QC-减少中薄板连铸机开浇第一炉生产事故的工艺措施优化.ppt

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资源描述
减少中薄板连铸机开浇第一炉生产事故的工艺措施优化,第三炼钢厂连铸车间丁班ASP铸机QC小组2008年12月,一、小组概况二、课题选定三、现状调查四、制定目标五、制定活动计划表六、原因分析七、确定主要原因八、制定对策九、实施对策十、效果检查十一、效益分析十二、巩固措施十三、总结及下步打算,主要内容,一、小组概况,济钢第三炼钢厂连铸车间丁班ASP铸机QC小组成立于2007年12月,是由班组大学生和操作骨干相结合,针对解决生产过程中的质量薄弱环节而成立的QC小组,小组成员全部接受了全面质量管理知识的培训,整体素质较高。,小组成员基本情况,二、课题选定,三、现状调查,“没有调查就没有发言权”,根据生产中经常发生的生产事故,小组通过召开团队会议,讨论目前存在的问题和薄弱环节,确定主攻方向和成员分工。,现状调查之一开浇第一炉是事故控制的关键,在连铸生产中,开浇第一炉是事故多发,生产最不稳定的炉次,减少开浇第一炉的生产事故,是保证连铸生产顺行稳定的关键。开浇前,首先用引锭头封堵好结晶器下口,中包内的钢水注入结晶器,冷却后与引锭头燕尾槽钩联,在拉矫辊的牵引下,凝固的铸坯随引锭向下移动,出扇形段后,引锭被脱去,和铸坯分离,步入正常的拉坯状态。在这个过程中,容易发生开浇上冒、漏钢、引锭早脱或粘引锭头等恶性生产事故,造成设备损坏、卧坯和钢水大量回炉等,造成很大的经济损失。,三、现状调查,结晶器和引锭头,引锭头,结晶器铜板,三、现状调查,现状调查之二开浇第一炉事故统计及分析,2007年,三炼钢中薄板坯连铸机开浇第一炉共发生各类生产事故7次,其中开浇漏钢2次,开浇上冒1次,引锭早脱1次,粘引锭头3次,其中造成四次大的停机事故,共影响生产24小时,造成了240多万元的经济损失,因此如何减少开浇第一炉的生产事故,成为迫在眉睫的研究课题。,四、制定目标,通过分析事故发生的原因,随着职工操作技能水平的提高和工艺参数的优化,本着“自我加压、争创一流”的精神,我们设定这次活动的目标为,开浇第一炉各类生产事故减半,五、制定活动进度表,代表计划进度代表实际进度,六、原因分析,小组成员在认真思考,全面分析、研究和现场调查基础上,通过团队深度会谈,利用头脑风暴法,把造成中薄板坯连铸机开浇第一炉发生事故原因进行分析,具体如下:,六、原因分析,开浇第一炉事故原因分析系统图,操作方法,开浇第一炉事故原因分析,浸入式水口烘烤不良,耐材,引锭头尺寸不合格,开浇大小流的控制,燕尾槽太薄容易断裂,封堵引锭的方式,员工操作经验少,出苗时间和拉速控制,中包温度低容易垫棒,间距太密,钢水难充满,材料,冷却弹簧,设备,操作人员,六、原因分析,通过分析,确定末端原因有以下8点:,七、确定主要原因,针对上述影响原因,小组召开会议,逐项进行分析确认,结果如下表所示,八、制定对策,针对分析出的四个要因,小组成员经讨论后分别制定了相应的对策,如要因对策表所示,九、实施对策,实施一:采用蓄热式烘烤器,1、为了降低生产成本,中包烘烤由混合煤气置换成转炉煤气后,热值大大降低,中包温度达不到要求,为了提高烘烤效果,把烘烤器都改为蓄热式烘烤器,提高了烘烤效果。2、重新制定了中包烘烤工艺制度,适当延长了大火烘烤时间,由原来的2小时,增加到3.5小时。3、为了减少冷钢垫棒事故的发生,中包第一炉钢水出站温度比正常炉次提高10度。4、加大开浇前检查中包力度,避免异物垫棒。,依据制定的对策,结合实际生产操作要求,2007年5、6月份,我们对以上四个方面的改进同时进行实施,具体改进过程如下。,九、实施对策,实施二:改进冷却弹簧,1、原来冷却弹簧只有一种,由于螺距太小,阻挡钢水的填充,造成燕尾槽填充不完全,降低连接强度,造成引锭早脱。2、通过分析论证,把原来的一种弹簧改为2种直径的弹簧,直径为30mm、长度为60mm的大弹簧和直径为15mm、长度为40mm的小弹簧,在燕尾槽内铺设小弹簧,在燕尾槽上铺大弹簧。,依据制定的对策,结合实际生产操作要求,2007年5、6月份,我们对以上四个方面的改进同时进行实施,具体改进过程如下。,九、实施对策,实施二:改进冷却弹簧,改进后的大小两种弹簧,九、实施对策,实施三:合理控制钢流大小,原来控制钢流都是凭个人手感,没有统一的标准,经过讨论和实践验证,根据不同的断面和钢水过热度计算塞棒的开度控制钢流最为合理,一般小于1200mm的断面,塞棒开度在6mm10mm范围,大于1200mm的断面,塞棒开度控制在9mm14mm范围。,依据制定的对策,结合实际生产操作要求,2007年5、6月份,我们对以上四个方面的改进同时进行实施,具体改进过程如下。,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,通过分析讨论,我们认为,优化引锭封堵方式,是减少事故的重中之重,所以在这方面做了更细致的工作。1、塞纸绳方式优化:用铜钳把纸绳严实地塞入引锭的缝隙,要求在浸入式水口附近要增加一层纸绳,并确保塞入的纸绳低于引锭平面。,依据制定的对策,结合实际生产操作要求,2007年5、6月份,我们对以上四个方面的改进同时进行实施,具体改进过程如下。,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,纸绳,塞纸绳,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,2、多处增加垫板,规范铁粒铺设方式,防止开浇漏钢和粘引锭头:在浸入式水口的正中央铺设大垫板,在凹入的燕尾槽斜面处各铺设一个中垫板。然后在引锭的表面铺设铁粒,铁粒的厚度大约为20mm,保持铁粒铺设均匀。,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,大垫板,小垫板,增加大小垫板,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,均匀铺撒铁粒,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,3、改进弹簧铺设方法,避免引锭头填充不充分:在燕尾槽里先横铺一排小弹簧,然后铺设竖立的一排弹簧,在引锭头上表面铺设大弹簧,铺设的弹簧平行结晶器大面铜板并且紧贴铜板,总共铺设两层,在窄面要铺三层。4、插入钢筋,增加连接强度:在燕尾槽里面两边分别竖立插入一根直径为25mm,长260mm的钢筋做连接件,以增加连接强度,避免早脱。5、抹密封胶:把结晶器的四个角缝抹上密封胶,防止角缝挂钢。,九、实施对策,实施四:优化引锭封堵方式,封堵好的引锭,插入连接钢筋,角部抹硅胶,十、效果检查,7月10号开始,进行了全面评估,结果统计如下,通过以上措施的实施,2008年三炼钢两台中薄板连铸机开浇漏钢、开浇上冒、引锭早脱和粘引锭头等生产事故未再发生,实现了即定目标。,十一、效益分析,直接经济效益,每次漏钢、上冒和早脱事故直接损失都在60万元左右,减少4次事故,可以减低生产成本240万元。,间接经济效益,停机故障的减少,确保了连铸机生产的连续运行,为三炼钢整个生产系统的稳定顺行打下了良好基础,其间接效益是无法计算的。,十二、巩固措施,为了巩固本次活动的成果,大部分措施都已经纳入三炼钢连铸的工艺操作规范中,指导生产操作。,十三、总结及下一步打算,通过小组成员的共同努力,本次活动圆满完成了既定目标,为连铸机稳定生产做出了贡献。小组成员在质量意识QC知识上都有了很大提高,同时,组员们充分发扬民主、体现了高度的团结协作、解决问题的能力。下一步,针对连铸生产中存在的其他问题,继续运用QC管理方法,逐步予以解决,减少连铸各类生产事故的发生。作。,谢谢,第三炼钢厂连铸车间2008年12月,
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