271.431.322.581.631.73累计沉降(?L)0.001.302.063.214.485.917.237.2311.4413.17 图1Q S曲线S 1gt曲线 根据试验桩施工和静载测试情况,设计人员要求,静压桩机配重增加到4500KN,工程桩进入桩端持力层深度不小于10m,复压次数大于5次,桩基回弹性小于20mm。22确定送桩施工方案 规程规定,送桩深度不宜大于20m,送桩深度超过20m且不大于60m时应满足三个条件:打桩机应是三点支撑履带自行式或步履式柴油打桩机;桩端持力层顶面埋深标高应基本一致,且持力层厚度不小于4m,或持力层上面有较厚的全风化岩层、硬塑坚硬黏土层或中密密实砂土层;具有拔出长桩送桩器的能力。虽然管桩施工机械已经根本不同,但是由于没有新施工规程,施工方案只能延续套用。本工程裙楼设计最小送桩长度为50m,主楼设计送桩长度一般为75m,有三分之一最大送桩长度为80m(实际最大送桩长度为86m),所以,桩基施工单位根据规程规定提出,在压桩施工前先开挖3040m厚土方,然后再压桩的施工方案。 我们提出,先开挖一层土方,一是必然要求降水、支护,土方要先进场施工,增加支护、降水、挖土工期,增加工程投资;二是桩基施工和主体结构施工衔接期间要经过雨季,可能的空挡对基坑安全不利;三是静压桩机平面尺寸为14000*7900,要保证操作,必须扩大开挖面积,增加工程量还在其次,最主要的是有一边场地实际距离受到限制。施工单位认真分析后否定了原方案,提出了 用12m同规格管桩代替送桩器,在自然地面施压的新方案 。 本工程要满足送桩长度不大于60m规定,只有增加管桩长度,这样截桩长度必然增加,将造成很大浪费。我们认为,规程规定的送桩深度不宜大于60m,是依据锤击式桩机制订的,本工程用的是静压机,文献资料指出静压施工送桩长度可以加大;打入式桩机送桩时,锤击能量在桩头部位传递不畅损失大,而静压机压桩时不产生冲击荷载,不会在桩头接桩部位引起跳动导致偏心受压,不会产生能量损失;加上本场地土层均匀,无孤石和其它埋藏物。因此,送桩85m可能是可行的。 在实际压桩中,第一根送桩66m,施工正常;第一根送桩81m的桩施工也很正常,全部送桩施工均来发生异常情况。23桩送桩施工 第一根做送桩器的PHC管桩,送桩48根后桩身局部混凝土破坏而报废。此后,施工单位从加快进度和降低成本出发,开始要求采用桩送桩施工。 PHC管桩抗压和径向受力能力极强,抗拉能力较差。可否采用桩送桩,取决于拔出送桩管桩的力是否小于PHC管桩的抗拔承载力。根据规程公式: N1 Rpl 5291 Rpl pcA 5292 式中:N1 单桩上拔力设计值;Rpl 桩身抗拔承载力设计值;pc 管桩混凝土有效预应力,可取3540MPa;A 管桩的截面积。 经计算,PHC桩身抗拔力设计值Rpl 440KN。 根据现场观察数根上拔送桩管桩时静压机压力表值,拔起瞬时值小于70MPa,正常值为40MPa;压桩机夹桩器空载由下限向上位运行静压机压力表值瞬时值为40MPa,正常值为20MPa(以上表值均为单缸值);换算为桩身上拔时实际上拔力Rpl实,正常值为160KN,最大值为230KN,Rpl实小于PHC桩设计抗拔力和Rpl。 观察送桩48根后报废的管桩,反复拔起40多次,桩身表面混凝土起毛,起吊位置和管桩中部破坏比较严重,在桩身中部1000mm范围内,局部混凝土起皮空鼓,锤击后脱落,最大深度小于20mm,未见横向裂纹。 据此可以肯定,用桩送桩施工不会因管桩作一次送桩器而产生断桩,影响工程质量。所以,结合其他桩送桩的实践,施工中从第91根桩开始,采用桩送桩施工,增加管桩对中调直后桩身外观检查,未发现桩身破坏情况。24施工过程中的质量控制241严格按压桩工艺流程施工。工艺流程为:进桩 检验 桩机就位 吊装 对中调直 压桩测放桩位 验收?J?I确认压桩质量 送桩?L242重点控制管桩桩身质量。对进场管桩认真检查,有无明显纵向、环向裂缝,端部平面是否倾斜,外径、壁厚、桩身弯曲是否符合规范要求,混凝土强度是否合格,产品质保书、合格证、检测报告等是否齐全和符合要求。本工程进场检查发现弯曲超标桩二根,吊装就位后检查发现断裂桩4根,全部不合格退场。243垂直度控制。ZYJ800型静压桩机自身有纵向垂直度测量功能,每根桩就位和压桩及送桩中间,横向垂直度用铅垂线或经纬仪控制,可以很好地保证桩身垂直度。244根据压桩工程暴露的问题重点控制。压桩机手为图省事,抢进度,有些桩入土深度不是很足,就只复压5次,回弹值在20mm范围内,就报压桩完成。针对这种情况,现场规定,回弹量不得超过10mm,压桩完成必须由现场监理下达指令。245挤土影响的处理。本工程设计桩间距均不小于4D,施工中虽未出现相邻桩上浮、地面隆起等问题,但是还是有挤土现象,多次出现在压桩桩身向桩机前进方向偏移的情况。由于挤土不是特别严重,遇到这种情况,采用停止施压,将管桩拔出地面,重新对中调直再压入,有时要反复几次,直到消除挤土影响,才将管桩压入地下。3桩基检测和结论31土方开挖后,按规范要求进行了19根桩高应变、73根桩低应变检测和桩位偏差测量。结果表明,承载力全部满足设计要求,桩身完整率100,全部为I类桩,垂直度偏差小于允许的1,平面位置偏差最大为60mm,桩基工程合格。32采用静压法施工,当工程场地无孤石、埋藏物等不利地质情况,送桩深度可以达到85m。33送桩深度超过60m时,往往没有专用送桩器。采用同规格管桩做送桩器,对中方便,用桩送桩施工比较经济。但是要注意满足拔出送桩管桩的力小于管桩自身抗拔力的条件。34高强预应力管桩有很大优越性和进步性,采用液压静压桩机施工,应用越来越广泛,亟需制订国家或地区预应力混凝土管桩基础技术规范。标签:内容1PHC管桩静压施工的送桩问题探讨洛阳智达建设监理公司 王晔志 杨伟 郝振鹏漯河市建设工程质量监督站 段立亚 高强预应力管桩(PHC),单桩承载力高,耐久性好,对持力层起伏变化大的地质条件适应性强;施工周期短,噪声小,无震动,无污染;管桩工厂化生产,施工易于控制,检测直观,质量有保障;桩身耗材低、单桩造价低、综合经济效益好。从广东沿海地区开始,正在全国广泛推广。中原地区近两年开始在不少工程上应用。但是,送桩深度超过预应力混凝土管桩基础技术规程(GBJT15 22 98)(以下简称规程)规定的6米最大限度的施工,缺乏依据和经验。在某大厦工程实践中,最小送桩深度50m,最大送桩深度超过85m,采用桩送桩施工,取得了一些经验。1工程概况 某大厦位于河南郑州郑东新区,占地9473?O,建筑面积19万?O,主楼12层,地下二层,前后裙房高三层,地下一层。设计为桩筏基础,共有500PHC桩364根,其中主楼196根,单桩设计承载力为1050KN,裙楼168根,单桩承载力为1150KN。米用静压桩施工,实际完成500PHC桩366根。 施工场地原为耕地,场地土类型为中软土。地貌单元属黄河泛滥冲积平原。地形平坦,地面标高99349942。地质勘探表明,90m深度内地层基本稳定,属第四系堆积物组成,029m为第四系全新统冲积物,共分12层,第(1)层为粉土,表层为耕植土;第(2)层为粉砂,厚度变化大;第(3)(10)层为粉土粉质粘土粉土;第(11)层为细砂,密实,级配好,为设计持力层;第(12)层为中砂,密实。地下水埋深577m,对混疑土不具腐蚀作用。2主要施工过程质量控制21试验桩施工 根据设计的两种桩型,选取6根工程桩进行试验压桩。规程规定,收锤标准一般以桩端进入持力层两倍桩径和最后1m沉桩锤击数及最后三阵锤击贯入度为控制标准,对静压施工没有规定。本工程采用ZYJ800型液压静压机,根据设计单桩承载力和送桩深度,配重设为4200KN,最大表压力为13MPa。根据该工程岩土工程勘察报告,第一根试桩采用10+11m两根桩接桩而成,结果压入18m后,桩端阻力开始显著提高,最后压力表指达到13MPa,满载 卸载 再满载,复压20次,整个桩机全部抬起,再也无法使管桩压至设计标高,遂终止压桩,结果桩头高出地面12m;考虑到勘察报告的深度误差,其它5根桩用10+10m管桩配桩,表指压力均达最大的13MPa,复压次数在15次以上,直到无法沉桩为止,进入持力层深度在0812m之间。 静压检测最大加载3200KN,最大沉降量小于15mm,Q s和s lgt曲线未见异常。见图1。工程名称:XX大厦试验桩号:F测试日期:2006-06-03桩长径:18.7?L桩径:500?L荷载(KN)06409601280160019202240256028803200本级沉降(?L)0.001.300.761.151.271.431.322.581.631.73累计沉降(?L)0.001.302.063.214.485.917.237.2311.4413.17 图1Q S曲线S 1gt曲线 根据试验桩施工和静载测试情况,设计人员要求,静压桩机配重增加到4500KN,工程桩进入桩端持力层深度不小于10m,复压次数大于5次,桩基回弹性小于20mm。22确定送桩施工方案 规程规定,送桩深度不宜大于20m,送桩深度超过20m且不大于60m时应满足三个条件:打桩机应是三点支撑履带自行式或步履式柴油打桩机;桩端持力层顶面埋深标高应基本一致,且持力层厚度不小于4m,或持力层上面有较厚的全风化岩层、硬塑坚硬黏土层或中密密实砂土层;具有拔出长桩送桩器的能力。虽然管桩施工机械已经根本不同,但是由于没有新施工规程,施工方案只能延续套用。本工程裙楼设计最小送桩长度为50m,主楼设计送桩长度一般为75m,有三分之一最大送桩长度为80m(实际最大送桩长度为86m),所以,桩基施工单位根据规程规定提出,在压桩施工前先开挖3040m厚土方,然后再压桩的施工方案。 我们提出,先开挖一层土方,一是必然要求降水、支护,土方要先进场施工,增加支护、降水、挖土工期,增加工程投资;二是桩基施工和主体结构施工衔接期间要经过雨季,可能的空挡对基坑安全不利;三是静压桩机平面尺寸为14000*7900,要保证操作,必须扩大开挖面积,增加工程量还在其次,最主要的是有一边场地实际距离受到限制。施工单位认真分析后否定了原方案,提出了 用12m同规格管桩代替送桩器,在自然地面施压的新方案 。 本工程要满足送桩长度不大于60m规定,只有增加管桩长度,这样截桩长度必然增加,将造成很大浪费。我们认为,规程规定的送桩深度不宜大于60m,是依据锤击式桩机制订的,本工程用的是静压机,文献资料指出静压施工送桩长度可以加大;打入式桩机送桩时,锤击能量在桩头部位传递不畅损失大,而静压机压桩时不产生冲击荷载,不会在桩头接桩部位引起跳动导致偏心受压,不会产生能量损失;加上本场地土层均匀,无孤石和其它埋藏物。因此,送桩85m可能是可行的。 在实际压桩中,第一根送桩66m,施工正常;第一根送桩81m的桩施工也很正常,全部送桩施工均来发生异常情况。23桩送桩施工 第一根做送桩器的PHC管桩,送桩48根后桩身局部混凝土破坏而报废。此后,施工单位从加快进度和降低成本出发,开始要求采用桩送桩施工。 PHC管桩抗压和径向受力能力极强,抗拉能力较差。可否采用桩送桩,取决于拔出送桩管桩的力是否小于PHC管桩的抗拔承载力。根据规程公式: N1 Rpl 5291 Rpl pcA 5292 式中:N1 单桩上拔力设计值;Rpl 桩身抗拔承载力设计值;pc 管桩混凝土有效预应力,可取3540MPa;A 管桩的截面积。 经计算,PHC桩身抗拔力设计值Rpl 440KN。 根据现场观察数根上拔送桩管桩时静压机压力表值,拔起瞬时值小于70MPa,正常值为40MPa;压桩机夹桩器空载由下限向上位运行静压机压力表值瞬时值为40MPa,正常值为20MPa(以上表值均为单缸值);换算为桩身上拔时实际上拔力Rpl实,正常值为160KN,最大值为230KN,Rpl实小于PHC桩设计抗拔力和Rpl。 观察送桩48根后报废的管桩,反复拔起40多次,桩身表面混凝土起毛,起吊位置和管桩中部破坏比较严重,在桩身中部1000mm范围内,局部混凝土起皮空鼓,锤击后脱落,最大深度小于20mm,未见横向裂纹。 据此可以肯定,用桩送桩施工不会因管桩作一次送桩器而产生断桩,影响工程质量。所以,结合其他桩送桩的实践,施工中从第91根桩开始,采用桩送桩施工,增加管桩对中调直后桩身外观检查,未发现桩身破坏情况。24施工过程中的质量控制241严格按压桩工艺流程施工。工艺流程为:进桩 检验 桩机就位 吊装 对中调直 压桩测放桩位 验收?J?I确认压桩质量 送桩?L242重点控制管桩桩身质量。对进场管桩认真检查,有无明显纵向、环向裂缝,端部平面是否倾斜,外径、壁厚、桩身弯曲是否符合规范要求,混凝土强度是否合格,产品质保书、合格证、检测报告等是否齐全和符合要求。本工程进场检查发现弯曲超标桩二根,吊装就位后检查发现断裂桩4根,全部不合格退场。243垂直度控制。ZYJ800型静压桩机自身有纵向垂直度测量功能,每根桩就位和压桩及送桩中间,横向垂直度用铅垂线或经纬仪控制,可以很好地保证桩身垂直度。244根据压桩工程暴露的问题重点控制。压桩机手为图省事,抢进度,有些桩入土深度不是很足,就只复压5次,回弹值在20mm范围内,就报压桩完成。针对这种情况,现场规定,回弹量不得超过10mm,压桩完成必须由现场监理下达指令。245挤土影响的处理。本工程设计桩间距均不小于4D,施工中虽未出现相邻桩上浮、地面隆起等问题,但是还是有挤土现象,多次出现在压桩桩身向桩机前进方向偏移的情况。由于挤土不是特别严重,遇到这种情况,采用停止施压,将管桩拔出地面,重新对中调直再压入,有时要反复几次,直到消除挤土影响,才将管桩压入地下。3桩基检测和结论31土方开挖后,按规范要求进行了19根桩高应变、73根桩低应变检测和桩位偏差测量。结果表明,承载力全部满足设计要求,桩身完整率100,全部为I类桩,垂直度偏差小于允许的1,平面位置偏差最大为60mm,桩基工程合格。32采用静压法施工,当工程场地无孤石、埋藏物等不利地质情况,送桩深度可以达到85m。33送桩深度超过60m时,往往没有专用送桩器。采用同规格管桩做送桩器,对中方便,用桩送桩施工比较经济。但是要注意满足拔出送桩管桩的力小于管桩自身抗拔力的条件。34高强预应力管桩有很大优越性和进步性,采用液压静压桩机施工,应用越来越广泛,亟需制订国家或地区预应力混凝土管桩基础技术规范。标签:内容1
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